趙元琪
摘 要:文章從燃燒反應(yīng)室、激冷洗滌、煤粉給料罐出料方式以及閃蒸熱量回收四個方面介紹了神寧爐的設(shè)計理念及實踐應(yīng)用情況,提出具體的改造措施,并為“神寧爐”氣化技術(shù)下一步發(fā)展指明方向。
關(guān)鍵詞:神寧爐;干煤粉氣化;激冷洗滌系統(tǒng);理念創(chuàng)新
1 引言
煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位,是我國戰(zhàn)略上最安全和最可靠的能源。近年來煤化工行業(yè)發(fā)展迅速,最為關(guān)鍵和重要的是將煤炭潔凈、高效地轉(zhuǎn)化。國家能源寧夏煤業(yè)集團大力發(fā)展煤化工,先后建成了25萬噸甲醇項目(德士古水煤漿爐)、60萬噸大甲醇(四噴嘴)、50萬噸煤基烯烴項目(GSP爐)400萬噸/年煤炭間接液化項目(28臺氣化爐)。在用技術(shù)存在的問題如下:
水煤漿氣化技術(shù)對寧東煤種適應(yīng)性不強,寧東煤種成漿性差,水煤漿濃度很難超過62%且灰熔點相差不大,需要與精煤配比后作為原料,提高了生產(chǎn)成本[1]。GSP干煤粉技術(shù)存在諸多技術(shù)問題(點火成功率低、合成氣洗滌系統(tǒng)不成熟、合成氣含灰量大、掛渣效果不好),且受制于西門子專利技術(shù)的壟斷,無法滿足寧東煤化工基地氣化技術(shù)發(fā)展的需要。
為此,通過總結(jié)以往的運行經(jīng)驗及強大的技術(shù)團隊為后盾,統(tǒng)籌全局、吸取精華,優(yōu)勢互補,開發(fā)具有神華寧煤集團自主知識產(chǎn)權(quán)的適合于寧東煤種的大型、高效、經(jīng)濟、職能的2000~3000噸級干煤粉氣化技術(shù)勢在必行。
2 神寧爐氣化技術(shù)的理念和實踐
2.1 燃燒反應(yīng)室的創(chuàng)新設(shè)計
2.1.1 開發(fā)新型國產(chǎn)組合燒嘴
采用新型國產(chǎn)化干煤粉氣化組合燒嘴,采用高能點火、螺旋式強制旋流冷卻方式和新型三合一火焰檢測系統(tǒng),取消煤粉通道與主氧通道之間水夾套,實現(xiàn)了高壓、惰性環(huán)境下點火成功率98%以上;開發(fā)氧氣與煤粉介質(zhì)的強棟梁傳導(dǎo)結(jié)構(gòu),增強了煤粉射流旋轉(zhuǎn)動量,強化湍流混合效果,實現(xiàn)碳轉(zhuǎn)化率98.5%;小視窗在線火焰三位一體視頻監(jiān)控系統(tǒng),為氣化爐實時操作提供可靠的視頻化檢測手段,提高煤粉與氧氣的混合效果,有效收縮火焰,使氣化爐熱損失始終控制在合理范圍內(nèi),保護膜式水冷壁不發(fā)生燒損。
2.1.2 下渣口的優(yōu)化改造
日投煤量2000噸神寧干煤粉加壓氣化爐在長周期運行過程中發(fā)現(xiàn)其喉管掛渣不均勻,導(dǎo)致喉管和下游的粗合成氣下降筒易被燒損。原喉管在70%負荷時,粗合成氣射流慣性較弱,下降筒出口處產(chǎn)生明顯回流。由于回流氣體較多,且回流氣體溫度設(shè)定過高(1400℃),導(dǎo)致下降筒底部液膜蒸發(fā)較多。原喉管的粗合成氣進入下降筒后,僅在筒體頂部出現(xiàn)近圓環(huán)狀渦管及強度較弱的拉長型渦旋,中心射流速度比改進型喉管的低,氣流徑向擴散顯著,導(dǎo)致壁面液膜蒸發(fā)量增加。
