李長江,張海燕,王玉梅,王英
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
受鋼產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,環(huán)保日益嚴(yán)格的影響,鋼鐵企業(yè)的盈利空間進(jìn)一步縮小。新疆昆玉鋼鐵為降低生產(chǎn)成本,簡化工序操作,充分利用鐵水中的碳、硅、錳、礬等合金元素,在生產(chǎn)HRB500E時(shí)在轉(zhuǎn)爐出鋼前將鐵水直接加入到鋼包中,通過出鋼過程中鋼水的勢能將鐵水直接轉(zhuǎn)變?yōu)殇撍?,鐵水中的合金元素與鋼水中的合金元素狀態(tài)相近,直接進(jìn)入鋼水中。這種方法一是減少了鐵水經(jīng)轉(zhuǎn)爐吹煉碳、硅、錳、釩合金元素氧化,通過合金化補(bǔ)償增加的成本;二是鐵水中的碳硅錳釩等合金元素能夠代替部分增碳劑、硅錳合金、高碳錳鐵、氮化釩鐵等,降低了成本。
由于受到車間布局及生產(chǎn)節(jié)奏影響,最初主要采用先出鋼后兌鐵水工藝。先出鋼后兌鐵水,即鋼包經(jīng)修包后,先出鋼,然后轉(zhuǎn)爐出鋼后兌入鐵水。實(shí)施步驟:轉(zhuǎn)爐停吹前,用回爐線平車轉(zhuǎn)運(yùn)10t鐵水至修包跨,轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),起吊鐵水包提前完成吊包操作;轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)合適后出鋼,出完鋼后,將鋼包車開出,鐵水包吊至鋼包上方兌入約1.5t鐵水;兌鐵水后,鋼包底吹攪拌,測溫,取樣,進(jìn)行成分微調(diào)。成分合適后出鋼。
此種方法存在許多弊端:由于鐵水包每次需要兌鐵4次,鐵水包經(jīng)常出現(xiàn)粘鐵情況,造成生產(chǎn)不穩(wěn)定性;轉(zhuǎn)爐下渣后再兌鐵,鋼包內(nèi)渣子會(huì)溢出鋼包,容易燒壞設(shè)備,影響車間安全生產(chǎn);兌鐵過程中會(huì)出現(xiàn)煙塵,造成環(huán)境污染。
為消除以上弊端,新疆昆玉鋼鐵煉鋼廠對除塵設(shè)施進(jìn)行了改造并優(yōu)化了工藝流程,即先兌鐵水后出鋼,鋼包經(jīng)修包后,先兌鐵水,然后轉(zhuǎn)爐出鋼。實(shí)施步驟:(1)連鑄澆鑄完鋼水后,直接在連鑄跨進(jìn)行修包,修包完畢后放入回爐線鋼包車內(nèi),要求修包速度要快;(2)用回爐線鋼包車將鋼包轉(zhuǎn)運(yùn)至混鐵爐,轉(zhuǎn)爐副搖將提前準(zhǔn)備好的鐵水兌入鋼包內(nèi)。
新疆昆玉煉鋼廠現(xiàn)有兩座50t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,裝入量55t,氧槍噴頭采用三孔拉瓦爾噴頭。1座LF精煉爐,兩座Rm8m4機(jī)4流連鑄機(jī)。轉(zhuǎn)爐及氧槍具體參數(shù)見表1,表2。
表1 轉(zhuǎn)爐工藝參數(shù)
表2 氧槍工藝參數(shù)
轉(zhuǎn)爐出鋼前將鐵水兌入鋼包中,出鋼時(shí)利用鋼水的勢能攪拌,將鐵水直接變?yōu)殇撍?,減少增碳劑及合金加入量。為保證鋼水質(zhì)量優(yōu)化對鐵水、鋼水的質(zhì)量信息采集,保證兌鐵量的準(zhǔn)確計(jì)算。
(1)每爐的加入量按1.5~2t控制。
(2)化驗(yàn)所兌鐵水的化學(xué)成分 C、Si、Mn、P、S,元素含量控制要求 Si≤0.70,P≤0.15%,S≤0.055%,其它無具體要求(表3)。按照生產(chǎn)鋼種化學(xué)成分要求計(jì)算所需鐵水;在轉(zhuǎn)爐出鋼前5分鐘將所兌鐵水按照計(jì)算量加入到鋼包中,等待出鋼。HRB500E加入鐵水及兌鐵成分見表4。
