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        某型渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度超限故障分析

        2019-09-09 08:51:42張蕊李旺
        中國(guó)科技縱橫 2019年13期
        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)

        張蕊 李旺

        摘 要:本文介紹了某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度超限故障現(xiàn)象,根據(jù)滑油系統(tǒng)工作流程,建立滑油溫度超限故障樹(shù)。對(duì)滑油溫度超限原因進(jìn)行逐層剖析,并結(jié)合分解檢查和試驗(yàn)手段對(duì)滑油溫度超限展開(kāi)詳細(xì)的分析,最終查明滑油溫度超限的原因?yàn)榛拖鋬?nèi)存在異物。針對(duì)故障原因,采取了相應(yīng)的糾正措施,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,排除了故障。

        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);滑油溫度超限;故障分析

        中圖分類(lèi)號(hào):V263.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)13-0045-02

        0 引言

        某型發(fā)動(dòng)機(jī)外場(chǎng)使用過(guò)程中,滑油溫度超溫穩(wěn)態(tài)達(dá)到134℃。本文介紹了該發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度高的故障現(xiàn)象,根據(jù)滑油系統(tǒng)工作流程,建立滑油溫度高故障樹(shù),結(jié)合分解檢查、串裝試驗(yàn)對(duì)滑油溫度高展開(kāi)了詳細(xì)的分析,最終查明滑油溫度高的原因,并制定糾正措施,保證外場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)的使用。

        1 問(wèn)題描述

        發(fā)動(dòng)機(jī)在外場(chǎng)使用時(shí),滑油溫度超溫,穩(wěn)態(tài)溫度達(dá)到134℃,已超過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)使用限制值,飛行員迅速返航,本次飛行共約22分鐘,檢查滑油油面,發(fā)現(xiàn)滑油量減少了約1L。

        2 外場(chǎng)檢查情況

        外場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)進(jìn)行了檢查,檢查情況為:尾噴管、流道內(nèi)無(wú)滑油,放氣活門(mén)無(wú)油跡,鼓風(fēng)機(jī)處無(wú)漏油,磁性屑末檢測(cè)信號(hào)器無(wú)金屬屑,滑油濾機(jī)械指示器未彈出。檢查進(jìn)氣機(jī)匣腔(A腔)、燃?xì)鉁u輪軸承腔(B腔)、動(dòng)力渦輪軸承腔(C腔)回油濾網(wǎng),A、C腔回油濾網(wǎng)無(wú)異常,B腔回油濾網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)少量碳渣及一個(gè)長(zhǎng)約4mm的小彈簧。

        3 故障分析

        3.1 故障樹(shù)分析

        發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)滑油具體流程為:由滑油箱→增壓泵→滑油濾→各潤(rùn)滑部位→回油泵→燃滑油散熱器→空氣滑油散熱器→滑油箱[1]。

        針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度高,建立故障樹(shù),具體見(jiàn)圖1。主要從數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)、散熱系統(tǒng)故障、滑油供油不足、回油不足、軸承腔回油溫度高等五個(gè)方面查找故障原因。

        3.2 排故工作及分析

        返廠后,為排除B腔回油濾網(wǎng)內(nèi)彈簧對(duì)系統(tǒng)滑油溫度的影響,發(fā)動(dòng)機(jī)分解至承力機(jī)匣,對(duì)B腔(燃?xì)鉁u輪軸承腔)、C腔(動(dòng)力渦輪軸承腔)碳石墨進(jìn)行分解檢查,發(fā)現(xiàn)后端導(dǎo)流板表面及動(dòng)力渦輪一級(jí)盤(pán)前端面有較多滑油燒焦的積碳粘附物,但無(wú)明顯的滑油泄漏痕跡;承力機(jī)匣上碳密封環(huán)的密封面有一缺口;分解碳密封環(huán)組件,碳密封環(huán)組件的1處壓縮彈簧安裝孔內(nèi)無(wú)壓縮彈簧;其它外觀檢查未見(jiàn)異常。

        發(fā)動(dòng)機(jī)原樣復(fù)裝,在車(chē)臺(tái)進(jìn)行故障復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),滑油壓力正常,滑油溫度最高至85℃,發(fā)動(dòng)機(jī)外場(chǎng)滑油溫度超限故障未復(fù)現(xiàn),但均比其它發(fā)動(dòng)機(jī)出廠是的滑油溫度高約20℃。

