馬磊 劉金盛
摘要:本文結(jié)合管排鋸的基本組成與管排鋸的運行情況兩方面內(nèi)容,在全面分析管排鋸滑座下滑故障出現(xiàn)原因的基礎(chǔ)上,分別從液壓系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)兩個角度,對故障處理策略提出具體的建議。
關(guān)鍵詞:管排鋸;滑座下滑;故障分析
管排鋸是工業(yè)生產(chǎn)中常用的一類器械,受到運行工作環(huán)境、操作方式等諸多因素的影響,使得管排鋸運行過程中,容易出現(xiàn)諸多故障問題。管排鋸滑座下滑便是其中較為典型的一類故障問題。一旦出現(xiàn)管排鋸滑座下滑的情況,不僅會影響工作效率,對于運行安全性也會產(chǎn)生較大的影響,因此需要高度重視。
一、管排鋸的基本組成與運行情況分析
(一)管排鋸的基本組成
管排鋸主要是由三個關(guān)鍵部分組成,即進給系統(tǒng)、鋸片旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)以及夾緊系統(tǒng)。其中進給系統(tǒng)主要包括交流變頻器、交流電機、液壓平衡杠以及絲杠傳動機構(gòu)等幾個部分,其作用主要在于通過控制管排鋸,支撐管排鋸實現(xiàn)相應(yīng)的滑座垂直運動。鋸片旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)涉及直流整流器、直流電機、鋸片以及鋸片傳動齒輪箱等等,其中常用的鋸片直徑大多在1600mm[1]。這部分的作用,主要在于支撐管排鋸控制鋸片實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)操作。夾緊系統(tǒng)涉及兩組垂直夾具和三組水平夾具,在管排鋸運行過程中,夾緊系統(tǒng)作用的發(fā)揮,主要是依靠有液壓缸驅(qū)動夾具這一方式,使管排夾緊,從而達到有效預(yù)防管排鋸實施鋸切操作時鋸片打齒問題的出現(xiàn)。除了以上三部分外,管排鋸還配備了相應(yīng)的液壓站以及控制柜等等[2]。本文研究對象為HKA 2000L160圓盤管排鋸機,具體應(yīng)用了西門子S7-300PLC、進給軸由伺服電機驅(qū)動,611U系統(tǒng)控制、主軸鋸片旋轉(zhuǎn)采用Siemens 6SE70矢量變頻器。
(二)管排鋸的運行情況
在管排鋸實際運行過程中,當管排鋸確定為自動運行狀態(tài)后,首先觀察到管排鋸的鋸座處于上升狀態(tài),并且在上限位的起始點。其次,在鋸片旋轉(zhuǎn)過程中,等待管排的到來,此時管排達到自后,在夾緊系統(tǒng)的輔助下,管排鋸會隨之將管排夾緊,便于后續(xù)鋸切操作的進行。最后,當夾緊條件滿足操作要求后,系統(tǒng)會開始進行鋸切操作。在完成一次管排鋸切操作之后,管排鋸滑座會隨之重新返回到上限位起始點,等待下一排鋼管的到來,然后重復(fù)之前的動作。通常情況下,管排鋸鋸座上限位起始位,由ZI0接近開關(guān)確定[3]。
二、管排鋸滑座下滑故障與處理
(一)管排鋸滑座下滑故障現(xiàn)象
綜合分析管排鋸組間組成情況,可以發(fā)現(xiàn)管排鋸本身具有相應(yīng)的液壓站,其液壓系統(tǒng)的實際壓力數(shù)值一般控制在18MPa,流量數(shù)值控制在120L/min,在液壓泵的出口位置處,設(shè)置了蓄能器,其容積為20L[4]。以某廠管排鋸為例,在運行過程中出現(xiàn)了管排鋸滑座下滑故障問題,具體故障檢測數(shù)據(jù)如下:
液壓回路主要是由液壓平衡回路與液壓夾緊回路兩個部分共同組成,在故障分析過程中,考慮到液壓平衡回路是通過平衡杠輔助,進而實現(xiàn)電機驅(qū)動管排鋸滑座完成上下運動。對此,當管排鋸控制器輸出Q56.1為“1”時,電磁閥的電磁鐵處于得電狀態(tài),此時管排鋸滑座隨著向上運動。如果管排鋸控制器輸出056.0為“l(fā)”時,則另一端電磁鐵得電,此時管排鋸滑座隨著向下運動。但是當此時管排鋸滑座回到上限位起始點時,三組水平夾緊缸隨之打開,由于三組水平夾緊缸打開瞬間沒有負載,所以會導(dǎo)致管排鋸液壓系統(tǒng)的壓力大幅下降,進而容易出現(xiàn)“失壓”的情況。由于管排鋸本身的自重較大,其平衡力要求標準一般在7MPa以上,假設(shè)管排鋸上升的速度在5500mm/min左右,那么在電機斷電之后,受到慣性的影響,管排鋸仍舊會繼續(xù)向上移動一段距離。此時,加上液壓系統(tǒng)的“失壓”影響,使得液壓缸處于吸空狀態(tài)。所以,在管排鋸上升速度減低到0時,在支撐力不足的情況下,會在短時間內(nèi)突然下降lOmm左右的距離,直到最后可以在平衡力的支撐下保持穩(wěn)定。
本次故障,通過測量發(fā)現(xiàn),當管排鋸滑座返回時,電機電流從原本的18A下降到0,最后降低至-37A,最后恢復(fù)到0,這一現(xiàn)象也進一步證實了此時的電機處于被動發(fā)電狀態(tài)。
(二)管排鋸滑座下滑故障處理
對于管排鋸滑座下滑故障的處理,為了保證故障處理效率,要求在具體的操作中,從管排鋸液壓系統(tǒng)這一角度出發(fā)考慮,結(jié)合實際確定故障解決方案。針對上述故障問題,確定選擇“切割法”與“恒源法”兩種方式,通過向管排鋸液壓系統(tǒng)平衡杠供油這一方式,有效應(yīng)對了故障問題[5]。但是考慮到這種處理方式的工作量相對較大,加上處理操作工作不易開展,所以進一步提出了以下處理方案。
從管排鋸電氣系統(tǒng)這一角度入手分析,對于上述管排鋸滑座下滑的故障問題,可以通過靈活改變?nèi)M水平夾緊杠的打開時間這一方式來實現(xiàn)。觀察發(fā)現(xiàn),在改變?nèi)M水平夾緊杠打開時間的情況下,使得水平夾緊缸的打開時間向后延遲大概1s左右的時間,這樣可以有效規(guī)避水平夾緊缸打開瞬間的液壓系統(tǒng)“失壓”問題。
事故處理之后,對管排鋸運行情況實施跟蹤,發(fā)現(xiàn)近一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)此類滑座下滑的故障問題,證明故障處理方式具有可行性,其應(yīng)用價值較為突出。
三、總結(jié)
綜上所述,管排鋸滑座下滑是其運行過程中常見的一類故障問題,對于運行安全性與穩(wěn)定性產(chǎn)生較大的影響。在具體的故障處理過程中,為了保證故障處理的科學(xué)性,需要結(jié)合實際情況,從液壓系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等多個方面考慮,從而最大程度上保證故障判斷與處理操作,可以滿足故障處理要求。
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