尹招然 王碩 劉曉煬
摘要:玉溪卷煙廠制絲一車間采用流水作業(yè),各工序點環(huán)環(huán)相扣,機器人投料作為第一道工序對后續(xù)物流線上的生產工序有著十分重要的影響,煙箱作為物流線上的重要載體,主要承擔裝盛和運送煙包和薄片的作用。機器人把煙包分模塊投放到鋼制物流周轉箱中,通過物流線把煙包運送到真空回潮機內,再通過翻箱進入到下行工序,煙箱是生產中不可或缺的重要設備。
關鍵詞:機器人投料;煙箱;物流線
中圖分類號:TP393 ? ? ? ?文獻標識碼:A
文章編號:1009-3044(2019)15-0252-03
在生產中,機器人抓取手(機器手)將煙包放入煙絲的過程中容易擦破煙箱內壁;同時,機器手抓取煙包不穩(wěn)同樣會使煙包墮落損壞煙箱。兩種問題均會導致煙箱破損產生的雜物進入流水線污染煙絲,并使煙箱維修次數(shù)過多,增加設備維護成本。為保證卷煙品質、降低維護成本,需要改進投料方式,減少煙箱的破損次數(shù)。
本文主要針對煙箱的破損情況進行分析,通過改進現(xiàn)有的機器人投料方式,利用統(tǒng)計方法找到煙包入箱的合理位置;同時,通過改進機器手的夾緊方式,從而保證煙包準確、穩(wěn)定地放入煙箱,減少煙包對煙箱的磨損情況。
1 問題分析
1.1 煙包入箱位置不準確
目前,車間使用的煙箱規(guī)格都是固定的,為:1385×1080×1425(mm),而煙包規(guī)格卻有三種。煙包入箱時,規(guī)定煙包行進方向為正方向,煙包左側和煙箱左側距離為A,煙包右側和煙箱右側距離為B,顯示位置如下圖所示。
通過跟蹤統(tǒng)計30批同牌號煙包之后,得到如下統(tǒng)計表:
現(xiàn)場調查之后發(fā)現(xiàn),機器人投料工序點開包工位處氣缸的尼龍?zhí)酌娣e過小,將會嵌入到松散煙包中,小煙包在此處停止時靠前,中等規(guī)格煙包和大煙包靠后,機械手無法抓住煙包正中央。從而導致了煙包入箱位置不合理,出現(xiàn)擦損煙箱內壁的情況。
1.2 ?氣缸載荷能力不足
機器人開包系統(tǒng)是2002年底裝備制絲車間,當時整個物流線設備按照150KG煙包的規(guī)格進行設計,在氣缸選型上選用了一組缸徑為63的氣缸和兩組缸徑為50的氣缸并聯(lián)組合使用,用于200KG煙包的裝箱已超過設計值的33.3%,已經達到了最大值的臨界點,將導致手臂抓緊力不足,容易造成煙包脫落,損壞煙箱。
氣缸載荷能力驗算:
KR360機器人共有3對(6只)手臂用于夾緊煙包,一組缸徑為63的氣缸驅動中部一對手臂,兩組缸徑為50的氣缸分別驅動兩側的兩對手臂,正常情況下,當三對手臂都能接觸到煙包時,其最大靜摩擦力F= f1+f2+f3+f4+f5+f6。
按其設計理念,在工作過程中,至少應有任意兩對手臂能同時接觸到煙包從而避免重心不穩(wěn)使煙包脫落,所以在夾緊過程中只有一對手臂能接觸到的變形嚴重的煙包,不可能對其校正,只能將其手工裝入特殊的標準木箱內進行機器人裝箱。
對于氣缸產生的夾緊力,通過查閱了FESTO氣動元件產品手冊,在0.6MPa壓縮空氣作用下,其不同型號缸徑的返回力理論值為:
50缸徑:N1=990 (牛頓)
63缸徑:N2=1682(牛頓)
通過查閱機械設計手冊,聚氨脂材料與其他材料的摩擦系數(shù)u為0.4---0.6之間,按最小值0.4進行計算驗證。
f=u*N ?得出原各手臂的理論靜摩擦力為:
f1=396(牛) ?f2=396(牛)
f3=672.8(牛)f4=672.8(牛)
f5=396(牛) ?f6=396(牛)
對于200KG重量的煙包,其重力G=200*9.8=1960(牛),當只有兩側的手臂接觸到煙包時,其最大靜摩擦力F= f1+f2+f5+f6=1584(牛),F(xiàn) 經論證,造成機器人煙包脫落的主要原因是:最初機器人氣缸載荷能力不能滿足現(xiàn)狀。 2 解決方案 2.1 確定煙包入箱時的合理位置 無論何種規(guī)格的煙包,通過增加定位擋板,增大煙包停止時的受力面積,使煙包在開包工位處停止時,都??吭谕晃恢谩H糸_包工位處停止位確定,只需要根據(jù)不同煙包規(guī)格調整機械手上料程序,使煙包盡量放在煙箱中間,就可減少煙包磨損煙箱內部篾片的問題。 2.1.1 設計定位擋板 通過表1可以看出,不同規(guī)格的煙包在入箱時,煙包與煙箱的左右側距離不同,大規(guī)格煙包最容易擦到煙箱左側,中等規(guī)格煙包很少擦到煙箱,小煙包左右側距離均比較大,不會擦到煙箱。擋板要有足夠的受力面積,同時高度不能超過機械手夾起煙包后的停頓位置。經過現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)中等規(guī)格煙包的側面面積最大,為S=650mm×700mm,為保證足夠的阻擋力,擋板受力面應盡量接近這一數(shù)值。機械手夾起煙包后的停止高度H=1280mm,擋板高度應小于這一數(shù)值。結合開包工序處運輸輥道支架的實際情況,我們選擇的擋板面尺寸為650mm×500mm。為加強擋板的強度,還應在擋板上加裝三腳架支撐。 擋板示意圖如下所示: 2.1.2 調整機械手入箱程序 固定擋板位置后,考慮到三種煙包的不同規(guī)格,同時兼顧三種煙包入箱位置,通過湊試法改變A、B距離,觀察煙包入箱情況,最終選定將A值增加50mm。這一過程可通過調整煙包入箱時的機械手控制程序來實現(xiàn)。將坐標X值由原來的373.35增加到423.35,程序修改如下: