柯紅峰
摘要:文衛(wèi)采油廠經(jīng)過多年的開發(fā)建設,開采及管理難度越來越大,同運營成本也在逐漸增加,傳統(tǒng)的管理模式已無法實現(xiàn)勞動生產(chǎn)率的提高和效益的提升。實施老油田信息化改造,成為油田自身發(fā)展的必然選擇。本文主要論述如何利用已經(jīng)建好的油田生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng),逐步完善配套信息網(wǎng)絡建設挖潛系統(tǒng)的應用潛力,實現(xiàn)調(diào)度指揮中心集中控制,從而實現(xiàn)全面油田自動化。
關(guān)鍵詞:自動化集中控制降低成本扭虧脫困
一、信息化改造的必要性
文衛(wèi)采油廠組建于1981年,管轄著文明寨、衛(wèi)城、馬寨和古云集4個油田,歷經(jīng)30多年的開發(fā)建設,文衛(wèi)采油廠已經(jīng)進入開發(fā)中后期,儲量接替不足、人工成本高、自動化水平低、用工短缺、折舊數(shù)額高、非油氣資源利用率低、成本控制難度較大等諸多矛盾和問題,制約了老油田的效益穩(wěn)產(chǎn)和持續(xù)發(fā)展。
另外在“國際低油價新常態(tài)”的新形勢下,傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理模式已無法實現(xiàn)扭虧脫困,只有通過生產(chǎn)信息化建設和油公司體制機制建設,促進管理模式創(chuàng)新變革,才能使油田企業(yè)適應新常態(tài)、度寒冬,提質(zhì)、提效持續(xù)發(fā)展。
二、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)的建設與集中整合
文衛(wèi)采油廠四個管理區(qū)于2017年底基本完成了信息化提升改造,全廠612口油井,57座計量站、3座聯(lián)合站及1座污水站,建成了視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡傳輸、自動報警、巡檢維護、監(jiān)控指揮為一體的生產(chǎn)信息化PCS系統(tǒng)。各采油管理區(qū)對采油站及采油崗位進行集中整合,消除信息孤島,優(yōu)化采油區(qū)人力資源配置,取消了小班人員,建立了無人值守、集中巡檢管理體系。
三、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)應用
(一)優(yōu)化采油區(qū)人力資源配置
我廠按照注、采、輸一體化管理原則,組建四個采油管理區(qū)。用工由1585人優(yōu)化到908人,優(yōu)化用工677人,每年減少人工成本8124萬元,同時通過優(yōu)化減少計量站人員,為外闖市場提供了人員保障。
(二)實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集傳輸
1. 油井井口回壓、溫度實現(xiàn)自動采集、實時監(jiān)測
井口安裝壓力變送器,計量站高產(chǎn)井及合走井安裝溫度變送器,通過無線傳輸,實現(xiàn)井口回壓、出油溫度實時監(jiān)測,消除安全隱患,保證生產(chǎn)。
2. 油井產(chǎn)量自動采集
通過對單井標準功圖的測量、設置,產(chǎn)液量現(xiàn)由功圖自動核算,對個別功圖測量產(chǎn)量與單井量油產(chǎn)量有偏差的井進行系數(shù)測算,經(jīng)過2個月的不斷對比,已經(jīng)形成了一定的液量測算方法,取消小班工人手動量油。
(三)視頻監(jiān)控模塊的應用
1. 單井巡查
以往采油站的巡檢模式是4小時巡查一次,一天6趟井,即使全部落實到位,也可能存在4小時左右的空檔,導致停井發(fā)現(xiàn)不及時,并且每個計量站需要一名職工去巡查,使用信息化的巡檢系統(tǒng)以后,以采油管理二區(qū)為例,要求監(jiān)控崗3小時巡查一次,有效縮短了空檔,再加停井報警,基本杜絕了停井發(fā)現(xiàn)不及時的現(xiàn)象,也杜絕了以前存在的停井跳站不報、瞞報、處理不及時的現(xiàn)象,大大提高了生產(chǎn)時率,最主要是降低了職工的勞動強度,節(jié)約了大量勞動力。
2. QHSE管理“協(xié)同化”
資源協(xié)同應用,安全環(huán)保全業(yè)務管控、關(guān)鍵生產(chǎn)設施、重點施工環(huán)節(jié)視頻全程監(jiān)控,應急事件可視化處置。真正實現(xiàn)QHSE工作由“重視”向“重實”轉(zhuǎn)變,有效的保證了安全措施的落實,和生產(chǎn)組織的有序進行,確保安全環(huán)保形勢穩(wěn)定。
