侯正敏 韓鵬舉
摘 要:M礦一期938m階段豎井施工過程中,采用了多種施工方法,但均存在著施工安全風險高、進度緩慢等問題,本文分析了豎井施工時采用Simba1354鑿巖臺車一次成井工藝技術,并對其進行分析優(yōu)化。
關鍵詞:豎井施工;一次成井技術;安全風險
引言
M礦938m階段依據(jù)礦體開采技術條件,采用垂直礦體走向布置進路方式。分段高度15米,進路間距18米,每4~5條進路構成1個礦塊,每個礦塊布置1條礦石溜井,每兩個礦塊布置1條巖石溜井。在礦體下盤布置1條脈外聯(lián)絡道,把進路、溜井和風井連接起來,作為出礦、通風、設備的聯(lián)絡通道。豎井井深132米,在工程建設過程中采用普通法,施工難度大、安全風險高,嚴重影響地下礦生產(chǎn)組織。
1 Simba1354鑿巖臺車豎井鑿巖可行性分析
(1)Simba1354鑿巖臺車性能分析:臺車配備頂錘式液壓鑿巖 機,可以鉆鑿直徑51–89(102)mm的中深孔,自動接桿鉆孔可達42米。俯仰、旋轉、擺臂及平移滑臺,準確平滑的定位??墒┕ど舷蚺诳缀推叫信诳祝h(huán)形炮孔施工時推進梁傾斜角度45度。M礦豎井施工采用上向垂直中深孔,孔深約12.6米,在設備性能上可以滿足豎井施工。
(2)安全分析:該工藝中施工人員在平巷內(nèi)操作鑿巖臺車施工上向傾斜、垂直炮孔,施工作業(yè)環(huán)境安全、并采用機械化作業(yè)、安全風險可控。
(3)類似施工實踐:M礦早在1115m分段使用Simba1354鑿巖臺車首次進行無切割天井試驗,并在1070m分段東部回采施工中得到應用,積累了一定理論實踐經(jīng)驗。
2 臺車施工豎井試驗
2.1 試驗要點
(1)井筒底部巷道頂板鑿巖區(qū)域的修整,利于臺車孔口精準鑿巖。
(2)探測施工范圍內(nèi)的圍巖等級、水文條件。
(3)探索適合M礦施工條件的,經(jīng)濟合理的孔網(wǎng)參數(shù)。
(4)在裝藥密度、結構,裝藥量、起爆方式等進行優(yōu)化。
(5)作業(yè)效率、安全系數(shù)綜合對比分析。
2.2 試驗位置選擇
(1)對成井井壁質量要求較低,井位可調整,對生產(chǎn)的影響可控。
(2)圍巖、水文條件好。
(3)就近公輔設施原則。
結合M礦豎井施工和生產(chǎn)現(xiàn)狀,選擇在1#采區(qū)進風井1022m-1038m段試驗。
2.3 豎井試驗
2.3.1布孔設計
因采用一次成井爆破技術,必須使用大直徑空孔作為補償空間,首次在1038-1054段3#進風井試驗,設計采用12個76mm直徑的空孔代替,其余掏槽孔,輔助孔和周邊孔由內(nèi)而外布置,一次爆破成井。孔網(wǎng)參數(shù)為孔深12.6,傾角90°,掏槽孔邊孔距0.05米,輔助孔間距0.3-0.6米,周邊孔0.8米。
2.3.2設計改進
根據(jù)Simba1354臺車的施工特點,施工邊孔距0.05米難度大,將掏槽孔邊距調整為0.1米。掏槽補償空間將受到限制,設計先施工掏槽孔,先爆破作業(yè),根據(jù)爆破效果再施工其它鉆孔。
2.3.3爆破方案
掏槽孔爆破時,中心裝1段、2段導爆管雷管、外圍依次裝2段導爆管雷管4個孔、3段導爆管雷管4個孔,采用孔底反向起爆。
2.3.4擴刷成井
掏槽爆破后渣石清理干凈,再次使用臺車進行全斷面鑿巖。
設計47個孔,其中擴刷成井29個孔,孔間距0.7米。采用半秒導爆管雷管連接導爆索傳爆炮孔內(nèi)散裝膨化硝銨炸藥。爆破后下部井口邊緣明顯無破碎,井筒豎直,筒壁光滑,井筒高度12.6米,與上部1054m貫通,達到設計要求。
2.4 試驗改進
2.4.1布孔設計
在1022-1038段3#進風井改井試驗,設計57個孔,掏槽孔、空孔邊到孔邊0.1米、輔助孔邊到空孔邊0.1米,周邊孔0.25米至0.5米,孔底抵抗線0.6米,即裝藥孔設計為11.4米,不裝藥的空孔與上分層打透,即不裝藥孔設計12.0米,8個不裝藥的空孔均勻布置在周圍;本次掏槽設計不變,其余孔加密,孔間距加密為0.5米。
2.4.2爆破方案
掏槽孔爆破時,孔網(wǎng)參數(shù)不變,改變導爆管雷管段位。
中心裝1段、3段導爆管雷管、外圍依次裝7段導爆管雷管4個孔、9段導爆管雷管4個孔,采用孔口正向起爆。
其它擴井孔采用半秒導爆管雷管連接導爆索傳爆炮孔內(nèi)散裝膨化硝銨炸藥。
2.4.3爆破效果
掏槽爆破后,下端孔口完好,孔口各個炮孔形狀均較好,孔內(nèi)約0.3m以上破碎,爆破直徑約1米。經(jīng)第二次擴井爆破后,1022-1038段3#進風井爆破達到設計要求。
3 臺車施工豎井的應用與推廣
總結分析M礦3#進風井1022-1054m段的試驗參數(shù)及成果,根據(jù)938m~1070m天井施工進度,將鑿巖臺車中深孔施工豎井技術應用于1022-1054m段礦井11、1038-1070m段2#回風井、972-1038m段1#進風井豎井施工中,爆破后的成井均達到設計要求。
4 效益對比分析
4.1 安全效益
采用普通法施工豎井時,作業(yè)人員長時間暴露在井頂、壁下,面臨頂板失穩(wěn)造成頂板事故的風險;普通法作業(yè)環(huán)境差,易造成職業(yè)??;豎井分段高度達17米,鑿巖、爆破作業(yè)人員均為高空作業(yè);天井爆破后炮煙擴散緩慢,是炮煙中毒的主要誘因。
采用中深孔臺車鑿巖一次成井豎井作業(yè)時,全流程工序均在聯(lián)絡平巷內(nèi)完成,直接避免了上述危害,從本質上降低了安全風險。
4.2 施工效率
采用普通法掘進豎井時,需要多次搭設平臺、鑿巖、爆破、出渣和通風的循環(huán)作業(yè);
而采用中深孔鑿巖臺車鑿巖,應用一次爆破成井技術施工豎井,使M礦938m階段豎井施工周期縮短,為實現(xiàn)地下礦三級礦量平衡創(chuàng)造良好條件。
參考文獻
[1]礦山采礦設計手冊 井巷工程卷.《礦山采礦設計手冊》編輯委員會.中國礦業(yè)大學出版社.2007:221-229
[2]爆破設計與施工.汪旭光.北京.冶金工業(yè)出版社.2016:195-308
作者簡介:
侯正敏(1981.11)男,富蘊蒙庫鐵礦有限責任公司,采礦工程師。
韓鵬舉(1988.09)男,富蘊蒙庫鐵礦有限責任公司,采礦助理工程師。