龔繼軍,侯 博,王軍平,蔣 俊,鐘 浩,譚皓尹
(1.中鐵物軌道科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 研究中心,四川 成都 610031;2.中國(guó)中車(chē)青島四方車(chē)輛研究所有限公司 鉤緩事業(yè)部,山東 青島 266000)
輪軌接觸關(guān)系是鐵道車(chē)輛特有的影響車(chē)輛系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)性能的根本原因之一[1-4]。而鋼軌打磨可以改善輪軌接觸關(guān)系,實(shí)現(xiàn)輪軌間的最優(yōu)蠕滑狀態(tài),從而提高車(chē)輛的運(yùn)行平穩(wěn)性[5-7]。許多學(xué)者針對(duì)鋼軌打磨對(duì)輪軌接觸關(guān)系的影響進(jìn)行了研究。池茂儒等[8]采用動(dòng)力學(xué)仿真軟件再現(xiàn)了轉(zhuǎn)向架蛇行頻率與車(chē)體固有頻率達(dá)到共振時(shí)車(chē)輛發(fā)生一次蛇行的現(xiàn)象。李然[9]分析了采用實(shí)測(cè)廓形時(shí)等效錐度與輪軌接觸角等參數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,深入研究了輪軌接觸幾何關(guān)系線(xiàn)性化的方法。董孝卿等[10]采用理論方法計(jì)算了不同的輪軌匹配時(shí)不同等效錐度對(duì)蛇行頻率的影響,開(kāi)展了動(dòng)車(chē)組輪軌匹配時(shí)等效錐度限值等相關(guān)參數(shù)的研究工作。以上研究均沒(méi)有對(duì)動(dòng)車(chē)組異常振動(dòng)區(qū)段鋼軌軌側(cè)異常區(qū)域廓形狀態(tài)進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,也沒(méi)有對(duì)動(dòng)車(chē)組異常振動(dòng)時(shí)車(chē)體運(yùn)行姿態(tài)進(jìn)行測(cè)試分析,對(duì)動(dòng)車(chē)組異常振動(dòng)和輪軌接觸之間的關(guān)系沒(méi)有進(jìn)行對(duì)比分析。
本文對(duì)廣深線(xiàn)某型動(dòng)車(chē)組產(chǎn)生異常振動(dòng)時(shí)車(chē)體振型進(jìn)行分析,通過(guò)建立車(chē)輛動(dòng)力學(xué)模型,結(jié)合側(cè)磨區(qū)段鋼軌廓形、軌面狀態(tài)測(cè)量結(jié)果,分析鋼軌打磨前后實(shí)測(cè)廓形對(duì)車(chē)輛蛇行頻率的影響,提出了動(dòng)車(chē)組異?;蝿?dòng)、鋼軌軌側(cè)異常接觸的解決辦法,并對(duì)鋼軌打磨效果進(jìn)行了驗(yàn)證。
廣深線(xiàn)年通過(guò)總質(zhì)量約36 Mt,全線(xiàn)鋪設(shè)60 kg/m U75V鋼軌。I線(xiàn)(下行)、Ⅱ線(xiàn)(上行)里程0~14 km為4線(xiàn)共用,客貨共線(xiàn)。里程14 km以后只通行該型動(dòng)車(chē)組。通行動(dòng)車(chē)組區(qū)段的換軌時(shí)間主要集中在2009,2010年,近2年未進(jìn)行打磨。該線(xiàn)路的主要問(wèn)題是高速區(qū)段大半徑曲線(xiàn)和直線(xiàn)區(qū)段普遍存在明顯的側(cè)磨,動(dòng)車(chē)組通過(guò)該區(qū)段時(shí)存在頻繁水平加速度超限報(bào)警。
圖1 廣深線(xiàn)橫向振動(dòng)相位關(guān)系
圖2 廣深線(xiàn)垂向振動(dòng)相位關(guān)系
