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        新疆油田壓力式連續(xù)流過濾器工業(yè)性試驗(yàn)

        2019-09-23 06:26:54劉建超韓麗艷李本雙吳倩怡
        油氣田環(huán)境保護(hù) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:連續(xù)流罐體濾料

        付 蕾 劉建超 韓麗艷 李本雙 吳倩怡

        (1.中油(新疆)石油工程有限公司設(shè)計(jì)分公司;2.新疆油田公司工程技術(shù)研究院)

        0 引 言

        目前國(guó)內(nèi)油田采出水處理常用于一級(jí)過濾的過濾設(shè)備主要是雙濾料過濾器,過濾機(jī)理是水中的油和懸浮固體顆粒在不同孔隙率、不同顆粒粒徑以及不同吸附特性的濾層中進(jìn)行接觸吸附、機(jī)械篩除和接觸絮凝等被攔截,濾層一般上層采用無煙煤或核桃殼等輕質(zhì)濾料,下層采用石英砂、金鋼砂或磁鐵礦等重質(zhì)濾料[1]。雙濾料過濾器因具有抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、處理量大、處理水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)成為油田采出水處理主流過濾器[2-3]。

        處理水質(zhì)在來水含油20 mg/L、懸浮物20 mg/L情況下,出水含油≤3 mg/L,出水懸浮物≤5 mg/L。但雙濾料過濾器存在反洗強(qiáng)度高,產(chǎn)生的反洗排污水量大,大大增加采出水處理站污水回收池(罐)容積的問題[4],例如雙濾料過濾器反洗強(qiáng)度為15 L/s·m2,24 h反洗一次,每次15 min,直徑1.2 m過濾器反洗水量為61.04 m3/h,反洗排污量為15.3 m3/d;直徑3.2 m過濾器,反洗水量為432 m3/h,反洗排污水量為108 m3/d,大量回收水對(duì)采出水系統(tǒng)形成沖擊,影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行[5-6]。為此,新疆油田公司于2017年8月-11月在風(fēng)城1號(hào)稠油聯(lián)合站污水系統(tǒng)進(jìn)行了壓力式連續(xù)流過濾器工業(yè)性試驗(yàn),以論證壓力式連續(xù)流過濾器用于油田采出水的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)適用性。

        1 工作原理

        壓力式連續(xù)流過濾器是在常壓流砂過濾器基礎(chǔ)上演變而成的,屬于流動(dòng)床過濾器,設(shè)備主要是由一個(gè)主罐體與清洗筒組成,主罐體位于下部,上圓下錐,便于濾料下滑,起過濾的容器。清洗筒位于上部,上圓下錐,設(shè)備結(jié)構(gòu)見圖1。

        圖1 壓力式連續(xù)流過濾器結(jié)構(gòu)

        1)過濾。過濾方式采用的是逆向流過濾方式,正常過濾時(shí),原水由過濾器底部進(jìn)入濾床,并向上流與濾床充分接觸,所含懸浮物被截留在濾床上,凈化后的過濾水從上部排走,完成過濾流程。當(dāng)經(jīng)過短時(shí)間過濾后濾床污染,這時(shí)需要清洗污染的濾料,但過濾不間斷。

        2)反洗。反洗時(shí),主罐體與上部清洗筒連通的反洗閥打開,清洗筒瞬間失壓,壓力水從下部主罐體涌進(jìn)清洗筒,同時(shí)壓力水帶動(dòng)主罐體與清洗筒之間的浮筒(等同于單向閥)上浮,這時(shí)主罐體與清洗筒在內(nèi)部隔離開來,由于上部排污口不間斷排污使得上部壓力小,主罐體壓力大,這時(shí)連接主罐體與清洗筒之間的提砂管開始工作,截留污染物的石英砂依靠壓力差作用被提升到頂部的清洗筒中進(jìn)行清洗,通過機(jī)械摩擦作用和紊流作用使污染物從濾砂表面分離出來,含有懸浮物的反洗水通過反洗水排放口排放,濾料較重下沉堆積在清洗筒內(nèi),當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定時(shí)間時(shí),反洗閥關(guān)閉,上下罐體壓力平衡,濾料自重推開浮筒下落到下罐體內(nèi),又形成新的濾床,從而完成反洗過程。由于主罐體下部為錐形結(jié)構(gòu),因此反洗時(shí)濾料和截留物會(huì)源源不斷的沿主罐下錐下滑至錐體底部。反洗時(shí)同時(shí)輔以氣洗,反洗更徹底。

        2 試驗(yàn)?zāi)康呐c試驗(yàn)參數(shù)

