陳昌華,代中元,彭學(xué)平,姚國鏡
為加快改善環(huán)境空氣質(zhì)量,中央和地方政府相繼出臺文件,嚴格控制大氣污染物排放指標。我國各行業(yè)大氣污染物排放標準愈加嚴格,其中對水泥窯煙氣排放的要求也進一步提升。由于煙氣NOx排放標準越來越嚴格,水泥廠煙氣脫硝系統(tǒng)的氨水消耗量逐漸增多,水泥生產(chǎn)運行成本也隨之增加。工業(yè)氨水主要通過氨氣水化來制備,而合成氨氣的過程中會有大量的能耗,同時產(chǎn)生污染物排放,使用氨水脫硝不僅會增加水泥廠運行成本,也會產(chǎn)生二次污染。利用水泥窯燒成系統(tǒng)特有的原料和煅燒工藝特點,進行分解爐自脫硝技術(shù)開發(fā),降低煙氣處置的本底濃度,可以從根本上減少污染物的排放,降低水泥企業(yè)的煙氣治理成本。
1999年,天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司率先開展了水泥窯降低NOx排放技術(shù)研發(fā)工作,并在該技術(shù)領(lǐng)域承擔(dān)了國家“863”重大專項項目《水泥預(yù)分解窯系統(tǒng)降低氮氧化物的技術(shù)研究》和國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項項目《降低水泥窯氮氧化物排放的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)》等國家級科研項目。2007年,公司在華潤南寧項目應(yīng)用第一代分解爐脫硝技術(shù),在TTF型分解爐系統(tǒng)中設(shè)計脫硝風(fēng)管,采用三次風(fēng)分級燃燒技術(shù)路線降低出爐煙氣NOx。2018年,公司開發(fā)出第二代分解爐脫硝技術(shù),采用多級梯度燃燒自脫硝技術(shù)路線,解決了分解爐運行穩(wěn)定性問題,同時大幅度提升了脫硝效果,該技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于湖北某水泥生產(chǎn)線等多個技改項目。
按照燃燒過程中NOx形成的不同機理,可將氮氧化物分為三種類型:燃燒用空氣中的N2在高溫條件下氧化形成的熱力型NOx;燃料中的有機氮化合物在燃燒過程中被氧化分解形成的燃料型NOx;碳氫基團反應(yīng)過程中形成的中間產(chǎn)物和N2反應(yīng)形成的快速NOx。水泥生成過程中,回轉(zhuǎn)窯和分解爐是兩個主要的燃燒設(shè)備,也是煙氣NOx生成的部位(見圖1)。
圖1 水泥燒成系統(tǒng)NOx的生成部位
(1)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的NOx以熱力型NOx為主。熱力型NOx的生成主要受燃燒溫度的影響,其生成量與溫度呈指數(shù)相關(guān),蘇聯(lián)科學(xué)家Zeldovich提出熱力型NOx的形成速率表達式:
式中:
[O2]、[N2]、[NO]--O2、N2、NO的濃度,gmol/cm3
T——絕對溫度,K
t——時間,s
R——通用氣體常數(shù),J/(gmol·K)
根據(jù)式(1),溫度<1 500℃時,熱力型NOx很少;溫度>1 500℃后,溫度每提高100℃,熱力型NOx增加3~4倍?;剞D(zhuǎn)窯內(nèi)的最高溫度一般高達1 800~2 000℃,熱力型NOx占主導(dǎo),視窯內(nèi)煅燒溫度的高低,出窯煙氣NOx濃度一般為500~1 500mg/m3(標)。
(2)分解爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生的NOx以燃料型NOx為主。燃料型NOx主要與燃料中N含量和燃燒氣氛相關(guān),當(dāng)燃料中N含量高時,燃料型NOx往往較高。燃燒過程中,燃料N先轉(zhuǎn)換為-CN基或-NH2基,再反應(yīng)為NOx或N2。在氧化氣氛下,燃料N往往生成NOx,在還原氣氛下,燃料N生成N2的趨勢增大。分解爐內(nèi)燃料約占燒成系統(tǒng)總?cè)剂系?0%,燃燒溫度一般為900~1 100℃,熱力型NOx的生成量可以忽略不計,燃料型NOx是分解爐內(nèi)燃燒生成NOx的主體。
