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        加工裂化減壓塔頂污油并入混柴的優(yōu)化改造

        2019-09-25 08:53:42李佳興
        山西化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:尾油減壓塔污油

        李佳興

        (山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046000)

        本加氫裂化裝置由反應(yīng)部分、分餾部分、吸收穩(wěn)定部分和膜分離部分組成,原料為加氫精制尾油和重柴油,經(jīng)過加氫精制反應(yīng),裂化原料中已不含有烯烴和含氧化合物,加氫裂化的主要功能是將大分子裂解為較小的分子,原料的組成取決于加氫精制裝置的操作條件,主要產(chǎn)品為L(zhǎng)PG、石腦油、柴油組分,尾油全循環(huán)。

        1 工藝原理

        加氫裂化反應(yīng)是重質(zhì)蠟油在354℃~395℃,8.0MPa,催化劑存在的條件下,長(zhǎng)鏈烷烴的分子發(fā)生裂化反應(yīng),然后加氫生成所需要產(chǎn)品分子大小的過程。

        1.1 加氫裂化單元工藝流程簡(jiǎn)介

        1)由精制單元的精制尾油和加氫裂化單元的減壓塔底循環(huán)油混合,經(jīng)泵升壓與H2混合,換熱、加熱后進(jìn)入加氫裂化反應(yīng)器,在H2、催化劑、適當(dāng)?shù)臏囟葔毫l件下發(fā)生加氫裂化反應(yīng),將精制尾油轉(zhuǎn)化成柴油組分和石腦油產(chǎn)品。

        2)精制單元的重柴油經(jīng)泵升壓與氫氣混合,再換熱、加熱后進(jìn)入柴油加氫降凝反應(yīng)器,在H2、催化劑以及一定溫度壓力條件下發(fā)生加氫異構(gòu)降凝反應(yīng),經(jīng)高分系統(tǒng)分離后進(jìn)入分餾部分,分離出柴油并至罐區(qū)。

        3)精制單元的分餾塔頂氣和裂化單元的分餾塔頂氣和粗石腦油進(jìn)入吸收穩(wěn)定部分,產(chǎn)出石腦油產(chǎn)品和LPG,送至罐區(qū)。

        4)精制單元和裂化單元的低分氣進(jìn)入膜分離,膜分離氫氣至PSA單元進(jìn)一步提純氫氣,非滲透氣進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)回收LPG。

        本文就精制單元的精制尾油和加氫裂化單元的減壓塔底循環(huán)油部分進(jìn)行討論,流程圖由圖1所示。

        圖1 精制單元流程圖

        操作參數(shù):原料入口溫度290℃;塔頂壓力10.6kPa;塔頂溫度60℃;塔底溫度290℃;

        1.2 減壓塔系統(tǒng)

        減壓塔設(shè)計(jì)有四個(gè)規(guī)整填料床層,進(jìn)料從塔的第四床層下,減一線柴油從第一床層底部抽出,減二線和減三線分別從第二床層和第三床層底部抽出,減壓塔設(shè)置塔頂循環(huán)回流、減一線、減二線、減三線和減頂油氣處理。

        1.3 減壓塔壓力和塔頂系統(tǒng)

        塔頂氣經(jīng)減頂空冷器部分冷凝,凝液進(jìn)入減頂分水罐(V204),不凝氣進(jìn)入減頂一級(jí)抽空器;塔頂負(fù)壓80mmHg,由減頂一級(jí)抽空器和二級(jí)抽空器來維持。抽空器用低壓蒸汽作為動(dòng)力。進(jìn)入減壓塔頂分水罐(V204)。減壓塔頂分水罐(V204)進(jìn)行氣、液、水三相分離:

        1)氣體送至加熱爐爐膛(F201)燒掉,以免污染大氣;

        2)污油經(jīng)泵(P211)間斷排出裝置,送至界區(qū)外;

        3)含油污水經(jīng)泵(P210)送出裝置。

        1.4 減壓塔各側(cè)線柴油抽出和塔頂溫度

        減一線餾分自塔頂?shù)谝欢蜗虏康募拖涑槌?,?jīng)泵升壓,一部分發(fā)生0.5MPaG蒸汽,再經(jīng)空冷器冷卻至60℃返回第一段填料上部噴淋。減頂回流流量來控制塔頂溫度。另一部分作為減一線柴油產(chǎn)品抽出,剩余部分由流量控制返回至第一段填料下部噴淋。

