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        汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸振超標(biāo)原因分析及解決辦法

        2019-08-21 08:24:38郝東偉
        中小企業(yè)管理與科技 2019年20期
        關(guān)鍵詞:汽流軸瓦汽輪機(jī)

        郝東偉

        (河北大唐國際唐山熱電有限責(zé)任公司,河北 唐山063000)

        1 汽輪機(jī)概況

        某熱電廠使用C220/170-12.75/0.196/535/535 型超高壓220MW 一次中間再熱、三缸兩排汽、工業(yè)采暖雙抽式供熱凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)三根轉(zhuǎn)子均采用剛性聯(lián)軸器進(jìn)行連接,共由五個軸承支承,其中1#軸承為可傾瓦支持軸承,2#軸承為橢圓瓦推力支持軸承,3#、4#、5#軸承為橢圓瓦支持軸承。高、中壓分缸,高、中壓部分轉(zhuǎn)子為三支撐方式。

        高壓部分共有4 個調(diào)節(jié)閥,對應(yīng)4 組噴嘴。噴嘴組的序號及汽道數(shù)目如圖1 所示,噴嘴組與調(diào)節(jié)閥序號相對應(yīng)。順序閥運(yùn)行時,Ⅰ、Ⅱ號調(diào)節(jié)閥先同時開啟,開啟到30.5mm 時,Ⅲ號調(diào)節(jié)閥開啟;當(dāng)Ⅲ號調(diào)節(jié)閥接近全開時,Ⅳ號調(diào)節(jié)閥開啟。

        圖1 從汽機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看噴嘴組排列順序及汽道數(shù)

        2 修前機(jī)組振動情況

        2017 年,該機(jī)組在檢修期間,因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在匝間短路缺陷,抽發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子更換了兩組線棒,回裝時低發(fā)背輪進(jìn)行了找中心和軸瓦調(diào)整工作。供熱期機(jī)組啟動后,1#軸承和2#軸承X 方向軸振較檢修前有比較明顯的上升。2018 年,在夏季機(jī)組啟動運(yùn)行后,1#軸承X 方向軸振繼續(xù)升高,2#軸承X 方向軸振則有所下降(見表1)。

        2018 年10 月22 日機(jī)組停機(jī)時,高、中壓轉(zhuǎn)子對輪晃度由機(jī)組啟動前盤車時的75μm 升至120μm,盤車期間晃度又逐漸降低。10 月28 日,停盤車前晃度又恢復(fù)到75μm。機(jī)組熱態(tài)時晃度值發(fā)生變化,分析原因?yàn)闄C(jī)組處于冷熱態(tài)時,各軸承箱標(biāo)高變化不一致。

        3 檢查處理情況

        經(jīng)現(xiàn)場檢測,振動以1 倍頻為主,相位穩(wěn)定。對汽輪機(jī)軸系進(jìn)行全面檢查后,發(fā)現(xiàn)高中對輪晃度超標(biāo)及低發(fā)對輪中心上下偏差超標(biāo)的問題。對此均進(jìn)行了調(diào)整處理,并將1#軸承抬高0.04mm,提高了軸瓦的穩(wěn)定性。通過對上述問題的處理,修后1#軸承X 方向軸振最大值由185μm 下降到160μm,機(jī)組啟動后,振動情況穩(wěn)定,無劣化傾向,取得了一定效果。

        3.1 1#軸承檢查

        ①檢查軸承各處間隙和緊力和螺栓緊固情況,軸瓦接觸情況,瓦塊和浮動油擋靈活性,轉(zhuǎn)子揚(yáng)度等,未見異常。②為適當(dāng)加大1#軸承負(fù)載,提高1#軸承穩(wěn)定性,1#軸承下瓦塊左右側(cè)各加0.05mm 墊片,頂部瓦塊減去0.10mm 墊片,將1#軸承處高壓轉(zhuǎn)子抬高0.04mm。

        表1 典型工況數(shù)據(jù)

        3.2 2#軸承檢查

        ①檢查軸瓦各處間隙和緊力,螺栓緊固情況,軸瓦接觸情況,轉(zhuǎn)子揚(yáng)度等,未見異常。②檢查前浮動油擋注油孔沒有堵塞現(xiàn)象,活動靈活。后浮動油擋有大量碳粉,注油孔堵塞,浮動環(huán)抱死。處理方案:對2#軸瓦后浮動油擋進(jìn)行了解體、清掃,疏通泄油孔,調(diào)整浮動油擋間隙為0.25mm,回裝后浮動油擋,活動靈活。③檢查2#軸承箱前后風(fēng)擋,發(fā)現(xiàn)2#軸承箱前風(fēng)擋有明顯碰磨痕跡,與轉(zhuǎn)子軸頸磨痕對比分析,前風(fēng)擋最外側(cè)一片風(fēng)擋與轉(zhuǎn)子R 角處發(fā)生軸向碰磨,其他兩片風(fēng)擋與轉(zhuǎn)子發(fā)生徑向碰磨。原因分析:風(fēng)擋受熱變形,機(jī)組啟動初期高壓缸脹差大,產(chǎn)生碰磨。處理方案:對擋風(fēng)片碰磨處進(jìn)行修刮,調(diào)整間隙為1mm。

        3.3 軸系晃度和中心檢查

        ①檢查主油泵轉(zhuǎn)子與高壓轉(zhuǎn)子晃度以及中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子晃度,均無異常。②高中對輪處高壓轉(zhuǎn)子晃度為0.1mm,中壓轉(zhuǎn)子晃度為0.035mm。高壓轉(zhuǎn)子晃度比2014 年大修回裝值增大0.06mm,而且發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子對輪晃度最大值的方向一致,與大修回裝值相反,說明高中對輪發(fā)生了位移。原因分析:機(jī)組頻繁啟停,對輪螺栓長期受到冷熱交替和應(yīng)力變化,螺栓發(fā)生應(yīng)力松弛,造成螺栓松動。對輪螺栓所用緊固扳手為四爪接觸,扳爪承力面單薄,安裝時易造成對輪螺栓緊力不足、緊力不均的情況。處理方案:松開全部對輪螺栓,重新調(diào)整轉(zhuǎn)子晃度,同時保證螺栓緊力充足并均勻?;匮b后高壓轉(zhuǎn)子晃度為0.045mm,中壓轉(zhuǎn)子晃度為0.01mm。③低發(fā)對輪晃度最大為0.06mm,較2017 年檢修回裝值增大0.02mm。測量發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子比汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子低0.09mm,較2017 年檢修回裝值增大0.08mm。上述數(shù)據(jù)說明,汽輪發(fā)電機(jī)組低發(fā)中心在2017年檢修后發(fā)生改變,分析原因?yàn)榘l(fā)電機(jī)大修后,受調(diào)整墊片平整度影響,發(fā)電機(jī)兩端軸瓦垂直方向未達(dá)到穩(wěn)定值,運(yùn)行中發(fā)生變化,此次檢查后重新進(jìn)行了調(diào)整。④高中壓轉(zhuǎn)子對輪中心,除下張口稍大外,其它情況良好,如將下張口調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值,需抬高2#軸承,將造成2#軸承負(fù)荷分配更大,1#軸承負(fù)荷分配更小,可能造成1#軸承軸振繼續(xù)升高,因此未做調(diào)整。

