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        松軟破碎煤體瓦斯抽采鉆場(chǎng)預(yù)加固技術(shù)研究與應(yīng)用

        2019-09-04 12:27:54孫永新付玉凱
        煤炭工程 2019年8期
        關(guān)鍵詞:鉆場(chǎng)封孔煤體

        張 鎮(zhèn),孫永新,付玉凱,王 濤

        (1.中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司 開(kāi)采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京 100013; 3.山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)

        我國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),煤炭消費(fèi)接近全國(guó)能源消費(fèi)總量的70%,而我國(guó)90%的煤炭為井工開(kāi)采,平均開(kāi)采深度已達(dá)到500m。井工開(kāi)采煤層賦存條件復(fù)雜,一個(gè)顯著的影響因素是煤層瓦斯含量高,50%以上的開(kāi)采煤層為高瓦斯或突出煤層[1]。瓦斯災(zāi)害是我國(guó)煤礦傷亡和損失最大、重特大惡性事故發(fā)生最頻繁的礦井災(zāi)害。降低和消除瓦斯災(zāi)害是高瓦斯煤礦安全生產(chǎn)的必經(jīng)之路,而井下瓦斯抽采是瓦斯治理的有效手段[2,3]。

        隨著新版《煤礦安全規(guī)程》的實(shí)施,原有以尾巷排放瓦斯為主的治理瓦斯超限的方法需要進(jìn)行改變,回采工作面需要采用“抽排為主,風(fēng)排為輔”的瓦斯治理辦法。目前,作為成熟經(jīng)驗(yàn)許多礦區(qū)把高抽巷作為治理采空區(qū)瓦斯的手段,但對(duì)于王坡礦而言,由于其存在施工工期長(zhǎng)、無(wú)專用排矸系統(tǒng)和投入增加等實(shí)際困難,嚴(yán)重制約了礦井高產(chǎn)高效生產(chǎn),本著“治得住、治得快、治得省”瓦斯治理的原則,積極開(kāi)展大直徑、高位定向長(zhǎng)鉆孔替代高抽巷技術(shù)攻關(guān)試驗(yàn)[4-11]。為盡可能更好的抽采工作面瓦斯,抽采鉆孔應(yīng)覆蓋整個(gè)工作面,因此鉆孔長(zhǎng)度較長(zhǎng)。當(dāng)煤體較為松散破碎時(shí),在瓦斯抽采孔施工過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生塌孔而導(dǎo)致無(wú)法鉆進(jìn)或鉆孔失效的問(wèn)題,進(jìn)而導(dǎo)致瓦斯抽采困難。一般情況下,巷道周邊淺部煤體處于破碎帶內(nèi),較深部煤體相對(duì)較為完整,因此如何將巷道周邊淺部松軟破碎煤體進(jìn)行預(yù)加固[12,13],以便于瓦斯抽采鉆孔的順利施工,是解決這一問(wèn)題的有效方法之一。

        1 試驗(yàn)點(diǎn)基本地質(zhì)概況

        高位瓦斯抽采鉆場(chǎng)開(kāi)口位置選擇在王坡煤礦3309工作面回風(fēng)巷繞道內(nèi),通過(guò)在3309回風(fēng)巷繞道施工高位瓦斯抽采鉆孔替代傳統(tǒng)的高抽巷解決工作面回采期間的瓦斯超限問(wèn)題,如圖1所示。依據(jù)施工設(shè)計(jì),高位瓦斯抽采鉆孔施工穿越煤層逐步過(guò)渡到頂板巖層20~60m處,穿越煤層長(zhǎng)度約為25m。王坡煤礦處于沁水煤田,主采3號(hào)煤層,煤厚5.5m,埋藏深度500~600m,傾角6°,為近水平煤層,擬施工的高位瓦斯抽采鉆場(chǎng)所在的3309回風(fēng)巷繞道為巷道密集布置區(qū),處于應(yīng)力集中地帶。

