毛 亮
(山西省長(zhǎng)治市煤炭安全信息調(diào)度中心,山西 長(zhǎng)治 046000)
煤礦井下工作面通風(fēng)系統(tǒng)的作用主要是提供新鮮空氣,稀釋并排出有害氣體,消除煤礦開(kāi)采中的安全隱患,保障煤礦生產(chǎn)的正常進(jìn)行。局部通風(fēng)機(jī)是煤礦井下掘進(jìn)通風(fēng)的核心設(shè)備,由局部通風(fēng)機(jī)及控制系統(tǒng)組成的通風(fēng)系統(tǒng)是掘進(jìn)工作中的重要措施。為減少瓦斯超限事故發(fā)生,長(zhǎng)治縣紅山煤礦與中煤科工集團(tuán)重慶研究院合作,開(kāi)發(fā)應(yīng)用煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)井下局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)與控制,保障了紅山煤礦的通風(fēng)安全。
山西省長(zhǎng)治縣紅山煤礦現(xiàn)有14套井下局部通風(fēng)機(jī),配套電磁啟動(dòng)器為八達(dá)電氣有限公司的QJZ-4×120/140(660)SF礦用隔爆兼本質(zhì)安全型風(fēng)機(jī)用雙電源真空電磁起動(dòng)器。由于控制點(diǎn)較少,系統(tǒng)使用西門子公司的S7-200型PLC作為控制核心。
局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)工作原理:采用現(xiàn)場(chǎng)層、控制層和管理層來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,各層之間通過(guò)控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)合成一個(gè)完整的集控系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。管理層利用友好人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話和遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,PLC作為控制器完成邏輯處理和控制任務(wù),遠(yuǎn)程IO實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集和上傳以及控制指令的執(zhí)行。
紅山煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)分為地面上位機(jī)與井下PLC控制站兩部分,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。該系統(tǒng)包括多個(gè)PLC控制站,用于采集瓦斯傳感器、真空電磁啟動(dòng)器數(shù)據(jù)并通過(guò)工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)上傳至上位機(jī)。上位機(jī)通過(guò)分析和記錄數(shù)據(jù),對(duì)異常情況進(jìn)行語(yǔ)音提示與故障記錄,在滿足操作條件的前提下,可以對(duì)局部通風(fēng)機(jī)真空電磁啟動(dòng)器進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和定值修改等操作。
PLC控制站與局部通風(fēng)機(jī)真空電磁啟動(dòng)器綜保之間通過(guò)485通信,對(duì)綜保進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢,并下發(fā)控制指令。在主、副局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口和真空電磁啟動(dòng)器處安裝瓦斯A感器,監(jiān)測(cè)局部通風(fēng)機(jī)及真空電磁啟動(dòng)器附近的瓦斯?jié)舛取?/p>
局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)平時(shí)仍以人工就地分合閘作為首要控制手段,遠(yuǎn)程控制功能作為備控制手段,僅在能夠確保局部通風(fēng)機(jī)及真空電磁啟動(dòng)器附近瓦斯?jié)舛炔怀?,且需要立啟?dòng)局部通風(fēng)機(jī)的前提下,由調(diào)度人員通過(guò)地面上位機(jī)對(duì)局部通風(fēng)機(jī)真空電磁啟動(dòng)器進(jìn)行人工遠(yuǎn)程分合閘操作。
圖1 紅山煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)對(duì)瓦斯?jié)舛确浅C舾?,因此,在程序中,系統(tǒng)將瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)作為警戒值,任意組瓦斯?jié)舛瘸?,都不能?duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,但可保持正常通信。系統(tǒng)采集局部通風(fēng)機(jī)真空電磁啟動(dòng)器綜保提供的所有數(shù)據(jù)并上傳,使調(diào)度人員對(duì)井下局部通風(fēng)機(jī)工作狀況一目了然,不需要前往現(xiàn)場(chǎng)。系統(tǒng)會(huì)對(duì)485通信進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)通信中斷時(shí),系統(tǒng)軟件會(huì)自動(dòng)向上位機(jī)發(fā)布中斷報(bào)警信號(hào),便于調(diào)度人員掌握情況,安排維修人員檢查故障,提高了管理自動(dòng)化水平,節(jié)約了工作時(shí)間。
由于局部通風(fēng)機(jī)遍布全礦工作面,且型號(hào)不盡相同,為了正常使用局部通風(fēng)機(jī),工作人員每次更換局部通風(fēng)機(jī)后,都需對(duì)局部通風(fēng)機(jī)真空電磁啟動(dòng)器的綜保進(jìn)行參數(shù)修改。部分區(qū)域由于地形復(fù)雜,如單純依靠人工就地修改則效率十分低下,因此工作人員通過(guò)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程定值修改和遠(yuǎn)程復(fù)位功能,就可以提高工作效率。
