李暉榕,林東文
(福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院漳州分院,福建 漳州 363000)
漳州地區(qū)食品罐頭業(yè)、食用菌菇業(yè)、建筑模板業(yè)等所用鍋爐均以小型DZG(單鍋筒縱置式)鍋爐為主,且保有數(shù)量較多,在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,往往會(huì)出現(xiàn)鍋爐鼓包變形事故。文中采用兩臺(tái)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格相同的鍋爐,針對(duì)其鍋筒底部鼓包變形,分析研究鍋筒材料在外在因素作用下,通過內(nèi)在因素的顯微變化,最終導(dǎo)致失穩(wěn)變形的原因。
Ⅰ號(hào)鍋爐是在停爐檢修后正常燃燒一天后,發(fā)現(xiàn)鍋筒底部出現(xiàn)明顯鼓包變形,立即停爐檢驗(yàn),檢驗(yàn)確認(rèn)該鼓包變形最大高度為63mm,面積350×250mm。Ⅱ號(hào)鍋爐由于鼓包變形量較小,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)時(shí)間保持正常燃燒狀態(tài),在正常內(nèi)部檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)鍋筒底部鼓包變形,變形最大高度18mm,面積330mm×230mm,如圖1所示。經(jīng)表面磁粉檢測(cè),確認(rèn)兩臺(tái)鍋爐鍋筒變形部位均未發(fā)現(xiàn)有表面裂紋?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)鍋爐鼓包變形部位的內(nèi)表面均存在有較厚的水垢、泥沙或泥垢沉積,厚度為2.0mm~3.0mm,Ⅱ號(hào)鍋爐鍋筒底部外表面鼓包和內(nèi)表面沉積見圖2。因此,經(jīng)外觀檢查判斷為水垢、泥垢阻礙了熱傳遞,導(dǎo)致鍋筒材料的過熱劣化變形。
圖1 兩臺(tái)鍋爐鍋筒底部鼓包變形高度示意圖
圖2 鍋筒底部外表面鼓包變形及內(nèi)表面泥垢沉積
分別對(duì)兩臺(tái)鍋爐鍋筒底部正常區(qū)域的基體(Q345R)上進(jìn)行主要元素分析,分析結(jié)果見表1。
結(jié)果表明:以上兩臺(tái)鍋爐的鍋筒用材符合GB713-2008 的標(biāo)準(zhǔn)要求,選用材料不存在元素含量或偏析問題。
表1 光譜分析化學(xué)成分結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
金相檢驗(yàn)的取樣位置如圖1所示。從圖3可知,兩臺(tái)鍋爐鍋筒底部正常區(qū)域的金相組織為:鐵素體+珠光體,屬于正常組織。選取變形高度10mm(D點(diǎn))位置進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果為正常:鐵素體+珠光體,說明組織未發(fā)生明顯變化(見圖4)。當(dāng)選取變形高度分別為18mm(C點(diǎn))、43mm(B點(diǎn))和63mm(A點(diǎn))位置進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)在變形高度大于等于18mm時(shí),珠光體中的碳化物已分散且向晶界聚集,且已發(fā)生球化,金相組織為:鐵素體+球化體及少量珠光體,A點(diǎn)、B點(diǎn)位置的球化級(jí)別為5級(jí);其中C點(diǎn)位置球化程度最為嚴(yán)重,組織為鐵素體+球化體,且鐵素體晶粒長(zhǎng)大,球化級(jí)別為6級(jí)(見圖5)。
圖3 E點(diǎn)、F點(diǎn)位置金相組織(500×)
圖4 D點(diǎn)位置金相組織(500×)
圖5 A、B、C點(diǎn)位置金相組織(500×)
分別對(duì)圖1中所選取的位置點(diǎn)進(jìn)行布氏硬度檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如圖6所示。從圖6可知,兩臺(tái)鍋爐鍋筒底部正常區(qū)域的硬度值正常;變形高度為10mm(D點(diǎn))時(shí),與正常區(qū)域相比,硬度值仍未發(fā)生明顯變化;當(dāng)變形高度繼續(xù)增大時(shí),布氏硬度發(fā)生明顯下降,其中C點(diǎn)位置的硬度下降變化最為明顯,僅有110HB,這與上述的金相檢驗(yàn)結(jié)果相符。
圖6 布氏硬度測(cè)量值對(duì)比圖
從外部因素來(lái)看,通過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和咨詢發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)鍋爐給水均采用地下水水質(zhì),未經(jīng)過濾和軟化水處理,給水中帶有一定的泥沙或泥垢,同時(shí)日常運(yùn)行中疏于管理,未對(duì)鍋爐進(jìn)行有效的定期排污。因此,在鍋爐運(yùn)行過程中,鍋內(nèi)水不斷蒸發(fā)濃縮,水中鹽類過飽和之后,析出沉淀形成水垢和大量沉積物覆蓋于底部受熱面。水垢、泥垢的導(dǎo)熱性極差,熱阻是鍋爐用鋼的40-100倍左右,高熱阻使得鍋筒底部直接受火焰加熱部分的金屬不能及時(shí)、有效的冷卻,造成壁溫過高,超過允許使用溫度(430℃)。
由于外部因素的影響,導(dǎo)致鍋筒底部金屬一直處于受熱不均勻狀態(tài),變形部位壁溫過熱,具有較大的熱應(yīng)力[1],不可避免的會(huì)導(dǎo)致材料的劣化,具體分析如下:
(1)從鍋筒底部正常區(qū)域的化學(xué)元素成分分析結(jié)果判斷,各元素含量和GB713中的Q345R鋼的化學(xué)成分相符。且從該部位的金相檢驗(yàn)結(jié)果可知,材料金相組織為:鐵素體+片狀珠光體,也完全符合材料標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,可以排除鍋筒材料的材質(zhì)問題。
(2)由金相檢驗(yàn)結(jié)果分析,鼓包變形部位的珠光體中的碳化物已分散且向晶界聚集,且已發(fā)生球化,最嚴(yán)重處球化級(jí)別為6級(jí),判定變形部位發(fā)生了明顯的材料過熱劣化現(xiàn)象。
(3)從硬度測(cè)量結(jié)果可知,鼓包變形部位的硬度值相比于正常區(qū)域明顯下降,認(rèn)為相應(yīng)的材料沖擊韌度也會(huì)下降,這與金相檢驗(yàn)結(jié)果相符,說明材料組織的劣化對(duì)其性能具有較大影響。
(4)對(duì)于Ⅱ鍋爐較低變形高度18mm(C點(diǎn))的位置,其金相檢驗(yàn)和硬度測(cè)量結(jié)果均低于變形高度較大的Ⅰ號(hào)鍋爐,分析認(rèn)為,這是由于Ⅱ鍋爐更長(zhǎng)時(shí)間處于 AC3 左右的高溫,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),組織變化更為徹底,性能下降更為嚴(yán)重。
綜合上述分析,兩臺(tái)鍋爐在高溫狀態(tài)下,由于冷卻不足,材料金相組織會(huì)發(fā)生變化,強(qiáng)度下降,無(wú)法滿足使用強(qiáng)度,這時(shí),即使工作壓力不超過額定壓力,金屬晶體也會(huì)發(fā)生塑性流動(dòng)直至變形。
(1)按照《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》的要求,對(duì)上述兩臺(tái)鍋爐挖補(bǔ)修理,并徹底清除鍋筒底部的泥沙或泥垢[2]。
(2)針對(duì)鍋爐水側(cè)進(jìn)行物理或化學(xué)清洗,徹底清除水垢。
(3)完善鍋爐水處理系統(tǒng)。通過加裝鍋外鈉離子水處理設(shè)備,對(duì)鍋爐給水進(jìn)行處理,也可聯(lián)合加藥處理,以確保鍋爐給水符合 《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》的要求,并完善日常管理,加強(qiáng)運(yùn)行中定期排污。
(4)使用單位必須配備專職的水質(zhì)化驗(yàn)員,做好水質(zhì)化驗(yàn)工作,加強(qiáng)水質(zhì)管理,防止水質(zhì)超標(biāo)。
(5)對(duì)鍋爐司爐人員加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升其技術(shù)水平和責(zé)任心。
上述兩臺(tái)鍋爐均已修理且經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格,并重新投入使用,有效地避免了安全事故。但對(duì)鍋爐的修理既耗時(shí)、耗力,又影響企業(yè)的正常生產(chǎn),造成了一定程度的經(jīng)濟(jì)損失。因此,使用單位在生產(chǎn)過程中更應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于鍋爐的日常維護(hù)和運(yùn)行保養(yǎng)。同時(shí),應(yīng)積極主動(dòng)同檢驗(yàn)單位加強(qiáng)溝通聯(lián)系,及時(shí)申報(bào)、配合檢驗(yàn),確保鍋爐正常、可靠的運(yùn)行。
綜上所述,上述兩臺(tái)鍋爐均為日常運(yùn)行管理不規(guī)范引起的鍋筒底部結(jié)垢和泥沙、泥垢沉積,導(dǎo)致鍋筒底部受熱面過熱、過燒而形成鼓包變形。