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        乙炔提濃預洗塔長周期運行優(yōu)化

        2019-08-26 08:33:32高建兵
        天然氣化工—C1化學與化工 2019年3期
        關鍵詞:炔烴壓力降乙炔

        高建兵

        (中國石化集團重慶川維化工有限公司,重慶 長壽 401254)

        天然氣部分氧化制乙炔生產過程中,原料天然氣和氧氣經過分別預熱后,進入乙炔爐進行充分混合并發(fā)生裂解反應,除生成主要目標產物乙炔、氫氣和一氧化碳外,還生成一系列副產物,如表1 所示。除了表1 中能夠分析檢測出的副產物外,還有其他微量物質生成,如:1,3-丁二烯、苯、萘及其同系物等,后者統(tǒng)稱為高級炔烴(簡稱HA)。

        表1 乙炔爐生成的主要副產物及其含量

        乙炔爐反應生成的上述高級炔烴在加壓和高溫條件下,某些組分如甲基乙炔、丁二炔等極易發(fā)生自由基聚合,在低溫下某些組分如萘、蒽和菲等會形成結晶析出,這些聚合物和結晶物將對設備、填料和管道等造成堵塞[1]。

        乙炔提濃裝置主要用于分離從部分氧化單元來的裂化氣,通過多次吸收和解吸,將其分離成產品乙炔氣、合成氣和高級炔氣三大組分,分別作為下游裝置的原料和鍋爐燃料。而預洗塔作為提濃裝置的第一個塔,在加壓和低溫條件下運行,其受污染的程度是非常大的。即使在預洗塔設計有旁路的情況下,乙炔提濃裝置也曾因為該塔填料堵塞,每年至少停車檢修一次。為實現提濃裝置的長周期運行,甚至整個乙炔裝置三年或五年一大修,預洗塔的穩(wěn)定運行是關鍵。多年運行經驗表明,該塔運行的好壞,將直接影響提濃裝置的安全、穩(wěn)定和長周期運行。

        1 乙炔提濃工藝流程

        從部分氧化單元來的裂化氣在壓縮機前與提濃單元返回的循環(huán)氣混合,經壓縮后,乙炔體積分數約12%的裂化氣首先進入操作壓力l.20MPa(A)的預洗塔,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)為溶劑吸收其中的全部飽和水蒸汽、部分高級炔烴及乙炔,出塔氣體經主洗塔分離,得到含一氧化碳、氫氣、二氧化碳等主要成分的合成氣;吸收了高級炔等的溶劑首先經解吸塔解吸出乙炔產品,再經真空脫氣塔進一步解吸,抽出高級炔烴氣,可以用作燃料。

        預洗塔分為三段操作,下段吸收裂化氣中的水,中段吸收大部分的高級炔,上段采用少量的新鮮溶劑進一步吸收高級炔并同時被乙炔飽和。由于NMP 吸收裂化氣中的水蒸汽和高級炔要放出熱量,所以在該塔流程中,還設計了2 個側線換熱器,對溶劑進行降溫,預洗塔的工藝流程圖見圖1。

        圖1 預洗塔流程圖

        2 預洗塔的影響因素

        2.1 進入系統(tǒng)水的影響

        在螺桿壓縮機壓縮過程中,為控制壓縮機出口裂化氣溫度,避免高級炔在高溫下聚合,采用級間冷卻的兩段壓縮;為同時除去其中部分聚合物,所以在壓縮機內部設計有噴射水,在壓縮機的一段和二段出口設置有噴淋冷卻水。中間冷卻塔和最終冷卻塔設計采用抗堵塞的柵格條或規(guī)整填料,用大量的循環(huán)碳黑水進行噴淋洗滌,可以除去裂化氣中大部分炭黑和聚合物;同時,出最終冷卻塔的裂化氣含有飽和水,甚至夾帶過飽和水,預洗塔進出的模擬水量見表2。在冬季低溫情況下,為了避免裂化氣中聚合物結晶,堵塞壓縮機的背壓管道,在最終冷卻器出口裂化氣中還加入3.6MPa 蒸汽。所以在進入提濃預洗塔前,需要經過分離器,除去過飽和水,以減輕對運行的影響。

        表2 進出預洗塔的水量

        在日常運行中,將最終冷卻塔出口溫度控制在50℃左右運行;同時,加強水分離器的排水,以盡量減少飽和水蒸汽進入提濃系統(tǒng)。

        2.2 預洗塔下段噴淋量的影響

        預洗塔下段主要吸收從裂化氣帶來的水,因為水與溶劑NMP 互溶,在下段通過溶劑NMP 的循環(huán),用比較高的噴淋量和噴淋密度來加大NMP 對水的吸收;同時,較大的噴淋密度可以對填料進行連續(xù)沖洗,減輕聚合物在填料上的沉積堵塞。其中,預洗塔下段噴淋量數據見表3。

        表3 預洗塔下段噴淋量

        從表3 可以看出,預洗塔下段循環(huán)量嚴格按照設計值運行。

        2.3 預洗塔塔底溫度的影響

        在預洗塔的中、下段吸收了水和高級炔的溶劑除返回塔內進行循環(huán)吸收外,還將部分接近飽和的溶劑從塔底取出,送入乙炔氣提塔進行氣提脫氣,以回收其中的乙炔;并在高級炔解吸塔和后續(xù)流程中脫除高級炔和水,同時回收溶劑。