分解爐梯度燃燒自脫硝技術(shù)的基本原理是,通過燃燒產(chǎn)生的還原性中間產(chǎn)物(主要成分為CO)還原回轉(zhuǎn)窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx,同時利用還原氣氛抑制分解爐內(nèi)生成NOx,在不影響燃料燃盡的前提下,降低出爐煙氣NOx的濃度。梯度燃燒的核心是要在分解爐內(nèi)形成強貧氧區(qū)-貧氧區(qū)-富氧區(qū)的梯度分布燃燒環(huán)境,實現(xiàn)分解爐脫硝功能(見圖2)。
圖2 分解爐梯度燃燒示意圖
(1)強貧氧區(qū):三次風(fēng)管以下部位,其特征是過??諝庀禂?shù)<0.5,為強還原氣氛,出窯熱力型NOx大部分在此區(qū)域還原。
(2)貧氧燃燒區(qū):為三次風(fēng)管與脫硝風(fēng)管之間的區(qū)域,其特征是過??諝庀禂?shù)為0.5~1.0,為弱還原氣氛,分解爐內(nèi)燃料型NOx被抑制生成或被還原。
(3)燃盡區(qū):為脫硝風(fēng)管以上的區(qū)域,過??諝庀禂?shù)>1.0,燃料在此區(qū)域充分燃盡。
為了建立梯度燃燒環(huán)境,入分解爐的三次風(fēng)、燃料和生料要進行分級設(shè)計,通過多點喂料、多點喂煤和空氣分級燃燒建立不同氣氛的燃燒區(qū)間,同時分解爐內(nèi)溫度需精準控制,從而在燃料充分燃燒的前提下實現(xiàn)煙氣脫硝。
為了摸索還原性氣體CO與NOx的化學(xué)反應(yīng)特性,在實驗室搭建了豎式電爐模擬反應(yīng)試驗裝置。該裝置主要分為三個單元:配氣單元、反應(yīng)單元和檢測單元。配氣單元主要由標氣瓶和減壓閥構(gòu)成,標氣可根據(jù)配氣的需要進行更換,本次試驗配置了NO、CO、CO2、O2和N2等標氣,用于模擬分解爐內(nèi)煙氣成分。反應(yīng)單元主要由懸浮爐以及相應(yīng)的溫控系統(tǒng)構(gòu)成,脫硝化學(xué)反應(yīng)在爐膛內(nèi)進行。檢測單元主要由氣體分析儀、熱電偶、流量計等構(gòu)成,用于測試反應(yīng)前后氣體的成分、氣體流量、爐膛溫度等。圖3為試驗裝置的流程圖,圖4為豎式電爐腔體結(jié)構(gòu)圖。
通過豎式電爐試驗裝置進行試驗,獲得在不同的爐膛溫度、停留時間、還原劑濃度下的CO與NO混合氣化學(xué)反應(yīng)進程、NO脫除率等,為梯度燃燒自脫硝分解爐的設(shè)計提供了參考數(shù)據(jù)。
主要試驗結(jié)論有:
(1)CO和NO在500℃左右開始反應(yīng)。隨著爐膛內(nèi)溫度的升高,NO濃度的下降速率加快,提高溫度有利于加快CO對NO的還原反應(yīng)。
圖3 試驗裝置流程圖
圖4 豎式電爐腔體結(jié)構(gòu)
(2)CO濃度越高,NO被還原程度越高。
(3)反應(yīng)時間越長,CO和NO的反應(yīng)程度越高,反應(yīng)時間至3s以上NO仍有下降趨勢。
分解爐梯度燃燒自脫硝技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用在湖北某水泥生產(chǎn)線等多個項目,其中湖北某生產(chǎn)線是天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司首條應(yīng)用該技術(shù)的生產(chǎn)線(圖5)。該生產(chǎn)線由天津水泥院設(shè)計,于2007年投產(chǎn)運行。2018年初,生產(chǎn)線實施燒成系統(tǒng)整體技術(shù)改造,其中分解爐的技改方案采用天津水泥院最新開發(fā)的多級梯度燃燒自脫硝技術(shù),以降低出爐煙氣NOx本底濃度,節(jié)省SNCR系統(tǒng)氨水消耗成本。2018年4月底,該生產(chǎn)線完成技術(shù)改造并順利投料運行,經(jīng)過不到兩周的工業(yè)試驗和生產(chǎn)調(diào)試,分解爐自脫硝系統(tǒng)順利實現(xiàn)并超出技改目標,氨水用量相較改造前大幅度降低,技術(shù)水平受到廠方的高度認可。
