祁文博,喬 凱,艾撫賓,彭紹忠,徐 彤,袁 毅
(中國石油化工股份有限公司大連(撫順)石油化工研究院,遼寧 大連 116045)
隨著原油日益變重及其加工深度的提高,作為重油加工的主要工藝之一,延遲焦化發(fā)揮了重要的作用。延遲焦化過程得到的焦化汽油由于不飽和烴及膠質(zhì)含量高,且硫、氮等雜質(zhì)含量也高,因此腐蝕性且安定性差,使其應用受到限制。焦化汽油必須經(jīng)過加氫精制,才能用作汽油調(diào)和組分、催化重整原料或裂解制乙烯的原料。此外,近年來,國內(nèi)石化企業(yè)新建、擴建了多套大型乙烯生產(chǎn)裝置,造成了乙烯原料的短缺,迫使企業(yè)尋找新的乙烯原料,而液化氣加氫作乙烯原料就是解決這一問題的有效方法之一[1-6]。
目前,國內(nèi)許多走煉化一體化的石化企業(yè),既有延遲焦化裝置,同時也有富裕的液化氣。如果能同時將液化氣與焦化汽油中的少量烯烴進行飽和加氫,將會節(jié)約裝置投資及能耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。因此,大連石油化工研究院開展了液化氣與焦化汽油混合加氫的技術開發(fā)工作。經(jīng)過多年的努力,成功開發(fā)出了擁有自主知識產(chǎn)權的液化氣與焦化汽油混合加氫技術,并且于2014 年10 月10 日,在中國石化的某煉油廠成功進行了工業(yè)應用,裝置規(guī)模為60 萬t/a。
裝置實際運行結果表明,以液化氣與焦化汽油為原料進行加氫,在壓力(基準+1.0)MPa~(基準+3.0)MPa,入口溫度(基準+50)℃~(基準+250)℃的條件下,加氫后液化氣與焦化汽油中烯烴的質(zhì)量分數(shù)均≯1.0%,加氫后產(chǎn)物達到企業(yè)所提出的指標。該項技術的開發(fā)成功,為企業(yè)搞好液化氣的綜合利用,提高裝置運行的經(jīng)濟性,提供了一條有效的選擇途徑。
目前,由于國內(nèi)焦化汽油中含有的烯烴、二烯烴、實際膠質(zhì)及硫等雜質(zhì)的含量是同種原油直餾汽油的50 倍左右。因此,如果焦化汽油單獨加氫,會出現(xiàn)加氫反應器入口部分結焦,床層壓力降增大,催化劑撇頭頻率增加等問題。目前解決的方法是,讓焦化汽油與其它類型油品(如焦化柴油、直餾柴油等)進行組合加氫[7-8]。此外,單獨的液化氣加氫技術存在的問題是:①由于熱力學平衡控制,加氫深度受到限制;②反應速度快,放熱量大且集中在反應器上部。
綜合考慮焦化汽油單獨加氫及液化氣單獨加氫的難題,經(jīng)過大量理論研究與試驗研究,獲得了理想的解決方案,即將液化氣與焦化汽油組合加工—初步加氫的焦化汽油與液化氣再進行混合加氫。該方案可以同時有效解決焦化汽油及液化氣單獨加氫的技術難題,還可獲得以下技術效果:①采用結構簡單的絕熱反應器實現(xiàn)工業(yè)化穩(wěn)定運行;②在不影響液化氣深度加氫的同時,焦化汽油也能深度加氫成為合格的乙烯原料;③通過調(diào)整焦化汽油的配比,可以實現(xiàn)與催化劑整個運轉(zhuǎn)周期內(nèi)的活性匹配。
實驗所用原料來自于國內(nèi)某煉油廠,液化氣原料組成見表1,焦化汽油原料組成見表2。所用催化劑為大連石油化工研究院開發(fā)的LH-10B,液化氣與焦化汽油混合加氫專用催化劑,物性參數(shù)見表3。
表1 液化氣原料組成
表2 焦化汽油原料組成
表3 LH-10B 物性參數(shù)
實驗評價裝置為常規(guī)小型固定床反應器。如圖1 所示。主反應器長2.5m,內(nèi)徑40mm,評價時內(nèi)裝1.2L 催化劑。反應為上進料,反應物料從反應器底部流出,經(jīng)冷卻后進入氣—液分離器中,尾氣從分離器頂部排出,底部液相定時取樣。
圖1 試驗裝置
加氫后的液化氣用氣相色譜進行分析,加氫后的焦化汽油用汽油組成分析儀進行檢測。
由于焦化汽油中二烯烴含量較高,單獨加氫時對裝置長周期運行有影響。而液化氣中二烯烴很少,一般為焦化汽油中二烯烴含量的10%以下。因此,液化氣和焦化汽油混合可以降低混合原料中的二烯烴含量,有利于裝置的長周期運行。另外,同等反應條件下,焦化汽油熱容比液化氣大20%~50%左右,混合加氫工藝可利用焦化汽油熱容大的特點,將液化氣加氫反應熱取出。此外,混合加氫工藝使二個加氫反應合二為一,共用一個反應器,這樣可以減少投資、降低操作費用。
根據(jù)所設計的方案,在加氫小型裝置上進行了考察試驗,試驗條件列于表4,加氫后液化氣與焦化汽油產(chǎn)品主要性質(zhì)列于表5、表6。
表4 反應條件及結果
表5 液化氣加氫后產(chǎn)品主要性質(zhì)
表6 焦化汽油加氫后產(chǎn)品主要性質(zhì)
從表5、表6 可以看出,選用LH-10B 作為液化氣與焦化汽油混合加氫試驗的催化劑是可行的。在給定的反應條件下,液化氣及焦化汽油加氫后,可達到加氫后液化氣及焦化汽油中烯烴質(zhì)量分數(shù)均≯1.0%的指標。
大連石油化工研究院開發(fā)出的液化氣與焦化汽油混合加氫技術,于2014 年10 月10 日,在中國石化某煉油廠的60 萬t/a 液化氣與焦化汽油混合加氫裝置上進行了工業(yè)應用,成功地完成了原始性開車且一次成功。這是該技術在國內(nèi)外的首次工業(yè)應用,具有首創(chuàng)性。到2019 年1 月初,這套加氫裝置已平穩(wěn)運轉(zhuǎn)33 個月。工業(yè)裝置實際運轉(zhuǎn)結果表明,以液化氣與焦化汽油為原料,通過加氫處理后液化氣中烯烴質(zhì)量分數(shù)≯1.0%,加氫后產(chǎn)物達到企業(yè)所提出的指標。
(1)在壓力(基準+1.0)MPa~(基準+3.0)MPa,體積空速(基準+0.5)~(基準+3.0)h-1,氫油比(基準+100)~(基準+300),入口溫度(基準+50)℃~(基準+250)℃的條件下,加氫后液化氣與焦化汽油中烯烴含量均≯1.0%,加氫后產(chǎn)物可以達到企業(yè)所提出的指標。
(2)液化氣與焦化汽油混合加氫技術已在國內(nèi)進行了首次工業(yè)應用,其各項技術指標居國內(nèi)領先水平。
(3)液化氣與焦化汽油混合加氫技術是成功的。該項技術的開發(fā)成功,為企業(yè)搞好液化氣的綜合利用,提高裝置運行的經(jīng)濟性,提供了一條有效的選擇途徑。