呂俊明 ,趙軍 ,余方升 ,姜新河
(1.寶鋼集團(tuán)八鋼公司設(shè)備工程部;2.新疆八一鋼鐵股份有限公司能源中心)
高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置(TRT)是利用高爐爐頂煤氣的余壓,把煤氣導(dǎo)入透平中膨脹作功,驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的能量回收機(jī)組。該裝置可回收高爐鼓風(fēng)機(jī)所需能量的25%~30%。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)爐頂壓力控制靈敏,波動(dòng)幅度小,能代替減壓閥組,起到很好地調(diào)節(jié)、穩(wěn)定爐頂壓力,凈化煤氣的作用。
自2008年八鋼ABC三座2500m3高爐TRT發(fā)電機(jī)組陸續(xù)投運(yùn)(ATRT于2008年投運(yùn),BTRT于2009年投運(yùn),CTRT于2011年投運(yùn)),起到了平穩(wěn)高爐運(yùn)行,增產(chǎn)降本的良好效果,三臺(tái)TRT發(fā)電機(jī)組歷經(jīng)6~8年的穩(wěn)定運(yùn)行,自2015年后陸續(xù)出現(xiàn)各類(lèi)設(shè)備隱患,故障停機(jī)逐漸增多,TRT發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益下降,設(shè)備安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大。
以八鋼BTRT發(fā)電機(jī)組為例,分析影響高爐TRT發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的主要設(shè)備因素,針對(duì)TRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行及維修管理存在的薄弱環(huán)節(jié),提出經(jīng)濟(jì)性控制策略,取得的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為八鋼公司大型關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行及維修管理工作提供了參考。
TRT電機(jī)組主要由透平膨脹機(jī)、三相同步發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)等設(shè)備組成。
2.1.1 膨脹機(jī)
型號(hào)為MPG19.9-281/150;型式為干式軸、流反動(dòng)式;機(jī)殼型式為臥式水平剖分式;機(jī)組重量141.1t;定子 70.55t;定子下部 47t;轉(zhuǎn)子 17.9t;軸功率 12600kW,工作轉(zhuǎn)速3000r/min;進(jìn)口壓力190kPa,出口壓力10KPa;進(jìn)口流量40萬(wàn) Nm3/h,進(jìn)口溫度150℃。
2.1.2 三相同步發(fā)電機(jī)
型號(hào)為QFW-18-2;重量55900kg;額定容量22.5MVA,額定功率18000kW,額定轉(zhuǎn)速3000r/min;額定頻率50HZ,額定功率因數(shù)0.8。
2.1.3 交流勵(lì)磁機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
電壓166V,功率81kVA,電流281A,頻率100HZ;勵(lì)磁電壓66.4V,勵(lì)磁電流5.3A,級(jí)數(shù)4。
針對(duì)近幾年高爐TRT故障原因進(jìn)行分析,將影響TRT機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的設(shè)備因素歸納為六類(lèi)故障類(lèi)型,影響TRT發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的最主要因素,見(jiàn)表1。
表1 影響TRT機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的設(shè)備因素
以八鋼B高爐BTRT發(fā)電機(jī)組為例,針對(duì)影響高爐TRT發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的主要設(shè)備因素,對(duì)TRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行及維修管理策略進(jìn)行了實(shí)踐探索。
2017年,BTRT因轉(zhuǎn)子葉片承缸靜葉磨損嚴(yán)重,造成高爐頂壓控制不穩(wěn)定,承缸兩側(cè)靜葉調(diào)整油缸不同步等設(shè)備問(wèn)題,致使BTRT噸鐵發(fā)電量降至44.39 kWh,標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電量為48 kWh。
高爐除塵器布袋破損或袋口密封不好,造成高爐凈煤氣含塵量超標(biāo),而B(niǎo)TRT機(jī)組煤氣含塵跳機(jī)連鎖保護(hù)(跳機(jī)值設(shè)定≥5 mg/m3,運(yùn)行超過(guò)24h跳機(jī);≥10 mg/m3,運(yùn)行超過(guò)4h跳機(jī))處于失效狀態(tài),導(dǎo)致透平機(jī)轉(zhuǎn)子葉片、承缸及靜葉過(guò)早出現(xiàn)沖刷磨損,2017年1月,發(fā)生承缸靜葉卡死,檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)透平機(jī)轉(zhuǎn)子葉片、承缸及靜葉磨損,更換備用轉(zhuǎn)子,因無(wú)承缸靜葉備件,未更換。
由于碳環(huán)長(zhǎng)期接觸摩擦,下線(xiàn)轉(zhuǎn)子的軸套磨出約3mm深的溝槽,同時(shí)兩端密封部位有較多氣封片磨損、缺失,造成設(shè)備本體泄漏高爐煤氣。
在運(yùn)行過(guò)程中BTRT靜葉與四閥組同時(shí)參與高爐頂壓的調(diào)整,不利于高爐頂壓的穩(wěn)定,同時(shí)一部分煤氣通過(guò)四閥組降壓進(jìn)入管網(wǎng)系統(tǒng)不參與發(fā)電,造成能源浪費(fèi)。
因伺服液壓系統(tǒng)油品污染,造成伺服閥堵塞,動(dòng)作失靈、滯后,承缸兩側(cè)靜葉油缸不同步發(fā)生快切閥報(bào)警跳機(jī)。其中,BTRT因轉(zhuǎn)子葉片,承缸靜葉磨損嚴(yán)重,是造成高爐頂壓控制不穩(wěn)定、系統(tǒng)發(fā)電效率低下的主要問(wèn)題。
因此,對(duì)BTRT發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子葉片、承缸靜葉等大型關(guān)鍵設(shè)備制定經(jīng)濟(jì)性維修方案,實(shí)施維修,恢復(fù)設(shè)備功能,保證TRT平穩(wěn)運(yùn)行,達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益是設(shè)備維修工作的重點(diǎn)。
4.1.1 解決靜葉控頂壓不穩(wěn)的問(wèn)題
通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),靜葉控制與四閥組控制幾乎同時(shí)參與,因沒(méi)有基準(zhǔn),不好調(diào)整。通過(guò)調(diào)整靜葉PID值,頂壓在3000Pa以?xún)?nèi)靜葉控制優(yōu)先動(dòng)作,超過(guò)5000Pa四閥組再參與調(diào)解,從而控制了頂壓。
4.1.2 解決發(fā)電功率低問(wèn)題
高爐產(chǎn)生的煤氣是通過(guò)兩個(gè)通道進(jìn)入管網(wǎng),即四閥組減壓或TRT做完功后進(jìn)入管網(wǎng)。在正常的情況下通過(guò)四閥組的煤氣越少,則通過(guò)TRT的煤氣就越大,發(fā)電量就高。為此,進(jìn)行了改進(jìn):(1)修改程序,使頂壓在3000Pa以?xún)?nèi)靜葉優(yōu)先動(dòng)作,超過(guò)5000Pa四閥組再參與調(diào)解,正常情況下四閥組關(guān)閉,煤氣都通過(guò)TRT做功;(2)要求熱風(fēng)爐關(guān)閉手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,并監(jiān)控四閥組,正常情況下要求及時(shí)關(guān)閉。措施實(shí)施后機(jī)組發(fā)電功率保持在每小時(shí)10000kW以上,提高了發(fā)電功率。
4.2.1 高爐煤氣出口在線(xiàn)粉塵儀的運(yùn)行
修復(fù)高爐煤氣出口在線(xiàn)粉塵儀,確保煤氣含塵跳機(jī)連鎖保護(hù)正常運(yùn)行,高爐凈煤氣含塵量不超標(biāo)。完善TRT發(fā)電機(jī)組三級(jí)聯(lián)絡(luò)機(jī)制,及時(shí)通報(bào)高爐凈煤氣含塵量指標(biāo),TRT機(jī)組運(yùn)行異常要及時(shí)反饋。
4.2.2 完善TRT發(fā)電機(jī)組連鎖保護(hù)功能
(1)粉塵濃度≥10 mg/m3,不允許開(kāi)機(jī)運(yùn)行。運(yùn)行保護(hù)條件:粉塵濃度≥5 mg/m3,運(yùn)行超過(guò)24h跳機(jī);粉塵濃度≥10 mg/m3,運(yùn)行超過(guò)4h跳機(jī);粉塵濃度≥20 mg/m3,運(yùn)行超過(guò)2h跳機(jī);粉塵濃度≥30 mg/m3,運(yùn)行超過(guò) 0.5h跳機(jī)。