首先在該型動(dòng)車(chē)組異?;蝿?dòng)區(qū)段對(duì)車(chē)體前后端地板面、左右側(cè)地板面加速度進(jìn)行測(cè)試。圖1為實(shí)測(cè)該型動(dòng)車(chē)組頭車(chē)車(chē)體前后端地板面橫向振動(dòng)相位關(guān)系,圖2為頭車(chē)車(chē)體左右側(cè)地板面垂向振動(dòng)相位關(guān)系。從圖1、圖2中可以看出,車(chē)體前后兩端橫向振動(dòng)存在約90°的相位差;車(chē)體左右兩側(cè)垂向振動(dòng)存在約180°的相位差;車(chē)體同時(shí)存在搖頭和側(cè)滾運(yùn)動(dòng)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和鋼軌廓形數(shù)據(jù)分析可知,晃車(chē)區(qū)段鋼軌表面光帶不良,如圖3所示。鋼軌左右股廓形存在較大差異,而較大的差異會(huì)導(dǎo)致不良的輪軌接觸關(guān)系。廣深線(xiàn)運(yùn)行的該型動(dòng)車(chē)組為不銹鋼車(chē)體,氣密性較差,也在一定程度上影響了動(dòng)車(chē)組的乘坐舒適性和車(chē)輛自身的運(yùn)行性能。
圖3 廣深線(xiàn)上行軌側(cè)異常接觸區(qū)域軌面狀態(tài)
通過(guò)對(duì)比鋼軌的實(shí)測(cè)廓形和設(shè)計(jì)廓形發(fā)現(xiàn):該區(qū)段側(cè)磨一側(cè)的鋼軌外側(cè)偏高,內(nèi)側(cè)偏低,且左右股鋼軌廓形相差很大;軌肩較高的廓形無(wú)側(cè)磨,軌肩較低的廓形存在側(cè)磨。由于光帶寬窄交替區(qū)域分布較廣,周期較短(普遍在20~50 m左右),現(xiàn)有的銑磨車(chē)無(wú)法分段操作。如果采用道岔打磨車(chē)進(jìn)行打磨,則分段太多,極大地影響了作業(yè)效率,且這種差異無(wú)法完全消除。所以在制定打磨方案時(shí)選擇貫通處理,確保打磨以后同一股鋼軌前后廓形、左右股廓形差異得到減小。
圖4 打磨前后等效錐度對(duì)比
圖4為異常區(qū)段鋼軌實(shí)測(cè)廓形打磨前后與標(biāo)準(zhǔn)LMA車(chē)輪踏面進(jìn)行匹配時(shí)等效錐度對(duì)比??芍?,動(dòng)車(chē)組與鋼軌軌側(cè)異常區(qū)域進(jìn)行匹配時(shí)的輪軌接觸初始等效錐度從打磨前的0.007提高到打磨后的0.032。以此來(lái)改善輪軌接觸關(guān)系,優(yōu)化車(chē)輛通過(guò)該區(qū)域的平穩(wěn)性能。
從現(xiàn)場(chǎng)的軌面狀況及鋼軌廓形可以看出,交替?zhèn)饶^(qū)段存在明顯的蛇行運(yùn)動(dòng)。鐵道車(chē)輛輪對(duì)因其踏面形狀,在沿鋼軌滾動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一種既橫向移動(dòng)、又繞鉛垂軸轉(zhuǎn)動(dòng)的特有的耦合運(yùn)動(dòng),也稱(chēng)為蛇行運(yùn)動(dòng)。蛇行運(yùn)動(dòng)伴隨車(chē)輛運(yùn)行一直存在,一般在受到激擾后能很快收斂到平衡位置。但當(dāng)輪軌關(guān)系較差或者車(chē)輛本身存在影響運(yùn)行平穩(wěn)性的問(wèn)題時(shí),蛇行運(yùn)動(dòng)的收斂會(huì)減慢或發(fā)生振幅較大的周期性蛇行運(yùn)動(dòng),這將嚴(yán)重影響車(chē)輛的運(yùn)行品質(zhì)。特別是輪軌匹配的錐度較小且車(chē)輛運(yùn)行速度較低時(shí),很可能會(huì)出現(xiàn)車(chē)體的蛇行失穩(wěn)。
2.2.1 自由輪對(duì)仿真模型的建立
自由輪對(duì)的蛇行運(yùn)動(dòng)是最基本、最簡(jiǎn)單的蛇行運(yùn)動(dòng)。無(wú)其他約束的自由輪對(duì)在理想鋼軌上以某一速度前進(jìn)時(shí),輪對(duì)主要有沿y軸的轉(zhuǎn)動(dòng)、沿y軸的橫移yw以及搖頭運(yùn)動(dòng)ψw,而沿y軸的橫移yw以及搖頭運(yùn)動(dòng)ψw的耦合就是自由輪對(duì)的蛇行運(yùn)動(dòng)。
輪對(duì)建模部分參數(shù)見(jiàn)表1。采用SIMPACK軟件建立自由輪對(duì)動(dòng)力學(xué)仿真模型,對(duì)模型中輪軌接觸幾何進(jìn)行線(xiàn)性化處理,導(dǎo)入實(shí)測(cè)鋼軌廓形,修改車(chē)輛的運(yùn)行速度等參數(shù),即可仿真計(jì)算輪對(duì)蛇行運(yùn)動(dòng)的特征。
表1 輪對(duì)建模部分參數(shù)
2.2.2 彈性定位轉(zhuǎn)向架仿真模型的建立
