常玉林,蘭野,王希昆,劉德發(fā)
(本鋼集團(tuán)北營公司軋鋼廠,遼寧 本溪117017)
本鋼北營軋鋼廠1780熱軋生產(chǎn)線主軋線共有八套液壓系統(tǒng),所用油品為46號抗磨液壓油,分別為粗軋、精軋、卷取、運(yùn)輸區(qū)域的設(shè)備提供服務(wù)。在液壓系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下,油箱中油液適宜溫度一般在30~50℃,最高不應(yīng)超過65℃[1]。然而,在2015年至2016年期間,各區(qū)域液壓系統(tǒng)出現(xiàn)不同程度的溫度變化(溫升),影響了液壓油的粘度指標(biāo),使各系統(tǒng)漏油量增加,作業(yè)效率下降。本文分析了液壓系統(tǒng)溫升的成因,并提出相應(yīng)的控制措施,從而使系統(tǒng)能在良性穩(wěn)定的工作條件下運(yùn)行,發(fā)揮出更好的作用。
在液壓油的各種物理性質(zhì)中,粘度是重要的性質(zhì)之一。粘度對溫度很敏感,溫度略有升高,其粘度即明顯下降[2]。1780主軋線的八套液壓系統(tǒng),各自有獨(dú)立的冷卻循環(huán)裝置,但自2015年起,各系統(tǒng)油液開始出現(xiàn)不同程度的溫升,油液長時間在55~60℃的狀況下工作。
若油溫長時間過高,則油液粘度下降,油液泄漏增加,密封材料老化,油液氧化,嚴(yán)重影響液壓系統(tǒng)正常工作[3]。與生產(chǎn)初期運(yùn)行可控油溫在45℃左右的工況相比,系統(tǒng)元件的漏油現(xiàn)象增加了;工作泵因油液粘度下降內(nèi)泄增加、效率下降,造成油液溫升,進(jìn)而惡性循環(huán);液壓系統(tǒng)中高溫區(qū)域的管件橡膠制品老化、脫落后元件卡阻現(xiàn)象時有發(fā)生。
現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),軋線液壓系統(tǒng)中的溢流閥主要配置在工作泵(恒壓變量軸向柱塞泵)、執(zhí)行元件、蓄能器等處的管路中,用于各元件過載保護(hù)。溢流閥的調(diào)整壓力是有一定要求的,一般比最大負(fù)載時的工作壓力大 10%~20%[4]。
圖1為溢流閥原理簡圖,在正常工作過程中,這些溢流閥是處于關(guān)閉狀態(tài)不會有油液流過的,如圖1(a)所示;只有當(dāng)溢流閥的調(diào)節(jié)壓力低于系統(tǒng)實(shí)際工作壓力,或者系統(tǒng)意外超壓時才會形成溢流保護(hù),如圖1(b)所示。而長時間的溢流會造成元件與油液摩擦,從而產(chǎn)生熱量。
現(xiàn)場八套液壓系統(tǒng)工作泵出口的溢流閥泄油口管路均有不同程度的溢流,而溢流閥本體也存在不同程度的溫升,即溢流閥設(shè)定壓力與泵工作壓力不匹配。
圖1 溢流閥原理簡圖
各液壓系統(tǒng)所服務(wù)的設(shè)備因工作需求,在執(zhí)行元件的相關(guān)部位配有蓄能器組,便于輔助完成預(yù)期的運(yùn)行目標(biāo)。蓄能器組原理圖如圖2所示。圖2中所示的球閥及溢流閥在系統(tǒng)正常工作時處于常關(guān)狀態(tài),無油流通過。此結(jié)構(gòu)中的溢流閥安全壓力設(shè)定在元件出廠時已經(jīng)通過鉛封鎖定無法調(diào)節(jié),其中的球閥(泄油閥)只有在蓄能器組所對應(yīng)的設(shè)備檢修時才進(jìn)行開啟泄壓。
現(xiàn)場排查時,發(fā)現(xiàn)各液壓系統(tǒng)所對應(yīng)的蓄能器組中,均有或多或少泄油閥關(guān)閉不嚴(yán)的現(xiàn)象。這主要是對應(yīng)的設(shè)備檢修次數(shù)過多,頻繁的開關(guān)造成球閥內(nèi)部封油效果下降,或由于作業(yè)人員習(xí)慣性關(guān)閉不嚴(yán)造成的。而油液在閥門進(jìn)出口的泄漏引起了溫升,其中在運(yùn)輸區(qū)域1號鏈液壓站站內(nèi)蓄能器組表現(xiàn)最為明顯,此處的泄漏直接造成管路溫度達(dá)50℃以上。
圖2 蓄能器組原理圖
