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        歐冶爐煤氣管網(wǎng)及放散系統(tǒng)安全運(yùn)行分析

        2019-07-17 01:05:30田果王彤佶王忠
        新疆鋼鐵 2019年1期
        關(guān)鍵詞:豎爐波紋管煤氣

        田果,王彤佶,王忠

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

        1 前言

        歐冶爐煤氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)了兩種凈化系統(tǒng),頂煤氣流量達(dá)到80%~95%的煤氣經(jīng)過(guò)重力除塵布袋除塵后與20%~5%的水洗煤氣混合后,進(jìn)入TRT余壓發(fā)電系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)TRT后降壓至管網(wǎng)壓力~15kPa,TRT入口煤氣溫度達(dá)到~180℃,經(jīng)能量轉(zhuǎn)化為電能,TRT出口溫度在~80℃,歐冶爐輸出煤氣管網(wǎng)與歐冶爐工藝安全使用同一套煤氣安全放散燃燒設(shè)施即凈煤氣放散塔。

        歐冶爐系統(tǒng)內(nèi)部煤氣管道設(shè)置半凈煤氣放散裝置一套,在歐冶爐生產(chǎn)狀態(tài)處于切出使用狀態(tài)。半凈煤氣放散塔主要放散豎爐經(jīng)過(guò)重力除塵器除塵后的頂煤氣,裝置設(shè)計(jì)高度65m。2015年開(kāi)爐期間,首次進(jìn)行頂煤氣的放散,是半凈煤氣放散塔唯一次放散,該安全放散燃燒時(shí)伴隨大量粉塵外溢嚴(yán)重影響環(huán)境,同時(shí)由于火頭高,目測(cè)達(dá)到30m,火焰受大風(fēng)影響劇烈擺動(dòng)下壓。目前僅作為應(yīng)急裝置使用。

        凈煤氣放散塔肩負(fù)著歐冶爐緊急休風(fēng)的煤氣泄放燃燒功能,同時(shí)肩負(fù)煤氣管網(wǎng)壓力平衡調(diào)控煤氣泄放燃燒功能兩個(gè)大任務(wù)。歐冶爐煤氣管網(wǎng)安全運(yùn)行與歐冶煤氣品質(zhì)密切相關(guān),設(shè)備設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行是確保煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定的保障,設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行也受到煤氣品質(zhì)的影響。針對(duì)歐冶爐煤氣管網(wǎng)及放散系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的安全保障措施進(jìn)行分析。

        2 歐冶爐煤氣工藝流程及安全運(yùn)行措施

        2.1 歐冶爐煤氣工藝流程

        歐冶爐兩路煤氣混合后的輸出工藝控制,頂煤氣通過(guò)干法布袋后的調(diào)節(jié)閥組控制調(diào)節(jié)壓力流量,頂煤氣流量占總輸出煤氣的約95%。過(guò)剩煤氣量主要是通過(guò)過(guò)剩大小錐的環(huán)縫大小調(diào)節(jié)壓力流量,過(guò)剩煤氣占總煤氣量5%~10%。實(shí)際生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)頂煤氣系統(tǒng)經(jīng)過(guò)重力除塵及煤氣管道后降溫到達(dá)50~70℃。煤氣的工藝流程見(jiàn)圖1。

        圖1 歐冶爐區(qū)域煤氣工藝流程圖

        歐冶爐頂煤氣生產(chǎn)時(shí)的溫度在200~260℃,異常狀況短時(shí)間達(dá)到350℃。過(guò)剩煤氣由于是水洗煤氣,煤氣的溫度平均在40~60℃。水洗煤氣與干法布袋凈化后煤氣混合,混合煤氣進(jìn)入TRT設(shè)備進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換,出口煤氣管道的直徑DN2800,低壓低溫的煤氣進(jìn)入DN3600的煤氣管網(wǎng)。

        由工業(yè)分析可知高爐煤氣CO平均含量24.54%;轉(zhuǎn)爐煤氣CO平均含量56.57%;歐冶爐煤氣1 Nm3等同于3 Nm3高爐煤氣,歐冶爐煤氣熱值是高爐煤氣熱值的近3倍,即相當(dāng)于3.6座2500 m3高爐產(chǎn)煤氣量。歐冶爐輸出煤氣熱值平均達(dá)到9500kJ/Nm3,約是高爐煤氣熱值的3倍。歐冶爐煤氣中CO含量50%~70%,歐冶爐煤氣符合冶金煤氣特性,即無(wú)色、無(wú)味、易燃、易爆、有劇毒。主要可燃成分為CO、少量氫氣等,在空氣中的爆炸范圍7.47%~44.37%。

        歐冶爐凈煤氣放散塔裝置設(shè)計(jì)高度75m,三電成套設(shè)備,采用焦?fàn)t煤氣穩(wěn)燃燒長(zhǎng)明燈三盞(歐冶爐送氧生產(chǎn)、休風(fēng)安全連鎖),遠(yuǎn)程控制監(jiān)控及高壓電纜點(diǎn)火裝置三套,溫度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)判定煤氣燃燒情況;設(shè)計(jì)流量200000Nm3/h;設(shè)計(jì)溫度350℃;點(diǎn)火槍3路相應(yīng)進(jìn)入點(diǎn)火槍?zhuān)範(fàn)t煤氣15~20 Nm3/h,燃燒口上部設(shè)置防風(fēng)罩設(shè)施,防止長(zhǎng)明燈因風(fēng)熄滅,放散頭安裝了一套氮?dú)夥肿臃庋b置,防止空氣倒灌出現(xiàn)回火爆炸事故。筒體設(shè)置氮?dú)?、蒸汽吹掃設(shè)施,同時(shí)參照上海羅涇煤氣放散設(shè)計(jì),保留放散塔筒體底部大水封設(shè)施[1]。

        歐冶爐煤氣進(jìn)入八鋼煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)后,整個(gè)煤氣系統(tǒng)的壓力發(fā)生變化,為了達(dá)到煤氣系統(tǒng)平衡,歐冶爐煤氣必須進(jìn)行安全放散,放散的同時(shí)也造成歐冶爐外放高熱值煤氣資源的浪費(fèi)。

        2.2 歐冶爐輸出煤氣安全運(yùn)行措施

        2.2.1 頂煤氣的凈化

        歐冶爐干法除塵系統(tǒng)設(shè)置8個(gè)直徑6m的布袋箱體,每個(gè)箱體內(nèi)安裝420條布袋,每條布袋直徑167mm,長(zhǎng)度7.0m,總過(guò)濾面積≥16247m2,單個(gè)箱體過(guò)濾面積約1477m2。煤氣發(fā)生量:最大28萬(wàn)Nm3/h,平均22萬(wàn)Nm3/h。爐頂操作壓力 0.2~0.25MPa(最大),煤氣溫度 200~300℃。在 1~2 個(gè)除塵器檢修的情況下,布袋的過(guò)濾風(fēng)速仍保持0.5~0.7m/min。對(duì)歐冶爐TRT后煤氣含塵檢測(cè)點(diǎn)煤氣含塵檢測(cè)分析,歐冶爐輸出煤氣含塵<10mg/m3,平均值6.5 mg/m3,歐冶爐煤氣凈化情況見(jiàn)圖2。

        圖2 歐冶爐煤氣含塵檢測(cè)值

        歐冶爐輸出煤氣含塵量<10mg/m3,布袋除塵效果運(yùn)行正常。濾袋破損會(huì)造成凈化效果變差。2.2.2 歐冶煤氣水含量控制

        煤氣中含有水分,不同種類(lèi)的煤氣含水量不同,這是由煤氣的產(chǎn)生工藝決定的。歐冶爐煤氣含水主要來(lái)源有四種途徑:原燃料水分、還原煤氣中H2參加還原反應(yīng)后產(chǎn)生的水、過(guò)剩煤氣洗滌后帶出的水、豎爐頂溫超標(biāo)時(shí)爐頂打水。

        (1)原燃料入爐水量。根據(jù)歐冶爐主要含水燃料入爐統(tǒng)計(jì),噸鐵原燃料入爐水量約48.3kg/tHM,折算成煤氣體積占比約6.3%,見(jiàn)表1。

        表1歐冶爐燃料入爐水量

        依照3500t/d的產(chǎn)能水平,每天進(jìn)入煤氣中的水量在145t,按照煤氣質(zhì)量折算燃料含水進(jìn)入煤氣的占比到達(dá)6.3%。

        (2)煤氣還原產(chǎn)生水量。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,隨著產(chǎn)能提升,煤氣利用率提升,氫氣還原比例提高,圖3為各種熔煉率下還原煤氣產(chǎn)生的水量。

        圖3 歐冶生產(chǎn)還原水量與熔煉率關(guān)系

        由于燃料的水主要是進(jìn)入氣化爐反應(yīng)裂解產(chǎn)生氫氣,2%燃料進(jìn)入豎爐以水蒸氣的形式進(jìn)入煤氣系統(tǒng)。98%的燃料進(jìn)入氣化爐,部分水分解產(chǎn)生氫氣,氫氣通過(guò)豎爐后參與反應(yīng)以水蒸氣的形式進(jìn)入頂煤氣,另一部分直接以蒸氣的形式進(jìn)入煤氣通過(guò)過(guò)剩水洗煤氣帶出。

        (3)過(guò)剩煤氣帶入的水量。2018年9月,歐冶爐過(guò)剩煤氣平均值1.26萬(wàn)~2.5萬(wàn)Nm3/h,折合噸鐵約130Nm3/t鐵,約850℃的高溫含塵煤氣通過(guò)水洗降溫至60℃,按照飽和水蒸汽計(jì)算煤氣含水水量,帶入煤氣的水量1.69t/tHM,折算煤氣中的含水體積比為0.58%。

        (4)歐冶爐豎爐頂打水帶入煤氣量。歐冶爐豎爐頂打水量約28kg/t鐵,折算成煤氣體積占比約2.2%。豎爐頂煤氣溫度與打水?dāng)?shù)據(jù)見(jiàn)圖4。

        圖4 歐冶生產(chǎn)豎爐頂溫度與打水量

        綜合分析:歐冶爐煤氣含水體積占比約為9.08%,歐冶爐輸出煤氣一天要帶出約200t水。歐冶爐煤氣含塵、含水,與高爐煤氣最大的區(qū)別在于煤氣的含水量。對(duì)歐冶爐煤氣含塵、含水對(duì)歐冶爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的影響沒(méi)有預(yù)估到。

        歐冶爐輸出布袋凈化的頂煤氣及水洗凈化的過(guò)剩煤氣,穩(wěn)定運(yùn)行輸出量平均在21萬(wàn)~23萬(wàn)Nm3/h,經(jīng)過(guò) TRT后,降壓至管網(wǎng)壓力 ~15kPa,TRT入口煤氣溫度達(dá)到180℃,經(jīng)能量轉(zhuǎn)化為電能后,TRT出口溫度在~80℃。能量的轉(zhuǎn)化對(duì)煤氣的含水品質(zhì)影響明顯。200℃時(shí)歐冶爐輸出煤氣的含水量在76g。經(jīng)過(guò)降溫后輸出煤氣溫度明顯降低,大量水分析出,歐冶爐區(qū)域煤氣外管網(wǎng)排水器負(fù)荷明顯增大,解決的辦法是將吸排罐車(chē)的抽水頻次由最初的72h抽一次提高至24h抽一次水[2]。