        減二線自第二段填料下部集油箱抽出,經(jīng)泵升壓后,經(jīng)空冷器冷卻至60℃后作為還原用重柴油出裝置。另一部分由流量控制返回至第二段填料下部噴淋。

        減壓塔底汽提蒸汽通過流量控制調(diào)節(jié)。減壓塔底油經(jīng)泵升壓后,首先與熱低分油換熱,再作為穩(wěn)定塔重沸器熱源,再發(fā)生0.5MPaG蒸汽后,作為循環(huán)油返回裂化原料油緩沖罐,減壓塔底液位油塔底油流量控制。

        實(shí)際生產(chǎn)過程中,裂化減壓塔塔頂分水罐液位頻繁液位升至高限的問題,導(dǎo)致污油泵自動(dòng)開啟,將污油排至重污油系統(tǒng)。

        頻繁的啟停不僅對(duì)泵自身會(huì)造成潛在的損壞,同時(shí)也加劇了重污油系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),不僅對(duì)效益造成了影響,也不利于排放,和設(shè)計(jì)院聯(lián)系后,將塔頂溫度控制在68℃、塔底溫度控制在280℃,保持塔頂壓力不變,調(diào)整抽真空負(fù)荷,不僅保證側(cè)線產(chǎn)品合格、減頂分水罐(V204)分離出的污油也為合格柴油,因此考慮將其回收利用,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,提出了裂化減壓塔頂污油并混柴的改造。

        2 具體方案

        用規(guī)格DN50管進(jìn)行跨接,中間加設(shè)DN50閘閥兩個(gè),導(dǎo)淋閘閥一個(gè),八字盲板一塊,如圖2所示。在減壓塔頂分水罐(V204)27200-P211泵出口管線上開孔,將合格柴油引向常二線柴油線27200-P206出口管線,如圖3所示。

        圖2 技改新增跨接管線示意圖

        圖3 技改加氫裂化分餾塔部分示意圖

        2.1 改造前的工藝處理步驟

        1)技改前裂化單元停車退油,完成后關(guān)閉減壓塔頂分水罐(V204)出口閘閥及泵P211入口閘閥,將泵P211出口XV-21601切斷閥脫開,在泵P211排污導(dǎo)淋處接蒸汽對(duì)27200-50-P-21608管線進(jìn)行蒸煮;

        2)通過汽提塔(T203)出口掃線蒸汽對(duì)27200-150-P-21710管線進(jìn)行掃線并蒸煮,在吸收脫洗塔底重沸器(E302A)處進(jìn)行密閉排放至無介質(zhì)排出后,關(guān)閉排污打開就地導(dǎo)淋進(jìn)行蒸煮。

        3)蒸煮合格后進(jìn)行施工。

        技改后對(duì)公用介質(zhì)無消耗;技改完成后,可減輕重污油罐組負(fù)荷,同時(shí)裂化產(chǎn)品產(chǎn)量每日大約增加25t左右,柴油收率提高。

        改造完成后要注意切換P206泵及P211泵的運(yùn)行狀態(tài),雖然操作較為簡(jiǎn)便,但現(xiàn)場(chǎng)仍需加強(qiáng)對(duì)技改后管線進(jìn)行監(jiān)控,注意漏點(diǎn)的檢查,啟泵操作一定要做好啟泵前檢查確認(rèn)工作,防止串料事故發(fā)生。

        2.2 技改的經(jīng)濟(jì)性分析

        技改完成后,每天外送產(chǎn)品增加25t左右,初步估計(jì)一年增加約9 125t,以3 000元/t預(yù)估市場(chǎng)價(jià),可為公司增加收入約2 500萬元。

        3 結(jié)語

        設(shè)計(jì)作為實(shí)踐的指導(dǎo),為生產(chǎn)操作提供了理論基礎(chǔ);實(shí)踐也反饋了設(shè)計(jì),為以后的設(shè)計(jì)提供了更多案例和思路,提高了裝置的生產(chǎn)效益和節(jié)約了建設(shè)成本;本次技改,經(jīng)過廣大員工的跟蹤了解數(shù)據(jù)和技術(shù)人員的充分考慮模擬,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下順利實(shí)現(xiàn),圓滿完成了預(yù)先的設(shè)計(jì)構(gòu)想,實(shí)現(xiàn)了減少排放,提高產(chǎn)油率,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保和效益的“雙贏”,也為公司的后續(xù)技改提供了優(yōu)秀的案例,指導(dǎo)了各裝置技改的方向和設(shè)計(jì)的思路。

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