○ 文/邊俊杰
天津石化化工部大力實施系統(tǒng)全流程優(yōu)化,加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,做大盈利產(chǎn)品總量,創(chuàng)效明顯。
天津石化化工部技術(shù)人員正在檢查產(chǎn)品生產(chǎn)情況。 供圖/王洪哲
“我們通過發(fā)動全員優(yōu)化挖潛,做實29 個創(chuàng)效項目,今年1~2月累計創(chuàng)效2621萬元?!?月14日,在優(yōu)化周例會上,中國石化天津石化化工部副經(jīng)理王銘松說。
今年以來,化工部在深入查找創(chuàng)效工作中存在的問題和不足的基礎(chǔ)上,進(jìn)行“上熱下冷”問題攻關(guān),按照“全員、全過程、全方位、全天候深度創(chuàng)效”模式,強(qiáng)力推動創(chuàng)效工作在基層落地生根、開花結(jié)果。
下午5點,化工部大芳烴車間丙班二甲苯吸附班班長呂偉亞穿戴整齊,又開始了巡檢任務(wù)。他嚴(yán)格執(zhí)行車間的科學(xué)巡檢制度,聽棒、測振儀、測溫儀一樣不落。
加熱爐正常,機(jī)泵壓力表讀數(shù)正常,液位計讀數(shù)正?!宦窓z查下來,一切正常。當(dāng)他巡檢至吸附塔塔底區(qū)域時,看到地面上有一絲油跡?!澳睦飦淼挠哇E?”這一異?,F(xiàn)象立即引起了他的警惕。吸附塔區(qū)域管線多,閥門也不少。他沿著吸附塔平臺爬上爬下,逐層細(xì)心地進(jìn)行排查,忙得滿頭大汗,卻還是沒有發(fā)現(xiàn)漏點蹤跡。
“這到底是哪來的油跡呢?”呂偉亞心里嘀咕著。他來到吸附塔四層平臺上,查看得更加仔細(xì)了。突然,他發(fā)現(xiàn)在轉(zhuǎn)閥動作時液壓油管有液壓油噴濺泄漏。此時,呂偉亞一直懸著的心終于落下了。
隨即,呂偉亞聯(lián)系上值班長劉國有。不一會兒,車間班子、技術(shù)骨干、保運人員來到現(xiàn)場。他們及時制定了隱患應(yīng)急處理方案,在做好安全措施的情況下,用了4分鐘將油管更換完畢。為了增加保護(hù)措施,他們還在轉(zhuǎn)閥的兩個液壓油管上安裝了防磨損緩沖膠皮外套,用以減震減磨。
呂偉亞的這次認(rèn)真巡檢,及時發(fā)現(xiàn)隱患并快速進(jìn)行了處置,避免了裝置生產(chǎn)大幅度波動,甚至是一場非計劃停工。
巡檢是筑牢裝置安全生產(chǎn)最基礎(chǔ)的防線。為此,化工部按照全員、全方位、全空間、全過程、全覆蓋原則,建立無縫隙巡檢體系。外操、班長、值班長、車間職能人員、科室人員在規(guī)定時間進(jìn)行巡檢,在做好正常路線巡檢的同時不放過高點路線,巡檢容易疏忽的線路,縱向到底、橫向到邊、不留死角,確保裝置安穩(wěn)運行。
“防為上,救次之,戒為下”?;げ堪逊阑加谖慈涣袨樯喜摺K麄?nèi)媾挪檠b置工藝流程、設(shè)備設(shè)施等存在的安全風(fēng)險,根據(jù)識別的風(fēng)險制定并落實有效的防范措施,降低風(fēng)險等級。主要領(lǐng)導(dǎo)及班子成員按照風(fēng)險高低、輕重緩急等情況,建立隱患治理臺賬,實行分級、分類管理,跟蹤隱患治理進(jìn)度,確保隱患處于受控狀態(tài)。
截至4月3日,大芳烴裝置吸附塔C601A、B分別累計運行5280天和4974天。裝置使用的吸附劑連續(xù)運行時間超過13年以上且性能指標(biāo)良好,達(dá)到世界同類裝置的先進(jìn)水平。這一成績讓大芳烴車間全體員工備受鼓舞、干勁十足。
運行平穩(wěn)是做優(yōu)指標(biāo)、創(chuàng)效的前提。為此,化工部將裝置平穩(wěn)運行作為創(chuàng)效重點工作來抓。
首先,不斷完善“日平衡、周優(yōu)化、旬決策、月分析”生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制。從生產(chǎn)車間到職能科室,每日、每周、每旬、每月有專人,分別對裝置的原料、產(chǎn)量、能耗等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控,在確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的同時為提前預(yù)判作依據(jù)。另外,通過關(guān)鍵點趨勢圖的變化,不僅直觀地對數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、整理、對比和分析,還為裝置順利做好預(yù)測、優(yōu)化、監(jiān)控和糾偏工作贏得主動,有效提高了裝置平穩(wěn)運轉(zhuǎn)率。截至目前,化工部各裝置工藝參數(shù)平穩(wěn)率保持在99.8%以上。