2.1.3 水冷壁結(jié)構(gòu)及工藝優(yōu)化
由于水冷壁搗打料強度不夠,加之開車初期氣化爐掛渣效果不佳、煤粉管線形成偏噴、燒嘴火焰寬度偏大、系統(tǒng)短時間過氧等原因,曾出現(xiàn)過氣化爐水冷壁局部盤管燒穿,抓釘大面積燒損情況。通過對燒嘴結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,調(diào)整掛渣時工藝操作,減少了水冷壁燒損現(xiàn)象。
2.2 激冷洗滌系統(tǒng)優(yōu)化
GSP氣化工藝在兩級文丘里后又設(shè)計了部分冷凝器,其設(shè)計目的為通過部分冷凝器的原料氣與低壓鍋爐給水進行換熱,經(jīng)過換熱的原料氣溫度降低3℃左右,在溫降的過程中產(chǎn)生的凝液所夾帶的原料氣中的雜質(zhì),從底部液相管線排向激冷水罐,通過此原理進一步洗滌原料氣[2]。在此洗滌過程中,由于部分冷凝器的設(shè)計缺陷,而且沒有考慮到原煤的灰分發(fā)生較大的變化,出現(xiàn)了一系列的問題,諸如合成氣中含灰量增加,導(dǎo)致部分冷凝器堵塞,使得停車檢修必須對其進行清洗,增加檢修費用;另外部分冷凝器換完熱產(chǎn)生的冷凝液固含量增加,進入激冷水罐后沉積,長時間累積造成激冷水罐容積減少,而且對激冷水泵以及閥門管線磨蝕嚴重。
2.3 給料容器出料方式的選擇
煤粉加壓輸送系統(tǒng)是將常壓煤粉升壓至氣化爐壓力以上約0.5MPa,并穩(wěn)定的送入到氣化爐燃燒室內(nèi)的工藝系統(tǒng),經(jīng)過對進口粉煤氣化技術(shù)運行狀況的分析發(fā)現(xiàn),粉煤氣化爐非正常停車的多半是因煤粉輸送不穩(wěn)定引起的,因此設(shè)計可靠穩(wěn)定運行的煤粉加壓輸送工藝對保證氣化爐的長周期穩(wěn)定運行具有重要的意義。
GSP氣化技術(shù)的煤粉流量控制思路是通過給料器和氣化爐之間的差壓(0.2~0.3MPa)控制投煤量。在煤粉線陸續(xù)投料過程中,經(jīng)常因煤粉流量和密度偏差大導(dǎo)致氣化爐的壓力波動頻繁,壓差變化大。神寧爐在GSP的基礎(chǔ)上做出改進:將煤粉給料器設(shè)計成為側(cè)出料方式;并增加一根煤粉管線至4根;提高給料器和氣化爐之間的差壓至0.6MPa;在煤粉線上增加煤粉流量調(diào)節(jié)閥,平衡壓差,保證煤粉管線流量均衡;增加三通閥構(gòu)成煤粉從給料器至煤倉的循環(huán)管線,在投煤前,通過煤粉循環(huán)線,建立穩(wěn)定的煤粉流量。
3 結(jié)束語
“神寧爐”下一步將圍繞節(jié)能、節(jié)水兩個方面,開展廢鍋流程粉煤加壓氣化技術(shù)的研發(fā),實現(xiàn)高溫合成氣的熱量回收,減少系統(tǒng)水耗。同時進一步開展大型化研究,力爭在2020年前后推出4000t/d級投煤量的大型廢鍋流程粉煤加壓氣化技術(shù),并且借助物聯(lián)網(wǎng)平臺,打造智能云操控系統(tǒng),降低乃至消除人為干擾,實現(xiàn)氣化爐運行黑屏操作。
參考文獻:
[1]汪壽建.現(xiàn)代煤氣化技術(shù)發(fā)展趨勢及應(yīng)用綜述[J].化工進展,2016,35(3):635-664.
[2]蘇源,院建森,趙振新,陳杰.GSP氣化裝置合成氣洗滌系統(tǒng)流程優(yōu)化[J].潔凈煤技術(shù),2016,3(22):119-122.