(1)實現(xiàn)了脫硝效率>60%,出分解爐煙氣NOx本底濃度<400mg/m3(標)
分解爐自脫硝系統(tǒng)投運前后分別測試了分解爐出口(噴氨前)煙氣的氣體成分(表1)。其中,自脫硝系統(tǒng)運行前,現(xiàn)場測試分解爐出口煙氣中NOx體積分數(shù)為764ppm,對應(yīng)的濃度為 898mg/m3(標)(10%O2,以 NO2計);自脫硝系統(tǒng)運行后,分解爐出口煙氣中NOx體積分數(shù)下降至262ppm,對應(yīng)的濃度為299mg/m3(標)。自脫硝系統(tǒng)投運前后NOx的濃度下降了599mg/m3(標),脫硝效率達到66.7%。
(2)脫硝系統(tǒng)氨水用量下降60%以上技改前,生產(chǎn)線單位熟料氨水用量為3.12 kg/t熟料(2017年年平均值)。技改實施后,截至目前生產(chǎn)線已經(jīng)連續(xù)穩(wěn)定運行了8個月,根據(jù)廠方月統(tǒng)計結(jié)果,脫硝系統(tǒng)氨水用量均較技改前下降60%以上,其中6月份降幅達到87.6%(圖6)。
自脫硝分解爐技改后,由于氨水用量大幅度下降,廠方更加嚴格控制了煙氣NOx的排放濃度。技改前,煙氣NOx排放濃度平均為200~300mg/m3(標),技改后煙氣NOx排放濃度控制到200mg/m3(標)以下,其中2018年12月,NOx排放按照100mg/m3(標)來控制(表2)。
圖5 湖北某生產(chǎn)線分解爐自脫硝技改現(xiàn)場
表1 分解爐自脫硝系統(tǒng)投運前后煙氣測試
圖6 技改前后氨水用量對比
表2 技改后煙氣NOx月平均排放濃度
自脫硝系統(tǒng)投運后,摸索了不同NOx排放指標下對應(yīng)的氨水用量,當(dāng)NOx排放濃度控制在≤400mg/m3(標)時,脫硝系統(tǒng)氨水泵在大部分運行工況下可以停用,無需消耗氨水。2018年12月份嘗試將NOx排放濃度控制在100mg/m3(標)左右,該月份單位熟料對應(yīng)的氨水用量平均為2.16kg/t熟料,在氨水成本不增加的前提下達到潔凈排放的指標。
(3)經(jīng)濟效益顯著
生產(chǎn)線改造前單位熟料氨水用量為3.12kg/t熟料(2017年年平均值),噸氨水價格約為700元,折算單位熟料對應(yīng)的氨水成本約2.18元/t熟料。采用分解爐梯度燃燒自脫硝技術(shù)改造后,分解爐自脫硝效率超過60%并保持連續(xù)穩(wěn)定運行,在NOx排放指標進一步嚴格控制的條件下,氨水用量也大幅度降低,據(jù)統(tǒng)計,2018年5月至12月單位熟料氨水用量平均為0.91kg/t熟料,生產(chǎn)線年熟料產(chǎn)量按130萬噸計,則每年可節(jié)約氨水成本=(3.12-0.91)/1 000×700×130=201萬元。除此之外,NOx排放指標嚴格控制后,該生產(chǎn)線煙氣處理排污費用也相應(yīng)減少。
為了進一步降低水泥燒成系統(tǒng)NOx本底濃度,減少脫硝裝置的氨水消耗成本,天津水泥院推出了第二代分解爐分級燃燒技術(shù),即梯度燃燒自脫硝技術(shù)。該技術(shù)已經(jīng)在湖北某生產(chǎn)線等多個項目成功應(yīng)用,脫硝效果均十分顯著。湖北某生產(chǎn)線實施分解爐自脫硝技術(shù)改造后,在NOx排放濃度更加嚴格的條件下,脫硝系統(tǒng)氨水用量降低60%以上,最好月份降低87.6%,氨水消耗成本大幅度降低,為企業(yè)創(chuàng)造了十分可觀的經(jīng)濟效益。