姚瑞峰,劉 輝,白自龍,李彥虎
1.長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018
2.長(zhǎng)慶油田分公司第七采油廠,陜西西安 710000
隨著氣田開發(fā)的不斷深入,開發(fā)區(qū)域由富集區(qū)逐步轉(zhuǎn)移至低品位區(qū),地面工程建設(shè)主要面臨建設(shè)周期長(zhǎng)、安全環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻、占地面積大、建設(shè)成本高等困難。為確保地面工程建設(shè)更好地配套產(chǎn)能建設(shè),集氣站一體化集成裝置應(yīng)運(yùn)而生,但是實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中仍存在部分問(wèn)題,本文針對(duì)蘇里格氣田47-3 集氣站一體化集成裝置應(yīng)用現(xiàn)狀,開展運(yùn)行效果評(píng)價(jià),為今后的一體化集成裝置推廣應(yīng)用提供主要技術(shù)參數(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
蘇里格氣田按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),集氣站天然氣集輸主要分為以下幾個(gè)單元:進(jìn)站區(qū)、分離器區(qū)、壓縮機(jī)區(qū)、外輸區(qū)、自用氣區(qū)、氣田采出水罐區(qū),如圖1所示。
圖1 集氣站單元?jiǎng)澐质疽?/p>
集氣站天然氣集輸工藝流程為:井口來(lái)氣通過(guò)進(jìn)站閥組進(jìn)入進(jìn)站總機(jī)關(guān),再進(jìn)入分離器進(jìn)行氣液兩相分離,經(jīng)天然氣壓縮機(jī)組增壓后通過(guò)流量計(jì)計(jì)量后外輸至下游,如圖2 所示。
圖2 集氣站天然氣生產(chǎn)工藝流程
從圖2 可以看出,集氣站工藝流程分布在多個(gè)區(qū)域。為優(yōu)化集氣模式及工藝流程,引入天然氣一體化集成裝置。
天然氣一體化集成裝置并非簡(jiǎn)單的設(shè)備拼裝或者設(shè)備橇裝,而是將各類不同工藝及功能的設(shè)備有機(jī)整合為安全性能高、自動(dòng)化程度高、數(shù)字化程度高、機(jī)械化程度高、多功能集合的生產(chǎn)設(shè)備。
蘇里格氣田47-3 集氣站一體化集成裝置將標(biāo)準(zhǔn)集氣站內(nèi)的核心設(shè)備橇裝化,集中在占地48 m2的底座上,根據(jù)集氣站不同生產(chǎn)單元的工藝特點(diǎn)及流程,將進(jìn)站總機(jī)關(guān)區(qū)、分離器區(qū)、外輸區(qū)、自用氣區(qū)四個(gè)生產(chǎn)單元的進(jìn)站集氣匯總、緊急截?cái)?、氣液兩相分離、自動(dòng)排液、放空分液、閃蒸分液、計(jì)量外輸、自用氣供給、流程切換、智能控制、單獨(dú)運(yùn)行、遠(yuǎn)程監(jiān)控12 項(xiàng)功能集于一體。主要設(shè)備有電動(dòng)三通球閥、組合式分離閃蒸罐、流量計(jì)、疏水閥、電儀系統(tǒng)、放空系統(tǒng)、自用氣分離器等[1-4]。
標(biāo)準(zhǔn)化集氣站進(jìn)站總機(jī)關(guān)的集氣、放空、截?cái)嗳咨a(chǎn)流程通過(guò)不同閥門控制,控制節(jié)點(diǎn)多,管道布置復(fù)雜、占地面積大。采用電動(dòng)三通球閥有效控制閥門數(shù)量,同時(shí)利用電動(dòng)裝置,有效實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程緊急截?cái)嗪头趴盏墓δ?,并且降低了進(jìn)站控制閥門數(shù)量。三通閥三種流程狀態(tài)如圖3 所示。
圖3 三通閥三種流程狀態(tài)
