賀賢偉
(中國石化中原油田普光分公司)
目前普光凈化廠建立了污水回用系統(tǒng),主體工藝是將污水處理廠處理合格外排水輸送到污水回用系統(tǒng),通過錳砂過濾等設(shè)施進行處理,處理合格后補充循環(huán)冷卻水重復(fù)利用。經(jīng)回用系統(tǒng)進一步處理后外排水水質(zhì)有明顯改善,但是總磷和微生物含量仍然超出工業(yè)循環(huán)水控制標準。經(jīng)過調(diào)查實驗分析,外排回用水主要為生產(chǎn)、生活污水及檢修污水混合后經(jīng)SBR處理后的出水,磷超標原因是現(xiàn)有的SBR工藝除磷能力有限所致;循環(huán)水排污中總磷含量既來源于鍋爐加藥帶來的磷酸根,同時也來源于循環(huán)水藥劑中帶來的有機磷。微生物含量超標的主要原因是污水處理場主要以厭氧微生物降解及SBR池生化處理為主,整個工藝過程沒有微生物控制環(huán)節(jié),使得出水細菌含量很高。因此,針對除磷和除菌普光氣田開展了室內(nèi)實驗和現(xiàn)場實驗。
目前污水處理除磷技術(shù)主要分為三種方式,即化學(xué)處理、生物處理、生物+化學(xué)處理和物理超濾膜過濾等[1]?;瘜W(xué)法除磷高效穩(wěn)定,SBR工藝、A/O+膜過濾處理工藝除磷效果一般,建議采用化學(xué)法除磷+膜過濾除磷組合工藝降低回用水總磷。
1)室內(nèi)模擬實驗一
通過實驗?zāi)M高效沉淀池+V濾工藝對于廢水中TP的去除情況。采用不同的實驗藥劑,對比不同類型藥劑對TP的去除效果。通過不同的加藥量,確定出合適的除磷加藥量[2]。實驗藥劑采用PAC溶液(10%)、PAM溶液(0.1%)、FeCl3溶液(10%)。通過投加不同量的PAC/FeCl3,進行燒杯實驗,觀察實驗現(xiàn)象,取上清液監(jiān)測TP,確定去除TP效果最好的加藥量。
實驗步驟:取水樣800 mL,加入混凝劑,快速攪拌3 min,然后加入PAM,慢速攪拌10 min,靜沉30 min,取上清液,測其TP。上清液過濾后,取濾液測其TP。實驗后測其pH值,反應(yīng)之后的pH值均有所下降,約為6.5~6.0,加入FeCl3的水樣,pH值下降較少。實驗分組見表1。通過實驗,測試處理后水樣中總磷及其去除率,結(jié)果見表2。
表1 除磷實驗條件
注:靜沉后的上清液過濾。
表2 室內(nèi)實驗分析結(jié)果
實驗結(jié)果分析:
實驗2和實驗3,PAC和FeCl3分別投加100 mg/L時,投加FeCl3的除磷效果較好;實驗4和實驗5,PAC和FeCl3分別投加150 mg/L時,投加PAC的除磷效果好。
原因分析:一般投加FeCl3的混凝效果好,當投加PAC量達到150 mg/L時,反應(yīng)后pH值接近6,產(chǎn)生的AlPO4溶解度最小,所以此時PAC的除磷效果最好(PAC除磷的pH值范圍為5~7,pH=6時,AlPO4酸鋁的溶解度最小0.01 mg/L,pH=5時,AlPO4的溶解度最小0.03 mg/L,pH=7時,為0.3 mg/L)。
實驗2和實驗4,隨著PAC加藥量的增加,總磷的去除率也隨之提高。
實驗3和實驗5,隨著FeCl3加藥量的增加,總磷的去除率有所下降,可能是pH值的變化,影響了FePO4沉淀的溶解度(在pH=5時,F(xiàn)ePO4的溶解度為0.1 mg/L)。
理論上,實驗2、3、4、5混凝沉淀反應(yīng)后上清液過濾后的水樣,除磷效果會更好,但從實驗數(shù)據(jù)看,并不完全如此,分析原因:可能過濾時有礬花混入濾液,定性濾紙空隙率比較大,沒有截留住,導(dǎo)致濾后液磷含量升高;另外一個原因:用定性濾紙過濾的,可能濾紙本身含有磷,過濾時,有一定量的磷帶入了濾液。
結(jié)論:通過實驗?zāi)M高效沉淀池+V濾工藝,采用PAC溶液(10%)、PAM溶液(0.1%)、FeCl3溶液(10%)藥劑,對于廢水中TP去除均能滿足回用要求。當投加PAC量達到150 mg/L、PAM溶液0.625 mg/L時,上清液TP<0.05,反應(yīng)后pH值接近6,產(chǎn)生的AlPO4溶解度最小,此時PAC的除磷效果最好。
2)室內(nèi)模擬實驗二
取普光凈化廠循環(huán)水裝置循環(huán)排污水進行室內(nèi)除磷實驗,循環(huán)排污水無色透明,無明顯臭味,其主要主要參數(shù)見表3。
表3 循環(huán)排污水主要指標參數(shù)
實驗取循環(huán)排污水2份各2 000 mL,分別加入除磷藥劑AP-2和HP-3,攪拌3 min,靜置30 min,觀察泥量,測水樣懸浮物含量,剩余水樣過砂濾后,測總磷含量[3]。其中AP-2按照前期優(yōu)選除磷藥劑的優(yōu)化濃度(摩爾比為1∶1.7)投加,HP-3按照推薦使用濃度投加。
實驗過程中,投加藥劑后,均有白色絮狀物產(chǎn)生,靜置半小時,溶液中白色絮狀物均勻分布未有沉淀物產(chǎn)生,實驗水質(zhì)參數(shù)見表4。
表4 除磷實驗分析
實驗取循環(huán)排污水4份各2 000 mL,分別加入除磷藥劑AP-2和HP3,攪拌3 min,再加絮凝劑,沉降半小時,過砂濾,實驗結(jié)果見表5。隨著絮凝劑的投加,溶液中絮狀物減少,砂濾后總磷含量有所降低,但未達標,繼續(xù)加大除磷劑濃度。實驗結(jié)果見表6。
隨著除磷劑濃度的增大,砂濾后總磷下降達標,對比上述數(shù)據(jù),AP-2和SP-3均能除磷達標,除磷劑AP-2除磷效果略優(yōu)于SP-3。
表5 除磷效果分析表(一)
表6 除磷效果分析表(二)
3)結(jié)論
通過實驗?zāi)M高效沉淀池+V濾工藝,采用PAC、PAM、FeCl3藥劑,去除廢水中TP均能滿足回用要求。并且當PAC為150 mg/L,PAM為0.625 mg/L時除磷效果最好。同時實驗室評價除磷藥劑AP-2和SP-3均能除磷達標,除磷劑AP-2除磷效果略優(yōu)于SP-3。
外排回用水細菌總數(shù)控制分別從化學(xué)法殺菌、物理膜過濾除菌、生物法除菌三個方面展開研究[4]。
1)化學(xué)法除菌實驗研究
篩選出了高錳酸鉀、N-1、雙氧水、有機氯、季銨鹽等五種藥劑按照同一比例加入進行殺菌實驗,實驗結(jié)果見圖1。
圖1 不同化學(xué)藥劑殺菌效果
由圖1可得,不同的殺菌劑在同等加藥濃度情況下N-1殺菌藥劑殺菌效果最好,且N-1殺菌劑價格相對低廉,來源廣泛。因此,選擇N-1殺菌劑為回用項目除菌殺菌劑。
取水樣100 mL,分別加入10,50,100,200 mg/L劑量N-1殺菌劑,半小時后測細菌總數(shù),同時測原水樣細菌總數(shù),結(jié)果見圖2。
圖2結(jié)果顯示N-1殺菌劑在加藥量為100 mg/L時,廢水中的細菌總數(shù)已降為0。因此,可確定N-1殺菌劑為外排回用水控制微生物含量的理想殺菌劑。
圖2 不同殺菌劑的殺菌結(jié)果
2)SBR工藝優(yōu)化除菌實驗研究
取SBR池活性污泥,按現(xiàn)場進水比例及進水量,在實驗室進行模擬現(xiàn)場實驗研究。①不改變運行參數(shù),運行一個周期后沉降半小時測上清液細菌總數(shù)。實驗分3組,結(jié)果取平均數(shù)。②通過定期投加不同污泥高效營養(yǎng)劑馴化3個運行周期,改善污泥沉降性能[5]。若馴化養(yǎng)護后出水細菌含量降低,則按實驗數(shù)據(jù)定期對SBR池污泥進行馴化養(yǎng)護,降低出水細菌含量,實驗結(jié)果見表7。
表7 SBR工藝優(yōu)化除菌實驗結(jié)果 個/mL