        4 振動原因分析

        4.1 汽流擾動

        汽流擾動造成振動的主要表現(xiàn)為:①振動與負(fù)荷變化相關(guān);②噴嘴控制時振動明顯;③低頻振動大[1]。

        該機(jī)組為高中壓分缸設(shè)計,軸系長,與合缸機(jī)組相比,轉(zhuǎn)子位置的微小偏差就會對轉(zhuǎn)子與汽缸的中心狀態(tài)產(chǎn)生較大的影響。該機(jī)組2014 年大修后已運(yùn)行4 年,期間機(jī)組啟停頻繁,受高壓缸體產(chǎn)生變形,高壓缸與軸承箱相對位置發(fā)生變化等因素影響,以及機(jī)組啟動和運(yùn)行時對汽封造成的損耗,造成高壓缸內(nèi)通流間隙不均勻,運(yùn)行時汽缸內(nèi)部產(chǎn)生較大汽流擾動。2014年,機(jī)組大修檢查測量時就曾發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)各轉(zhuǎn)子中心狀態(tài)較2008 年機(jī)組揭缸提效時發(fā)生較大變化,特別是高中壓轉(zhuǎn)子尤為明顯。高中轉(zhuǎn)子為兩軸三支撐方式,機(jī)組自投產(chǎn)以來,1#軸承與2#軸承有明顯的“蹺蹺板”特性。2014 年,機(jī)組大修前機(jī)組振動為2#軸承X 方向軸振偏大,大修后則轉(zhuǎn)移到了1#軸承。1#軸承和2#軸承X 方向軸振受汽流擾動現(xiàn)象非常明顯,在順序閥運(yùn)行狀態(tài)下,高調(diào)門在中小開度時,高壓缸進(jìn)汽受節(jié)流作用的影響,也會產(chǎn)生較大的汽流擾動。在機(jī)組單閥運(yùn)行狀態(tài)時,則振動情況明顯較好。高壓缸共有19 級前汽封,主汽進(jìn)汽口與合缸機(jī)組相比,更偏向高壓轉(zhuǎn)子中部,離軸瓦較遠(yuǎn),2#軸承支撐位置在中壓轉(zhuǎn)子上,高壓轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性較差,易受干擾。

        4.2 高中對輪晃度超標(biāo)

        機(jī)組的頻繁啟停、變負(fù),導(dǎo)致輪螺栓會受到冷熱交替和應(yīng)力變化的影響,產(chǎn)生應(yīng)力松弛使得螺栓的預(yù)緊力下降,發(fā)生松動的現(xiàn)象。由于四爪扳手的扳面承力面單薄,在安裝時用其緊固輪螺栓,容易造成對輪螺栓緊力不足、緊力不均的情況。這是夏季機(jī)組振動出現(xiàn)爬升現(xiàn)象的直接原因。

        5 修后機(jī)組振動情況

        表2 修后機(jī)組振動情況

        修后1#軸承X 方向軸振在滿負(fù)荷運(yùn)行時,基本保持在140μm 左右。機(jī)組順序閥運(yùn)行時,1#軸承X 方向軸振與高調(diào)門開度對應(yīng)關(guān)系非常明顯,當(dāng)3 號高調(diào)門開度超過30%,振動會有比較明顯的上升,開度達(dá)到37%時達(dá)到峰值約160μm,當(dāng)3號高調(diào)門開度繼續(xù)增大至4 號高調(diào)門開啟時,振動基本保持穩(wěn)定并略有下降。當(dāng)1、2 號高調(diào)門全開,3 號高調(diào)門全關(guān)或只打開預(yù)啟閥時,1#軸承X 方向軸振最小。當(dāng)1、2 號高調(diào)門繼續(xù)關(guān)小后,1#軸承X 方向軸振又會升高。上述現(xiàn)象與汽流擾動的原因分析一致。

        6 解決方法

        ①運(yùn)行中加強(qiáng)對1#軸承振動的監(jiān)測,盡量減小主汽壓力的波動。根據(jù)機(jī)組負(fù)荷及時調(diào)整主汽壓力,控制高調(diào)門開度,盡量避開高調(diào)門節(jié)流擾動最大點(diǎn)。②加強(qiáng)對2#軸承晃度的監(jiān)測,機(jī)組啟停機(jī)時對晃度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)異常并及時處理。③機(jī)組大修時,對汽輪機(jī)軸系和汽缸通流間隙進(jìn)行調(diào)整。

        7 結(jié)語

        汽流擾動是造成汽輪機(jī)振動異常的原因之一,高壓調(diào)節(jié)閥的開啟順序和轉(zhuǎn)靜子間隙不均都會造成汽流力不均,引起振動。發(fā)生汽流擾動時,一般只能通過改進(jìn)汽封通流部分的設(shè)計或調(diào)整安裝間隙才能徹底解決。在汽輪機(jī)安裝或檢修時,要重視軸封的調(diào)整工作,保證全周間隙均勻,避免發(fā)生汽流擾動現(xiàn)象。

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