一體化集成裝置使用電動(dòng)三通球閥共12 個(gè),其中10 個(gè)安裝在一體化集成裝置集氣干管處,組成進(jìn)站總機(jī)關(guān)的控制閥門組,規(guī)格為PN40、DN80,具備緊急切斷和流程切換的功能;另外2個(gè)為天然氣外輸電動(dòng)三通球閥,規(guī)格均為PN40、DN200,具備流程切換的功能。
一體化集成裝置將集氣站的分離器及閃蒸罐的功能有機(jī)集合起來(lái),實(shí)現(xiàn)氣液分離、放空氣體閃蒸分離、采出水閃蒸分離三大功能,形成一套完整的組合式分離閃蒸罐,如圖4 所示。通過(guò)隔板將一個(gè)腔體分解為分離和閃蒸兩個(gè)腔體,分離腔體綜合重力分離、旋流分離、過(guò)濾分離三種分離功能,分離精度完全滿足氣田集氣管道的輸送要求。閃蒸分液腔體綜合了放空分液、采出水閃蒸和放空水封的功能,整體上減少了設(shè)備數(shù)量和占地面積,縮短了裝置長(zhǎng)度2.7 m。
圖4 組合式閃蒸分液罐示意
分離腔的處理能力為50 萬(wàn)m3/d,工作壓力為1.0 ~3.6 MPa,設(shè)計(jì)壓力為4.0 MPa,處理精度達(dá)到60 μm,分離腔長(zhǎng)度為4.2 m。
閃蒸腔采用雙筒結(jié)構(gòu),上下筒通過(guò)聯(lián)通管相連,上筒體接收放空天然氣和采出水,放空天然氣在上筒體進(jìn)行氣液分離,分離出的液體和進(jìn)閃蒸腔的采出水在下筒體進(jìn)行閃蒸,閃蒸出的天然氣和放空天然氣經(jīng)出口水封筒后接至火炬,閃蒸后的液體排至裝置外的采出水儲(chǔ)罐[5]。
閃蒸腔的處理能力為30 萬(wàn)m3/d,工作壓力為0.2 ~0.3 MPa,設(shè)計(jì)壓力為4.0 MPa,處理精度達(dá)到300 μm,分離腔長(zhǎng)度為3.7 m。
根據(jù)裝置內(nèi)的用電點(diǎn)、數(shù)據(jù)采集點(diǎn)、控制點(diǎn)的數(shù)量和分布特點(diǎn),定制了多功能配電箱和儀表接線箱,裝置有接入電纜6 路、配出電纜38 路。
蘇47-3 集氣站位于蘇里格氣田西區(qū),區(qū)塊氣井產(chǎn)液嚴(yán)重(平均液氣比大于0.85 m3/ 萬(wàn)m3),該站建于2011 年,前期設(shè)計(jì)為清管站,主要設(shè)備有一具閃蒸分液罐(DN1000)、一套收球筒(DN400)、一具采出水罐(30 m3)、一具放空火炬和一個(gè)阻火器平臺(tái)。該站采用上古儲(chǔ)層中低壓集氣工藝,2018—2019 年計(jì)劃投產(chǎn)新氣井18 口,配產(chǎn)14.4 萬(wàn)m3/d,鑒于該區(qū)域儲(chǔ)層含水,除原有閃蒸分液罐繼續(xù)配合使用外,新增一體化集成集氣裝置一套、DPC2083 型壓縮機(jī)組一套,集成集氣裝置參數(shù)見表1。
表1 一體化集成集氣裝置參數(shù)
主要工藝流程改造:將新增一體化集氣裝置的閃蒸腔作為放空分液罐使用,放空總管接入閃蒸腔,將原有的閃蒸罐作為采出水閃蒸罐使用,天然氣一體化集氣裝置分離腔排污管道接入排污總管,進(jìn)入采出水閃蒸罐;閃蒸腔排污與旁通排污管道、分離器腔應(yīng)急排污管道接入原閃蒸分液罐至采出水罐管道,直接排入采出水罐。
該站于2018 年12 月投產(chǎn),目前投產(chǎn)氣井9口,平均日產(chǎn)氣量2.0 萬(wàn)m3,平均日產(chǎn)液3.1 m3,一體化裝置運(yùn)行平穩(wěn),日常維護(hù)工作量大幅降低,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)減少,天然氣集輸流程簡(jiǎn)易化,集氣站排污放空風(fēng)險(xiǎn)大幅減低,氣液分離效果明顯,有效地優(yōu)化了地面工藝流程及氣田開發(fā)模式。
3.2.1 優(yōu)化工藝流程
標(biāo)準(zhǔn)化集氣站采氣集輸工藝生產(chǎn)單元復(fù)雜,原工藝流程切換繁瑣,采用天然氣一體化集成裝置后二者對(duì)比如圖5 所示。
圖5 天然氣一體化集成裝置應(yīng)用工藝流程對(duì)比
3.2.2 提高設(shè)備自動(dòng)化程度
