王迪,陳世祥,張金娜
(天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司濱海新區(qū)第三分公司,天津300457)
近兩年來(lái),天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司濱海新區(qū)第三分公司(以下簡(jiǎn)稱第三分公司)針對(duì)氯化鉀產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中遇到的諸多問(wèn)題,在原料、工藝、設(shè)備及管理制度等多方面進(jìn)行了改進(jìn),從而一定程度上提高了氯化鉀產(chǎn)品的收率,本文主要介紹了在提高氯化鉀收率過(guò)程中所遇到的問(wèn)題點(diǎn)及采取的措施。
第三分公司氯化鉀的生產(chǎn)流程見(jiàn)圖1,采用兌鹵法生產(chǎn)氯化鉀,該工藝以鹽田苦鹵為原料,按一定比例摻兌生產(chǎn)過(guò)程中的提鉀母液(濃厚鹵),通過(guò)高溫濃縮及冷卻結(jié)晶, 得到中間產(chǎn)品光鹵石(KCl·MgCl2·6H2O);再將光鹵石分解洗滌,制得產(chǎn)品氯化鉀。生產(chǎn)工藝流程分為兌鹵、蒸發(fā)、保溫沉降、冷卻結(jié)晶和分解洗滌等五個(gè)工序。通過(guò)用蒸汽加熱使鹵水蒸發(fā)濃縮,在蒸發(fā)出水份的同時(shí),分離出氯化鈉、高溫鹽及光鹵石等固體,鹵水得到濃縮。氯化鈉以二效鹽形式出售,光鹵石生產(chǎn)氯化鉀,光鹵石母液(濃厚鹵)作為生產(chǎn)氯化鎂的原料生產(chǎn)六水氯化鎂。
圖1 氯化鉀生產(chǎn)工藝流程方框圖
氯化鉀產(chǎn)品的收率受生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行效率、操作人員的能力水平、原料鹵水質(zhì)量及制度管控等多方面因素影響,本文針對(duì)第三分公司在氯化鉀生產(chǎn)過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行原因分析和討論。
1.2.1 原料鹵水質(zhì)量
氯化鉀生產(chǎn)的原料為苦鹵,主要含氯化鉀、氯化鎂、氯化鈉、硫酸鎂和硫酸鈣,其中氯化鉀和氯化鎂含量越高,對(duì)氯化鉀的生產(chǎn)越有利,由于第三分公司氯化鉀的生產(chǎn)采用兌鹵法,所以苦鹵中氯化鎂含量的高低對(duì)氯化鉀收率有著一定影響。第三分公司(原化工廠)2011 年苦鹵平均含氯化鉀30.65g/L,含氯化鎂164.65 g/L,2012 年苦鹵平均含氯化鉀30.28g/L,含氯化鎂161.28 g/L,2013 年苦鹵平均含氯化鉀30.49g/L,含氯化鎂162.38 g/L,根據(jù)復(fù)曬工區(qū)實(shí)際生產(chǎn)能力,鹵水質(zhì)量仍有進(jìn)一步提升空間。
1.2.2 保溫沉降效果
保溫沉降器運(yùn)行效果差,保溫沉降器沒(méi)有充分發(fā)揮對(duì)蒸發(fā)完成液的沉降分離作用,主要原因有兩點(diǎn):一是沉降器的溢流圈水平度較差,澄清液在溢流時(shí)會(huì)偏向沉降器的一側(cè),溢流面積不夠且偏流端的另一側(cè)積鹽嚴(yán)重。二是由于苦鹵質(zhì)量的提高,在蒸發(fā)工序操作不變的情況下,單位時(shí)間內(nèi)排出的蒸發(fā)完成液增多,進(jìn)入到保溫沉降器的料液流速增大,現(xiàn)有的直徑15m 的保溫沉降器無(wú)法滿足正常的沉降過(guò)程。以上兩點(diǎn)導(dǎo)致溢流的清液中雜質(zhì)鹽含量大幅增加,降低光鹵石質(zhì)量,從而導(dǎo)致分解工序在光鹵石分解洗滌過(guò)程中要加入更多的水來(lái)溶解氯化鈉和一水硫酸鎂等雜質(zhì)鹽,分解洗滌加入的水越多,這一過(guò)程溶解損失的氯化鉀也就越多,從而降低了氯化鉀的收率。
1.2.3 高溫鹽中氯化鉀的回收
保溫沉降器在固液分離過(guò)程中,從沉降器錐底排出的高溫鹽中仍含有一定量的氯化鉀,該部分氯化鉀要通過(guò)過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾回收。高溫鹽中含鉀量過(guò)高或者過(guò)濾機(jī)收鹵效率低都會(huì)造成氯化鉀收率降低。由于過(guò)濾機(jī)濾餅吹松區(qū)由鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的高壓吹風(fēng)壓力不足,造成局部濾餅未完全脫落而形成往復(fù)吸濾,濾餅層結(jié)成較密集的濾層,不僅導(dǎo)致過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行效率下降,同時(shí)也致使過(guò)濾阻力上升,吸濾效果下降,高溫鹽濾餅?zāi)敢汉浟繋Я吭龃?,影響了氯化鉀的總體收率。在濾餅吹松能力下降時(shí),運(yùn)行中需用白水或苦鹵來(lái)沖洗轉(zhuǎn)鼓表面,以達(dá)到降低過(guò)濾阻力的目的,導(dǎo)致回收液的濃度下降,增加了產(chǎn)品能耗。
1.2.4 副生鹵的回收
氯化鉀在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)通過(guò)重力沉降、離心脫鹵等多項(xiàng)工藝進(jìn)行提純操作,產(chǎn)生的各種母液中還含有一定量的氯化鉀,需要對(duì)該部分母液進(jìn)行回收,稱之為副生鹵。副生鹵的質(zhì)量、回收率以及回收效果在一定程度上也會(huì)影響氯化鉀的收率。第三分公司使用副生鹵沉降器對(duì)回收的副生鹵進(jìn)行沉降分離,除去雜質(zhì)鹽,溢流的副生鹵清液在管道輸送過(guò)程中容易發(fā)生堵管現(xiàn)象,影響副生鹵的回收使用。
1.2.5 分解洗滌效率
光鹵石在冷卻結(jié)晶析出后,要在光鹵石沉降器中進(jìn)行固液分離,沉降是否充分直接影響光鹵石的質(zhì)量以及分解洗滌的效率。由于蒸發(fā)工序蒸發(fā)完成液過(guò)料速度較快,造成光鹵石沉降時(shí)間較短,光鹵石沉降不充分,光鹵石離心機(jī)需連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),但分離效率較低,產(chǎn)出的光鹵石質(zhì)量下降,分解洗滌過(guò)程中需要加較多的水來(lái)溶解雜質(zhì)氯化鈉和一水硫酸鎂,也會(huì)溶解掉一部分氯化鉀,造成氯化鉀收率下降,多加的水通過(guò)副生鹵回收的形式又重新回到蒸發(fā)工序兌鹵,增加了蒸發(fā)工序能耗。
第三分公司復(fù)曬工區(qū)通過(guò)合理分配復(fù)曬鹵池,優(yōu)化鹵水調(diào)配,不斷提升鹵水質(zhì),2013 年~2017 年,鹵水質(zhì)量穩(wěn)步提升,達(dá)到一個(gè)較高水平,具體含量見(jiàn)表1,氯化鉀、氯化鎂含量上升,氯化鈉含量降低,蒸發(fā)效率提高,氯化鉀收率得到提高。
表1 氯化鉀生產(chǎn)原料鹵水質(zhì)量
2.2.1 加強(qiáng)保溫沉降器溢流圈的清理
第三分公司保溫沉降器原溢流圈共有12 個(gè)人工清理孔,相鄰清理孔直徑間距較長(zhǎng),在正常生產(chǎn)過(guò)程中容易積鹽且不易清理,在苦鹵質(zhì)量提高,15m 保溫沉降器運(yùn)行負(fù)荷不夠的情況下,積鹽的產(chǎn)生對(duì)氯化鉀收率的提高產(chǎn)生了不利影響。為解決此問(wèn)題,采取的措施是將人工清理孔開(kāi)孔數(shù)量加倍,減少積鹽清理死角。
2.2.2 保溫沉降器溢流圈找水平
找水平時(shí),先通過(guò)在保溫沉降器內(nèi)灌滿水來(lái)模擬實(shí)際生產(chǎn)時(shí)物料對(duì)保溫沉降器承重鋼板的變形影響,減少出現(xiàn)空載找水平后,實(shí)際生產(chǎn)時(shí)溢流圈又偏流嚴(yán)重的情況。通過(guò)更加精準(zhǔn)的溢流圈找水平,基本解決了保溫沉降器溢流圈的嚴(yán)重偏流問(wèn)題,使得保溫沉降器能夠完全發(fā)揮沉降作用,減少了澄清液中雜質(zhì)鹽的含量,提高光鹵石質(zhì)量,提高了氯化鉀收率。
2.2.3 降低保溫沉降器的運(yùn)行負(fù)荷
在苦鹵質(zhì)量提高的前提下,如果其他工藝條件不變,則第三分公司現(xiàn)有的保溫沉降器處于超負(fù)荷運(yùn)行,蒸發(fā)完成液的流量和流速增大,料液在保溫沉降器內(nèi)停留時(shí)間過(guò)短,沉降不完全,雜質(zhì)鹽氯化鈉和一水硫酸鎂沒(méi)有充分析出。在無(wú)法增加保溫沉降器負(fù)荷能力的前提下,通過(guò)調(diào)節(jié)蒸發(fā)工序排料量與沉降器的負(fù)荷能力相適應(yīng)的方法來(lái)解決這一問(wèn)題。在保證料液循環(huán)量的情況下,主要采取的措施是降低蒸發(fā)工序用汽壓力,降低蒸發(fā)罐的蒸發(fā)強(qiáng)度,減少蒸發(fā)完成液數(shù)量,從而使得蒸發(fā)完成液能在保溫沉降器中充分沉降。在操作規(guī)程允許的前提下,根據(jù)當(dāng)前苦鹵質(zhì)量的檢測(cè)報(bào)告,調(diào)整蒸汽壓力至0.50~0.55MPa,具體數(shù)值根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況確定。
解決過(guò)濾機(jī)吹松氣壓力不足的主要措施是將過(guò)濾機(jī)吹松氣由目前鼓風(fēng)機(jī)提供改進(jìn)為利用真空泵的一部分排空氣來(lái)提供,目前,SK-30A 水環(huán)式真空泵排氣量為27m3/min,完全能夠滿足過(guò)濾機(jī)的濾餅吹松要求,改造前氯化鉀高溫鹽含鉀量3%左右,提高濾餅吸濾效果后,含鉀量降低0.5%左右,從而提高了氯化鉀收率。
為徹底解決副生鹵在輸送中出現(xiàn)的堵管現(xiàn)象,提高副生鹵沉降器的運(yùn)行效率,將原有副生鹵沉降器溢流圈排料管道改造為溢流槽,根據(jù)溢流液的流速及流量,合理規(guī)劃溢流槽下降角度和槽體大小,在解決了管道堵塞問(wèn)題的前提下,方便了積鹽清理,保證了副生鹵的充分使用,從而提高了氯化鉀收率。
提高光鹵石分解和粗鉀洗滌效率的主要措施是,在蒸發(fā)工序降負(fù)荷的前提下,充分保證光鹵石在光鹵石沉降器中的沉降時(shí)間,嚴(yán)格控制光鹵石離心機(jī)的開(kāi)停車時(shí)間,避免光鹵石離心機(jī)連續(xù)運(yùn)行處理光鹵石含量較低的稀料。同時(shí)嚴(yán)格控制控速結(jié)晶器的轉(zhuǎn)料時(shí)間,保證控速結(jié)晶內(nèi)的粗鉀結(jié)晶效果,提高了控速結(jié)晶器的運(yùn)行效率,光鹵石分解及氯化鉀析出結(jié)晶的效果更好,雜質(zhì)鹽含量下降,粗鉀洗滌加水量減少,氯化鉀收率得到提高。
采取了上述五個(gè)方面的相關(guān)措施后,通過(guò)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況的檢驗(yàn),第三分公司氯化鉀產(chǎn)品在產(chǎn)品單耗方面有所下降,日產(chǎn)量上有所提高,特別是在收率方面,第三分公司2015 年的氯化鉀收率為53.35%,在采取上述提高氯化鉀收率的措施后,2017 年氯化鉀收率提高至58.30%。