現(xiàn)場液壓系統(tǒng)均采用恒壓變量軸向柱塞泵。軸向柱塞泵局部簡圖如圖3所示,柱塞在泵內(nèi)缸體中做往復(fù)運(yùn)動,使油液達(dá)到工作壓力。當(dāng)柱塞與缸體間的配合間隙增大時,其內(nèi)部泄漏也隨之增加,這部分的損失也就轉(zhuǎn)變成熱量,液壓油經(jīng)泵體泄漏油管帶回油箱。
對損壞下線的工作泵進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)元件磨損,柱塞與缸體間劃傷現(xiàn)象較普遍,也就是說,工作泵在運(yùn)行時完全可能存在嚴(yán)重的內(nèi)部泄漏,造成油液溫升。
圖3 軸向柱塞泵局部簡圖
油箱在液壓系統(tǒng)中的主要功能之一是散發(fā)系統(tǒng)工作過程中產(chǎn)生的一部分熱量[1]。油箱液位示意圖如圖4所示,工作現(xiàn)場油箱液位實(shí)際運(yùn)行高度,多數(shù)僅占油箱總高度1/4左右,有的還要更低。容積量少,油液帶回來的熱量還沒經(jīng)過充分的散發(fā)或交換,就重新進(jìn)入系統(tǒng)中工作,再次帶回了新的熱量,如此往復(fù),熱量不斷攀升。
近年,寧夏農(nóng)村飲水工作取得了很大進(jìn)步,農(nóng)村水利基礎(chǔ)條件有了很大改善,自來水受益率達(dá)到了62%,農(nóng)村的飲水基本得到了保障。隨著農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水的持續(xù)發(fā)展,農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民生活用水量不斷增加,但小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村的居住區(qū)缺乏排水設(shè)施,更談不上污水的處理和利用,影響了可持續(xù)發(fā)展,部分地區(qū)群眾期望農(nóng)村供排水設(shè)施同步發(fā)展。此外,一些工程管理仍在沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的管理模式,管理意識淡薄,管理方式和管理手段落后,服務(wù)跟不上,與廣大群眾的期望仍有差距。
圖4 油箱液位示意圖
圖5為供油裝置簡圖,軋線液壓系統(tǒng)中供油管路的總管均并聯(lián)一個二位四通電磁換向閥,如圖5中所示的卸荷閥。該閥與工作泵啟停相聯(lián)鎖,即液壓系統(tǒng)正常工作時電磁閥得電關(guān)閉,使系統(tǒng)達(dá)到工作壓力;當(dāng)系統(tǒng)需要檢修時,隨著工作泵的全部停止,電磁閥失電管路壓力卸荷,處于檢修狀態(tài)。
問題排查的過程中,AGC液壓站的卸荷閥溢流聲音明顯,閥體溫度過高,達(dá)到手不可長時間停留的情況。經(jīng)過停機(jī)手動檢查,發(fā)現(xiàn)閥芯卡阻無法關(guān)嚴(yán),從而導(dǎo)致油液大量溢流而產(chǎn)生溫升。
圖5 供油裝置簡圖
主軋線的液壓系統(tǒng)均在供油、回油、循環(huán)管路中配有相應(yīng)的過濾裝置。濾筒中的濾芯受污染堵塞嚴(yán)重時,過流必然要受影響,濾芯前后的壓降增大,這部分的壓力損失同樣會以熱量的形式轉(zhuǎn)換,并經(jīng)液壓油帶回油箱。
1780 mm運(yùn)輸區(qū)域的2號鏈液壓站,除了存在上述一部分問題外,其所處環(huán)境溫度高,也直接影響了系統(tǒng)的熱交換。由于該站位置在鋼卷庫邊緣,鋼卷冷卻散發(fā)出來的熱量,使液壓站室溫環(huán)境達(dá)到45℃左右,油箱及設(shè)備無法得到良性的熱釋放。
冷卻器配置在生產(chǎn)線的每一套液壓系統(tǒng)中,是液壓系統(tǒng)對油液強(qiáng)制冷卻的重要設(shè)備之一。當(dāng)進(jìn)水管路過濾器污染堵塞時,會造成冷卻器中的進(jìn)水壓力下降,水流速度減緩,不利于油液熱量交換,影響冷卻效果。
通過對上述問題進(jìn)行分析,結(jié)合各系統(tǒng)的實(shí)際情況,在日常設(shè)備運(yùn)行過程中,從點(diǎn)巡檢、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、備件更換周期等方面入手,制定具體措施如下。
