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        如何降低輪胎裝配線設(shè)備故障對總裝生產(chǎn)線效率的影響

        2019-09-13 07:50:06甘濤郭維夏姜磊
        時(shí)代汽車 2019年12期
        關(guān)鍵詞:輔線裝配線動平衡

        甘濤 郭維夏 姜磊

        上汽通用五菱汽車股份有限公司重慶分公司 重慶市 404100

        1 前言

        某合資企業(yè)輪胎線線首為兩條較小的支線,L側(cè)線員工將輪胎取件放到輸送線,R側(cè)線員工將輪轂取件放到輸送線,兩分支線在抓胎機(jī)器人處匯合,此時(shí)潤滑機(jī)器人在輪胎上噴潤滑液,再由抓胎機(jī)器人將輪胎和輪轂抓放到一起,輸送至壓胎機(jī)器人處,由壓胎機(jī)器人壓成輪胎總成件并進(jìn)行自動充氣,充氣合格后輪胎送至輪胎主線中段的初檢平衡機(jī)做動平衡檢測,檢測不合格由初檢平衡機(jī)后的員工裝配平衡塊進(jìn)行動平衡補(bǔ)償,最后經(jīng)過復(fù)檢平衡機(jī)檢查合格,由輸送鏈輸送至總裝生產(chǎn)線裝配,輸送鏈上最大可容納80個輪胎。

        2 輪胎線常見故障

        2.1 輪胎充氣機(jī)故障

        輪胎線充氣設(shè)備受輪胎胎圈間距、胎側(cè)柔軟程度等因素影響,充氣不合格故障是輪胎線第一高頻故障點(diǎn),輪胎線充氣不合格時(shí),需要斷電、能量鎖定后,人員進(jìn)入充氣隔離區(qū)域,從輪胎充氣設(shè)備上取下輪胎總成后,重新通電才能恢復(fù)運(yùn)行,由于輪胎注塑成型及批量裝框的特點(diǎn),一旦出現(xiàn)輪胎充不上氣的情況,通常會在一批零件中持續(xù)發(fā)生充不上氣的情況,能量鎖定及設(shè)備修復(fù)、物料更換過程平均需要70分鐘,輪胎線主線將處于持續(xù)停機(jī)狀態(tài),見圖1。

        2.2 輪胎線動平衡機(jī)故障

        輪胎動平衡機(jī)受動平衡機(jī)抓胎卡爪動作參數(shù)和輪轂尺寸偏差的影響,平衡機(jī)卡爪與輪轂的配合經(jīng)常會出現(xiàn)偏差,動平衡機(jī)故障是輪胎線第二高頻故障點(diǎn),輪胎動平衡機(jī)設(shè)備故障時(shí),通常需要進(jìn)行卡爪參數(shù)與當(dāng)前使用批次輪轂尺寸進(jìn)行適配調(diào)整。針對卡爪動作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整通常需要60min以上,期間輪胎線主線處于停機(jī)狀態(tài),會對總裝生產(chǎn)線造成停線損失,見表1。

        圖1

        2018年輪胎充氣故障情況統(tǒng)計(jì)

        3 解決措施和效果分析

        3.1 輪胎充氣機(jī)故障

        輪胎主線充氣機(jī)故障后,輪胎主線停線??梢詫⑤喬パb配及充氣工序轉(zhuǎn)移至輪胎輔線,在輪胎輔線完成壓胎、充氣后,將輪胎總成從主線充氣機(jī)后側(cè)轉(zhuǎn)移至主線做動平衡測試,后工序同理在主線完成后正常輸送至總裝裝配線。整個過程中輔線裝配1個輪胎與完成一個輪胎總成充氣的時(shí)間均為30秒,現(xiàn)場裝胎與充氣均為2臺裝胎機(jī)配備兩名工人同時(shí)工作,相當(dāng)于15秒鐘完成一個輪胎裝配及充氣工藝。按前面的分析,輪胎充氣設(shè)備修復(fù)通常需要70分鐘處理時(shí)間,總裝車間實(shí)際單件工時(shí)為ATT,輪胎線庫存為N,輸送鏈緩沖區(qū)上滿時(shí)有22臺車的輪胎,為了保證70分鐘不影響總裝裝配線生產(chǎn),必須保證輪胎輸送鏈上的輪胎總成70分鐘不斷供。70min×60s/ATT≤3600s/(15s×5)+22+N, 得 出:N ≥ 4200s/ATT-70,采用這種方法,配合庫存N,可保證充氣機(jī)故障不會造成總裝裝配線效率損失(多數(shù)主機(jī)廠ATT大于60,所以采用這種柔性生產(chǎn)方式,通常可將輪胎庫存降低至0),見圖2。

        3.2 動平衡機(jī)故障

        動平衡機(jī)故障后,將輪胎主線所有工藝完全轉(zhuǎn)移至備胎線生產(chǎn)。備胎線生產(chǎn)輪胎主胎時(shí),按照總裝生產(chǎn)車型排序單進(jìn)行上線生產(chǎn),可采取4個主胎+1個備胎五個一組的上線方式;也可以采用4個主胎生產(chǎn)一批,然后一個備胎生產(chǎn)一批的方式,兩種生產(chǎn)方式比較靈活,視車型復(fù)雜程度而定。前面介紹了輔線裝胎和充氣的單件工時(shí)為15秒,在輔線裝胎充氣完成后,進(jìn)行動平衡測試,完成一個輪胎總成測試需要24秒(輔線瓶頸工位)。按前面的分析,動平衡機(jī)設(shè)備故障的修復(fù)時(shí)間為60分鐘,60min×60s/min/ATT≤60×60/(24*5)+22+N,得出:N≥3600s/ATT-52。采用這種柔性生產(chǎn)策略,配合庫存N(≥3600s/ATT-52),可保證動平衡機(jī)故障時(shí)不影響總裝車間裝配線生產(chǎn)。

        表1

        圖2

        4 結(jié)語

        如何消除和減少設(shè)備故障,是制造企業(yè)長期、持續(xù)攻關(guān)難題,在設(shè)備故障無法消除的現(xiàn)狀下,企業(yè)應(yīng)該充分發(fā)掘線體柔性優(yōu)勢,調(diào)整生產(chǎn)策略。通過對生產(chǎn)線的柔性分析及設(shè)備故障時(shí)的生產(chǎn)策略規(guī)劃,不僅可以減少設(shè)備故障對效率的影響,還能使備件、備品量降低到最低。

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