        為進(jìn)一步排查滑油溫度高問(wèn)題,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果:(1)對(duì)增壓級(jí)吸油管、回油管路通暢情況檢查,無(wú)異常;(2)供、回油管路無(wú)裂紋;(3)對(duì)滑油泵性能進(jìn)行檢查,性能滿(mǎn)足要求;(4)對(duì)燃滑油散熱器進(jìn)行打壓檢查,無(wú)異常;(5)對(duì)空氣散熱器排氣風(fēng)道進(jìn)行檢查,無(wú)異常;(6)電子控制器、滑油溫度傳感器、電纜返廠進(jìn)行檢查,均無(wú)異常;(7)對(duì)各滑油噴嘴進(jìn)行流量、流向試驗(yàn),均無(wú)異常。

        根據(jù)上檢查結(jié)果可判定滑油溫度高與增壓級(jí)管路、回油管路、燃滑油散熱器、空氣滑油散熱器、數(shù)據(jù)采集、滑油泵、流量偏小相關(guān)的底事件可排除。

        為分析碳石墨裝置缺口、B腔濾網(wǎng)內(nèi)存在彈簧對(duì)滑油溫度的影響,更換碳石墨密封裝置進(jìn)行整機(jī)試驗(yàn),并對(duì)A腔、B腔、C腔回油溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),滑油供油溫度仍偏高,但低于出廠限制值,因此碳石墨裝置位置存在較小缺口、B腔回油濾網(wǎng)內(nèi)彈簧對(duì)滑油溫度的影響較小;各腔回油溫度正常,各軸承腔溫升與科研發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng),因此軸承腔內(nèi)的摩擦副無(wú)明顯異常、無(wú)大量封嚴(yán)氣泄漏至軸承腔。

        為排查附加傳動(dòng)單元體內(nèi)摩擦副的影響,串裝其它發(fā)動(dòng)機(jī)的附件傳動(dòng)單元體試驗(yàn),起飛狀態(tài)滑油溫度為86℃,仍偏高,但低于出廠限制值(95℃),因此附件傳動(dòng)單元體內(nèi)的摩擦副正常。

        因外場(chǎng)故障未復(fù)現(xiàn),滑油溫度在可接受范圍內(nèi),復(fù)裝發(fā)動(dòng)機(jī)附件傳動(dòng)單元體,更換燃滑油散熱器、空氣散熱器,發(fā)動(dòng)機(jī)準(zhǔn)備交付,出廠試驗(yàn)時(shí),滑油溫度達(dá)到(120~130)℃,外場(chǎng)故障復(fù)現(xiàn)。經(jīng)分析,滑油溫度高可能與發(fā)動(dòng)機(jī)軸承腔內(nèi)部油路堵塞有關(guān),用內(nèi)窺鏡對(duì)進(jìn)氣機(jī)匣A腔前、A后回油管路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)A前回油管交接處有一積瘤,擋住管徑1/3面積,為驗(yàn)證積瘤的影響,將該進(jìn)氣機(jī)匣串到其它發(fā)動(dòng)機(jī)上試驗(yàn),滑油溫度正常(60~70)℃,說(shuō)明進(jìn)氣機(jī)匣A腔前回油管存在積瘤對(duì)滑油溫度高沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)。

        交付試車(chē)時(shí),試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)燃滑油散熱器旁通管路的壁溫較高,復(fù)查試驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)試車(chē)時(shí)間越長(zhǎng),滑油溫度越高,且工作狀態(tài)與滑油溫度無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系,經(jīng)分析,滑油溫度高可能與燃滑油散熱器旁通活門(mén)打開(kāi),滑油未經(jīng)散熱器直接至滑油箱有關(guān),隨著試車(chē)時(shí)間的增加,溫度會(huì)逐漸升高。

        在車(chē)臺(tái)更換滑油箱進(jìn)行試驗(yàn),起飛狀態(tài)滑油降低至73℃,滑油溫度高的問(wèn)題排除。采用內(nèi)窺鏡對(duì)滑油箱進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)滑油箱腔內(nèi)從后往前看左邊隔板上有金屬切屑,油紙完全堵住發(fā)動(dòng)機(jī)總回油口,見(jiàn)圖2。