由表7結(jié)果可看出,定期投加污泥營養(yǎng)劑對污泥進行馴化養(yǎng)護可改變活性污泥沉降性能,污泥沉降性能好上清液細菌總數(shù)相對減少,因此,SBR工藝優(yōu)化除菌可適當降低出水細菌,可作為輔助手段控制回用水細菌總數(shù)。
3)膜過濾除菌技術(shù)研究
實驗室采用模擬系統(tǒng)進行了膜處理工藝除菌實驗研究。實驗用水為SBR池外排水,調(diào)整實驗裝置運行工況到最佳狀態(tài),處理水量為10 L/h。實驗結(jié)果見圖3。
由圖3可看出,膜過濾除菌高效穩(wěn)定,出水細菌總數(shù)控制在50個/mL以內(nèi),達到回用水控制標準。
經(jīng)過以上三種除菌技術(shù)研究,化學(xué)法殺菌效果理想。SBR工藝控制出水細菌效果一般。膜過濾法除菌高效穩(wěn)定,且運行成本低廉。建議采用化學(xué)法殺菌+膜過濾除菌組合工藝控制回用水中細菌總數(shù)。
圖3 膜過濾除菌效果
根據(jù)室內(nèi)實驗,普光凈化廠用陶瓷膜過濾裝置對凈化廠外排回用水水質(zhì)控制進行了現(xiàn)場實驗。
現(xiàn)場安裝一臺超濾陶瓷膜過濾設(shè)備,從錳砂罐過濾器進水取樣口、出水取樣口、過濾提升水池取水?,F(xiàn)場實施工藝流程見圖4。
圖4 陶瓷膜過濾實驗流程
傳統(tǒng)化學(xué)藥劑與陶瓷濾膜聯(lián)用對總磷的影響見圖5。
由圖5可看出,5月16至26日期間采用傳統(tǒng)的化學(xué)除磷劑(鋁鹽、鐵鹽)進行了化學(xué)除磷復(fù)合超濾陶瓷膜過濾聯(lián)用實驗,對總磷去除率有所升高,但還是未達到總磷排放0.5 mg/L以下。復(fù)配藥劑與陶瓷膜過濾聯(lián)用對總磷的影響見圖6。
由圖6可看出,5月30日開始采用復(fù)合化學(xué)除磷藥劑進行化學(xué)除磷實驗,在前期傳統(tǒng)化學(xué)除磷劑實驗基礎(chǔ)上,設(shè)計了以鋁鹽為主劑的復(fù)合化學(xué)除磷劑SP系列和ASP系列,采用復(fù)合化學(xué)除磷劑效果好,隨著藥劑投加量上升總磷去除率明顯提高,除磷效果明顯優(yōu)于單純鋁鹽的化學(xué)除磷劑,出水總磷能滿足總磷排放標準小于0.5 mg/L的要求。
圖5 傳統(tǒng)化學(xué)藥劑與陶瓷濾膜聯(lián)用對總磷的影響
圖6 復(fù)配藥劑與陶瓷膜過濾聯(lián)用對總磷的影響
化學(xué)殺菌劑與陶瓷濾膜聯(lián)用對細菌總數(shù)的去除效果見圖7。
圖7 化學(xué)殺菌劑與陶瓷濾膜聯(lián)用對細菌總數(shù)的去除效果
由圖7看出,5月23-26日進行了超濾陶瓷膜系統(tǒng)與化學(xué)殺菌復(fù)合除菌實驗,采用化學(xué)殺菌劑為有效氯濃度為10%的工業(yè)級次氯酸鈉溶液,原水500 L中分采用三種用量50,25,10 mL。超濾陶瓷膜系統(tǒng)與化學(xué)殺菌復(fù)合聯(lián)用可有效控制出水細菌總數(shù),投加量10 mL時出水細菌總數(shù)控制在100~400個/mL。200 nm陶瓷膜管對細菌總數(shù)的去除效果見圖8。
圖8 200 nm陶瓷膜管對細菌總數(shù)的去除效果
由圖8看出,5月29-31日采用過濾精度為200 nm的陶瓷膜管進行了除菌實驗,出水細菌總數(shù)基本在2 000 個/mL;6月1至2日采用過濾精度為50 nm的陶瓷膜管進行了對比除菌實驗,出水細菌總數(shù)基本約100個/mL。
1)經(jīng)過化學(xué)法所用藥劑研究和現(xiàn)場運用,采用復(fù)合化學(xué)除磷劑效果好,出水總磷能滿足總磷小于0.5 mg/L的要求。
2)經(jīng)過化學(xué)法、物理膜過濾除菌技術(shù)研究。膜過濾法除菌高效穩(wěn)定,且運行成本低廉。經(jīng)過現(xiàn)場實驗,化學(xué)法殺菌+膜過濾除菌組合工藝能有效地控制回用水中細菌總數(shù)。