摘要:水泥石礦一米頭部改造項目,解決了近三十年清理淤泥的問題,大大減少了崗位工的工作量,也解決了多年遺留問題。起到了節(jié)能增效的作用。
關(guān)鍵詞:一米;技術(shù)改造;項目
一、項目背景
近三十年來,水泥石礦一米皮帶頭部淤泥問題十分
重,給崗位工增加了繁重的體力勞動,清理淤泥問題亟需解決。若仍然如初,在清理淤泥過程,就必須關(guān)閉設(shè)備,影響生產(chǎn),降低設(shè)備運轉(zhuǎn)率,錘破錘頭磨損消耗大,錘破電單耗高居不下。根據(jù)上述情況,技術(shù)改造迫在眉睫,因此,本公司技術(shù)人員,進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),三十年疑難問題得以妥善解決。
二、項目內(nèi)容
一米皮帶頭部改造,在原來輸送帶帶速1.6m/s,電機轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分的基礎(chǔ)上,首先我們考慮在頭部加長一個接淤泥用下料漏斗,在與下層皮帶相連接,皮帶面與石料淤泥下掉問題,增加一個3000mmx1500mm圓孔?45mm長方形重型篩,進(jìn)行篩分,來解決皮帶料大,小于?43mm碎料,通過漏斗與淤泥漏斗匯合,一同進(jìn)入下層B800皮帶,運送到成品倉內(nèi)。
三、效益與社會貢獻(xiàn)
通過一米皮帶頭部進(jìn)行技術(shù)改造,使崗位工減少了工作強度,增加了生產(chǎn)產(chǎn)量。由原來設(shè)備運轉(zhuǎn)率的75%,提高到改造后的87%。錘式破碎機電耗由原來的1.035kwh/t,降低到現(xiàn)在0.88kwh/t,電耗降低0.1163元/噸,按300萬噸/年計算,降低34.875萬元/年,通過改造錘破錘頭消耗下降0.0045元/噸,全年下降13.5萬元,增加經(jīng)濟效益。同時節(jié)約用電46.5萬kwh/年,為國家節(jié)約了電能源,創(chuàng)造了社會效益。
四、結(jié)束語
通過此次技術(shù)改造,即減輕了崗位工勞動強度,也提高了經(jīng)濟效益,并產(chǎn)生一定的社會效益,為節(jié)能做出了一定的貢獻(xiàn)。
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作者簡介:劉德軍(1978.10-),男,漢,天津市薊州區(qū)人,大專,工程師,研究方向:露天礦開采與管理。