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        電滲析離子膜法分離氨基乙酸與氯化銨工藝研究

        2019-09-10 07:22:44高瑞廣趙曉燕李桂平李雨
        現(xiàn)代鹽化工 2019年3期
        關(guān)鍵詞:電滲析氯化銨

        高瑞廣 趙曉燕 李桂平 李雨

        摘? ?要:主要研究利用電滲析離子膜法分離氨基乙酸與氯化銨,確定了最佳的電導(dǎo)率及分離工藝參數(shù),優(yōu)化了氨基乙酸和氯化銨結(jié)晶析出的條件,得到了優(yōu)質(zhì)的氨基乙酸及氯化銨產(chǎn)品;并對產(chǎn)生的母液循環(huán)回收利用,可實(shí)現(xiàn)無廢水、清潔生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:電滲析;離子膜;氨基乙酸;氯化銨

        我國氨基乙酸(甘氨酸)行業(yè)采用氯乙酸氨解法,以烏洛托品為催化劑反應(yīng)生產(chǎn)甘氨酸及副產(chǎn)物氯化銨,甘氨酸和氯化銨的混合液用甲醇醇析萃取,得到工業(yè)品甘氨酸,萃取劑甲醇經(jīng)過精餾回收循環(huán)使用,精餾殘液再經(jīng)雙效蒸發(fā)回收氯化銨副產(chǎn)物。

        醇析萃取分離甘氨酸與氯化銨,使用大量甲醇溶劑,甲醇是易燃易爆的有毒危險(xiǎn)化學(xué)品。再加上消耗大量蒸汽回收甲醇與氯化銨,催化劑烏洛托品的存在,影響氯化銨品質(zhì)。另外醇析萃取產(chǎn)生的殘液廢水處理量大,環(huán)境污染嚴(yán)重,浪費(fèi)資源。

        針對上述問題,本文研究了一種新型的分離方法—電滲析離子膜法。將甘氨酸和氯化銨反應(yīng)液冷卻結(jié)晶,母液中的烏洛托品回收使用,甘氨酸和氯化銨的結(jié)晶混合液通過電解與特殊的膜結(jié)合,將甘氨酸與氯化銨分離開來,經(jīng)過蒸發(fā)結(jié)晶,母液則循環(huán)利用[1]。得到的產(chǎn)品純度高,氯化銨產(chǎn)品外觀好,基本不產(chǎn)生廢水,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益,應(yīng)用前景良好。

        1? ? 實(shí)驗(yàn)

        1.1? 原料與試劑

        甘氨酸反應(yīng)液,生產(chǎn)車間提供。稀鹽酸、稀氨水、硫酸鈉溶液等,實(shí)驗(yàn)室提供。

        1.2? 儀器與設(shè)備

        電滲析器(離子膜選用進(jìn)口均相膜)為杭州藍(lán)然環(huán)保有限公司提供。

        1.3? 工藝方法

        取適量甘氨酸反應(yīng)液(甘氨酸、氯化銨及烏洛托品)經(jīng)過冷卻降溫,使甘氨酸和氯化銨共同結(jié)晶析出,實(shí)現(xiàn)催化劑烏洛托品和甘氨酸、氯化銨的分離,分離出的母液循環(huán)回反應(yīng)使用。甘氨酸與氯化銨的混合結(jié)晶體,用水配制一定濃度的混合溶液,經(jīng)離子膜電滲析裝置對其進(jìn)行分離,分離液分別經(jīng)減壓蒸發(fā)、降溫結(jié)晶得到甘氨酸和氯化銨固體[2]。

        1.4? 工藝流程

        工藝流程如圖1所示。

        2? ? 結(jié)果與討論

        2.1? 不同進(jìn)料質(zhì)量分?jǐn)?shù)對甘氨酸和氯化銨分離的影響

        配制不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的甘氨酸和氯化銨的混合溶液進(jìn)行試驗(yàn),電滲析淡室和濃室的循環(huán)流量選擇50 L/h,極室(2%硫酸鈉)流量為20 L/h,調(diào)節(jié)電流為2.2 A,啟動電滲析循環(huán)泵,控制循環(huán)流量,保持壓力平衡,待流量穩(wěn)定后,打開電源開關(guān),調(diào)節(jié)電壓使其穩(wěn)定在15 V,開啟整流器。記錄電流變化,測定濃室、淡室電導(dǎo)率、pH、溫度。當(dāng)?shù)译妼?dǎo)率降至8 000 μS/cm左右時(shí),關(guān)閉整流器,在切斷電源后緩慢關(guān)閉流量計(jì)與循環(huán)泵,將各儲液槽溶液放出,清洗反應(yīng)器[3]。