天然氣一體化集成裝置使用電動(dòng)三通球閥12個(gè),在疏水閥旁通加裝普通電動(dòng)球閥2 個(gè),組成遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程截?cái)嗟淖詣?dòng)化控制集合體。其中普通電動(dòng)球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制接入數(shù)字化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,在平臺(tái)添加智能控制程序,實(shí)現(xiàn)“高液位自動(dòng)開啟,低液位自動(dòng)關(guān)閉”的功能。該功能有效解決了原有分離器疏水閥的自動(dòng)排液模式存在的問(wèn)題,提高排液效率。
3.2.3 減低數(shù)字化配屬附件
數(shù)字化布線采用集約化布置,配置多功能儀表箱及配電箱,電纜鋪設(shè)減少了32 路,減少比率達(dá)85%。實(shí)現(xiàn)數(shù)字化線路大幅減少,線路鋪設(shè)風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。
3.2.4 減少設(shè)備占地面積
標(biāo)準(zhǔn)化集氣站設(shè)計(jì)的進(jìn)站總機(jī)關(guān)區(qū)、分離器區(qū)、外輸區(qū)、自用氣區(qū)四個(gè)生產(chǎn)單元的占地面積528 m2,天然氣一體化集成裝置占地面積僅48 m2,占地面積降低90.9%,現(xiàn)場(chǎng)安裝圖如圖6 所示。
圖6 蘇47-3 集氣站天然氣一體化集成裝置
3.2.5 縮短施工周期
天然氣一體化集成裝置在現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程中與管網(wǎng)連接點(diǎn)共17 處,而標(biāo)準(zhǔn)化集氣站與管網(wǎng)連接點(diǎn)達(dá)100 余處,相比較而言,現(xiàn)場(chǎng)施工工作量降低80%以上;標(biāo)準(zhǔn)化集氣站進(jìn)站總機(jī)關(guān)區(qū)、分離器區(qū)、外輸區(qū)、自用氣區(qū)四個(gè)生產(chǎn)單元的建設(shè)周期由42 d 降低至30 d,降低35%。前期裝置設(shè)計(jì)時(shí)間降低25%。
3.2.6 降低設(shè)備投資
天然氣一體化集成裝置因?qū)?biāo)準(zhǔn)化集氣站的四個(gè)生產(chǎn)單元集約成一個(gè),大幅降低了閥門使用數(shù)量、管路鋪設(shè)長(zhǎng)度、儀表線路使用數(shù)量和現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)費(fèi)用。投資降低約20%。
該裝置目前總體運(yùn)行平穩(wěn),但是運(yùn)行過(guò)程中存在部分問(wèn)題。
3.3.1 設(shè)備空間分布密集
因高度集成化的設(shè)備空間布局,造成設(shè)備間距過(guò)小,如疏水閥腔體與積液包的間距僅30 cm,加之設(shè)備加裝保溫后,空間進(jìn)一步減小,影響正常操作,由此導(dǎo)致設(shè)備日常操作、日常維修和檢修時(shí)操作空間不足,維護(hù)難度增加。
改進(jìn)措施:充分考慮設(shè)備運(yùn)行集成度的人性化設(shè)計(jì),閥體之間預(yù)留距離應(yīng)大于1 m,集氣干管間距大于1 m。
3.3.2 設(shè)備積液包利用率低下
集氣橇所采用的分離器為臥式雙筒分離器,屬于重力分離。該工藝流程對(duì)橇體自帶積液包體積有一定要求,充足的體積能保證游離水流出分離器前在積液區(qū)有足夠的停留時(shí)間,以便氣泡有足夠的時(shí)間上升至液面并進(jìn)入氣相。
該站氣井產(chǎn)液大(目前平均液氣比大于3 m3/萬(wàn)m3),疏水閥排液不及時(shí),需普通電動(dòng)球閥輔助排液,設(shè)備排液后液位最低值保持在50 ~60 cm,這部分存液無(wú)法通過(guò)疏水閥排出,而積液包頂部對(duì)應(yīng)的液位值為67 cm,這種設(shè)計(jì)導(dǎo)致了積液包的有效利用容積大幅減小,影響了分離效果。排液設(shè)備示意見圖7。
