孫志剛 王志江
【摘要】在措施井、熱采井根據(jù)不同的生產(chǎn)階段頻繁調(diào)整沖次過程中,針對現(xiàn)場使用的電機(jī)拔輪器存在操作費(fèi)力等問題,導(dǎo)致調(diào)整沖次操作耗時(shí)較長易導(dǎo)致砂卡躺井。為達(dá)到縮短調(diào)整沖次耗時(shí)的目的,須從卸皮帶輪這項(xiàng)工序入手,影響卸皮帶輪快慢的關(guān)鍵在于卸皮帶輪所用的工具。決定通過設(shè)計(jì)并研制新型拔輪器來縮短游梁式抽油機(jī)井調(diào)整沖次耗時(shí),以解決這一問題。
【關(guān)鍵詞】機(jī)械設(shè)計(jì) 研制應(yīng)用 拔輪器
在油井生產(chǎn)管理過程中,隨著參數(shù)優(yōu)化調(diào)整力度逐年加大,特別是措施井、熱采井根據(jù)不同的生產(chǎn)階段,需要頻繁調(diào)整沖次。目前,現(xiàn)場使用的電機(jī)拔輪器存在操作費(fèi)力等問題,導(dǎo)致了調(diào)整沖次操作耗時(shí)較長,長時(shí)間停井不但制約了上產(chǎn)工作的提速提效,而且,極易導(dǎo)致砂卡躺井。
一、研究背景分析
勝利油田的油層特點(diǎn)決定了油井生產(chǎn)參數(shù)多為長沖程慢沖次,在日常生產(chǎn)管理中,油井由于生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的變化或者修井作業(yè)后,井場需要對油井調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),現(xiàn)場多以調(diào)整沖次為主,即通過更換不同直徑的電機(jī)皮帶輪達(dá)到改變油井沖次的目的,使抽油機(jī)井在合理的工作制度下生產(chǎn)。
工作中,多次對游梁式抽油機(jī)調(diào)整沖次耗時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)在調(diào)整沖次過程中,卸皮帶輪時(shí)間占全部調(diào)整耗時(shí)的67.4%,其它工序時(shí)間合計(jì)占32.6%,所以卸皮帶輪工序是耗時(shí)最長的工序。要達(dá)到縮短調(diào)整沖次耗時(shí)的目的,必須從卸皮帶輪這項(xiàng)工序入手,影響卸皮帶輪快慢的關(guān)鍵在于卸皮帶輪所用的工具。
二、確定研究課題
由于現(xiàn)用拔輪器存在上述缺點(diǎn)導(dǎo)致在日常的沖次調(diào)整過程中,需要耗費(fèi)較多的人力及時(shí)間,因此我們決定通過研制新型拔輪器來縮短游梁式抽油機(jī)井調(diào)整沖次耗時(shí)。
三、研制設(shè)計(jì)方案
1.提出解決方案
經(jīng)過討論,決定先對方案相同部分固定設(shè)計(jì)、驗(yàn)證,再分別設(shè)計(jì)不同之處,并分別檢驗(yàn)。
2.方案細(xì)化分解
一是絲杠設(shè)計(jì)。共性方案設(shè)計(jì),決定將拉座、絲桿設(shè)計(jì)固定下來,拔輪器絲杠可以參考分體式材料、規(guī)格,輕量化考慮,選用M36×4×610,右旋梯形螺紋絲桿,參考機(jī)械手冊最小負(fù)荷126kN,滿足現(xiàn)場需要。二是省力軸承設(shè)計(jì)。為增加省力設(shè)計(jì),引入滾動(dòng)軸承,因純軸向載荷作用時(shí),必須采用推力軸承,小組成員決定選取單向推力球軸承。查《機(jī)械零部件設(shè)計(jì)》單向推力球軸承51203、51204的基本載荷22.2KN-37.5KN,可以滿足設(shè)計(jì)需要,由絲杠M36×4×610設(shè)計(jì)尺寸決定選取單向推力球軸承51203。三是卡盤和拉臂設(shè)計(jì)。方案采用了卡盤和拉臂分離設(shè)計(jì),采用卡盤好處在于大面積增加了與皮帶輪的接觸面積,受力均勻,不易損壞皮帶輪。