牛飛
摘 要:河南省中原大化集團有限公司50萬t/a甲醇項目,采用荷蘭殼牌粉煤加壓氣化爐。自2008年建成投產(chǎn)以來,運行長周期記錄不斷攀升,特別是2015年以后多次達到A級運行200天以上,年運行天數(shù)均在300天以上,并于2014年、2015年、2016年獲得殼牌年度最佳運行獎。本文將從維護氣化裝置安全平穩(wěn)長周期的角度,對運行過程中發(fā)生的諸如破渣機手動換向閥故障、合成氣洗滌塔水樣分析結(jié)果異常等一些隨機事件進行總結(jié),也期望能夠給同行業(yè)廠家提供類似事故處理借鑒經(jīng)驗。本文描述了破渣機手動換向閥故障處理、渣系統(tǒng)泄壓閥14XV0006閥后泄漏事件。
關(guān)鍵詞:煤氣化裝置;故障處理
1 破渣機手動換向閥故障處理
1.1 事件過程
2018年4月24日凌晨,由于破渣機油壓兩次從正常壓力波動到15.5MPa,為了避免破渣機上方渣塊架橋工況的發(fā)生,保證14單元渣系統(tǒng)的下渣通暢,當(dāng)天白班中控操作人員通知現(xiàn)場操作人員進行開關(guān)擋板的常規(guī)操作,當(dāng)常規(guī)操作結(jié)束后,中控操作人員判斷渣系統(tǒng)工況正常后,隨即要求現(xiàn)場操作人員將破渣機擋板恢復(fù)原來10%開度,并啟動破渣機?,F(xiàn)場操作人員在操作破渣機手動換向閥進行加載操作時,出現(xiàn)了破渣機油壓無法加載現(xiàn)象,導(dǎo)致破渣機不能運行的狀況。設(shè)備工程師趕赴現(xiàn)場后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),手動換向閥檔桿與換向閥連接的銷釘斷裂,導(dǎo)致?lián)Q向閥不動作,破渣機壓油無法加載,最終導(dǎo)致破渣機不能運行。
1.2 原因分析
生產(chǎn)正常運行期間,破渣機不需要過多的人為操作,手動換向閥保持原狀態(tài)不變。但在氣化爐工況波動時,容易形成大渣塊,為了保證14單元的正常下渣,防止破渣機上部出現(xiàn)渣塊架橋,需要對破渣機進行頻繁的加載泄壓操作,頻繁的開關(guān)操作導(dǎo)致銷釘斷裂,手動換向閥無法操作。
1.3 處理措施
①在破渣機無法運行的情況下,將擋板開度由原來的10%調(diào)至30%,讓渣塊容易通過破渣機,避免渣塊在破渣機上部架橋;②提高氣化爐控制溫度,防止檢修期間由于爐溫低出現(xiàn)大渣塊;③手動換向閥內(nèi)部增加墊片改變換向閥的工作狀態(tài),達到破渣機加載的目的,最終使破渣機正常運行。
1.4 預(yù)防措施
①破渣機油壓出現(xiàn)油壓高于1.2MPa或低于0.8MPa時,應(yīng)立即安排現(xiàn)場操作人員到現(xiàn)場確認(rèn)破渣機是否運行或者現(xiàn)場是否有漏油情況的出現(xiàn)(主要泄漏點為手動換向閥處);②手動換向閥為非常規(guī)操作,破渣機油壓可能會在出現(xiàn)大渣塊需要破碎時,油壓起不來無法破碎的情況,中控操作人員要關(guān)注渣池溫度、循環(huán)水泵的入口壓力、撈渣機電流,防止破渣機上方出現(xiàn)堵渣情況,如有不正常跡象,要及時進行頂渣處理;③現(xiàn)場巡檢時要查看破渣機是否正常轉(zhuǎn)動,現(xiàn)場油系統(tǒng)是否出現(xiàn)泄漏情況,如果出現(xiàn)上述情況應(yīng)立即向主控操作人員及主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;④現(xiàn)場正常開關(guān)擋板時無需再進行泄壓操作,直接帶壓操作;⑤破渣機油壓大于15.5MPa或現(xiàn)場破渣機有大渣塊不轉(zhuǎn),需要開關(guān)擋板時,關(guān)閉擋板前將液壓油泵停泵泄壓后,現(xiàn)場操作人員和中控操作人員聯(lián)系進行關(guān)閉擋板操作。
1.5 事件總結(jié)
在出現(xiàn)問題后,中控操作人員第一時間將問題匯報至主管工程師,保證了信息的及時傳遞;問題的分析及排查方向正確,并在很短的時間查到了設(shè)備故障原因,為檢修贏得了時間;出現(xiàn)問題后車間領(lǐng)導(dǎo)及時啟動事故應(yīng)急方案,對工況進行了調(diào)整,保證了氣化裝置的穩(wěn)定運行,氣化爐負荷未受到影響,但由于氣化爐控制爐溫有所提高,合成氣產(chǎn)量有所降低。
2 渣系統(tǒng)泄壓閥14XV0006閥后管線泄漏事件
2.1 事件經(jīng)過
2018年10月26日14:30,現(xiàn)場巡檢人員發(fā)現(xiàn)氣化框架3樓14XV0006附近管線有渣水外漏現(xiàn)象,立即通知主控操作人員,主控操作人員對工況進行仔細確認(rèn)后,發(fā)現(xiàn)渣鎖斗充壓壓力上漲緩慢,且充壓閥14XV0013B閥位已開至78%,遠遠大于28%的正常閥位,及時通知領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備技術(shù)工程師,通過對現(xiàn)場查找確認(rèn),發(fā)現(xiàn)漏點位置在14XV0006閥后彎頭處。領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員立即制定消漏方案,并將14XV0006交出,聯(lián)系檢修人員緊急處理。渣鎖斗充壓改為從底錐的二氧化碳管線充壓,保證渣系統(tǒng)工況,同時降低氣化爐負荷至98%,為檢修工作創(chuàng)造時間,18:00新彎頭焊接成功,后氣化爐恢復(fù)至100%負荷。
2.2 原因分析
設(shè)備運行時間長,管線沖刷磨損嚴(yán)重。
處理措施及總結(jié):①及時將泄漏管線交出,聯(lián)系檢修人員處理;②渣鎖斗采用底錐二氧化碳管線充壓,保證渣系統(tǒng)工況;③氣化爐降負荷至98%;④穩(wěn)定氣化爐爐溫控制,防止形成大渣塊;⑤下渣時分多次下至撈渣機池內(nèi),防止撈渣機過載;⑥主控加強巡檢和現(xiàn)場加強隱患排查,發(fā)現(xiàn)異常緊急上報處理。
3 總結(jié)和分析
通過上述幾個隨機事件的發(fā)生及處理,我們可以看出,要保證生產(chǎn)裝置的“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行,現(xiàn)場操作及設(shè)備維護人員必須加強對生產(chǎn)裝置的現(xiàn)場巡檢工作,排查生產(chǎn)裝置中的安全隱患,中控操作人員要提高對異常工藝參數(shù)的判斷,機電儀專業(yè)要加強對所管轄設(shè)備的維護及檢修工作;通過各專業(yè)的分工協(xié)作,避免因操作或設(shè)備故障等原因引起的生產(chǎn)裝置減負荷或非計劃停運事故的發(fā)生。