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        分子篩脫蠟裝置長周期運行優(yōu)化建議

        2019-09-10 07:22:44王平蔣紅利
        中國化工貿(mào)易·上旬刊 2019年4期

        王平 蔣紅利

        摘 要:分子篩脫蠟裝置自投用以來,經(jīng)過不斷的參數(shù)優(yōu)化調(diào)整、流程優(yōu)化改造,裝置已具備了較強的長周期運行能力。但在長周期運行中也暴露出一定的問題,本文將對出現(xiàn)的問題進行分析并提出相應(yīng)的優(yōu)化意見。

        關(guān)鍵詞:蒸汽發(fā)生器;除鹽水;自動閥;換熱器

        1.5萬噸/年分子篩脫蠟裝置采用上?;ぴ旱乃魵饷摳焦に?,能夠有效的實現(xiàn)正異構(gòu)烷烴的分離,得到組分純凈的脫蠟油。在裝置的正常運行中,通過對工藝參數(shù)優(yōu)化、采暖水換熱外輸改造等措施,實現(xiàn)了裝置的中間熱量合理回收利用,確保了裝置的高效平穩(wěn)運行。但伴隨裝置運行時間的增加,漸漸暴露出了蒸汽發(fā)生器易泄漏、中間熱回收不足等問題。針對裝置出現(xiàn)的問題進行合理的裝置優(yōu)化改造,將是裝置長周期平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。

        1 運行中存在的問題

        1.1 蒸汽發(fā)生器故障

        分子篩脫蠟裝置生產(chǎn)運行中,需要采用高溫過熱蒸汽進行飽和分子篩的脫附激活,在激活過程中需要經(jīng)歷吹中、脫附兩個階段。吹中階段自中間油線流程進入中間油蒸汽發(fā)生器進行換熱;脫附階段自粗蠟線流程進入粗蠟蒸汽發(fā)生器進行換熱。在2017年7月,分子篩脫蠟裝置運行中發(fā)現(xiàn)中間油蒸汽發(fā)生器E-104異常排水,排查確定為中間油蒸汽發(fā)生器E-104管束泄漏。在2018年7月,粗蠟換熱器E-103出現(xiàn)了與中間油換熱器管束泄漏相似的情況,經(jīng)排查確定為粗蠟換熱器E-103泄漏。經(jīng)統(tǒng)計,中間油蒸汽發(fā)生器自交付后僅連續(xù)運行12個月,粗蠟換熱器連續(xù)運行25個月。

        1.2 中間熱利用不充分

        分子篩脫蠟裝置在冬季運行中,采用了采暖水進行低溫?zé)崃康幕厥眨瑢崿F(xiàn)了裝置能量的合理梯級利用。但在夏季運行期間,采暖水系統(tǒng)不運行,采用了空冷進行中間油、粗蠟油的冷卻,低溫?zé)崃课吹玫接行Ю?,且同時增加了電耗,不利于裝置的節(jié)能。

        2 現(xiàn)象分析

        2.1 蒸汽發(fā)生器故障原因

        ①溫差應(yīng)力引起形變、振動:蒸汽發(fā)生器殼程入口溫度為85℃,管程入口溫度為300℃,換熱介質(zhì)溫差較大,產(chǎn)生較高的溫差載荷。同時在吸附塔運行中,中間油蒸汽發(fā)生器、粗蠟油蒸汽發(fā)生器分別有750s、50s的空檔期,造成管程反復(fù)進料、冷卻,加劇蒸汽發(fā)生器的溫差應(yīng)力及管程振動;

        ②介質(zhì)相變引起振動:殼程內(nèi)除鹽水吸熱會產(chǎn)生低壓蒸汽,進而會有兩相流體橫向流過管束,相變會激起管束振動,管束的劇烈振動誘使力學(xué)性能差較差的缺陷處發(fā)生疲勞失效。