圖7 天然氣一體化集成裝置排液設(shè)備示意
積液包容積:
V=πR2×L=2 826 (cm3)
實(shí)際利用空間:
V1={2 arccos[(R-r) /R] /360 ×πR2-(R-r) ×R2- (R-r)2}×L=658.7 (cm3)
集氣橇積液包容積利用率:
I=V1/V=658.7/2 826=23%
式中:V為積液包體積,cm3;V1為積液包實(shí)際利用體積,cm3;R為積液包半徑,cm;r 為積液包實(shí)際利用半徑,cm;L為積液包高,cm;I為積液包容積利用率。
通過(guò)計(jì)算,設(shè)備積液包有效利用空間僅為23%,對(duì)高產(chǎn)液氣井來(lái)氣處理緩沖能力不足,容易因疏水閥排液不及時(shí)造成液位快速上升。雖然普通電動(dòng)球閥智能控制功能能夠在一定程度上輔助排液,但未能從根本上優(yōu)化設(shè)備自動(dòng)排液?jiǎn)栴}。
改進(jìn)措施:對(duì)于該設(shè)備的排液優(yōu)化不足問(wèn)題,可通過(guò)降低疏水閥進(jìn)液口高度,增大集氣橇積液包有效利用空間,提高分離效果。
3.3.3 電動(dòng)排污線路設(shè)計(jì)存在缺陷
分離腔應(yīng)急排污(電動(dòng)閥排污) 排入采出水罐,且應(yīng)急排污未經(jīng)過(guò)疏水閥,遠(yuǎn)程開電動(dòng)閥排污時(shí)易造成采出水罐進(jìn)氣情況,存在采出水罐帶壓、噴液風(fēng)險(xiǎn)。
改進(jìn)措施:將疏水閥另一路排污流程改成去閃蒸罐排液流程,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程排污后進(jìn)入采出水閃蒸分液罐。改造前后的對(duì)比如圖8 所示。
圖8 天然氣一體化集成裝置排液流程改進(jìn)前后對(duì)比
3.3.4 壓縮機(jī)組自用氣進(jìn)氣管道設(shè)計(jì)存在缺陷
天然氣壓縮機(jī)組自用氣使用分離器出口管道來(lái)氣,通過(guò)電動(dòng)三通球閥控制。當(dāng)壓縮機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),該管道設(shè)計(jì)滿足運(yùn)行要求,當(dāng)壓縮機(jī)組空載或者檢維修試機(jī)時(shí),無(wú)法滿足自用氣使用要求,因電動(dòng)三通球閥要求全開全關(guān),而無(wú)法半開半關(guān),導(dǎo)致壓縮機(jī)組無(wú)充足自用氣。
改進(jìn)措施:將天然氣壓縮機(jī)組自用氣管道上的電動(dòng)三通球閥改成普通球閥,確保天然氣壓縮機(jī)組有充足的自用氣源。改造前后如圖9 所示。
圖9 天然氣一體化集成裝置壓縮機(jī)組自用氣改進(jìn)前后對(duì)比
(1) 天然氣一體化集成裝置完全能替代標(biāo)準(zhǔn)化集氣站四個(gè)生產(chǎn)單元的12 項(xiàng)功能,并且優(yōu)勢(shì)突出,工藝安裝簡(jiǎn)便,自動(dòng)化程度高,運(yùn)行安全可靠,維護(hù)工序減少。
(2) 通過(guò)運(yùn)行效果評(píng)價(jià),該裝置將原有工藝流程減少80%以上,設(shè)備占地面積降低90.9%,建設(shè)周期降低35%。
(3) 電動(dòng)三通球閥的使用有效減少現(xiàn)場(chǎng)控制節(jié)點(diǎn),減化管道布局,提高了安全風(fēng)險(xiǎn)控制。
(4) 該裝置的投用有效降低了維護(hù)費(fèi)用、維護(hù)強(qiáng)度和用工數(shù)量。
(5) 不同地質(zhì)條件區(qū)域應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況針對(duì)性開展設(shè)計(jì),提高設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)實(shí)用性。
(6) 蘇47-3 集氣站應(yīng)用的天然氣一體化集成裝置運(yùn)行效果良好,能適應(yīng)低滲透氣藏集氣站集輸模式,建議推廣應(yīng)用。