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        工藝介質(zhì)對屏蔽泵運行的影響

        2019-09-10 07:22:44徐萬里
        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2019年4期
        關(guān)鍵詞:屏蔽泵故障分析原理

        徐萬里

        摘 要:屏蔽泵在煉油化工企業(yè)中起著至關(guān)重要的作用,其應(yīng)用之廣泛,也帶來了諸多問題。屏蔽泵軸、葉輪、蝸殼、電機等元件都是一體,對密封要求嚴格的有毒有害、高危介質(zhì)是非常實用的轉(zhuǎn)動設(shè)備,也正因此介質(zhì)對屏蔽泵運轉(zhuǎn)也產(chǎn)生了極大的影響。

        關(guān)鍵詞:屏蔽泵;原理;結(jié)構(gòu);故障分析;隱患判斷;運載介質(zhì);電流上升

        我公司40萬噸年催化輕汽油醚化裝置部分介質(zhì)組分較輕亦有毒,所以大多采用屏蔽泵,如果能掌握不同介質(zhì)對屏蔽泵的影響,并找到所有解決方法,就能使屏蔽泵得到更廣泛的應(yīng)用,降低事故率,減少火災(zāi)甚至爆炸的發(fā)生。

        1 故障經(jīng)過

        醚化裝置甲醇回收塔塔底泵P505B運行時電流超過58A,造成單泵熱過載跳閘停機,雖未對生產(chǎn)造成損失,也影響了裝置的正常操作。隨后對可能造成機泵停機的原因一一進行排查,首先對工藝操作檢查,發(fā)現(xiàn)沒有提高過該泵流量,所以不是泵流量增大而造成的機泵跳閘。將泵解體檢查,檢查發(fā)現(xiàn)葉輪、屏蔽套表面有輕微結(jié)垢,用布輕輕擦試就能去除,除此外并沒有其它故障。除垢后回裝機泵并切換回B泵觀察運行。第一天上午:電流顯示51.5A;下午:52.6A;第二天上午:52.5A;下午:54.6A;第三天上午:54.5A;下午:54.6A;第四天上午:55.3A;下午:55.6A。此泵正常狀態(tài)下運行電流在40A左右,通過4天的運行發(fā)現(xiàn)葉輪、屏蔽套除垢后電流稍小,而后再慢慢上漲,為防止B泵再次跳閘切換成A泵運行,而后對B泵再次進行解體檢查,結(jié)果和第一次情況相同。

        2 原因分析

        2.1 機械部分

        第一,屏蔽泵主要組件:泵體、葉輪、端蓋、軸承、軸、推力盤、轉(zhuǎn)子、定子、轉(zhuǎn)子屏蔽套、定子屏蔽套、副葉輪、接線盒、連接體、熱交換器、排氣閥、底座、機架、螺栓;第二,工作原理:高溫分離型屏蔽電泵全部帶連接體,是一種能輸送熱油和熱水等高溫液體的泵。它是由高溫室和低溫室所組成,這兩個室里液體雖然相同,但溫度不同,由于連接和襯套構(gòu)成的阻力作用,兩邊液體幾乎不混合在一起,介質(zhì)從泵入口進來由泵出口甩出沒有冷卻所以泵室溫度較高,電機室由副葉輪產(chǎn)生動力在電機室內(nèi)部循環(huán),過程中在冷卻套管內(nèi)冷卻故溫度較低,通過連接體上的傾斜小孔,將葉輪產(chǎn)生的高壓液體傳入電機室進行補充,防止電機室中液體損失,軸瓦軸套干磨。另外連接體的端面與電動機接觸面積小,從而減少泵室熱量傳導(dǎo)到電動機室。這種泵液體的流動方向如下:①主流:泵吸入口—葉輪—泵排出口;②循環(huán)液之一流向:付葉輪—定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套的間隙—前側(cè)軸承與前側(cè)軸套之間隙—熱交換器—RB端蓋—軸中心循環(huán)孔;③循環(huán)液之二流向:付葉輪—后側(cè)軸承與后側(cè)軸套間的間隙—軸端中心孔。

        2.2 工藝部分

        裝置工藝流程簡述:

        2.2.1 甲醇回收系統(tǒng)

        水/甲醇混合物從甲醇萃取塔底部流出,進入萃取水凈化器A/B進行處理。凈化后的甲醇/水混合液經(jīng)換熱后進入甲醇回收塔,將水和甲醇分離。萃取水自甲醇回收塔底流出并經(jīng)甲醇回收塔底泵加壓后經(jīng)換熱,再經(jīng)萃取水冷卻器冷卻后循環(huán)進入甲醇萃取塔上部。萃取水在甲醇萃取塔和甲醇回收塔之間的密閉循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán)利用。

        2.2.2 小結(jié)

        通過流程描述及流程圖可看出泵P505服務(wù)于甲醇回收塔底,將甲醇回收塔底萃取水抽出加壓后經(jīng)換熱冷卻后進入甲醇萃取塔上部,故障泵P505入口介質(zhì)主要為循環(huán)利用的貧醇萃取水,泵出故障時曾對DCS留存的數(shù)據(jù)進行仔細檢查并無大的操作調(diào)整,故障后試運行期間,操作無任何調(diào)整電流還依然上漲,表明故障與工藝操作并無直接聯(lián)系。

        2.3 工藝介質(zhì)

        對貧醇萃取水采樣觀察,介質(zhì)渾濁,沉淀一天后瓶底部結(jié)出棕色乳狀物,其顏色與醚化反應(yīng)器催化劑顏色相同,經(jīng)化驗分析表明:①萃取水pH值為6;②萃取水中含有一定量的SO3H(磺酸基),SO3H(磺酸基)是醚化反應(yīng)后叢催化劑中脫離出的;③棕色乳狀物沉淀物,其主要成份是氧化鐵(Fe2O3)。貧醇萃取水顯酸性,使其顯酸性的原因是棕色乳狀物沉沉淀物中的SO3H(磺酸基)。

        小結(jié):根據(jù)化驗結(jié)果分析,萃取水中含有的SO3H(磺酸基)通過在系統(tǒng)中運行生成了定量的氧化鐵(Fe2O3),氧化鐵(Fe2O3)附著在內(nèi)屏蔽套上的形成污垢。

        3 解決措施

        棕色乳狀物氧化鐵(Fe2O3)是機體內(nèi)部結(jié)垢的原因,氧化鐵(Fe2O3)大量附著在屏蔽套和轉(zhuǎn)子上,以及在渾濁介質(zhì)中的大量存在,影響了電機定子磁場對轉(zhuǎn)子的做功,導(dǎo)致電場強度不斷加大,隨著垢的增多影響越來越大,從而造成電流持續(xù)上漲直至停車。得出結(jié)論后將地下罐中之前回收的pH值較高的甲醇萃取水回?zé)掃M行實驗,回?zé)捄筘毚驾腿∷畃H值由6提高至7,介質(zhì)中雜質(zhì)及酸性腐蝕物大幅減少,P505B電機電流也明顯下降。

        4 結(jié)論

        實驗表明只要控制SO3H(磺酸基)含量,提高萃取水的pH值,減少氧化鐵(Fe2O3)生成,就能控制電流不再上漲。萃取水凈化器A/B 內(nèi)裝有陰離子交換樹脂催化劑,可將水/甲醇混合液中的酸性物質(zhì)吸附脫除,定期更換就可以大幅減輕甲醇回收系統(tǒng)設(shè)備和管線的腐蝕。

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