雷良,鄒立
一次熟料強(qiáng)度波動(dòng)的分析
Analysis of Fluctuations in Clinker Strength
雷良,鄒立
某新型干法窯廠在2009年3月至10月熟料強(qiáng)度不是很理想,抗壓強(qiáng)度3d<30MPa、28d<56MPa,但2009年11月至2010年2月熟料強(qiáng)度發(fā)生了明顯的變化,抗壓強(qiáng)度3d>30MPa、28d>58MPa。生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)方式?jīng)]有改變,操作人員和操作習(xí)慣沒有變化,到底是什么原因造成熟料強(qiáng)度發(fā)生如此明顯的變化呢?通過對(duì)2009年3月至2010年2月熟料化學(xué)分析及強(qiáng)度對(duì)照表(表1)進(jìn)行分析,不難看出,是熟料中較高的MgO造成了熟料強(qiáng)度的波動(dòng)。
從表1可以看出,當(dāng)熟料中MgO在2.37%~3.27%時(shí),熟料抗壓強(qiáng)度3d<30MPa、28d<56MPa;當(dāng) 熟 料 中MgO在2.19%時(shí),熟料抗壓強(qiáng)度3d為31.1MPa、28d為58.3MPa;當(dāng)熟料中MgO<2.0%時(shí),熟料抗壓強(qiáng)度3d>30MPa、28d>60MPa。而熟料其他化學(xué)成分波動(dòng)不大,由此可見,MgO對(duì)熟料強(qiáng)度的影響是較大的。
由于熟料中含有較高的MgO,為防止窯內(nèi)結(jié)球、結(jié)圈等不正常工況的出現(xiàn),迫使煅燒溫度比正常溫度低,熱動(dòng)力不足,固相反應(yīng)較為緩慢,同時(shí)由于MgO的煅燒范圍比正常窄,加之煅燒溫度低,因而極不利于fCaO的吸收和晶體發(fā)育,導(dǎo)致熟料強(qiáng)度降低。一般在熟料硅酸率和鋁氧率不變的情況下,高鎂熟料中的 SiO2、Al2O3、Fe2O3含量基本上不變,只是高鎂熟料中多余的MgO代替了部分CaO和SiO2,這樣高鎂熟料的鋁酸鹽礦物并無變化,而硅酸鹽礦物將減少1%~2%,因此,在水化時(shí),高鎂熟料將減少一部分硅酸鹽礦物發(fā)揮的強(qiáng)度,而且高鎂熟料中的方鎂石還會(huì)產(chǎn)生不同強(qiáng)度的膨脹作用,從而造成熟料強(qiáng)度的降低。
表1 2009年3月至2010年2月熟料化學(xué)分析及強(qiáng)度對(duì)照表
熟料中較高的MgO一般是由石灰石原料中混入的白云石帶入的,所以在石灰石原料進(jìn)廠過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保石灰石中MgO含量≤2.5%,從而確保熟料中MgO含量在2.0%以下。但有的地方石灰石資源匱乏,另外從合理利用資源的角度出發(fā),可以允許石灰石原料中帶入一部分白云石,在石灰石入庫(kù)時(shí),高鎂、低鎂石灰石按一定比例混合,使熟料中的MgO仍為2.0%以下。如果搭配后的石灰石MgO較高,致使熟料中的MgO也高,應(yīng)采取以下措施:(1)保持合理的冷卻帶,適當(dāng)提高二次風(fēng)量,確保熟料急冷,讓高鎂熟料中多余的MgO以小晶體或玻璃體的形式存在,從而最大限度地消除MgO對(duì)熟料強(qiáng)度的影響;(2)根據(jù)各廠自己的原料性能,通過一段時(shí)間的摸索,找出適合本廠的最佳熟料率值控制范圍。該廠目前的熟料率值控制范圍為KH=0.92±0.02、SM=2.8±0.1、IM=1.6±0.1,確保熟料中有較多的硅酸鹽礦物以促進(jìn)強(qiáng)度的發(fā)揮,保持較低的液相量,穩(wěn)定窯的熱工制度。
熟料中較高的MgO含量對(duì)熟料強(qiáng)度的影響是較大的,所以要嚴(yán)格控制進(jìn)廠石灰石原料的質(zhì)量。針對(duì)高鎂熟料,各廠應(yīng)根據(jù)自己的原料性能,通過一段時(shí)間的摸索,找出適合本廠的最佳熟料率值控制范圍,加強(qiáng)熟料冷卻,改善熟料中MgO的結(jié)晶狀態(tài),從而確保熟料質(zhì)量。
TQ172.16
B
1001-6171(2011)03-0092-02
通訊地址:四川萬源市大巴山水泥公司,四川 萬源 636350;
2010-10-09;
趙 蓮