四是承力座設(shè)計(jì)。通過Y型承力座與一字型承力座對比后,決定選用一字型承力座,目的是安裝便捷、簡化操作。五是安全輔件設(shè)計(jì)。從安全角度考慮,決定在爪、拉臂的中部外邊緣造絲,安裝吊環(huán),通過掛鉤和鎖鏈與電機(jī)頂部相連。為了皮帶輪在操作過程中下滑帶來的危險(xiǎn),決定將皮帶輪與拔輪器之間增加絲杠護(hù)套及橫向拉桿,兩端通過螺絲調(diào)節(jié)控制松緊度,在后期的現(xiàn)場操作中,增加了橫向拉桿中間圓環(huán)的高度,圓環(huán)內(nèi)外進(jìn)行了圓弧處理,避免了操作中撬杠與絲桿的接觸,實(shí)現(xiàn)防止雙拉臂受力外脹變形、少止旋撬杠與絲杠的摩擦阻力以及保護(hù)絲杠的目的。
四、研制應(yīng)用與效果
1.工具各部件的加工
(1)絲杠。我們對絲杠頂部銑方,采用棘輪扳手為施力工具。其優(yōu)點(diǎn)在于操作更加省力快捷。
(2)省力軸承。省力軸承設(shè)計(jì),將老式拔輪器的面摩擦改變?yōu)闈L動(dòng)摩擦。其優(yōu)點(diǎn)是使調(diào)整沖刺操作更加省力,進(jìn)一步減少拔輪過程中的耗時(shí)
(3)卡盤和拉臂。此設(shè)計(jì)是拔輪器與電機(jī)輪子鉤掛方式由點(diǎn)接合到面接合的突破。其優(yōu)點(diǎn)是增大了受力面積,將應(yīng)力分散,避免毀壞輪子,克服了電機(jī)與輪子間隙過小時(shí),無法使用的問題。
(4)承力座。通過與丫型承力座對比,采用了一字型承力座為新型拔輪器的承力機(jī)構(gòu),安裝便捷、操作簡單。
(5)安全輔件。一是安全吊鏈。通過安全吊鏈將新型拔輪器與電機(jī)連接在一起后,會(huì)形成一個(gè)組合的整體,皮帶輪即使掉落,也會(huì)被吊鏈掛在懸空處。避免了掉皮帶輪傷人的安全隱患,提高了調(diào)整沖刺工作的安全系數(shù)。
二是拉桿護(hù)套。拉桿將拉臂緊緊地拉在一起,護(hù)套做延長及倒槽處理后,安裝在絲杠中段,兩部件結(jié)合一起,成為止旋撬杠的依托,進(jìn)一步減少摩擦力并可以起到保護(hù)絲杠的作用。
2.現(xiàn)場試驗(yàn)及效果
在12口游梁式抽油機(jī)調(diào)整沖刺工作時(shí),對研制的新式拔輪器進(jìn)行了現(xiàn)場拔輪試驗(yàn)驗(yàn)證,共計(jì)驗(yàn)證試驗(yàn)12口井次,全部成功。同時(shí),我們對8口井調(diào)整沖次進(jìn)行驗(yàn)證,平均總耗時(shí)18.3分鐘,其中,卸皮帶輪平均耗時(shí)3.3分鐘,且做到皮帶輪無損傷。
五、結(jié)束語
在措施井、熱采井根據(jù)不同的生產(chǎn)階段頻繁調(diào)整沖次過程中,針對現(xiàn)場使用的電機(jī)拔輪器存在操作費(fèi)力等問題,導(dǎo)致調(diào)整沖次操作耗時(shí)較長易導(dǎo)致砂卡躺井。為達(dá)到縮短調(diào)整沖次耗時(shí)的目的,須從卸皮帶輪這項(xiàng)工序入手,影響卸皮帶輪快慢的關(guān)鍵在于卸皮帶輪所用的工具。本文在研制設(shè)計(jì)方案中,明確了絲杠設(shè)計(jì),選用M36×4×610,右旋梯形螺紋絲桿。為增加省力設(shè)計(jì),引入滾動(dòng)軸承,由絲杠M36×4×610設(shè)計(jì)尺寸決定選取單向推力球軸承51203。采用了卡盤和拉臂分離設(shè)計(jì),增加了與皮帶輪的接觸面積,受力均勻,不易損壞皮帶輪。決定選用一字型承力座,目的是安裝便捷、簡化操作。從安全角度考慮,決定在爪、拉臂的中部外邊緣造絲,安裝吊環(huán),通過掛鉤和鎖鏈與電機(jī)頂部相連。對工具各部件進(jìn)行加工,進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),取得了較好的效果。
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