王亞浩,歐陽(yáng)欣,張維俊,彭 淵
(貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)卷煙廠,貴州 貴陽(yáng) 550009)
煙草車間除塵是卷煙廠特別重視的問題之一,也是煙草行業(yè)的一個(gè)重要研究課題[1-2]。煙草車間產(chǎn)生的粉塵不同于其他制造車間的粉塵,因此除塵設(shè)備與裝置、除塵工藝以及應(yīng)注意的相關(guān)問題也有其獨(dú)特性[3-5]。
為了提高卷煙生產(chǎn)線的生產(chǎn)效益,必須以“環(huán)保型綠色工廠”為建設(shè)目標(biāo),對(duì)制絲除塵技術(shù)進(jìn)行研究。除塵風(fēng)機(jī)為一車間切絲工序提供除塵動(dòng)力,但是風(fēng)機(jī)目前存在空轉(zhuǎn)情況,即切絲工序未生產(chǎn)切絲,除塵風(fēng)機(jī)仍舊在工作,造成了電能的浪費(fèi)。因此,降低車間的不必要電能消耗具有現(xiàn)實(shí)意義,對(duì)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。
本研究通過對(duì)煙草切絲工序除塵機(jī)的研究,通過編寫切絲工序與除塵風(fēng)機(jī)的聯(lián)動(dòng)程序,在CC101 除塵器啟動(dòng)流程中新增“制絲需求啟動(dòng)信號(hào)”邏輯控制和重新設(shè)計(jì)功能塊進(jìn)行替換來降低除塵風(fēng)機(jī)的空轉(zhuǎn)時(shí)間,從而節(jié)約電能,提高經(jīng)濟(jì)效益。
CC101 除塵風(fēng)機(jī),計(jì)時(shí)器,風(fēng)機(jī)控制器,電腦及相應(yīng)編寫軟件。
利用全面試驗(yàn)法,對(duì)除塵風(fēng)機(jī)和切絲機(jī)工作時(shí)間進(jìn)行記錄,并求得除塵風(fēng)機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間;利用電能費(fèi)用公式計(jì)算節(jié)約的經(jīng)濟(jì)效益。
空轉(zhuǎn)時(shí)間的確定:同一時(shí)間記錄員,使用計(jì)時(shí)器記錄一個(gè)月內(nèi)切絲機(jī)生產(chǎn)時(shí)間和出風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間,并用公式(1)計(jì)算出風(fēng)機(jī)的空轉(zhuǎn)時(shí)間(t)。
其中,M 為切絲機(jī)生產(chǎn)時(shí)間(h);N 為除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間(h)。
節(jié)約電能費(fèi)用使用公式(2)計(jì)算
其中,D 為風(fēng)機(jī)功率(kW/h);Q1 為時(shí)間(h);C 為每小時(shí)電費(fèi)(元/kW)
對(duì)2019 年4 月份27 個(gè)工作日的切絲生產(chǎn)時(shí)間、CC101 除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間及其空轉(zhuǎn)時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見表1。
由表1 可得,切絲工序切絲生產(chǎn)時(shí)間為20 小時(shí)/工作日,CC101 除塵風(fēng)機(jī)工作時(shí)間為23 小時(shí)/工作日,除塵風(fēng)機(jī)CC101 存在空轉(zhuǎn)消耗的情況,平均時(shí)長(zhǎng)為3 小時(shí)/工作日。
表1 切絲機(jī)及除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間
每個(gè)工作日開始和結(jié)束時(shí),操作人員打開和關(guān)閉CC101 除塵系統(tǒng),期間風(fēng)機(jī)持續(xù)運(yùn)行。對(duì)切絲工序的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行了調(diào)查,切絲工序在每個(gè)工作日的未切絲時(shí)間是不規(guī)律的夾雜在工作時(shí)間段中的,這個(gè)停止工作的時(shí)間段是存在于生產(chǎn)工作時(shí)間之間的,切絲機(jī)停機(jī)時(shí)間較多且停機(jī)時(shí)間段分散。試驗(yàn)調(diào)查發(fā)現(xiàn)切絲工序未進(jìn)行正常生產(chǎn)切絲的原因是:1)停機(jī)待料;2)設(shè)備空機(jī)運(yùn)行調(diào)試和維修;3)操作人員操作停機(jī)滯后。CC101除塵風(fēng)機(jī)的空耗時(shí)間長(zhǎng),主要原因在于除塵風(fēng)機(jī)在停機(jī)待料時(shí)存在空轉(zhuǎn)情況。
CC101 除塵風(fēng)機(jī)與切絲工序沒有啟停聯(lián)動(dòng),因此編寫切絲工序與除塵風(fēng)機(jī)的聯(lián)動(dòng)程序,用以降低除塵風(fēng)機(jī)的空轉(zhuǎn)時(shí)間。在CC101 除塵器啟動(dòng)流程中新增“制絲需求啟動(dòng)信號(hào)”邏輯控制,如圖1 所示。
圖1 啟動(dòng)和停止流程設(shè)計(jì)
根據(jù)啟動(dòng)和停止流程重新設(shè)計(jì)功能塊進(jìn)行替換,改進(jìn)結(jié)果如圖2 所示
CC101 除塵風(fēng)機(jī)跟隨切絲工序的每一次啟動(dòng)與停止,實(shí)現(xiàn)自身的啟停,程序設(shè)計(jì)到達(dá)了CC101 除塵風(fēng)機(jī)與切絲工序的啟停聯(lián)動(dòng)的目的。
圖2 改進(jìn)后啟??刂瞥绦?/p>
通過控制程序的改動(dòng),切絲工序已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與除塵風(fēng)機(jī)的啟停聯(lián)動(dòng)。2019 年5 月對(duì)CC101除塵風(fēng)機(jī)的空耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見表2。
表2 改進(jìn)后切絲機(jī)及除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間
由表2 可知,CC101 除塵風(fēng)機(jī)的空耗時(shí)間從原來3 小時(shí)/工作日降至0.22 小時(shí)/工作日,CC101 除塵風(fēng)機(jī)改進(jìn)之后,由于降低了風(fēng)機(jī)的空耗時(shí)間,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行電耗也得到了有效降低,節(jié)約的電耗為:
對(duì)車間其他19 臺(tái)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行類似改造后的預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益約為:△S2=742543.56 元/年。
切絲機(jī)停機(jī)時(shí)間較多且停機(jī)時(shí)間段分散,導(dǎo)致除塵風(fēng)機(jī)的空耗時(shí)間長(zhǎng)。通過在CC101 除塵器啟動(dòng)流程中新增“制絲需求啟動(dòng)信號(hào)”邏輯控制,從程序上實(shí)現(xiàn)切絲工序與除塵風(fēng)機(jī)的聯(lián)動(dòng),可以有效的減少除塵風(fēng)機(jī)空耗時(shí)間。對(duì)除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造后預(yù)計(jì)每年可節(jié)約742543.56 元。