許棟
摘 要:本文通過分析Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口的故障原因,提出相應(yīng)的改進(jìn)策略,包括通過孔型優(yōu)化、精軋軋制通道優(yōu)化等方式有效減少故障因素,希望通過本文的分析,能夠為相關(guān)人士提供參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:Ф12mm螺;四切分;軋制成品;勾頭;故障處理
一、引言
在柳鋼棒線型材生產(chǎn)過程中,通過成品機(jī)架軋制Ф12mm的熱軋帶鋼筋,并將其進(jìn)行四切分軋制,在軋制過程中需要將成品機(jī)架的速度進(jìn)行調(diào)整,通常情況下,最高速度可調(diào)至為13.5m/秒,在生產(chǎn)初期,Ф12mm螺四分切軋制成品勾頭沖出口故障時常發(fā)生,一度阻礙了產(chǎn)品的正常生產(chǎn)速度,因此,為了提高生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量[1],通過優(yōu)化孔型、改進(jìn)精軋導(dǎo)衛(wèi)等方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式,因此,本文通過對Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口的故障原因進(jìn)行分析,并結(jié)合相關(guān)結(jié)束進(jìn)行闡述,從而達(dá)到提高產(chǎn)量的目的。
二、Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障原因
在生產(chǎn)制造過程中,Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口的主要表現(xiàn)是南北兩線的前段出現(xiàn)急劇轉(zhuǎn)彎的情況,嚴(yán)重甚至?xí)斐沙善烦隹趭A舌尖被頂?shù)簦瑫r也會出現(xiàn)成品頭部發(fā)生180度的彎曲,從而形成Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障,通過分析,造成Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障的原因有以下幾點(diǎn),如圖1所示:
(1)平箱孔型,安裝進(jìn)口滾動導(dǎo)衛(wèi)時,對于中性和塑料控制的要求較高,如果沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),會導(dǎo)致從平箱孔型出來的軋件頭部會發(fā)生彎曲現(xiàn)象,另外還可能會出現(xiàn)頭部形狀不對稱的現(xiàn)象,對其進(jìn)行四切分時,南北線頭部也會隨之發(fā)生不對稱現(xiàn)象,從而使成品前孔17號軋機(jī)平箱中的孔型發(fā)生變化[2],形狀不符合標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)不均勻現(xiàn)象,待其進(jìn)入18號軋機(jī)時,會造成Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障。
(2)圖中所示的K4和K5料型和孔型,在配合寬度方向不具備充滿度,在對K5孔進(jìn)行與切分時,原本設(shè)計孔型的寬度是63.5毫米,然而在實際操作過程中孔型寬度的軋制是58.5毫米,與預(yù)切分中的充滿度小了5毫米,而對于K4孔進(jìn)行切分時,原本設(shè)計的孔型寬度為64毫米。實際操作中的孔型寬度切分則是60毫米,寬度方向的充滿度也小了4毫米。由于沒有按照預(yù)切分中的數(shù)據(jù)進(jìn)行,導(dǎo)致孔型充滿度較差,因此造成軋件的頭部變形,導(dǎo)致切分后南北線頭部沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),從而使成品前孔17號軋機(jī)平箱中的孔型發(fā)生變化[3],形狀不符合標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)不均勻現(xiàn)象,待其進(jìn)入18號軋機(jī)時,會造成Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障。
(3)精軋壓機(jī)為全水平式壓機(jī),通過圖1可以看出,從K2孔型生產(chǎn)出的軋件,在旋轉(zhuǎn)90度后會進(jìn)入K1孔型,對K2孔型進(jìn)行預(yù)先設(shè)計時,是將其槽底設(shè)計為戶型,這樣設(shè)計的最終目標(biāo)是扭轉(zhuǎn)到位的料型,使其與4個角緊密相連,將K2孔型的槽底設(shè)計為弧形時,及時受到磨損也不會對軋件的扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響,但是,在實際操作過程中,由于K3料型切分后形狀不規(guī)則,此時需要K2進(jìn)口和開口擴(kuò)大,有利于K3料型的咬入,如果將K2的槽底設(shè)計成弧形,會使軋件頭部咬入時出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,從而導(dǎo)致軋件頭部出現(xiàn)不對稱現(xiàn)象,此時,從K2孔型生產(chǎn)出的軋件,在旋轉(zhuǎn)90度后會進(jìn)入K1孔型容易出現(xiàn)沖出口故障。