表3 HRB500E化學(xué)成分要求 %
表4 HRB500E加入鐵水及兌鐵成分%
(3)出鋼脫氧合金化前取樣測溫。根據(jù)合金元素脫氧強(qiáng)弱確定加入順序,先加入脫氧能力弱的,后加入脫氧能力強(qiáng)的,不能同時(shí)加,更不能顛倒加入順序。加入順序:錳鐵(或硅錳合金)→硅鐵→硅鈣鋇或其他復(fù)合脫氧劑。根據(jù)兌入鐵水量及出鋼量計(jì)算鋼中合金元素,根據(jù)所冶煉鋼種化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算需要加入合金的量。脫氧合金化后取樣測溫分析,送LF爐精煉。脫氧合金化后出鋼成分見表5。
表5 脫氧合金化后出鋼化學(xué)成分 %
(4)嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳、磷、硫元素含量;出鋼溫度。兌鐵增加的磷和硫在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的基礎(chǔ)上符合國標(biāo)。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)成分見表6。
表6 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)化學(xué)成分 %
鐵水加入后影響鋼包透氣性問題,可以通過控制加鐵時(shí)間和提前吹氮?dú)饨鉀Q。
由于實(shí)際加鐵水過程只需要1min,加上起罐過程1min,可以在轉(zhuǎn)爐出鋼前2min完成加鐵操作,加鐵水前先開通鋼包底吹氣體,可以有效防堵,保證透氣良好。出鋼過程的沸騰噴濺問題。由于加入鐵水少而淺,加上出鋼過程一直底吹,不會(huì)噴濺、沸騰。
鋼水最終成分均勻性問題。由于加入鐵水少,加上出鋼過程一直底吹攪拌,相比合金熔化均勻,更能保證整爐鋼水化學(xué)成分均勻。鐵水準(zhǔn)確計(jì)量通過增設(shè)鋼包車稱來解決。
關(guān)于環(huán)保問題:由于加鐵操作是在轉(zhuǎn)爐吹煉后期,約吹氧10min以后,轉(zhuǎn)爐煙氣量已經(jīng)衰減,加鐵操作本身持續(xù)1min/次,間隔23min一次,可以利用轉(zhuǎn)爐二次除塵并管,加上開關(guān)控制閥。
鋼包兌鐵水工藝實(shí)施后每爐兌鐵水1.8t,平均每噸鋼水兌鐵水0.03t,因兌鐵水造成鋼中磷含量平均升高0.003%,硫含量升高0.001%,平均增碳0.12%,增硅0.01%,增錳0.01%,增釩0.003%。HRB500E噸鋼節(jié)約硅鐵0.168kg,高碳錳鐵0.166kg,氮化鐵0.05kg。根據(jù)2019年3月份市場價(jià)格計(jì)算(硅鐵5934.7元/t、高碳錳鐵7293.02元/t、氮化釩鐵210485.1元/t),合金綜合節(jié)約成本13.64元/t鋼。
在正常冶煉過程中鐵水中的合金元素因氧化到爐渣中產(chǎn)生浪費(fèi)。采用鋼包兌鐵水工藝鐵水,不經(jīng)過轉(zhuǎn)爐工序的吹煉,直接生產(chǎn)質(zhì)量合格鋼水,減少環(huán)境及污染物排放。因降低合金消耗,充分利用鐵水中的合金元素,降低生產(chǎn)合金的能源消耗,提高了環(huán)保效果。此工藝因?yàn)殍F水中強(qiáng)脫氧元素硅、錳對鋼水進(jìn)行脫氧,不僅提高了合金回收率,減少了脫氧劑用量,而且減少脫氧劑對鋼水的二次污染;其它有益元素直接進(jìn)入鋼水,則減少合金和增碳劑加入量;鐵水不經(jīng)過吹煉,直接生產(chǎn)合格鋼水,降低了冶煉成本。