郝東偉
摘 要:分析火電機(jī)組真空和溶解氧超標(biāo)造成的危害,介紹凝汽器如何形成真空以及影響機(jī)組真空和凝結(jié)水含氧的主要因素,結(jié)合某熱電廠220MW機(jī)組真空系統(tǒng)存在的諸多問(wèn)題以及解決過(guò)程,提出分析真空嚴(yán)密性及凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的一些方法和解決措施,供相關(guān)專業(yè)人員借鑒。
關(guān)鍵詞:真空;嚴(yán)密性;凝結(jié)水;溶解氧
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.22.116
1 前言
凝汽器真空度是火電機(jī)組汽輪機(jī)一項(xiàng)重要的運(yùn)行指標(biāo),它對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性起著至關(guān)重要的作用。凝汽器真空度出現(xiàn)大幅下降,汽輪機(jī)排汽溫度就會(huì)大幅上升,引發(fā)排汽缸變形,軸承箱位移和轉(zhuǎn)子中心偏移,易造成汽輪機(jī)發(fā)生動(dòng)靜部分徑向碰磨,振動(dòng)異常增大甚至發(fā)生重大設(shè)備損壞。相同負(fù)荷下,凝汽器真空度降低,汽耗量增大,低壓缸末級(jí)葉片可能超負(fù)荷,轉(zhuǎn)子軸向推力增大,推力軸承易發(fā)生過(guò)負(fù)荷損壞,造成汽輪機(jī)發(fā)生動(dòng)靜部分軸向碰磨,同樣會(huì)引起振動(dòng)增大和重大設(shè)備損壞。同時(shí)汽耗量增加,將增大汽輪機(jī)能量損耗,凝汽器的真空每降低1%,機(jī)組的熱耗也將增加1%,嚴(yán)重降低火電機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
凝結(jié)水溶解氧是火電機(jī)組重要化學(xué)監(jiān)督指標(biāo)之一,而凝結(jié)水溶解氧通常與火電機(jī)組真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性緊密相關(guān)。凝汽器真空度低,真空泄漏率超標(biāo),大多伴隨著凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)。金屬和氧會(huì)形成原電池作用,因鐵的電極電位比氧低,在鐵氧腐蝕電池中,鐵就成為陽(yáng)極,會(huì)被腐蝕。含有大量氧的凝結(jié)水會(huì)對(duì)軸封加熱器、高低壓加熱器等除氧器前回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)備及附屬管道造成腐蝕?!痘鹆Πl(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》中規(guī)定,鍋爐給水溶解氧應(yīng)≤7ug/L,凝結(jié)水中的含氧量超標(biāo)嚴(yán)重時(shí),受除氧器除氧能力的限制,經(jīng)除氧器除氧后的鍋爐給水中氧含量也很可能發(fā)生超標(biāo)情況。因?yàn)榻o水系統(tǒng)運(yùn)行溫度較高,給水管道和省煤器更易產(chǎn)生氧腐蝕。如發(fā)生嚴(yán)重的氧腐蝕現(xiàn)象,腐蝕產(chǎn)物Fe2O3和Fe3O4常以疏松多空狀態(tài)附著在金屬表面上,其本身沒(méi)有保護(hù)性,一旦形成腐蝕點(diǎn),將繼續(xù)擴(kuò)大腐蝕形成鼓包,鼓包下的金屬因與周邊金屬存在電位差,又會(huì)產(chǎn)生腐蝕電池現(xiàn)象,腐蝕情況會(huì)越發(fā)嚴(yán)重,形成潰瘍狀,繼而發(fā)生泄漏。氧腐蝕會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐傳熱效率,腐蝕產(chǎn)物會(huì)堵塞鍋爐受熱面管道,造成管道缺水過(guò)熱,引發(fā)鍋爐爆管。氧腐蝕還會(huì)加快鍋爐管道設(shè)備結(jié)垢速度,產(chǎn)生垢下腐蝕現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅火電機(jī)組的安全運(yùn)行。
2 凝汽器真空形成原理
因汽輪機(jī)排汽進(jìn)入凝汽器后,受循環(huán)冷卻水(或空氣)冷卻作用后凝結(jié)成水。0.04kg/cm2絕對(duì)壓力下,水蒸氣在凝汽器密閉空間內(nèi)變成水后體積縮小35318倍,從而在凝汽器內(nèi)形成高度真空。凝汽器內(nèi)的真空大小由汽輪機(jī)排汽的冷凝溫度確定,而冷凝溫度由熱平衡和凝汽器傳熱端差決定。循環(huán)冷卻水從凝汽器入口流到出口后溫度上升,水蒸汽凝結(jié)溫度與循環(huán)冷卻水出口溫度之差就是凝汽器傳熱端差。機(jī)組運(yùn)行時(shí)極限真空是蒸汽冷凝時(shí)的飽和壓力,因水蒸氣中含的不凝結(jié)氣體(氧氣、二氧化碳等)會(huì)在水蒸氣凝結(jié)后析出,凝汽器內(nèi)的實(shí)際真空是凝汽器內(nèi)水蒸氣、不凝結(jié)氣體和水共存狀態(tài)下的飽和壓力。真空泵的作用就是抽出存于凝汽器中的不凝結(jié)氣體,降低不凝結(jié)氣體分壓,減小換熱端差,提高凝汽器換熱效率,提高機(jī)組真空度和機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