(4)由圖可見,K3、K4、K5三個道次進(jìn)口的滾動導(dǎo)衛(wèi)開口度設(shè)計不科學(xué),同時實際軋制料型配合間隙設(shè)計也缺乏合理性,導(dǎo)致軋件頭部極其容易發(fā)生彎曲現(xiàn)象,或者在切分時出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,在切分時會造成南北兩線的軋件頭部出現(xiàn)尺寸偏差,通常尺寸會出現(xiàn)偏大或偏小的情況,最終導(dǎo)致軋件成品道次出現(xiàn)沖出口故障。
(5)K3出口處的雙韌切分輪設(shè)計缺乏合理性會導(dǎo)致Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障,由于K3出口南北南線切分出現(xiàn)較大的便宜現(xiàn)象,導(dǎo)致切分后的軋件頭部會與單人切分輪軸承發(fā)生撞擊,從而造成軋件頭部發(fā)生彎曲變形現(xiàn)象,同時,黨彎曲的軋件頭部進(jìn)入K2軋制后,會導(dǎo)致Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障。
(6)6號或套件和K3口過渡風(fēng)險導(dǎo)槽沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的平滑度,容易使Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障,軋件頭部在切分后,會受到撞擊發(fā)生彎曲現(xiàn)象,此時彎曲的軋件頭部進(jìn)入K2進(jìn)行軋制,會加劇成品道次出口的幾率。
(7)成品道次口夾板內(nèi)腔尺寸不標(biāo)準(zhǔn),會造成Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障,吐過成品道次口夾板內(nèi)腔尺寸較小,會導(dǎo)致喇叭口錐度過大,軋件頭部不能順利通過。
(8)成品道次出口導(dǎo)衛(wèi)舌尖修復(fù)精度較差的情況下,容易導(dǎo)致Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭發(fā)生沖出口故障,由于舌尖和孔型沒有完美的貼合,導(dǎo)致軋件頭部不能順利從孔型中通過。
三、Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障解決措施
(一)優(yōu)化孔型
如圖1所示,想要避免Ф12mm螺四切分軋制成品勾頭沖出口故障,需要將K6改變?yōu)槠捷伩仔?,這樣能夠有利于降低滾動導(dǎo)衛(wèi)安裝過程中對孔型軋制線難以控制的問題,從而解決軋件頭部形狀不對稱的情況。
(二)將圖一中的K4、K5孔型進(jìn)行優(yōu)化
通過減少兩個孔型的寬度,提高其充滿度,從而能夠有效避免軋件頭部出現(xiàn)不規(guī)律或不對稱的現(xiàn)象。
(三)對圖1中的K2孔型進(jìn)行優(yōu)化
將原設(shè)計中K2槽底的弧形變?yōu)槠降?,從而能夠有效提高軋件頭部的標(biāo)準(zhǔn)型,時期能夠順利軋制。
(四)對圖1中的K3出口進(jìn)行優(yōu)化
將切分尖內(nèi)腔進(jìn)行縮小,從而使雙韌切分輪能夠夾持主中線軋件,從而加固軋件,使其不能自由活動,是軋件切開角度有效降低。
(五)將圖1中K3出口和6號或套件的過渡風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)化
通過優(yōu)化能夠?qū)⑷肟诙蔚睦瓤诮嵌日{(diào)至最佳狀態(tài),保證軋件頭部能夠順利通過。
(六)對各個道次料型的尺寸進(jìn)行嚴(yán)格的把控
利用圓孔的寬度差,對張力的實際控制情況進(jìn)行檢測,在檢測過程中發(fā)現(xiàn)錯誤及時進(jìn)行調(diào)整和修改。
(七)對圖一中的K3、K4、K5道次就滾動導(dǎo)衛(wèi)和實際料型的配合間隙進(jìn)行嚴(yán)格控制
將滾動導(dǎo)衛(wèi)樣棒與實際材料進(jìn)行對比,將差距縮小至0.5毫米,從而有效提升滾動導(dǎo)衛(wèi)對眼見的扶持,使其具有穩(wěn)定性,并在生產(chǎn)過程中定期檢查導(dǎo)衛(wèi)開口度,如果出現(xiàn)磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象,需要及時將導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)行更換。
(八)將成品出口的導(dǎo)衛(wèi)內(nèi)腔尺寸進(jìn)行優(yōu)化
通過優(yōu)化能夠有效增強(qiáng)舌尖加工的精度,從而使軋件頭部能夠順利通過,減少沖出口故障的發(fā)生概率。
四、結(jié)語
綜上所述,想要有效避免沖出口故障,需要通過優(yōu)化孔型系統(tǒng)、導(dǎo)衛(wèi)系統(tǒng)并控制好張力,從而減少沖出口故障的發(fā)生幾率。
參考文獻(xiàn)
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