(1)對各液壓系統(tǒng)溢流閥進(jìn)行檢查,重新調(diào)整壓力設(shè)定有問題的溢流閥,將溢流閥安全開啟壓力設(shè)定為所在系統(tǒng)工作壓力的1.2倍,在日常點(diǎn)檢過程中,通過手持式測溫槍檢查溢流管是否有明顯溫升,以此判斷是否溢流,保證正常工作時溢流閥處于關(guān)閉狀態(tài)。
(2)重新對蓄能器泄油閥關(guān)閉不嚴(yán)的部位進(jìn)行分析。完善作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),要求員工作業(yè)后確保將泄油閥恢復(fù)到完全關(guān)閉狀態(tài)。在設(shè)備使用過程中,采取觸摸或手持儀器,通過管路溫度變化,判斷是否有泄漏現(xiàn)象。如果確實(shí)是備件本身密封原因,則進(jìn)行更換。
(3)在更換密封、管件、液壓閥等作業(yè)過程中,要求作業(yè)人員及時用清潔材料封堵管口或元件結(jié)合面,提高作業(yè)過程中的污染控制,降低由于污染物進(jìn)入液壓系統(tǒng)造成內(nèi)部元件損傷的機(jī)率,減少系統(tǒng)內(nèi)泄漏。
(4)每三個月進(jìn)行一次油樣化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果以及油箱液位的實(shí)際運(yùn)行高度,有針對性的對油箱補(bǔ)油,提高系統(tǒng)油箱儲油量,改善油品質(zhì)量,保證具有充足的熱交換介質(zhì)。
(5)定期檢查系統(tǒng)中卸荷閥的使用情況。通過聽覺、觸摸、儀器等方法,每周對各系統(tǒng)中的卸荷閥進(jìn)行檢查,如出現(xiàn)聲音或溫度異常,則及時更換處理。
(6)每個月對系統(tǒng)中的供油、回油、循環(huán)管路過濾裝置,進(jìn)行一次過濾前后的壓差檢查,當(dāng)壓差≥0.35 MPa,或者出現(xiàn)壓差發(fā)訊報(bào)警時,立即檢查更換濾芯,清理濾筒;即使濾芯沒有出現(xiàn)壓差報(bào)警,也要在使用6個月時進(jìn)行更換,便于液壓油能有一個好的過流條件。
(7)對于環(huán)境溫度的影響,逐步改善問題環(huán)境的通風(fēng)條件。更換大功率冷卻器,提高強(qiáng)制冷卻效果。在液壓站地面配置軸流風(fēng)機(jī),當(dāng)墻壁上排風(fēng)換氣裝置損壞或缺失時立即進(jìn)行更換,以保證設(shè)備運(yùn)行環(huán)境空氣流通,降低環(huán)境溫度。
(8)恢復(fù)冷卻器循環(huán)管路中缺失或損壞的壓力表,在每天的點(diǎn)巡檢過程中,檢查冷卻水進(jìn)出的壓差變化,當(dāng)壓差≥0.5 MPa時,在周檢修時對濾芯進(jìn)行清洗或更換。特別是在夏季,每個月進(jìn)行一次水濾芯清理及管路反沖洗作業(yè),以保證達(dá)到良好的冷卻效果。
通過對各區(qū)域采取不同的措施,各系統(tǒng)油溫均能控制在50℃左右。油質(zhì)得到了改善,外觀由暗紅色透明依次向深紅色透明、紅色透明及黃色透明狀態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變。同時,油品的粘度也逐步改善,AWC液壓站油品粘度變化見圖6。各系統(tǒng)油液及液壓元件均在理想的溫度范圍內(nèi)工作,橡膠密封件漏油現(xiàn)象逐漸減少,液壓設(shè)備工作質(zhì)量整體得到了顯著提高。
圖6 AWC液壓站油品粘度變化
本鋼北營軋鋼廠1780 mm熱軋帶鋼生產(chǎn)線液壓系統(tǒng)存在油溫異常的問題,通過采取完善設(shè)備點(diǎn)巡檢內(nèi)容,規(guī)范檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制定并嚴(yán)格執(zhí)行合理的備件更換周期等措施后,系統(tǒng)油溫的問題逐步得到改善。改進(jìn)后,設(shè)備在良性工況下運(yùn)行,各系統(tǒng)油液及液壓元件均在理想的溫度范圍內(nèi)工作,減少了故障的發(fā)生,作業(yè)率也得到了提高。