(四)報警預警模塊的應用
1. 管線壓力報警
通過壓力的變化,直觀的反應了管線生產(chǎn)狀況的變化,根據(jù)管線壓差的大小,判斷管線是否堵塞或者泄漏,經(jīng)采油班現(xiàn)場落實整改措施。
2. 停井報警
通過停井報警顯示,能及時發(fā)現(xiàn)非正常停井,及時落實停井原因,使得能夠盡快整改恢復正常生產(chǎn),避免因機械故障和產(chǎn)量流失所造成的經(jīng)濟損失。
(五)控躺方面的應用
1.油井功圖實時遠程測量
信息化前油井功圖的測量全靠人工現(xiàn)場采集,勞動強度大,采集效率低,數(shù)據(jù)傳遞節(jié)奏慢,在系統(tǒng)安裝后,管理人員在系統(tǒng)平臺上可以實時掌握整個區(qū)內(nèi)抽油機井的工作情況,及時發(fā)現(xiàn)抽油機故障,提高油井生產(chǎn)效率,對控躺工作有積極的意義。
四、目前存在問題
(一)制度管理體系不完善
經(jīng)歷油公司體制改革與信息化改造之后,傳統(tǒng)的管理制度已經(jīng)不適合目前的生產(chǎn)形勢,因為自動化最終的目標是實現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)裝置的無人值守,實現(xiàn)調(diào)度指揮中心集中控制,變分散控制為“一鍵式”控制,全面實現(xiàn)自動化操作,這就要求我們有一套完善的管理流程、標準的操作手冊、生產(chǎn)事件處置流程等生產(chǎn)信息化條件下的制度管理體系。
(二)信息化設備的后期檢定與維護難度加大
信息化條件下,計量器具拆卸難、送檢難、儀表檢定后重新匹配、調(diào)試等問題,造成檢定費用高、勞動效率低,傳統(tǒng)的計量器具管理方式與低油價下生產(chǎn)運行成本大幅壓減的矛盾,導致原有的計量器具管理規(guī)范執(zhí)行難以落地。
五、擴展方向
(一)加強專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)
信息化專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)是確保信息化建設可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,建議對運維人員開展針對性培訓,切實解決計量器具安裝、使用、維護等過程中的實際問題,做好記錄,編寫成《自動化儀器儀表日常維護與故障排查》手冊,提高全員業(yè)務素質(zhì)。
(二)由報警模式轉(zhuǎn)變?yōu)轭A警模式
目前生產(chǎn)模式是被動發(fā)現(xiàn)問題、采取措施恢復生產(chǎn),不能將問題杜絕在源頭上。將來我們是否可以應用多參數(shù)預警診斷模型,通過鉆井井史、作業(yè)史、整個油井全生命周期所采集的數(shù)據(jù)進行預警未來井筒、工況潛在問題,超前發(fā)現(xiàn)問題,提升油井工況診斷功能,指導現(xiàn)場技術(shù)人員超前處置,最大程度上避免問題的發(fā)生或減輕故障的影響程度和范圍。
(三)實現(xiàn)油氣生產(chǎn)全過程智能優(yōu)化
1、精確產(chǎn)量計量
目前產(chǎn)業(yè)量的自動計量基于示功圖來計量,由于一些示功圖的測量存在一定的誤差,導致液量計量不是特別精準,因此,可以依據(jù)不同油井的油藏特性、油藏能量、注水情況以及油井生產(chǎn)特性以及變化趨勢等多方面的特點,結(jié)合示功圖產(chǎn)量計量,建立油井生產(chǎn)計量模型,實現(xiàn)多條件下精確產(chǎn)量計算。
2、生產(chǎn)參數(shù)自動優(yōu)化
基于實時生產(chǎn)數(shù)據(jù),根據(jù)每口油井的供液能力、產(chǎn)液量、沖次、動液面、泵效等一系列參數(shù),實現(xiàn)自動計算參數(shù)指標,主動評價油井參數(shù)的合理性,自動推送調(diào)參建議和措施,實現(xiàn)高效、合理采油。
六、結(jié)論
在油田自動化生產(chǎn)中應用PCS系統(tǒng)是油田管理工作的新突破,為提升精細化管理水平提供了強力支撐,為我們在低油價新常態(tài)下迎接新挑戰(zhàn),戰(zhàn)勝新困難堅定了信心。我們將繼續(xù)挖掘信息化系統(tǒng)平臺的應用潛力,不斷總結(jié)經(jīng)驗,提升管理水平,推動采油管理持續(xù)發(fā)展。