        3 歐冶爐煤氣系統(tǒng)運(yùn)行中安全隱患分析

        3.1 煤氣管網(wǎng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

        歐冶爐內(nèi)部煤氣管網(wǎng)運(yùn)行的突出問(wèn)題:煤氣管道的波紋管腐蝕;煤氣管道積水;頂煤氣溫度高爐頂打水造成重力除塵放灰困難;重力除塵器內(nèi)部保溫噴涂料脫落;高溫煤氣造成密封件失效出現(xiàn)的煤氣泄漏;布袋除塵器濾袋壽命受到煤氣侵蝕,出現(xiàn)破損泄漏,凈化能力降低。

        在傳統(tǒng)的高爐煤氣管道運(yùn)行中這些問(wèn)題較少出現(xiàn),歐冶爐煤氣管線中凸顯的問(wèn)題影響到生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。

        3.2 凈煤氣放散塔運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

        2017年歐冶爐開(kāi)爐以來(lái),歐冶爐休復(fù)風(fēng)短時(shí)間10~30min放散。在歐冶爐生產(chǎn)運(yùn)行輸出煤氣期間由于歐冶爐煤氣熱值高,動(dòng)力系統(tǒng)煤氣壓力波動(dòng),通過(guò)放散方式調(diào)控煤氣壓力,長(zhǎng)時(shí)間流量波動(dòng)。在極端天氣條件下(大風(fēng))造成放散塔塔頂設(shè)備設(shè)施、電纜等燒損故障兩次,大風(fēng)造成放散塔頂設(shè)施燒損,嚴(yán)重影響放散塔安全運(yùn)行。歷時(shí)10天才將放散塔溫度監(jiān)控系統(tǒng)、燃燒點(diǎn)火系統(tǒng),遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)修復(fù)。

        歐冶爐凈煤氣放散塔承擔(dān)著歐冶爐系統(tǒng)休風(fēng)復(fù)風(fēng)短時(shí)放散,一般不超過(guò)30min,即為生產(chǎn)工藝安全的放散。在歐冶爐生產(chǎn)時(shí)對(duì)外網(wǎng)輸出煤氣期間,為了確保煤氣外網(wǎng)供應(yīng)與消耗平衡,能源中心采用歐冶爐凈煤氣放散塔進(jìn)行放散煤氣,出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間低流量對(duì)外放散的情況。

        歐冶爐凈煤氣放散塔作為平衡管網(wǎng)作用進(jìn)行放散存在安全隱患:(1)將兼顧煤氣管網(wǎng)壓力平衡放散作用變?yōu)檫M(jìn)行煤氣管網(wǎng)壓力平衡放散的主要功能,對(duì)歐冶爐工藝系統(tǒng)應(yīng)急安全造成干擾;(2)長(zhǎng)時(shí)間低流量放散,在大風(fēng)天氣條件造成火頭下壓損毀設(shè)備。

        4 改進(jìn)措施及效果

        4.1 關(guān)于頂煤氣波紋管包覆腔體積水問(wèn)題

        頂煤氣波紋管包覆腔體積水,采取在休風(fēng)時(shí)人工排水的管控措施。煤氣的水分問(wèn)題在出口端沒(méi)有徹底解決,采取定修人工排水的方式,解決了因低溫情況出現(xiàn)的冷凝水析出問(wèn)題,保證了煤氣管線的安全穩(wěn)定運(yùn)行。實(shí)踐表明這是一種有效的操作方式。

        4.2 關(guān)于管線的波紋管泄漏腐蝕問(wèn)題

        分析認(rèn)為波紋管泄漏腐蝕是由于煤氣中含有氯離子,通常情況下氯在煤氣中的賦存狀態(tài),當(dāng)煤氣溫度高于露點(diǎn)的時(shí)候,管道里煤氣中的氯元素是以HCl氣體狀態(tài)存在;而在煤氣溫度低于露點(diǎn)的地方,因?yàn)镠Cl有極易溶于水的特點(diǎn),煤氣管道有冷凝水形成,HCl會(huì)進(jìn)入冷凝水形成濃度很高的鹽酸溶液。氯離子加水形成酸液對(duì)不銹鋼材質(zhì)的波紋管進(jìn)行點(diǎn)腐蝕,根本性的解決這一問(wèn)題是更換能夠耐氯離子及其他酸性物質(zhì)的腐蝕的材質(zhì)。目前采取的措施是:主要是控制原燃料中S-、Cl-高的煤種入爐;其次控制煤氣洗滌水中Cl-含量,目標(biāo)值控制在1000mg/L以下,Cl-升高進(jìn)行換水操作,控制低溫煤氣中水分?jǐn)y帶Cl-的量。