從以上分析可看出,如需提高機(jī)組真空,采取措施的主要方向就是盡量減少凝汽器中存留的不凝結(jié)氣體和降低水蒸汽冷凝溫度。
3 凝汽器真空泄漏率超標(biāo)的主要因素
造成汽輪機(jī)凝汽器真空度低,真空嚴(yán)密性不合格的原因很多,如真空泵工作不正常,抽吸不凝結(jié)氣體能力差;循環(huán)水泵故障,供水量不足;凝汽器換熱管堵塞,換熱能力下降等,但大多是因汽輪機(jī)真空負(fù)壓系統(tǒng)不嚴(yán)密,空氣被吸入凝汽器造成的。
空氣進(jìn)入凝汽器主要通過(guò)兩個(gè)通道,一是混合在汽輪機(jī)做功后排出的水蒸汽中,由于鍋爐給水都要經(jīng)過(guò)多重除氧處理,所以經(jīng)該通道進(jìn)入凝汽器的空氣量并不多,約占凝汽器內(nèi)不凝結(jié)氣體總量的百分之幾;二是通過(guò)真空系統(tǒng)的不嚴(yán)密處,經(jīng)負(fù)壓設(shè)備和管道進(jìn)入到凝汽器中。真空負(fù)壓系統(tǒng)是一個(gè)龐大系統(tǒng),除最主要的凝汽器外,還包括汽輪機(jī)的低壓缸和低壓缸軸封,凝結(jié)泵入口管道及設(shè)備,凝結(jié)泵機(jī)械密封,軸封加熱器、低壓加熱器、疏水?dāng)U容器及其附屬管道和閥門等??諝獯罅窟M(jìn)入到凝汽器,將使凝汽器換熱能力大幅下降,過(guò)量的不凝結(jié)氣體使真空泵等抽氣設(shè)備過(guò)負(fù)荷,凝結(jié)水溶氧量及過(guò)冷度快速增加。
易發(fā)生真空泄露的部位有:(1)低壓缸及軸封套結(jié)合面沖蝕泄漏;(2)凝汽器喉部外壁焊口或膨脹節(jié)泄漏;(3)凝汽器及凝結(jié)泵入口管道法蘭及放水放空氣閥門;(4)高低壓加熱器疏水閥及閥后管道與凝汽器和疏水?dāng)U容器集管的連接焊口等;(5)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),熱網(wǎng)加熱器及其排汽管道、供熱抽汽管道末端等。
4 影響凝結(jié)水溶氧的主要因素
(1)凝結(jié)水溶氧超標(biāo)大多是因真空系統(tǒng)不嚴(yán)密造成的,空氣中的氧氣溶入到凝結(jié)水,造成溶氧量超標(biāo)。(2)凝結(jié)水溶氧超標(biāo)還有很多是因凝結(jié)水過(guò)冷度過(guò)大造成的,特別是冬季,因循環(huán)冷卻水(或空氣)溫度過(guò)低,凝結(jié)水出現(xiàn)過(guò)冷現(xiàn)象。如凝結(jié)水溫度低于該真空度下飽和溫度時(shí),會(huì)有部分氧氣溶入到凝結(jié)水中,且過(guò)冷度越大則氧含量越高。(3) 凝結(jié)水補(bǔ)水除氧能力降低,造成補(bǔ)水氧含量過(guò)高。因除碳器沒(méi)有除氧能力,導(dǎo)致凝汽器補(bǔ)水中溶解氧量接近飽和。補(bǔ)水溫度在20~30℃時(shí),補(bǔ)充的除鹽水溶氧量一般為6~8mg/L。因冬季補(bǔ)水溫度更低,除鹽水溶氧量會(huì)更高。雖凝汽器有一定除氧能力,但補(bǔ)水量較大時(shí),凝汽器補(bǔ)水會(huì)對(duì)凝結(jié)水溶氧有較大影響。特別是凝汽器補(bǔ)水直接補(bǔ)入熱井時(shí),因沒(méi)有利用凝汽器的真空除氧能力,會(huì)直接導(dǎo)致凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)。
5 實(shí)例
某熱電廠220MW機(jī)組存在真空泄漏率不合格和凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問(wèn)題,真空泄漏率超過(guò)1000Pa/min,凝結(jié)水溶解氧超過(guò)100μg/L?!痘鹆Πl(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中規(guī)定,該蒸汽壓力等級(jí)機(jī)組凝結(jié)水溶解氧應(yīng)≤40ug/L。該廠利用氦質(zhì)譜儀、真空系統(tǒng)灌水、摸排系統(tǒng)和分部隔絕系統(tǒng)等方法查找消除了多處漏點(diǎn),主要部位如下:(1)B凝結(jié)泵機(jī)械密封套密封膠圈;(2)A凝結(jié)泵機(jī)械密封空氣管法蘭;(3)A/B/C凝結(jié)泵入口濾網(wǎng)端蓋法蘭;(4)A/B/C凝結(jié)泵入口濾網(wǎng)放水門;(5)凝汽器汽側(cè)放水門;(6)主機(jī)、小機(jī)大氣安全門;(7)凝汽器汽側(cè)人孔門;(8)三級(jí)減溫減壓器減溫水法蘭;(9)A、B熱網(wǎng)加熱器運(yùn)行排氣門;(10)熱網(wǎng)加熱器水平衡放水門等。