        3.3 故障機(jī)理分析

        根據(jù)上述分析,滑油箱內(nèi)有多余物,造成回油不暢,回油壓力升高,當(dāng)回油壓力升高到0.15MPa時(shí)燃滑油散熱器旁通活門(mén)打開(kāi),部分滑油未通過(guò)空氣散熱器和燃滑油散熱器直接流回滑油箱造成滑油溫度高。發(fā)動(dòng)機(jī)出廠試驗(yàn)以及外場(chǎng)使用過(guò)程中,油紙?jiān)诨拖涓舭迳希赐耆氯赜涂?,滑油系統(tǒng)工作正常,直至故障發(fā)生當(dāng)天,在發(fā)動(dòng)機(jī)某個(gè)狀態(tài)時(shí),油紙幾乎完全堵塞總回油口,總回油路油壓快速上升,并達(dá)到燃滑油散熱器旁通活門(mén)的開(kāi)啟壓力,使得大量高溫滑油不經(jīng)過(guò)散熱器散熱直接通過(guò)旁通管路回至滑油箱;其次,總回油路油壓高造成各級(jí)回油泵回油能力下降,A腔內(nèi)的滑油在軸承腔留存,未能及時(shí)抽回到滑油箱。A腔內(nèi)滯留的滑油被高速軸承攪拌后造成大量攪拌熱,使得滑油溫度進(jìn)一步升高。

        3.4 滑油箱內(nèi)多余物來(lái)源分析

        經(jīng)復(fù)查,滑油箱內(nèi)存在多余物是因?yàn)榱慵庸み^(guò)程中按臨時(shí)資料內(nèi)腔未進(jìn)行灌蠟保護(hù),加工產(chǎn)生的鋁屑可隨切削液進(jìn)入內(nèi)腔,同時(shí)為防止零件加工時(shí)多余物進(jìn)入到滑油箱內(nèi),操作人員使用油紙堵住回油口進(jìn)行保護(hù),油紙是加工過(guò)程中操作人員疏忽掉入滑油箱內(nèi)部,后續(xù)沖洗、清洗時(shí)由于多余物卡在油箱拐角處未能沖出,檢驗(yàn)工序未發(fā)現(xiàn)內(nèi)腔中存在多余物,致使滯留有多余物的滑油箱進(jìn)入裝配。

        4 故障定位

        該發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度高是由于滑油箱內(nèi)有多余物,造成回油口堵塞,導(dǎo)致回油不暢,回油壓力升高后,燃滑油散熱器旁通活門(mén)打開(kāi),大部分滑油未通過(guò)空氣散熱器和燃滑油散熱器直接流回滑油箱所致。

        5 糾正措施

        為保證之后滑油箱內(nèi)不帶著多余物進(jìn)入裝配,制定糾正措施如下:(1)細(xì)化滑油箱工藝規(guī)程,明確檢驗(yàn)工序使用內(nèi)窺鏡檢查內(nèi)腔多余物;明確從哪幾孔進(jìn)入內(nèi)腔檢查,著重關(guān)注部位等;(2)完善承力機(jī)匣部件的裝配工藝,確保碳密封環(huán)組件正確裝配到位。

        6 結(jié)語(yǔ)

        本文采用故障樹(shù)分析,并結(jié)合分解檢查與試驗(yàn)分析的方法,對(duì)某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度高故障進(jìn)行逐一排查,查明了發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度高的原因,通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證排除了故障,同時(shí)制定了糾正措施,保證該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)避免類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 《航空發(fā)動(dòng)機(jī)手冊(cè)》總編委會(huì).航空發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)(第12冊(cè)):傳動(dòng)及潤(rùn)滑系統(tǒng)[M].北京.航空工業(yè)出版社,2002(1):532-537.

        [2] 胡招才.關(guān)于某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油溫度和泵調(diào)節(jié)器殼體溫度高問(wèn)題的分析[J].直升機(jī)技術(shù),2011(3):33-35.

        [3] 郭允良,等.國(guó)內(nèi)外渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其技術(shù)發(fā)展[M].北京:藍(lán)天出版社,1990.

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