        對(duì)已經(jīng)破損的波紋管采取包覆的方式維持生產(chǎn),同時(shí)采購(gòu)新的材料備件,在檢修時(shí)更換腐蝕嚴(yán)重的波紋管。

        4.3 關(guān)于重力放灰的問(wèn)題

        為解決重力放灰的問(wèn)題,通過(guò)增加限流孔板的方式來(lái)控制煤氣及瓦斯灰的流速,優(yōu)化調(diào)整了攪拌霧化水的噴灑方式,將霧化水壓力從0.3~0.4MPa提升至0.7~0.9MPa,采用螺旋撞擊式噴頭,解決了霧化效果差、重力排灰困難的問(wèn)題。因此,有必要對(duì)歐冶爐煤氣除塵灰的粒度、硬度組成等開(kāi)展研究。

        4.4 關(guān)于眼鏡閥密封圈老化密封失效問(wèn)題

        較高的煤氣溫度造成密封件橡膠老化,使用壽命15~30天就出現(xiàn)泄漏。最初采取的措施是進(jìn)行減壓更換密封圈,后來(lái)又通過(guò)試驗(yàn)使用了耐溫達(dá)到350℃的硅橡膠密封圈。因Cl-、S-的存在會(huì)加劇密封圈材質(zhì)的老化,目前現(xiàn)場(chǎng)使用60天密封不泄漏的材質(zhì)密封件。

        4.5 針對(duì)放散塔頂設(shè)備設(shè)施燒損采取的措施

        將凈煤氣放散塔火焰平臺(tái)的電纜移至下一層沒(méi)有火焰處,熱電偶改型為加長(zhǎng)耐燒型;點(diǎn)火裝置由地面0m移至放散塔70m第二層平臺(tái),縮短點(diǎn)火電纜長(zhǎng)度,將原110m高壓點(diǎn)火電纜,改造優(yōu)化為25m長(zhǎng)高壓點(diǎn)火電纜,消除高壓點(diǎn)火電纜高壓變壓器長(zhǎng)距離出現(xiàn)的能量損耗,實(shí)現(xiàn)快速點(diǎn)火。同時(shí)在放散方式上采取大流量放散的方式,放散閥門(mén)開(kāi)度控制在50%以上,確保放散量及放散壓力,防止火頭下壓。

        點(diǎn)火線路及高壓發(fā)生器移位改造后,放散塔監(jiān)控點(diǎn)火功能良好,放散塔的設(shè)備設(shè)施得到了保護(hù),技改效果明顯,在煤氣系統(tǒng)放散運(yùn)行中確保了關(guān)鍵設(shè)備的正常運(yùn)行。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        歐冶爐煉鐵工藝產(chǎn)生的煤氣熱值高、煤氣量大。八鋼煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)增加了歐冶爐煤氣,改變了以往八鋼煤氣系統(tǒng)輸送、排液、用戶(hù)消耗的格局,為八鋼生產(chǎn)所需的能源消耗提供了保障。但是針對(duì)歐冶爐煤氣設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)的問(wèn)題需要重點(diǎn)關(guān)注,為保證歐冶爐長(zhǎng)期穩(wěn)定安全生產(chǎn),針對(duì)歐冶爐煤氣系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的安全可靠運(yùn)行需要進(jìn)一步優(yōu)化。目前采取的措施需要實(shí)踐的檢驗(yàn),關(guān)于歐冶爐煤氣處理輸送設(shè)施及工藝參數(shù)還需要探索改進(jìn)和優(yōu)化。

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