        圖1 高位瓦斯抽采鉆場(chǎng)位置圖(m)

        由于高位瓦斯抽采鉆孔施工直徑大、密度高,加之王坡煤礦煤體普遍偏軟,施工過(guò)程中容易出現(xiàn)塌孔、卡鉆和壓鉆的問(wèn)題,導(dǎo)致施工難度大,難以實(shí)現(xiàn)最終成孔的需要。為此,有必要在調(diào)查清楚待加固煤體特性的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性的對(duì)此類煤體進(jìn)行預(yù)加固,以便于瓦斯抽采鉆孔的順利通過(guò)。

        2 煤體結(jié)構(gòu)窺視和強(qiáng)度測(cè)試

        2.1 煤體結(jié)構(gòu)窺視

        為研究煤體內(nèi)的結(jié)構(gòu)發(fā)育情況,對(duì)兩幫進(jìn)行了結(jié)構(gòu)窺視,設(shè)計(jì)窺視孔深10m,垂直煤幫水平鉆進(jìn),鉆進(jìn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)塌孔嚴(yán)重,鉆進(jìn)成孔困難,最終窺視深度為4.9m,如圖2所示。從圖2也可以看出,煤幫內(nèi)部呈松散破碎狀,近乎堆積體存在,無(wú)明顯貫通性裂隙。

        圖2 煤幫窺視圖像(m)

        2.2 煤體強(qiáng)度測(cè)試

        原位強(qiáng)度測(cè)試是考察待注煤體強(qiáng)度分布的重要手段,采用小孔徑原位煤巖體強(qiáng)度測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出,煤體強(qiáng)度平均值為7.17MPa,標(biāo)準(zhǔn)偏差2.55MPa,煤體強(qiáng)度偏低,且離散性較大,說(shuō)明煤體內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均,完整性差,容易發(fā)生變形破壞。

        圖3 煤體原位強(qiáng)度測(cè)試曲線

        3 注漿加固機(jī)理及參數(shù)設(shè)計(jì)

        3.1 注漿加固機(jī)理

        由前文地質(zhì)力學(xué)調(diào)查分析可知,待加固區(qū)域煤體強(qiáng)度普遍偏低且完整性差,鉆孔施工過(guò)程中也出現(xiàn)因?yàn)殂@進(jìn)擾動(dòng)而導(dǎo)致的塌孔,具體表現(xiàn)為卡鉆、吸鉆、鉆進(jìn)煤粉量增大但不進(jìn)尺等現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆孔無(wú)法進(jìn)行,究其原因即為煤體太松軟破碎,抗鉆進(jìn)擾動(dòng)能力弱。故本次加固機(jī)理以粘結(jié)松軟煤體、增加松軟煤體整體性為主,適當(dāng)增加煤體強(qiáng)度,恢復(fù)一定的煤體承載力,避免瓦斯抽采鉆孔塌孔,提高瓦斯抽采鉆孔成孔質(zhì)量。

        3.2 注漿加固參數(shù)設(shè)計(jì)

        1)加固材料選擇。根據(jù)前述待注區(qū)域煤體特性調(diào)研,傳統(tǒng)的顆粒型漿材(如普通水泥漿)難以透過(guò)細(xì)小孔隙加固煤體,并且從加固機(jī)理來(lái)看,本次加固預(yù)將煤體粘結(jié)為一個(gè)整體,避免塌孔,普通水泥漿的粘結(jié)力較差,對(duì)于粘結(jié)力的提升非常有限,綜合考慮,本次加固選擇粘結(jié)力強(qiáng)的低發(fā)泡中高強(qiáng)度聚氨酯雙組份有機(jī)注漿加固材料。

        2)注漿孔參數(shù)設(shè)計(jì)。注漿孔沿鉆場(chǎng)斷面成上、下兩排垂直布置,排距900mm,間距2000mm。鉆孔直徑為50mm,上排孔深18m,傾角10°,與水平方向夾角分別為83°、85°、88°和90°,距頂500mm;下排孔深26m,傾角9°,與水平方向夾角分別為85°、87°、89°和90°,距底1600mm;注漿孔布置如圖4所示。