        由表1可以看出,隨著進(jìn)樣質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,甘氨酸的回收率降低,這主要是由于隨著分離的進(jìn)行,后期濃室、淡室的濃度差較大,滲透壓增大,甘氨酸擴(kuò)散導(dǎo)致回收率降低。較高質(zhì)量分?jǐn)?shù)的甘氨酸和氯化銨混合液無法一步分離,需要進(jìn)行分步處理,且易出現(xiàn)堵膜現(xiàn)象[4]。

        2.2? 溶液pH對甘氨酸和氯化銨分離的影響

        溶液pH在甘氨酸和氯化銨的電滲析分離過程中起著重要的作用,由于甘氨酸在水溶液中的電離程度與溶液的pH息息相關(guān),甘氨酸的收率是電滲析分離需要重點(diǎn)考慮的指標(biāo),因此,研究分析了電滲析過程中調(diào)節(jié)溶液pH對濃室、淡室溶液pH的影響。

        由圖2~3可以看出,在未調(diào)節(jié)溶液pH的情況下,隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,淡室pH緩慢上升,且上升趨勢逐漸增大,而濃室的pH則呈現(xiàn)下降趨勢。當(dāng)始終控制淡室的pH=5.97時(shí),濃室的pH也是呈現(xiàn)下降趨勢,不同的是下降趨勢趨于平緩。這是由于電滲析過程中,H+的絕對遷移度比較大,隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,淡室的pH不斷上升,而濃室的pH不斷下降,淡室的電解質(zhì)離子濃度不斷降低,H2O的電離會越來越明顯,pH的變化趨勢也會越來越明顯。

        從圖4明顯看出,在電滲析過程中調(diào)節(jié)淡室溶液pH=5.97,甘氨酸的收率比未調(diào)節(jié)淡室溶液pH時(shí)的甘氨酸收率高近10%。原因分析是當(dāng)pH大于5.97時(shí),[G1y-]大于等電點(diǎn)時(shí)的[G1y-],而[Gly+]則比等電點(diǎn)時(shí)的[Gly+]更小,則淡室迀出的[G1y-]量增大。

        2.3? 甘氨酸和氯化銨結(jié)晶

        分別對電滲析離子膜法分離出來的甘氨酸溶液和氯化銨溶液進(jìn)行減壓蒸餾,降溫結(jié)晶析出甘氨酸晶體和氯化銨晶體,進(jìn)行抽濾、水洗、烘干。蒸餾冷凝液回用到配比水或甘氨酸反應(yīng)中,實(shí)現(xiàn)水的循環(huán)利用。甘氨酸平均收率96%;氯化銨平均收率達(dá)到98%,相比雙效蒸發(fā)回收氯化銨75%的收率有明顯提升,氯化銨回收質(zhì)量、外觀品質(zhì)良好(見表2)。

        3? ? 結(jié)語

        采用降溫法將甘氨酸反應(yīng)液中的催化劑烏洛托品分離出來,母液循環(huán)利用,節(jié)約了催化劑的使用量,操作簡單易行。甘氨酸和氯化銨的分離采用電滲析離子膜法,提高了回收氯化銨的品質(zhì),解決了傳統(tǒng)工藝中產(chǎn)生大量廢水的問題,減壓蒸餾出的冷凝水則可循環(huán)使用。與傳統(tǒng)的甲醇醇析萃取工藝相比,此種方法避免了有毒有害物質(zhì)甲醇的使用,減少了環(huán)境污染,降低了能源消耗,得到品質(zhì)好的甘氨酸和氯化銨產(chǎn)品。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1]曾著飛,王秀茹.氨基乙酸與氯化銨分離方法研究進(jìn)展[J].精細(xì)與專用化學(xué)品,2016,24(12):23-25.

        [2]周? ?青.基于去離子技術(shù)的甘氨酸與氯化銨分離工藝研究[D].杭州:浙江理工大學(xué),2013.

        [3]王向龍,龔文照.甘氨酸制備和提純工藝技術(shù)及研究進(jìn)展[J].山西化工,2017,167(1):17-19.

        [4]張經(jīng)緯,謝柏明.一種甘氨酸的清潔生產(chǎn)工藝:中國,102838497B[P].2015-04-22.

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