通過(guò)上述工作,真空泄漏率和凝結(jié)水溶解氧均有明顯改善,一度均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。但之后又出現(xiàn)反復(fù),真空泄漏率升高到500Pa/min,隨后查出低壓軸封泄汽母管疏水向疏水?dāng)U容器漏空氣,關(guān)閉疏水門后真空泄漏試驗(yàn)為300Pa/min,但凝結(jié)水溶解氧沒(méi)有變化,一直維持在80μg/L左右。利用氦質(zhì)譜儀對(duì)真空系統(tǒng)漏點(diǎn)再次進(jìn)行查找,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)低壓缸喉部汽缸結(jié)合面電、爐兩側(cè)均有明顯漏點(diǎn),用密封膠將泄漏點(diǎn)結(jié)合面和螺栓等部位進(jìn)行了封堵,封堵后溶解氧下降至30μg/L以下,真空泄漏試驗(yàn)為180Pa/min,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。之后又隨著供熱量的降低,凝結(jié)水溶解氧呈初步下降的趨勢(shì),停止供熱后凝結(jié)水溶解氧下降至5~15μg/L左右。
綜上所述,該廠汽輪機(jī)真空泄漏率不合格和凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問(wèn)題分析如下:
(1)因低壓缸支撐方式的原因,低壓缸中部的分流環(huán)部位懸空,因低壓缸缸體較薄,造成缸體在中部位置垂弧較大,又因該部位結(jié)合面螺栓位置狹窄,在進(jìn)行緊固螺栓工作時(shí)十分不便,該處存在泄漏點(diǎn)可能是由于在緊固低壓缸中部結(jié)合面螺栓時(shí)緊力不夠,結(jié)合面不嚴(yán)密造成的。(2)低壓軸封泄汽母管的疏水設(shè)計(jì)不合理,因廠房狹小,低壓軸封泄汽母管存在多處U型彎,在每處U型彎管道的底部均設(shè)有疏水管并引至疏水?dāng)U容器,其中有一處疏水未設(shè)計(jì)疏水器,有疏水器的疏水管也存在疏水器密封效果不好的缺陷,造成低壓軸封泄汽管道中的空氣被直接抽入到負(fù)壓系統(tǒng),影響真空系統(tǒng)嚴(yán)密性。(3)部分負(fù)壓系統(tǒng)的閥門質(zhì)量不佳,尤其是基建期中由安裝單位負(fù)責(zé)采購(gòu)的閥門內(nèi)漏缺陷較多。在機(jī)組安裝和后來(lái)的檢修過(guò)程中,也存在一些施工質(zhì)量問(wèn)題,造成負(fù)壓系統(tǒng)漏點(diǎn)較多。(4)熱網(wǎng)加熱器汽側(cè)系統(tǒng)不嚴(yán)密,供熱期機(jī)組低負(fù)荷時(shí),熱網(wǎng)加熱器及其排汽管道、供熱抽汽管道末端等部位會(huì)成為微負(fù)壓狀態(tài),造成空氣漏入,造成凝結(jié)水溶解氧升高。熱網(wǎng)加熱器運(yùn)行排氣中含有較多的空氣,而其運(yùn)行排氣排入到凝汽器后,造成凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)。
6 結(jié)束語(yǔ)
真空泄漏率和凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)是困擾很多電廠汽機(jī)專業(yè)技術(shù)人員的一個(gè)難題。真空負(fù)壓系統(tǒng)漏點(diǎn)看不見、摸不著,查找起來(lái)非常困難。真空泄漏率和凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)現(xiàn)象大多是由很多小缺陷積累之后造成的,這就要求我們專業(yè)技術(shù)人員遇到問(wèn)題時(shí)要勤思考、多分析,一定要先搞清楚對(duì)其影響的因素,有目的、有重點(diǎn)的開展工作。同時(shí)要有持之以恒的精神,真空系統(tǒng)查消漏工作要堅(jiān)持不懈,尤其是在基建安裝、設(shè)備檢修和維護(hù)的過(guò)程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),避免遺留甚至增加負(fù)壓系統(tǒng)漏點(diǎn),保證設(shè)備的健康水平。以上僅是個(gè)人的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),以供參考。
參考文獻(xiàn):
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