        圖4 瓦斯高位定向鉆場(chǎng)注漿孔布置圖(mm)

        3)注漿施工工藝設(shè)計(jì)。注漿方式為單孔全長(zhǎng)分段注漿,采用專用封孔器封孔;從內(nèi)向外采用3段封孔注漿,每段采用2支封孔器封孔,封孔器向孔內(nèi)安設(shè)塑料射漿管,向外連接注漿鋼管。上排孔第一段封孔深度為12m,第二段封孔深度為7m,第三段封孔深度為1m。下排孔第一段封孔深度為18m,第二段封孔深度為10m,第三段封孔深度為1m。注漿順序:先注下排孔,后注上排孔。注漿量:預(yù)計(jì)單段注漿量250~300kg/孔,最大注漿量500kg/孔。注漿壓力:孔口注漿壓力4~8MPa,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)整。

        4 井下應(yīng)用與效果分析

        本次施工工期為4d,設(shè)計(jì)鉆孔8個(gè),實(shí)際施工鉆孔10個(gè),消耗漿液6t。為檢驗(yàn)注漿后煤體加固效果,對(duì)加固區(qū)域進(jìn)行煤體強(qiáng)度測(cè)試及圍巖窺視。

        4.1 煤體強(qiáng)度測(cè)試

        注漿結(jié)束后采用小孔徑原位圍巖強(qiáng)度測(cè)試儀對(duì)煤巖體進(jìn)行了強(qiáng)度測(cè)試,本次測(cè)試孔設(shè)計(jì)10m,正常施工鉆孔10m,全鉆孔可測(cè)試,測(cè)試曲線如圖5所示。從圖中可以看出煤體強(qiáng)度平均為11.25MPa,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.05MPa,強(qiáng)度較注漿前增加57%,完整性提高58.8%,注漿加固起到了應(yīng)有的效果。

        圖5 注漿后煤體強(qiáng)度測(cè)試曲線

        4.2 圍巖結(jié)構(gòu)窺視

        為檢驗(yàn)煤體加固后的整體完整性和深鉆孔鉆進(jìn)穩(wěn)定性,在煤幫施工20m深鉆孔進(jìn)行圍巖結(jié)構(gòu)窺視。本次窺視共布置3組窺視孔,分別位于鉆場(chǎng)的左中右三個(gè)部位,各鉆孔均能順利施工20m深,且后期無(wú)塌孔現(xiàn)象。從測(cè)試結(jié)果來(lái)看,整個(gè)鉆孔孔壁光滑,無(wú)塌孔、破碎部位。原有裂隙內(nèi)均充滿漿液,煤巖體完整性恢復(fù)良好。

        5 結(jié) 論

        1)在松軟破碎煤體中施工大直徑長(zhǎng)鉆孔容易發(fā)生塌孔、卡鉆和壓鉆等現(xiàn)象,導(dǎo)致長(zhǎng)鉆孔施工困難,而采用注漿加固的方式對(duì)松軟破碎煤體進(jìn)行預(yù)加固,是保證長(zhǎng)鉆孔有效鉆進(jìn)的良好方法。

        2)針對(duì)松軟破碎煤體加固的特點(diǎn),采用有機(jī)漿液配合單孔全長(zhǎng)分段多次注漿的工藝,可以達(dá)到粘結(jié)煤體,增強(qiáng)煤巖體完整性和提高煤體強(qiáng)度的效果,同時(shí)施工工程量小,工藝簡(jiǎn)單,加固速度快。

        3)煤巖體注漿加固后圍巖強(qiáng)度增加57%,完整性提高58.8%,鉆孔無(wú)塌孔出現(xiàn),有效保證了長(zhǎng)鉆孔的順利實(shí)施。

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