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        煤磨引風(fēng)機(jī)振動(dòng)原因分析與解決措施

        2019-08-17 07:25:54史東海王安偉舒超馮凱吳俊良常青
        水泥技術(shù) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:收塵進(jìn)風(fēng)口軸承座

        史東海,王安偉,舒超,馮凱,吳俊良,常青

        1 故障分析

        我公司煤磨引風(fēng)機(jī)型號(hào)為W4-73-15NO19F,風(fēng)量100 000m3/h,風(fēng)壓2 200Pa,額定電流28A,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速960r/min,電機(jī)功率250kW,實(shí)際運(yùn)行電流19~20A。該風(fēng)機(jī)一般剛運(yùn)行時(shí)比較平穩(wěn),風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)一般0.6mm/s左右,但是隨著設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)值逐步上升并且沒(méi)有減緩趨勢(shì)。一般來(lái)說(shuō)操作員在風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)到5.6mm/s時(shí)會(huì)主動(dòng)停機(jī),要求用高壓風(fēng)對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪非工作面的積灰進(jìn)行吹掃。但吹掃后的風(fēng)機(jī)會(huì)再次延續(xù)上述過(guò)程,基本上工況穩(wěn)定的情況下,每天需停機(jī)清掃6~7次,每次吹掃需要20min左右。為解決此問(wèn)題,我們采取了減少粉塵濃度、避免葉輪沾灰的措施。

        2 解決措施

        (1)為降低粉塵濃度,首先將引風(fēng)機(jī)前面的原旋風(fēng)收塵器內(nèi)筒加長(zhǎng)至超出直段200mm,內(nèi)筒直徑不變;其次,在引風(fēng)機(jī)前制作一個(gè)簡(jiǎn)易的沉降室(可以儲(chǔ)存3t粉塵),并通過(guò)400mm×400mm管道引入分格輪定期將粉塵排出。

        (2)通過(guò)分析,煤磨引風(fēng)機(jī)擋板開度為33%,嚴(yán)重偏離工況點(diǎn)(風(fēng)機(jī)運(yùn)行曲線),在最低效率點(diǎn)運(yùn)行,經(jīng)標(biāo)定,運(yùn)行效率為78.4%左右,軸功率為160.71kW,說(shuō)明電機(jī)選擇過(guò)大,空載損耗也大。并且該風(fēng)機(jī)葉片為單板后傾葉片,這種形式的葉輪易沾灰,要解決風(fēng)機(jī)沾灰的問(wèn)題就需改變?nèi)~輪形式。

        為快速解決沾灰問(wèn)題,我們與國(guó)內(nèi)某知名風(fēng)機(jī)廠進(jìn)行了溝通,不用調(diào)整電機(jī),只需更換其葉輪并改造進(jìn)風(fēng)口,即將葉輪葉片由單板后傾葉片,更改為單板前段前傾帶弧、后段直板的葉片,即可大大降低葉輪沾灰情況,并使風(fēng)機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn)。

        新制作的葉輪根據(jù)實(shí)際工況重新匹配風(fēng)機(jī)的性能參數(shù),調(diào)整葉片出口角度,縮小葉輪規(guī)格尺寸,改變?nèi)~輪氣動(dòng)性能,促進(jìn)風(fēng)機(jī)的擋板開度,消滅風(fēng)機(jī)的擋板產(chǎn)生的無(wú)用功損耗。改造的葉輪也將葉片加厚,進(jìn)行特殊耐磨處理,以提高葉輪使用壽命。

        3 實(shí)施情況

        為了縮短安裝時(shí)間,我們提前將公司庫(kù)存的一根風(fēng)機(jī)主軸和兩盤軸承發(fā)往新風(fēng)機(jī)廠家,該風(fēng)機(jī)廠家按要求制作了新型葉輪和進(jìn)風(fēng)口,在其公司完成主軸裝配、調(diào)試完畢后發(fā)到我公司,于年底大修時(shí)將其更換。此次投入的費(fèi)用,一根主軸、兩盤軸承包含葉輪和進(jìn)風(fēng)口一共10.5萬(wàn)元,拆安裝費(fèi)一共2.1萬(wàn)元,合計(jì)12.6萬(wàn)元。

        4 實(shí)施效果

        (1)旋風(fēng)收塵器內(nèi)筒加長(zhǎng)以及增加沉降室后有效提高了收塵效率,減少了因氣流含塵過(guò)高影響煤磨引風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行的情況,同時(shí)降低入窯煤粉貧化程度,約節(jié)約標(biāo)煤0.05kg/t熟料,全年約節(jié)煤84t,節(jié)約費(fèi)用4.95萬(wàn)元。

        (2)改造后的風(fēng)機(jī)標(biāo)定的運(yùn)行效率為87.05%,軸功率115kW。按每年運(yùn)行8個(gè)月計(jì),可節(jié)約電費(fèi)(160.71-115)kW×24h×240d×0.5 元/kWh=13.16萬(wàn)元。

        (3)風(fēng)機(jī)葉輪表面不再沾灰,風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)長(zhǎng)期在1.2mm/s以下,每年至少減少損失0.5(電價(jià)/元)×789(煤磨系統(tǒng)設(shè)備空運(yùn)行小時(shí)耗電量)×6(減少的停機(jī)次數(shù))×240(實(shí)際運(yùn)行天數(shù))×0.33(空運(yùn)行時(shí)間h)=18.75萬(wàn)元。

        (4)極大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,并且避免了因清理風(fēng)機(jī)積灰而產(chǎn)生的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

        (5)風(fēng)機(jī)葉輪改造前新增的沉降室和分格輪每天一次的排灰約500kg。在風(fēng)機(jī)葉輪技改后,先是嘗試暫停每天一次的排灰,引風(fēng)機(jī)振動(dòng)沒(méi)有變化,所以后來(lái)在檢修時(shí)拆除了該裝置。

        此次改造不僅解決了風(fēng)機(jī)振動(dòng)問(wèn)題,還實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,社會(huì)及生態(tài)環(huán)境效益顯著?!?/p>

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