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        CRH1型動車組輪緣異常磨耗研究及解決方案

        2019-07-29 09:47:48王開團張現(xiàn)鋒周海廷
        鐵道機車車輛 2019年3期
        關鍵詞:輪緣踏面動車

        王開團, 張現(xiàn)鋒, 周海廷, 姜 靚

        (青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司, 山東青島 266111)

        CRH1型速度250 km/h動車組于2009年開始運營,主要配屬在上海及福州動車段,在運行過程中發(fā)現(xiàn)輪緣磨耗較大,特別是配屬在福州南動車所的動車組輪緣出現(xiàn)較嚴重的偏磨現(xiàn)象,一個旋修周期內(nèi)同一輪對左右車輪輪緣磨耗量最大相差接近4 mm。

        1 問題描述

        2009年CRH1B/1E開始在上海局運行, CRH1A-250型動車組開始在福州運行。在運行過程中發(fā)現(xiàn)輪緣有磨耗現(xiàn)象,且配屬福州南動車所的動車組出現(xiàn)輪緣偏磨現(xiàn)象見圖1~圖2。對CRH1A-1081動車組第一次旋修前的輪緣測量發(fā)現(xiàn),在動車組進庫方向左側(cè)輪緣磨耗嚴重,右側(cè)車輪磨耗較輕,左右側(cè)磨耗量最大相差接近4 mm,車輪旋修量較大,普遍超過了10 mm。通過旋修數(shù)據(jù)進行評估,車輪壽命平均約為160萬km。

        圖1 CRH1A-1081第一次旋修輪緣磨耗和輪徑旋修量統(tǒng)計

        圖2 輪緣磨耗

        2 輪緣磨耗調(diào)查

        青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司(簡稱BST)對車輪踏面及輪緣磨耗情況、車輪旋修、運行線路、車組運行情況等進行了調(diào)查,分析動車組車輪的實際磨耗情況及原因。

        2.1 運行線路

        CRH1型動車組主要配屬在上海南翔動車所、福州動車所和福州南動車所,主要運行線路為上海—南京、上?!V?、福州—廈門等線路,部分線路為既有線見圖3~圖4。

        通過對線路調(diào)查,發(fā)現(xiàn)主要在通過道岔及小曲線時,軌道側(cè)面有與輪緣磨擦痕跡,在各動車所的小曲線和道岔處軌側(cè)均有磨耗情況,在軌道底部有金屬碎屑。

        圖3 上海南翔動車所道岔的磨損情況

        根據(jù)對車輪輪緣磨耗情況的調(diào)查,輪緣偏磨主要出現(xiàn)在福州南動車所的動車組,重點對福州南進出庫線路進行了調(diào)查。福州南動車所至福州南站間為一燈泡形進出庫線路,線路最小半徑為300 m,線路超高為15 mm,曲線加寬為5 mm(即軌距為1 440 mm),沒有設置軌底坡,進出庫速度35 km/h。

        圖4 福州南動車所燈泡形進出庫線路

        通過對現(xiàn)場軌道檢查,發(fā)現(xiàn)在曲線內(nèi)側(cè)軌道磨耗部位正常,外側(cè)軌道側(cè)面磨耗嚴重,部分部位磨耗量達到10 mm,在軌道底部散布大量金屬碎屑。

        發(fā)生輪緣偏磨的原因為軌道超高設置和通過速度不匹配,同時軌道磨損后沒有及時修復,軌道沒有設置軌底坡等導致外側(cè)車輪輪緣與軌道磨耗嚴重,導致左右側(cè)車輪輪緣偏磨見圖5。

        圖5 燈泡形曲線外側(cè)和內(nèi)側(cè)軌道磨耗情況

        2.2 車輪磨耗調(diào)查

        BST對上海和福州動車組車輪使用Miniprof進行了測量,共測量了296個車輪。調(diào)取了上海和福州動車所相關的車輪旋修數(shù)據(jù)并進行了分析。車輪磨耗的相關情況為:

        (1)調(diào)查的動車組的平均旋修里程為31.4萬km,略大于規(guī)定的旋修周期25~30萬km;

        (2)南翔動車所的CRH1B動車組每10萬km平均輪緣磨耗量為0.63 mm,CRH1E為每10萬km,0.79 mm,福州動車所的CRH1A-A動車組每10萬km為0.57 mm,福州南動車所的動車組每10萬km輪緣平均磨耗量左側(cè)為1.5 mm、右側(cè)為0.68 mm,福州南輪緣磨耗量較大且發(fā)生了偏磨。各車輪的輪緣厚度、輪緣高度及QR值等沒有超過運用限度要求,在正常線路上運行的動車組的輪緣磨耗處于正常的磨耗水平。

        2.3 跟車調(diào)查

        BST對動車組的主要線路進行了跟車調(diào)查,主要記錄發(fā)生輪緣磨擦聲音的線路和時間見表1,發(fā)現(xiàn)輪緣磨擦主要發(fā)生在進出庫線路和既有線路的道岔和小曲線處。

        表1 輪緣磨擦聲音分布統(tǒng)計

        2.4 原因分析

        根據(jù)以上調(diào)查,輪緣磨耗主要發(fā)生在進出庫和既有線路的道岔和小曲線處,特別是當?shù)啦砗颓€處的軌道外形在磨損后沒有及時修復,以及小曲線超高等與通過速度匹配不當,是造成輪緣異常磨耗的主要原因。

        3 解決方案研究

        根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果,減輕輪緣磨耗主要從以下幾方面考慮:

        (1)對道岔及小曲線線路進行調(diào)整和及時維護;

        (2)對道岔和小曲線處的軌道側(cè)面進行潤滑,減小輪軌磨擦系數(shù);

        (3)對動車組進行改進,減小動車組運行時的輪軌橫向力和磨擦功,減輕輪緣磨耗。

        3.1 線路調(diào)整

        根據(jù)調(diào)查的線路情況,特別是福州南燈泡形曲線,解決方案包括:

        (1)對線路及時維護,及時維修或更換磨耗嚴重的軌道,避免輪軌接觸部位和接觸面積發(fā)生較大變化,加劇輪緣和軌側(cè)磨損。

        (2)提高線路質(zhì)量,設置正確的軌底坡等軌道參數(shù)。

        (3)確定合理的通過速度。根據(jù)現(xiàn)有的軌道曲線和超高對通過速度進行了計算,當不考慮欠超高的情況下,最高通過速度為19 km/h,故建議通過速度不超過15 km/h,以減輕通過曲線時的輪軌橫向力,減輕輪緣磨耗。后期可根據(jù)重新設置的超高等參數(shù)及時調(diào)整通過速度。

        3.2 軌道潤滑

        在道岔和小曲線外軌內(nèi)側(cè)軌面涂油潤滑,可有效降低輪緣與軌道間的磨擦系數(shù),降低輪緣磨耗。

        3.3 車輛改進

        降低動車組運行時的輪軌橫向力和一系剛度,可減輕輪緣磨耗。結(jié)合CRH1型動車組轉(zhuǎn)向架綜合加改,經(jīng)過研究分析,采用新型LMD踏面和降低一系定位節(jié)點,在保證動車組整體動力學性能的前提下,可有效降低輪緣磨耗。

        在轉(zhuǎn)向架綜合加改時,新設計的LMD踏面同時考慮了減輕踏面和輪緣磨耗,LMD踏面較LMA踏面輪軌接觸區(qū)域面積更寬、更均勻,接觸區(qū)應力降低,輪緣磨擦功低于6 000 W,可有效降低踏面和輪緣磨耗。同時,每隔0.5 mm設計了LMD系列薄輪緣踏面,降低因輪緣磨耗導致的輪徑旋修量,見圖6~圖7。

        圖6 踏面接觸點范圍

        圖7 踏面接觸應力

        經(jīng)分析研究,在保證動車組綜合動力學性能的前提下,一系定位節(jié)點的縱向剛度由24 kN/mm降低到12 kN/mm,一系剛度的降低可降低動車組通過道岔和小曲線時的橫向力,降低輪緣磨耗,提高曲線通過性能。根據(jù)計算,一系定位節(jié)點縱向剛度降低在不同線路條件下可降低輪緣磨耗9%~25%。

        4 方案實施及效果

        按照對輪緣偏磨改善措施的分析,福州段按改善效果高低依次采取了如下措施:根據(jù)軌道條件降低了動車組通過速度;對福州南動車所燈泡形曲線線路進行調(diào)整,更換受損的鋼軌、改善軌道軌底坡及超高設置;在曲線外軌內(nèi)側(cè)面定期涂油潤滑。通過這些措施有效解決了輪緣偏磨問題。

        BST結(jié)合轉(zhuǎn)向架綜合加改,更換為低縱向剛度一系定位節(jié)點,將車輪踏面由LMA旋修為LMD,并在運用中采用LMD薄輪緣旋修,減輕通過曲線及道岔時的輪緣磨耗,減小車輪旋修時的徑向旋修量。

        通過CRH1A-1081在采取上述解決方案后的第4次旋修數(shù)據(jù)可以看出,在一個旋修周期內(nèi)車輪沒有出現(xiàn)偏磨的現(xiàn)象,車輪輪緣磨耗很輕,旋修量基本在2~4 mm,車輪平均壽命提高到約400萬km,見圖8。

        圖8 CRH1A-1081第4次旋修輪緣磨耗和輪徑旋修量統(tǒng)計

        5 結(jié)束語

        通過對CRH1型動車組運行后出現(xiàn)的輪緣異常磨耗的調(diào)查,找到了輪緣異常磨耗的原因。經(jīng)過理論計算和分析研究,提出了線路和車輛的解決方案,經(jīng)實施后驗證,解決了輪緣異常磨耗問題,降低了輪緣磨耗和輪徑旋修量,提高了車輪壽命。

        為避免車輪偏磨的產(chǎn)生和減輕輪緣磨耗,在后續(xù)線路及車輛設計及運行中建議采取如下措施:

        (1)盡量避免采用類似福州南動車所半徑過小的燈泡形曲線,以免通過速度過低影響運行效率及加劇車輪輪緣磨耗。

        (2)對線路及時進行維護,特別是小曲線和道岔處的軌道,如出現(xiàn)磨耗應及時進行修復。

        (3)設置合理的曲線參數(shù),如曲線超高、曲線加寬及軌底坡等。

        (4)設置合理的車輛曲線通過速度。

        (5)設置合理的轉(zhuǎn)向架一系定位剛度,選擇合適的車輪踏面及懸掛參數(shù),減輕通過曲線時的輪緣磨耗。

        (6)在小曲線及道岔處增加軌道側(cè)面潤滑裝置,其效果將優(yōu)于車載輪緣潤滑裝置。

        (7)如有條件動車組定期換端及換線路運行。

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