(2)在線(xiàn)粉塵檢測(cè)儀的量程設(shè)定不得擅自修改。兩個(gè)在線(xiàn)粉塵檢測(cè)儀監(jiān)測(cè)值相差較大時(shí),啟動(dòng)人工取樣。
(3)完善備用倉(cāng)切換功能。確保粉塵檢測(cè)設(shè)備故障時(shí)退出運(yùn)行后檢修。傳感器發(fā)生故障或損壞后,超過(guò)4小時(shí)自動(dòng)切換備用倉(cāng)。
(1)根據(jù)近幾年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)于容易發(fā)生磨損的轉(zhuǎn)子氣封以及入口、出口煤氣管道補(bǔ)償器等易腐蝕破損部件,修訂了維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了磨損腐蝕部件檢查、修復(fù)更換的合理周期,以及高爐煤氣泄漏發(fā)生時(shí)的安全控制措施。
(2)將TRT設(shè)備納入八鋼公司設(shè)備定(年)修年度計(jì)劃管理,TRT的定修(含大修)計(jì)劃與高爐的定(年)修計(jì)劃同步實(shí)施。即:TRT的施工工期最大限度與高爐的檢修工期進(jìn)行重合,避免重復(fù)停機(jī)(爐)。
嚴(yán)格落實(shí)油品“五定三過(guò)濾”要求,定期進(jìn)行油品清潔度檢驗(yàn),保證伺服液壓系統(tǒng)油品清潔,消除伺服閥堵塞帶來(lái)的動(dòng)作失靈、滯后現(xiàn)象。
透平機(jī)轉(zhuǎn)子是TRT主要部件,也是維修難度最大,修復(fù)價(jià)值最高的部件。在本次BTRT發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行維修實(shí)踐中,做好轉(zhuǎn)子及葉片等大型關(guān)鍵部件恢復(fù)設(shè)備功能,保證TRT平穩(wěn)運(yùn)行,并且使修復(fù)價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理,也是本次設(shè)備維修工作的重點(diǎn)。
2017年前,針對(duì)蝕損的TRT轉(zhuǎn)子修復(fù)方式是委托主機(jī)制造廠進(jìn)行返修,返修費(fèi)用高而且修復(fù)周期長(zhǎng)。2017年8月,BTRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行單位要求對(duì)已磨損下線(xiàn)的轉(zhuǎn)子委托主機(jī)生產(chǎn)廠家承接修復(fù)。主機(jī)生產(chǎn)對(duì)返修轉(zhuǎn)子的報(bào)價(jià)較歷史價(jià)格又上漲約45%,比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)子修復(fù)價(jià)格高55%。
針對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,為尋求經(jīng)濟(jì)的維修價(jià)格,八鋼設(shè)備管理部門(mén)采用競(jìng)爭(zhēng)性管理方案對(duì)該轉(zhuǎn)子進(jìn)行返修經(jīng)濟(jì)性分析,積極在國(guó)內(nèi)開(kāi)展多方尋源工作,了解到A公司擅長(zhǎng)激光修復(fù)與激光再制造技術(shù),且在鞍鋼、首鋼、包鋼、電力、石化行業(yè)有同類(lèi)TRT轉(zhuǎn)子修復(fù)業(yè)績(jī)和成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)此,通過(guò)與A公司主動(dòng)聯(lián)系,開(kāi)展了全方位的轉(zhuǎn)子維修技術(shù)對(duì)接交流,確認(rèn)A公司具備轉(zhuǎn)子修復(fù)的技術(shù)能力和良好的維修業(yè)績(jī),最終采用競(jìng)爭(zhēng)性方案進(jìn)行轉(zhuǎn)子返修競(jìng)價(jià)招標(biāo)。
通過(guò)招投標(biāo),A公司中標(biāo)價(jià)格只有主機(jī)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)60%,合同交貨期為45天,比主機(jī)廠家的5個(gè)月縮短了維修周期。此項(xiàng)措施對(duì)八鋼設(shè)備維修管理具有長(zhǎng)期戰(zhàn)略意義。
5.2.1 轉(zhuǎn)子修復(fù)檢測(cè)