        因為高溫有利于氣體的解吸,所以為了利于乙炔在乙炔氣提塔的充分解吸,需要下段有較高的出口溫度。但是,該塔底部NMP 中因含有大量極易聚合的高級炔烴(如丁二炔、苯和萘等),隨著溫度的升高,生成聚合物的聚合速度會顯著增加,并且溶劑在高水含量下易水解失效;基于此,不應該使底部出口溫度升得過高;而溫度低于40℃時,聚合物又極易發(fā)生結晶堵塞,從而污染塔填料,所以對塔底部溫度的控制非常關鍵,預洗塔底出口及下段溶劑進口溫度見表4。

        表4 預洗塔底出口及下段溶劑進口溫度

        在實際運行過程中,將底部換熱器出口溫度嚴格控制在42~45℃運行,保證裂化氣中的高級炔烴不易結晶,也不易聚合。

        2.4 預洗塔中段噴淋量的影響

        預洗塔中段采用10 層泡罩塔盤除去裂化氣中極易聚合的高級炔烴,由于NMP 在吸收高級炔時,同樣也要吸收大量的乙炔,為了在將裂化氣中的高級炔盡可能完全吸收的同時,又盡量少的吸收乙炔,所以預洗塔中段NMP 的噴淋量控制非常嚴格,其中預洗塔中段的噴淋量見表5。

        表5 預洗塔中段噴淋量

        因為需要處理的裂化氣流量大,空塔氣速大要求預洗塔的直徑比較大;在中段如此大直徑、小噴淋量下,如果噴淋量控制不好,將加速塔盤和降液管的堵塞,造成高級炔吸收不徹底,乙炔吸收損失過多,從而影響整個提濃裝置的長周期穩(wěn)定運行。

        實際運行中,嚴格按照接近設計值的方式進行操作,同時參照日常的取樣分析數據進行微調。

        2.5 填料選型的影響

        提濃裝置采用鮑爾環(huán)填料,很難達到一年一修;并隨著負荷的提升,鮑爾環(huán)的不抗堵塞、壓力降高等缺點逐漸暴露出來。

        表6 預洗塔IMPAC 與金屬鮑爾環(huán)填料實測壓力降

        經過模擬研究和工業(yè)化試用(表6),逐步將乙炔提濃更換為IMPAC 填料,并且在新疆維美乙炔島一期、二期等項目中進行了推廣應用。不僅對乙炔提濃裝置的生產負荷有較大提升,而且提高了抗堵塞性能,延長了裝置的運行周期,創(chuàng)造了較好的經濟效益。

        圖2 鮑爾環(huán)填料

        圖3 IMPAC 填料

        研究表明:型號同為Dg50 的填料,在相同氣體流通量下,IMPAC 填料的壓力降比鮑爾環(huán)低30%~40%;在相同壓力降下,氣體流通量比鮑爾環(huán)高20%~30%;傳質效率比鮑爾環(huán)高20%以上。由IMPAC填料與金屬鮑爾環(huán)填料的性能參數比較可知,IMPAC填料具有比表面積高,填料因子大,填料效率高,孔隙率高,抗堵塞能力強等優(yōu)點(詳見表7),所以可以在不改變塔徑及塔高的前提下,只需更換填料,就能顯著提高塔的處理能力;并且,IMPAC 填料特別適用于容易聚合、分解等熱敏性物料的分離和提純[2,3]。

        表7 IMPAC 與金屬鮑爾環(huán)填料的性能參數(尺寸Dg50)

        生產運行表明:IMPAC 填料在乙炔裝置的應用效果非常顯著[4]。

        (1)通過嚴格控制操作參數,減少了高級炔的聚合堵塞和結晶堵塞,保證了裝置的長周期運行,也使裝置生產負荷得到了明顯提升。在不改變塔徑和塔高的情況下,僅將鮑爾環(huán)更換為IMPAC 填料,提濃裝置的負荷最高可以達到設計值的126%。

        (2)IMPAC 填料對溶劑具有良好的再分布性能,即使在高負荷下,也能夠有效保證乙炔產品和合成氣指標。

        (3)IMPAC 填料能夠強化傳質湍動性,增加內表面率和氣體流通率,有效減少氣阻,從而降低了塔的壓力降。采用IMPAC 填料后,生產過程中沒有出現因該塔差壓升高,造成壓縮機背壓超高限而停車檢修的情況。

        (4)由于IMPAC 填料抗堵塞性能較強,聚合物不易在填料表面和內部沉積,所以非常容易清洗,能夠大大節(jié)省裝置的檢修時間。

        3 結語

        預洗塔是天然氣部分氧化制乙炔工藝中,乙炔提濃裝置運行環(huán)境比較惡劣的塔,是提濃裝置的關鍵設備;因此,預洗塔運行的好壞將直接影響整個乙炔裝置的生產。在實際生產運行中,通過優(yōu)化控制該塔的相關參數,特別是各段溫度、流量;采用不銹鋼IMPAC 填料,檢修過程中,對填料和塔盤進行較徹底的清洗,可以強化該塔的運行效果,延緩堵塞,延長運行周期,從而可以實現裝置的“三年一修”目標,甚至達到五年一修。

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