        2.2 中間熱利用分析

        分子篩脫蠟裝置脫附過程中采用了過熱蒸汽作為脫附劑,脫附取熱后介質(zhì)溫度為140℃、壓力為0.06MPa,依舊處于過熱狀態(tài)。由于脫附油氣、蒸汽的混合物換熱后未發(fā)生相變,僅僅釋放出少量的顯熱,大量的熱量自蒸汽發(fā)生器出口進入了后續(xù)的階段。在裝置正常運行時,冬季采用了采暖水換熱,得到大量優(yōu)質(zhì)的伴熱采暖水;但在夏季時使用空冷進行冷卻,大量的熱量隨空氣跑損,未得到有效利用。經(jīng)計算,夏季回收熱量為1434kW/h,空冷帶走熱量為7922kW/h,蒸汽發(fā)生器回收熱量僅占到了脫附油氣熱量(根據(jù)吸附周期換算后)的25%,后續(xù)的相變熱量占到脫附油氣熱量的75%,后續(xù)熱量回收可一定程度降低裝置的能耗。

        3 建議措施

        3.1 脫附流程改造

        蒸汽發(fā)生器伴隨吸附塔順控程序的運行,會出現(xiàn)間斷性的斷料現(xiàn)象,進而引起蒸汽發(fā)生器內(nèi)部管束振動破壞。消除蒸汽發(fā)生器的間斷性進料可極大程度的減少蒸汽發(fā)生器管束振動引起的泄漏。因此,建議將中間油脫附線與粗蠟油脫附線在進入蒸汽發(fā)生器前進行連通,實現(xiàn)中間油與粗蠟的同時使用,保證粗蠟及中間油蒸汽發(fā)生器的連續(xù)使用,消除間歇使用時產(chǎn)生的溫差應(yīng)力,減少管束振動的可能性。同時,粗蠟及中間油蒸汽發(fā)生器的并用,可降低蒸汽發(fā)生器的使用負(fù)荷,延長使用壽命;且在蒸汽發(fā)生器出現(xiàn)異常后,粗蠟與中間油蒸汽發(fā)生器可互為備用,可有效杜絕因蒸汽發(fā)生器故障引起的停工。同時,在粗蠟油蒸汽發(fā)生器、中間油蒸汽發(fā)生器出口管線進行連通,并在連通管線后安裝氣動的蝶閥。自動蝶閥與吸附塔順控程序配合,在吸附塔吹中(或脫附)后延遲1s開啟蒸汽發(fā)生器后中間油線出口閥(或粗蠟油線出口閥)、同時關(guān)閉粗蠟油線出口閥(或中間油線出口閥),實現(xiàn)中間油、粗蠟出料的分離。

        3.2 除鹽水回收中間熱量

        通過對分子篩脫蠟裝置用能調(diào)查發(fā)現(xiàn),進入裝置的除鹽水溫度僅為55℃,進入汽包后溫度為85℃。在裝置除鹽水運用上,主要通過蒸汽發(fā)生器吸熱來實現(xiàn)自產(chǎn)低壓飽和蒸汽的目的。目前,裝置正常運行時,汽包回收裝置低溫?zé)崃靠僧a(chǎn)出0.22MPa 125℃飽和蒸汽2t/h。除鹽水產(chǎn)蒸汽換熱區(qū)間為85-125℃,蒸汽發(fā)生器油氣冷卻區(qū)間為140-85℃,具備汽包底部除鹽水與粗蠟、中間油換熱的條件,經(jīng)計算充分換熱后可產(chǎn)生2.5t/h的低壓蒸汽,能極大程度降低裝置蒸汽用量。因此,建議對除鹽水泵進口與采暖水泵進出口進行連通、采暖水換熱器出口連接至汽包進口,在夏季時采用采暖水泵進行除鹽水換熱,部分除鹽水去采暖水換熱器循環(huán)換熱、部分除鹽水自連通至加熱爐換熱,從而實現(xiàn)空冷停運、中間熱量的回收。

        4 結(jié)論

        分子篩脫蠟裝置通過對脫附流程的改造,可實現(xiàn)蒸汽發(fā)生器的連續(xù)運行,消除間歇供料引起的管束振動,進一步降低設(shè)備泄漏的可能,提升了裝置的長周期平穩(wěn)運行水平。再者,通過對夏季裝置中間熱的合理利用,可消除夏季空冷運行引起的能量浪費,實現(xiàn)自產(chǎn)蒸汽量的增加,進一步提升裝置的總體節(jié)能降耗水平。

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