2018年10月,BTRT機(jī)組和ATRT機(jī)組同停開(kāi)展年修工作。A公司在此期間測(cè)繪新、舊承缸尺寸,用于推算確定所修復(fù)轉(zhuǎn)子葉片與新承缸配合部位的尺寸,保證所返修轉(zhuǎn)子能夠和承缸配套使用,45天內(nèi)交付修復(fù)轉(zhuǎn)子。經(jīng)測(cè)量計(jì)算確定承缸錐度為6°50′,一級(jí)靜葉之間的搭接間隙均<0.4mm(標(biāo)準(zhǔn)為<0.6mm),最終推算出轉(zhuǎn)子葉片加工外徑后開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)子修復(fù)。
5.2.2 修復(fù)轉(zhuǎn)子質(zhì)量驗(yàn)收及上機(jī)驗(yàn)證工作
2018年11月中旬,A公司返修轉(zhuǎn)子到貨,針對(duì)“缺少轉(zhuǎn)子葉片內(nèi)部無(wú)損探傷報(bào)告、外徑尺寸標(biāo)注不全”兩項(xiàng)問(wèn)題,要求該公司出具修復(fù)轉(zhuǎn)子的產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)。12月中旬,BTRT機(jī)組停機(jī)檢修,開(kāi)展轉(zhuǎn)子上機(jī)驗(yàn)證工作,對(duì)修復(fù)轉(zhuǎn)子和承缸之間的動(dòng)靜間隙匹配予以確認(rèn),見(jiàn)表2。
表2 BTRT機(jī)組轉(zhuǎn)子修復(fù)測(cè)量數(shù)據(jù)記錄 mm
經(jīng)修復(fù)轉(zhuǎn)子上機(jī)驗(yàn)證,確認(rèn)修復(fù)轉(zhuǎn)子和承缸之間的動(dòng)靜間隙能夠匹配。
5.2.3 BTRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行
2019年1月2日,BTRT發(fā)電機(jī)組于并網(wǎng)發(fā)電,發(fā)電量正常,穩(wěn)定在9~10MW/h,檢修后動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均在控制標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),達(dá)到技術(shù)要求,見(jiàn)表3。
表3 BTRT機(jī)組檢修后動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
5.2.4 效果
BTRT機(jī)組維修后的噸鐵發(fā)電量比維修前增加了3.6kW·h/t,已接近48 kWh的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電量,發(fā)電效率明顯提高,驗(yàn)證了返修轉(zhuǎn)子滿(mǎn)足BTRT機(jī)組性能需要。從運(yùn)行中最大工況時(shí)BTRT發(fā)電機(jī)組的做功情況來(lái)看,隨著高爐運(yùn)行工況的優(yōu)化,BTRT機(jī)組的做功將會(huì)有進(jìn)一步提升的空間,可力爭(zhēng)達(dá)到最優(yōu)噸鐵發(fā)電量指標(biāo)52 kWh,見(jiàn)表4。
表4 BTRT機(jī)組維修前后的噸鐵發(fā)電量對(duì)比
在BTRT機(jī)組維修技術(shù)過(guò)程中,通過(guò)實(shí)踐摸索,修訂完善了TRT機(jī)組磨損腐蝕部件檢查、修復(fù)、更換維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在針對(duì)TRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行及維修模式的探索實(shí)踐中完善了設(shè)備維修的經(jīng)濟(jì)性控制策略積累了維修技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并取得了顯著的效益。
在此次維修管理中,八鋼設(shè)備管理部門(mén)通過(guò)對(duì)設(shè)備維修經(jīng)濟(jì)性方式的探索,提高了維修性?xún)r(jià)比,為八鋼節(jié)約了維修費(fèi)用。
通過(guò)BTRT維修方式的管理創(chuàng)新,不僅完善了TRT發(fā)電機(jī)組運(yùn)行及維修管理的環(huán)節(jié),并且通過(guò)維修經(jīng)濟(jì)性控制策略和維修技術(shù)實(shí)踐,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和維修效果,為今后八鋼公司大型關(guān)鍵設(shè)備的修復(fù)工作提供了指導(dǎo)依據(jù)和借鑒。