上位機(jī)安裝組態(tài)軟件,可對(duì)井下各臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)以及真空電磁啟動(dòng)器的運(yùn)行參數(shù),如電壓、電流、瓦斯?jié)舛鹊冗M(jìn)行全程監(jiān)測(cè)及統(tǒng)計(jì);可對(duì)各局部通風(fēng)機(jī)的安裝位置、操作、責(zé)任人等信息進(jìn)行記錄;能夠在異常發(fā)生時(shí)以聲光報(bào)警方式將報(bào)警信息通知給操作人并進(jìn)行記錄;還能夠判斷各控制站的以太網(wǎng)通信是否正常,并給予提示。組態(tài)軟件通過(guò)并行通信方式與各PLC控制站通信,個(gè)別通信站與組態(tài)軟件間的通信斷不會(huì)影響其他控制站間的正常通信。
系統(tǒng)通過(guò)圖形化的主界面可直觀顯示各局部通風(fēng)機(jī)的主要參數(shù),能進(jìn)入單臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)的主界面查看每臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)具體參數(shù),并能對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。為了避免誤操作,系統(tǒng)對(duì)操作人員實(shí)行登錄權(quán)限管理,并且對(duì)其進(jìn)行遠(yuǎn)程控制管理。只有在系統(tǒng)顯示啟動(dòng)條件,且具備操作權(quán)限的人員操作時(shí),系統(tǒng)才允許對(duì)局部通風(fēng)機(jī)實(shí)施遠(yuǎn)程分合閘操作。否則,系統(tǒng)會(huì)顯示警告畫面提示,而不允許操作人員進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
操作人員可以在定值參數(shù)界面中設(shè)置主從延時(shí)、額定電流、短路倍數(shù)等參數(shù),滿足不同局部通風(fēng)機(jī)的控制要求。另外,如果局部通風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān)因故障發(fā)生了主、從機(jī)切換,操作人員可在該界面中進(jìn)行故障查詢與故障復(fù)位。
歷史查詢界面分為歷史記錄查詢界面和歷史曲線查詢界面兩部分。操作人員可以在歷史記錄查詢界面中查詢以往發(fā)生的報(bào)警記錄,對(duì)故障進(jìn)行回溯,也可以在歷史曲線查詢界面中選擇相關(guān)參數(shù),查看參數(shù)的連續(xù)變化趨勢(shì),以便更好地分析和判斷故障。
報(bào)表界面按時(shí)間分為時(shí)報(bào)表、日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等。系統(tǒng)在報(bào)表中可顯示各控制站的主要數(shù)據(jù)。操作人員對(duì)報(bào)表時(shí)間、需查詢的控制站號(hào)進(jìn)行選擇后,就可以迅速生成直觀的報(bào)表記錄,并可根據(jù)需要進(jìn)行打印存檔。
煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在長(zhǎng)治縣紅山煤礦進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用。從試運(yùn)行的情況來(lái)看,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,能有效地實(shí)現(xiàn)其功能。(1)當(dāng)系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)得到報(bào)警預(yù)警時(shí),會(huì)順利完成自動(dòng)倒機(jī)功能。(2)系統(tǒng)能實(shí)時(shí)地顯示風(fēng)機(jī)運(yùn)行的數(shù)據(jù),并能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、記錄和調(diào)用操作。(3)該系統(tǒng)能對(duì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)畫面進(jìn)行發(fā)布,同時(shí)對(duì)各畫面進(jìn)行監(jiān)控。
當(dāng)前煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的成功應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了井下局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的參數(shù)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制,定值修改、遠(yuǎn)程故障復(fù)位等功能,該系統(tǒng)的應(yīng)用提高了通風(fēng)系統(tǒng)的自動(dòng)化水平,可以降低通風(fēng)崗位工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。另外,該系統(tǒng)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)接口接入到紅山煤礦綜合自動(dòng)化系統(tǒng)當(dāng)中,從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的上傳,對(duì)于紅山煤礦全面建設(shè)數(shù)字化、智能化礦山起到了積極的推動(dòng)作用。
煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)是以PLC為控制核心,高速工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)為控制平臺(tái)的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),符合煤礦特殊生產(chǎn)環(huán)境及安全生產(chǎn)的需求,可以有效降低人力物力的投入,提高生產(chǎn)效率。煤礦井下局部通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在長(zhǎng)治縣紅山煤礦中的成功運(yùn)行,降低了通風(fēng)系統(tǒng)安全事故的發(fā)生概率,為實(shí)現(xiàn)紅山煤礦高效高產(chǎn)安全開(kāi)采奠定了基礎(chǔ)。