其次,從“小”抓起。加強(qiáng)生產(chǎn)裝置“小偏差、小異常、小波動”管理,將非計劃停工管理關(guān)口前移,做好事前防范和問題整改。同時,強(qiáng)化對裝置要害設(shè)備和關(guān)鍵部位的監(jiān)督檢查,及時調(diào)整和處理異?,F(xiàn)象,避免生產(chǎn)波動,確保機(jī)組始終處于良好運行狀態(tài)。
再有,在現(xiàn)場展開地毯式隱患排查。全方位盯緊現(xiàn)場低老壞隱患,并將關(guān)鍵機(jī)組、隱患易發(fā)部位、特護(hù)設(shè)備作為重點監(jiān)控對象,做到隱患早發(fā)現(xiàn)、早治理、早根除,不讓一個隱患影響到裝置安全生產(chǎn)。
化工部生產(chǎn)科主任楊軍每天早上的第一件事就是關(guān)注原料和產(chǎn)品的市場行情?!鞍凑债a(chǎn)品盈利能力排序組織生產(chǎn),讓市場風(fēng)向指明裝置努力的方向?!睏钴娬f。
“生產(chǎn)調(diào)優(yōu)出效益”,在化工部已成為共識。他們一竿子插到底,把“先算后干”和“生產(chǎn)圍著市場干”變成了全員行為。市場需要什么就生產(chǎn)什么,哪種產(chǎn)品利潤多就多生產(chǎn)哪種。
化工部了解到對二甲苯作為基礎(chǔ)產(chǎn)品需求較大,價格一路走高。在保證芳烴裝置原料供給質(zhì)量的基礎(chǔ)上,他們將調(diào)優(yōu)生產(chǎn)工藝參數(shù)作為“做大對二甲苯產(chǎn)量”這一重點創(chuàng)效項目的“法寶”,采取大小兩套芳烴裝置聯(lián)動的優(yōu)化方式,充分發(fā)揮大芳烴裝置加工能力,全力以赴生產(chǎn)對二甲苯。同時,由小芳烴裝置輔助進(jìn)行物料平衡和后期物料加工,由此求得對二甲苯產(chǎn)量最大化。
他們多方采集數(shù)據(jù),找出吸附單元最優(yōu)進(jìn)料濃度,將各項工藝參數(shù)控制在最佳范圍內(nèi)。同時,積極調(diào)整歧化異構(gòu)化和重整兩個單元工藝參數(shù),使吸附負(fù)荷從105%穩(wěn)步提高到108%,實現(xiàn)了對二甲苯日產(chǎn)900噸的目標(biāo),創(chuàng)下了新紀(jì)錄。
一直以來,化工部不斷提升產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì),在做好常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)的同時根據(jù)客戶對產(chǎn)品的個性化需求為客戶專項定制產(chǎn)品,客戶滿意度不斷提升。
前不久,化工部接到下游客戶電話,提出提高聚酯產(chǎn)品的粒重標(biāo)準(zhǔn),因為這樣更加有利于他們的生產(chǎn)。
客戶的要求就是標(biāo)準(zhǔn)。為此,化工部在提高聚酯產(chǎn)品粒重過程中,制定詳細(xì)方案,認(rèn)真分析可能影響生產(chǎn)穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的因素,并制定相應(yīng)措施,通過精細(xì)調(diào)整實現(xiàn)過程穩(wěn)定。最終,產(chǎn)品粒重成功控制在客戶要求范圍內(nèi),得到了客戶的充分肯定。
化工部持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量風(fēng)險意識,嚴(yán)把原輔料準(zhǔn)入關(guān)、生產(chǎn)過程控制關(guān)、最終產(chǎn)品出廠關(guān),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險管控,不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。截至目前,對二甲苯、PTA、滌綸短纖維、聚酯切片等產(chǎn)品合格率均保持在100%。
他們高度重視產(chǎn)品售后服務(wù)工作,加強(qiáng)與客戶的協(xié)調(diào)與溝通,并做好技術(shù)指導(dǎo),有效解決了客戶在使用產(chǎn)品過程中存在的問題。