高美靈 柴洪偉
【摘要】本文通過對(duì)雙鴨山龍達(dá)煤炭集團(tuán)有限公司,壓濾機(jī)排料周期對(duì)比及排料效果差原因分析,并通過不同入洗原煤硬度及沉降時(shí)間的對(duì)比實(shí)驗(yàn),找到了一種能解決壓濾機(jī)排料周期時(shí)間長的方法,從而改善了該選煤廠長期影響生產(chǎn)進(jìn)度的方法。
【關(guān)鍵詞】壓濾機(jī);排料周期;絮凝劑;濾布
引言
雙鴨山龍達(dá)煤炭集團(tuán)有限公司位于黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū),入洗原煤以周邊礦井為主。年入洗能力為60萬噸/年,采用重介-浮選流程,產(chǎn)品主要為8級(jí)精煤、11級(jí)精煤、中煤、煤泥和矸石。由于煤質(zhì)變化頻繁,-0.3mm的煤泥的浮選效果非常的糟糕,由于系統(tǒng)的循環(huán)水不好,常常出現(xiàn)尾煤壓濾機(jī)排料周期長,濃縮機(jī)處理不過來,嚴(yán)重時(shí)必須停車處理,影響生產(chǎn)進(jìn)度,而且尾煤不瀝水現(xiàn)象嚴(yán)重。針對(duì)這種現(xiàn)象的發(fā)生,從濃縮機(jī)底流即壓濾機(jī)來料方面及壓濾機(jī)操作方面進(jìn)行分析處理。
1壓濾機(jī)排料周期對(duì)比
由于現(xiàn)在入廠的煤質(zhì)變化,尾煤脫水設(shè)備壓濾機(jī)的排料周期發(fā)生變化,從90秒變?yōu)?00秒左右。尾煤處理設(shè)備的周期從30分鐘增加到60分鐘。濃縮機(jī)的濃縮效果變差。效果好時(shí),尾煤壓濾機(jī)排料周期為1800-2000秒,灰分在53-55%,水分在24%;效果差時(shí),尾煤壓濾機(jī)排料周期為3600-4200秒,灰分在38-45%,水分在26%;從這組數(shù)據(jù)上可以看出,精煤及尾煤脫水設(shè)備的脫水周期變長。
2壓濾機(jī)排料效果差原因分析
首先,檢查各臺(tái)設(shè)備,并調(diào)整相關(guān)的操作,但是發(fā)現(xiàn)其檢查調(diào)整后其效果沒有明顯的改善,所以確定該部分非主要變化的因素。通過改變壓濾機(jī)濾布的種類,在從壓濾機(jī)的入料性質(zhì)上分析,從煤質(zhì)、煤泥水化學(xué)性質(zhì)、洗水濃度及溫度、絮凝效果分析。
2.1壓濾機(jī)濾布的選擇
選擇壓濾機(jī)濾布要根據(jù)過濾物的性質(zhì),也就是物料的剝離性,化學(xué)性和物理性;過濾后濾餅的干燥性;被過濾物質(zhì)對(duì)大范圍等,對(duì)于尾煤的過濾,主要看濾渣的剝離性能、濾渣的形狀、過濾物的溫度,被過濾物的性質(zhì),它的因素在選擇壓濾機(jī)的濾布重要性占到了75%以上。
(1)濾渣的剝離性能,它直接形象著壓濾機(jī)設(shè)備的工作效率。濾渣表面光滑無粘連型,濾液就會(huì)迅速的從中濾布中滲析出來,過濾時(shí)間段,效率高。相反,濾渣具有粘連性,過濾時(shí)間也會(huì)長,效率當(dāng)然就會(huì)相應(yīng)的降低。而且是,粘連性越強(qiáng),效率就是越低。這時(shí)我們就要選擇單絲濾布或緞紋織濾布。
(2)濾渣的形狀,顆粒是否均勻,形狀是否堅(jiān)硬,從而來考慮濾布的耐磨性。大小不均,又有菱角,依據(jù)程度的不同而選擇。耐磨性最好的就是條論濾布和經(jīng)綸濾布。
(3)過濾物的溫度,溫度也是影響壓濾機(jī)的濾布和工作效率。耐溫度最高的是滌綸濾布。
再次,就是我們的要求了,我們希望壓濾機(jī)的效率和濾渣的干燥程度。濾布的再生性能。選擇濾布時(shí)還要注意選擇再生性能好的濾布。再生性能好的濾布可以直接在壓濾機(jī)上對(duì)濾布進(jìn)行洗滌,減少換布次數(shù)。更換的濾布經(jīng)簡單處理(干燥、水洗等)過濾效率恢復(fù)到80%以上。
由于今年入選的原煤中高灰細(xì)泥成分比較多,煤泥較粘原來使用的濾布已經(jīng)不適用現(xiàn)在的尾煤,將原有濾布換為單絲無紡濾布,通過跟換濾布,壓濾周期明顯比之前變短,但還是比效果好時(shí)的周期長。
2.2壓濾機(jī)的入料性質(zhì)上分析
(1)煤質(zhì)分析及洗水濃度及溫度影響的分析
由于來的原煤中-0.3mm含量沒有多大變化,并且煤泥弧形板沒有破損,因而粒度也非主要的因素。由于小時(shí)處理量未發(fā)生變化,其他環(huán)境未變,所以可排除洗水濃度及溫度等帶來的變化。
(2)煤泥水化學(xué)分析
取現(xiàn)場(chǎng)煤泥水和補(bǔ)充水分別做PH值和硬度化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)煤泥水PH值為7.1,硬度為1.22,而補(bǔ)充水PH值為7.2,硬度為7.25,從檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)看,煤泥水的PH值變化較小,但是硬度從補(bǔ)充水的7.25變?yōu)?.22,分析可能為硬度對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生的影響。
選煤廠采用聚丙烯酰胺絮凝劑和氯化鎂及聚合氯化鋁對(duì)煤泥水進(jìn)行處理,考慮可能是由于煤質(zhì)變化導(dǎo)致煤泥水中的某些變化對(duì)絮凝作用產(chǎn)生影響。
(3)煤泥絮凝效果的分析
絮凝效果的好壞直接影響到濃縮機(jī)底流的濃度也就是壓濾機(jī)的入料濃度,壓濾機(jī)的入料濃度越大,排水量越小,排料周期越短,以下通過煤泥水的粒度、灰分、濃度、PH、煤質(zhì)、水硬度對(duì)絮凝效果進(jìn)行分析。
①粒度、灰分和濃度對(duì)絮凝的影響
通常來說,當(dāng)煤泥水中煤泥粒度相近時(shí),灰分高的泥質(zhì)絮凝效果好;灰分相近,細(xì)粒絮凝效果好;濃度低時(shí),絮凝效果好。
②PH對(duì)絮凝的影響
對(duì)絮凝劑的效果,PH中性較好,現(xiàn)在PH值為7.1,屬于較好的范圍。
③煤質(zhì)變化
由于龍達(dá)煤炭集團(tuán)有限公司洗煤廠規(guī)模小,一般來煤是小礦井不固定,成分復(fù)雜,因而當(dāng)原煤性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí),其煤泥水的組成發(fā)生變化,這也對(duì)絮凝劑的作用產(chǎn)生影響。
④水硬度對(duì)絮凝作用影響
硬度是水中陽離子的一種指標(biāo)體現(xiàn)。由于大部分煤質(zhì)中細(xì)顆粒其表面為荷負(fù)電性,顆粒穩(wěn)定性強(qiáng),致使煤泥難以有效沉淀,為使其產(chǎn)生凝聚的絮團(tuán),必須降低表面的電位排斥作用,因而當(dāng)水的硬度高能夠有效降低顆粒的排斥,形成絮團(tuán)已達(dá)到沉淀的目的。
為檢驗(yàn)分析是否準(zhǔn)確,做以下實(shí)驗(yàn):
①采20千克入洗煤,加11千克清水(硬度7.24),攪拌均勻后測(cè)量:鶴崗小沈1號(hào)煤,硬度4.0;鶴崗小沈2號(hào)煤煤,硬度5.1;嶺西煤,硬度6.7。
實(shí)驗(yàn)上看,各入洗礦的原煤洗選后都會(huì)使煤泥水的硬度在一定程度上的下降。
②鶴崗小沈1號(hào)煤的煤泥水(硬度為4.0)4份,濃度100g/L,每份1000ml加入絮凝劑并加入氯化鎂調(diào)整其硬度分別為4.0、5.6、9.1、12,沉降時(shí)間分別為180秒,126秒,30秒,10秒,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)硬度升高后,添加絮凝劑后絮凝作用明顯改善,硬度為12時(shí)效果最好。
通過實(shí)驗(yàn)說明當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),洗選過程中的煤泥水硬度降低, 造成無法形成清水洗煤,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)惡化,絮凝劑的作用下降, 濃縮機(jī)底流的濃度降低,也就是壓濾機(jī)的入料濃度降低,導(dǎo)致壓濾機(jī)的入料量增加,壓濾時(shí)間增長。
分析原因后,決定采用提高聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁、氯化鎂添加量來提高煤泥水硬度。
3改進(jìn)的方法
(1)更換壓濾機(jī)的濾布為單絲無紡濾布更適合洗選高灰細(xì)泥含量多的尾煤。
(2)改變?cè)行跄齽┑奶砑臃桨福捎锰岣呔郾0?、聚合氯化鋁、氯化鎂添加量來提高煤泥水硬度。
4結(jié)束語
通過對(duì)雙鴨山龍達(dá)煤炭集團(tuán)有限公司,壓濾機(jī)排料周期對(duì)比及排料效果差原因分析,發(fā)現(xiàn)洗水硬度對(duì)于濃縮機(jī)的絮凝效果影響很大,直接影響到后續(xù)的壓濾作業(yè)的效果好壞,及全廠生產(chǎn)洗水的好壞,在生產(chǎn)中應(yīng)該定期進(jìn)行洗水的各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)量,如發(fā)生變化時(shí),應(yīng)該及時(shí)做出調(diào)整,以使生產(chǎn)指標(biāo)能得到保證,更能有效降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。