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        運(yùn)用QC 方法降低硅鋼氧化色封閉率

        2019-08-26 09:08:44尹開波單軍戰(zhàn)
        質(zhì)量探索 2019年2期
        關(guān)鍵詞:硅鋼漏點(diǎn)密封性

        郁 雷,孫 敏,尹開波,單軍戰(zhàn),楊 斌

        (馬鞍山鋼鐵股份有限公司,馬鞍山 243000)

        硅鋼氧化色是因退火爐爐內(nèi)氣氛、工藝速度等因素導(dǎo)致硅鋼表面顏色不均勻或整體發(fā)暗、發(fā)藍(lán)的表面缺陷。隨著工業(yè)電機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展,用于電機(jī)磁性材料的硅鋼不僅應(yīng)滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的磁性能及力學(xué)性能要求,其表面觀感質(zhì)量也應(yīng)達(dá)到整體均勻美觀。目前,氧化色缺陷仍是硅鋼產(chǎn)品的主要表觀缺陷之一,影響產(chǎn)品美觀性且埋下質(zhì)量隱患,可能給公司帶來經(jīng)濟(jì)利益的損失和產(chǎn)品形象的損害。因此,必須對硅鋼氧化色缺陷開展質(zhì)量管理與攻關(guān)。

        某硅鋼分廠連退生產(chǎn)線成立了以“降低硅鋼氧化色封閉率”為課題的現(xiàn)場型QC 小組,由生產(chǎn)、機(jī)械、電氣單元共15 人組成,成員經(jīng)驗(yàn)豐富并均已通過QC 培訓(xùn)。通過運(yùn)用質(zhì)量管理工具和方法,按照PDCA 循環(huán)的QC 小組活動(dòng)程序,為消除連退生產(chǎn)線氧化色缺陷,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平展開攻關(guān)活動(dòng)。

        1 目標(biāo)設(shè)定及可行性分析

        由表1 可知,2017 年1-12 月硅鋼氧化色平均封閉率為0.55%,根據(jù)分廠下達(dá)指令,本次QC小組活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定為:使硅鋼氧化色封閉率由0.55%降至0.35%。經(jīng)分析,氧化色封閉率歷史最好水平為2017 年8 月的0.40%,已十分接近所設(shè)目標(biāo)值。

        表1 2017 年1-12 月硅鋼氧化色封閉率

        小組成員從工藝、設(shè)備、原料角度對造成硅鋼氧化色的因素進(jìn)行分析查找,通過反查封閉卷的生產(chǎn)工藝記錄,統(tǒng)計(jì)出各因素引起硅鋼氧化色所占比重,結(jié)果如表2 所示??梢?,退火爐爐內(nèi)氣氛異常占比達(dá)81.5%,是影響硅鋼氧化色封閉率的主要問題癥結(jié)。如果能解決退火爐爐內(nèi)氣氛異常問題的50%,那么氧化色封閉率可降低至0.33%[即0.55%×(1-81.5%×50%)],低于目標(biāo)值0.35%。

        表2 導(dǎo)致硅鋼氧化色的因素統(tǒng)計(jì)表

        通過歷史最佳水平比較和理論計(jì)算分析,小組認(rèn)為“硅鋼氧化色封閉率由0.55%降至0.35%”的預(yù)期目標(biāo)是具有可行性的。

        2 原因分析

        小組成員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個(gè)方面[1-4]對退火爐爐內(nèi)氣氛異常進(jìn)行了原因分析,歸納總結(jié)出7 條末端因素(即培訓(xùn)不足、爐體密封性差、輻射管開裂、來料油污嚴(yán)重、工藝溫度設(shè)定不當(dāng)、爐內(nèi)氣體流動(dòng)性差、冷卻循環(huán)水滴落),并制作了因果圖,如圖1 所示。

        圖1 退火爐爐內(nèi)氣氛異常因果圖

        3 要因確認(rèn)

        針對原因分析中查找出的7 條末端因素,小組成員明確分工,逐一進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),主要確認(rèn)內(nèi)容見表3。

        表3 導(dǎo)致硅鋼氧化色的要因確認(rèn)表

        在末端因素逐一現(xiàn)場驗(yàn)證過程中,小組成員發(fā)現(xiàn):

        (1)輻射管開裂數(shù)量較多,2017 年輻射管因開裂更換套數(shù)為13 套,高于標(biāo)準(zhǔn)要求的10 套,確認(rèn)為主要因素。

        (2)退火爐內(nèi)因氣體流動(dòng)性不佳,造成氧含量存在局部高點(diǎn),氧含量最高點(diǎn)超過100ppm,造成帶鋼表面氧化,確認(rèn)為主要因素。

        (3)爐體密封性狀況不佳,密封性缺乏系統(tǒng)性檢查和有效處理,漏率>10-4mbar·l/s 的漏點(diǎn)數(shù)量較多,確認(rèn)為主要因素。

        除以上3 種末端因素,其余末端因素經(jīng)過確認(rèn)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,為非主要原因。

        4 制定對策

        找到主要原因后,小組召開群策群力會(huì)議,商討對策,針對要因提出最佳解決方案,明確落實(shí)負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間等,并制定了對策表,如表4 所示。

        表4 降低硅鋼氧化色封閉率的對策表

        5 對策實(shí)施

        根據(jù)上述分析和要因情況,小組制定了多項(xiàng)具體對策和解決辦法,其實(shí)施情況如下。

        (1)針對“輻射管開裂”,采取以下措施:

        利用檢修開爐機(jī)會(huì)檢查輻射管表面狀況,并對輻射管進(jìn)行打壓、煤油滲漏試驗(yàn),查出存在問題輻射管并更換,避免裂紋擴(kuò)大化;合理調(diào)整燒嘴空燃比,檢測分析燃燒廢氣成分,使輻射管處于良好工作狀態(tài),減少裂紋發(fā)生率。

        通過對策實(shí)施,輻射管年開裂更換數(shù)量由13 套降低至8 套(見表5),達(dá)到對策制定目標(biāo)值10 套,輻射管工作狀態(tài)良好,開裂現(xiàn)象得到了有效控制。

        表5 輻射管年開裂更換數(shù)量對比

        (2)針對“退火爐爐體密封性差”,采取以下措施:

        對爐內(nèi)氣氛分析儀柜的10 個(gè)取樣管進(jìn)行打壓試驗(yàn),細(xì)微泄露點(diǎn)拆除后更換接頭并用生料帶纏繞后擰緊;退火爐進(jìn)行氫氣測漏,標(biāo)準(zhǔn)為漏率≤10-4mbar·l/s,并整體打壓,對檢查出的漏點(diǎn)逐一更換密封并打膠,提高爐體密閉性。

        通過對退火爐爐體漏點(diǎn)檢查并處理,漏點(diǎn)數(shù)量由對策實(shí)施前的106 個(gè)降低至到28 個(gè),鞏固期再次測量驗(yàn)證時(shí)為31 個(gè)(如圖2 所示),達(dá)到目標(biāo)值35 個(gè),有效提高了退火爐爐體密封性。

        圖2 對策實(shí)施前后退火爐漏點(diǎn)數(shù)量對比

        (3)針對“爐內(nèi)氣體流動(dòng)性不佳”,采取以下措施:

        爐內(nèi)氣體流動(dòng)性不佳會(huì)導(dǎo)致局部氧含量偏高,可通過離線測量退火爐各段氧含量,建立氧含量梯度曲線,觀察其變化趨勢,準(zhǔn)確定位局部高點(diǎn)區(qū)域;合理調(diào)整入出口密封簾高度、爐內(nèi)各段氮?dú)饬髁?、各段TAL 擋板及放散口開口度,優(yōu)化各段爐壓分布梯度,增強(qiáng)爐內(nèi)氣體流動(dòng)性,消除氧含量局部高點(diǎn)。

        通過準(zhǔn)確定位氧含量高點(diǎn)并增強(qiáng)相應(yīng)區(qū)域的氣體流動(dòng)性,有效消除了1#SF 區(qū)域氧含量局部偏高情況(如圖3 所示),減少了此要因引起的產(chǎn)品氧化色。

        圖3 對策實(shí)施前后退火爐氧含量趨勢對比

        6 效果檢查

        (1)目標(biāo)檢查

        各項(xiàng)對策逐一實(shí)施后,小組成員再次分析并統(tǒng)計(jì)造成硅鋼氧化色各因素所占比重,繪制成排列圖(如圖4 所示)。由活動(dòng)前后排列圖對比可看出,“退火爐爐內(nèi)氣氛異常”這個(gè)主要癥結(jié)明顯減少,已降為影響硅鋼氧化色封閉率的次要因素。

        圖4 QC 活動(dòng)前后影響硅鋼氧化色封閉率因素對比

        通過本次QC 活動(dòng),2018 年6-10 月的硅鋼氧化色平均封閉率為0.33%,比2017 年的封閉率0.55%降低了0.22%,圓滿完成了本次QC 活動(dòng)的預(yù)期目標(biāo)(如圖5 所示),活動(dòng)取得了良好效果。

        圖5 QC 活動(dòng)目標(biāo)完成情況

        (2)產(chǎn)生效益

        本次QC 活動(dòng)使氧化色封閉率下降了0.22 個(gè)百分點(diǎn),顯著提高了硅鋼產(chǎn)品表面質(zhì)量,減少了讓步降級品的產(chǎn)生,降低了質(zhì)量損失,提高了經(jīng)濟(jì)效益。另外,由于年更換輻射管數(shù)量由13 套減少為8 套,節(jié)省了設(shè)備成本。綜上計(jì)算,本次QC 活動(dòng)年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益折合人民幣41.18 萬元。

        7 鞏固措施

        為了保持本次QC 活動(dòng)所取得的效果,小組將以下有效措施形成標(biāo)準(zhǔn)化制度,見表6。

        表6 鞏固措施內(nèi)容及實(shí)施情況

        8 小結(jié)

        通過本次QC 活動(dòng)的開展,很好地解決了硅鋼氧化色問題,進(jìn)一步提升了產(chǎn)品表面質(zhì)量和訂單合同兌現(xiàn)率,能夠很好地滿足客戶的質(zhì)量需求,降低由表面質(zhì)量引起的異議賠付,有益于公司品牌形象的樹立。同時(shí),全體小組成員集思廣益、團(tuán)結(jié)協(xié)作,發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力得到顯著提升,這不僅增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì),更提高了公司質(zhì)量管理水平,為公司今后生產(chǎn)中解決類似問題和開展QC 活動(dòng)打下良好的基礎(chǔ)。

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