        2.1 試驗(yàn)?zāi)康?/h3>

        1)通過試驗(yàn)論證壓力式連續(xù)流過濾器用于油田采出水一級(jí)過濾或二級(jí)過濾的可行性。

        2)通過試驗(yàn)獲得最佳濾料結(jié)構(gòu)。

        3)通過試驗(yàn)取得過濾器最佳工作參數(shù),為產(chǎn)品工業(yè)化應(yīng)用提供依據(jù)。

        2.2 試驗(yàn)流程

        試驗(yàn)選用1臺(tái)處理量12 m3/h的壓力式連續(xù)流過濾器,配套供水泵、空壓機(jī)及管路閥件。

        風(fēng)城1號(hào)稠油聯(lián)合站脫出的稠油污水經(jīng)重力除油、旋流反應(yīng)、混凝沉降后除去大部分油、懸浮物,出水進(jìn)入過濾緩沖罐,本次試驗(yàn)的壓力式連續(xù)流過濾器來水就由過濾緩沖罐提供水源,經(jīng)提升泵提升送至過濾器處理,過濾器反洗排水去污水回收池。

        2.3 試驗(yàn)參數(shù)

        試驗(yàn)進(jìn)水指標(biāo)參數(shù)見表1。壓力式連續(xù)流過濾器技術(shù)參數(shù)見表2。

        表1 試驗(yàn)進(jìn)水指標(biāo)參數(shù)

        表2 過濾器技術(shù)參數(shù)

        3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        試驗(yàn)分兩個(gè)階段進(jìn)行,試驗(yàn)內(nèi)容以濾料變化為主,檢測(cè)不同濾料過濾效果。

        第一階段:采用0.8~1.2 mm的石英砂為濾料。

        第二階段:采用0.5~0.8 mm的金剛砂為濾料。

        3.1 第一階段試驗(yàn)結(jié)果

        3.1.1 油、懸浮物去除效果

        過濾器進(jìn)出口懸浮物、含油指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖2、圖3。

        圖2 進(jìn)出口懸浮物監(jiān)測(cè)結(jié)果

        圖3 出口含油監(jiān)測(cè)結(jié)果

        由圖2、圖3可以看出:

        1)過濾器進(jìn)口懸浮物含量基本在10~20 mg/L、出口懸浮物在2~5 mg/L;進(jìn)口含油基本在5~10 mg/L,出口含油在2~5 mg/L。

        2)處理后的水質(zhì)懸浮物、含油均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)≤5 mg/L要求。

        3)9月1日之前出水懸浮物含量較高,為3~5 mg/L,這主要是試驗(yàn)初期反洗后浮筒位置位于下端,使主罐體與清洗筒連通,使得上部未能在反洗時(shí)排走的懸浮物及油進(jìn)入下部過濾出水區(qū)隨出水排出,影響出水水質(zhì),因此9月2日-11日廠家重新設(shè)置調(diào)整控制程序,期間水質(zhì)未監(jiān)測(cè)。9月2日按重新調(diào)整的程序運(yùn)行,使浮筒在反洗后提到上端,阻止了懸浮物及油進(jìn)入下部過濾出水區(qū),提高了出水效果。說明該過濾器在浮筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,如果要達(dá)到工業(yè)化應(yīng)用需要進(jìn)行改進(jìn)。

        3.1.2 反洗周期對(duì)出水水質(zhì)影響

        為判斷反洗周期對(duì)過濾器出水水質(zhì)的影響,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了每隔2,5,10,15,30 min反洗的對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

        圖4 反洗周期與過濾水質(zhì)關(guān)系

        由圖4可以看出:

        1)反洗周期10 min時(shí),出水水質(zhì)最好,懸浮物在2 mg/L以下。

        2)反洗周期2 min時(shí),出水水質(zhì)最差,懸浮物在3.5 mg/L左右。據(jù)了解,過濾器反洗一次需要1.5 min,說明此階段過濾器基本處于邊過濾邊反洗狀態(tài),濾料層連續(xù)移動(dòng)而形成移動(dòng)床,使濾料間孔隙率增大,濾層截留懸浮物的能力下降,出水水質(zhì)變差。

        3)反洗周期5,15,30 min時(shí),出水懸浮物含量約2~3 mg/L,說明反洗周期過短或過長(zhǎng),過濾效果都不好。分析這可能是反洗周期過短,濾床不能形成良好的過濾工作層;而反洗周期過長(zhǎng),濾層底部積聚的較多較臟的懸浮雜質(zhì)。

        3.1.3 反洗方式對(duì)出水水質(zhì)影響

        由于壓力式連續(xù)流過濾器反洗與過濾過程是在同一罐內(nèi)進(jìn)行的,因此反洗效果好壞直接影響過濾效果,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了單獨(dú)水沖洗和氣水聯(lián)合沖洗試驗(yàn),其中單獨(dú)水沖強(qiáng)度為14 L/s·m2;氣水聯(lián)合沖洗時(shí)水沖強(qiáng)度為12 L/s·m2、氣沖洗強(qiáng)度為10 L/s·m2,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

        由圖5看出,氣水聯(lián)合反洗效果要明顯好于單獨(dú)水沖洗效果,這是因?yàn)闅怏w輔助擦洗的水沖洗,濾料顆粒間互相沖撞和摩擦作用強(qiáng)烈而使石英砂清洗效果好,使處理水質(zhì)可以達(dá)到比較好的處理效果。

        圖5 不同反洗方式對(duì)出水水質(zhì)的影響

        反洗水量為3 m3/h,10 min反洗一次,每次1.5 min,每小時(shí)反洗時(shí)間累積9 min,濾罐每小時(shí)產(chǎn)生反洗排污水量為0.45 m3,反洗排污水量為10.8 m3/d,較同直徑的雙濾料過濾器反洗排污量減少29.4%。

        3.2 第二階段試驗(yàn)結(jié)果

        過濾器進(jìn)出口懸浮物、含油指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖6、圖7。

        圖6 進(jìn)出口懸浮物監(jiān)測(cè)結(jié)果

        圖7 進(jìn)出口含油監(jiān)測(cè)結(jié)果

        由圖6、圖7可以看出:

        1)過濾器進(jìn)口來水水質(zhì)波動(dòng)較大,進(jìn)口懸浮物含量在4~13 mg/L時(shí),出口懸浮物含量在5~6 mg/L;進(jìn)口含油在1~7 mg/L時(shí),出口含油基本在1 mg/L以下。

        2)處理后的水質(zhì)含油可達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)≤5 mg/L要求,但懸浮物不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

        3)根據(jù)了解11月5-6日由于反洗水量較大,存在跑砂現(xiàn)象,11月6日開始調(diào)整反洗水量,但仍然存在跑砂現(xiàn)象,造成反洗不徹底,濾床污染物積壓太多,出水水質(zhì)變差。說明過濾器清洗筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不適合粒徑0.5~0.8 mm的金剛砂濾料。

        4 與常規(guī)雙濾料過濾器對(duì)比

        針對(duì)本次試驗(yàn),對(duì)壓力式連續(xù)流過濾器與雙濾料過濾器從過濾水質(zhì)、反洗特性、出水率及能耗等方面進(jìn)行對(duì)比分析,見表3。

        表3 兩種過濾器技術(shù)經(jīng)濟(jì)對(duì)比

        5 結(jié) 論

        壓力式連續(xù)流過濾器是在常壓流砂過濾器基礎(chǔ)上改進(jìn)而成的,常壓流砂過濾器目前在石化系統(tǒng)廢水及循環(huán)水處理應(yīng)用較廣泛,壓力式連續(xù)流過濾器在油田采出水中應(yīng)用較少,通過在風(fēng)城1號(hào)稠油聯(lián)合站現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),可得出以下結(jié)論:

        1)0.8~1.2 mm石英砂處理水質(zhì)滿足一級(jí)過濾含油、懸浮物設(shè)計(jì)指標(biāo)≤5 mg/L要求,水質(zhì)較雙濾料過濾器出水水質(zhì)好。

        2)0.5~0.8 mm金剛砂處理水質(zhì)含油可達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)≤5 mg/L要求,但懸浮物不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。過濾器清洗筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷,造成金剛砂這種粒徑小的濾料容易跑砂。

        3)氣水聯(lián)合反洗效果要明顯好于單獨(dú)水沖洗效果;反洗對(duì)出水水質(zhì)沒有影響,反洗周期10 min時(shí),出水水質(zhì)最佳,懸浮物在2 mg/L以下。

        4)本次試驗(yàn)污水水溫高,濾料再生效果好,出水水質(zhì)好,但尚不能以本次試驗(yàn)結(jié)果判斷壓力式連續(xù)流過濾器過濾性能,建議在水溫比較低的稀油污水站進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,考察濾料耐污能力、反洗再生效果及水質(zhì)穩(wěn)定性。

        5)設(shè)備自身存在一些缺陷,如關(guān)鍵部件提砂管道和浮筒密封磨損嚴(yán)重、0.5~0.8 mm金剛砂存在跑砂等問題,需針對(duì)油田采出水特點(diǎn)在材料選擇、防腐措施等方面進(jìn)行改進(jìn),才能在油田進(jìn)行推廣。

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