采用SIMPACK軟件建立彈性定位轉(zhuǎn)向架動(dòng)力學(xué)仿真模型,該模型中輪對(duì)的參數(shù)與前一節(jié)中自由輪對(duì)的參數(shù)完全相同,輪對(duì)和構(gòu)架之間通過(guò)一系懸掛連接。對(duì)該模型中輪軌接觸幾何進(jìn)行線(xiàn)性化處理,通過(guò)改變初始鋼軌廓形、運(yùn)行速度等參數(shù),仿真計(jì)算其在不同鋼軌廓形、不同速度下轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)特征。
2.2.3 完全剛性定位轉(zhuǎn)向架仿真模型的建立
完全剛性定位轉(zhuǎn)向架是相對(duì)于彈性定位轉(zhuǎn)向架的一種極端轉(zhuǎn)向架,采用SIMPACK軟件建立完全剛性定位轉(zhuǎn)向架動(dòng)力學(xué)仿真模型時(shí)可以通過(guò)加大一系定位剛度的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2.2.4 整車(chē)仿真模型的建立
動(dòng)車(chē)組是一個(gè)復(fù)雜的多體系統(tǒng),各部件之間存在復(fù)雜的相互作用力和相對(duì)運(yùn)動(dòng),還有輪軌之間的相互作用關(guān)系。因此本文在建模時(shí)對(duì)真實(shí)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,只考慮對(duì)動(dòng)力學(xué)性能影響較大的因素,作出符合實(shí)際情況的模擬。整車(chē)的動(dòng)力學(xué)仿真模型如圖5所示。
圖5 某型動(dòng)車(chē)組整車(chē)動(dòng)力學(xué)仿真模型
2.3.1 自振頻率仿真結(jié)果
表2為某型動(dòng)車(chē)組自振頻率和阻尼比仿真計(jì)算結(jié)果。可以看出車(chē)體上心滾擺頻率在1.095 Hz左右。
表2 某型動(dòng)車(chē)組自振頻率及阻尼比仿真計(jì)算結(jié)果
2.3.2 蛇行頻率仿真計(jì)算結(jié)果
采用前文建立的自由輪對(duì)仿真模型和彈性定位轉(zhuǎn)向架、完全剛性定位轉(zhuǎn)向架的仿真模型,得出鋼軌踏面采用廣深線(xiàn)打磨前后實(shí)測(cè)踏面時(shí)蛇行頻率與車(chē)體固有頻率仿真結(jié)果,見(jiàn)圖6。
圖6 打磨前后蛇行頻率與車(chē)體固有頻率仿真結(jié)果
從圖6(a)中可看出當(dāng)該型動(dòng)車(chē)組以160 km/h速度通過(guò)打磨前實(shí)測(cè)廓形區(qū)段時(shí),動(dòng)車(chē)組轉(zhuǎn)向架蛇行頻率與車(chē)體橫向固有頻率重合,該動(dòng)車(chē)組出現(xiàn)共振,造成車(chē)體平穩(wěn)性和舒適性嚴(yán)重惡化。從圖6(b)中可以看出,進(jìn)行廓形打磨后,由于輪軌匹配時(shí)的等效錐度提高,在速度約110 km/h時(shí)轉(zhuǎn)向架蛇行頻率就與車(chē)體橫向固有頻率重合。根據(jù)廣深線(xiàn)的運(yùn)行交路信息,該型動(dòng)車(chē)組在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中很快通過(guò)110 km/h速度區(qū)間,且該速度級(jí)下動(dòng)車(chē)組車(chē)體橫向共振能量較小,因此車(chē)體即使發(fā)生共振也不會(huì)對(duì)列車(chē)平穩(wěn)性造成較大影響。
鋼軌打磨質(zhì)量指數(shù)(Grinding Quality Index,GQI)代表測(cè)量廓形與設(shè)計(jì)廓形的吻合程度,GQI越高代表測(cè)量廓形與設(shè)計(jì)廓形吻合程度越高。圖7為2017年8月打磨前后廣深線(xiàn)軌側(cè)異常接觸區(qū)段測(cè)點(diǎn)左右股鋼軌平均GQI變化情況,其中測(cè)點(diǎn)1至測(cè)點(diǎn)14分別對(duì)應(yīng)同一條直線(xiàn)內(nèi)側(cè)存在異常接觸的14個(gè)測(cè)點(diǎn)位置。從圖中可以看出,廓形打磨以后GQI均值大幅升高,說(shuō)明鋼軌實(shí)測(cè)廓形與設(shè)計(jì)廓形的吻合程度較打磨前明顯提升,同一直線(xiàn)鋼軌廓形差異得到有效改善。
圖7 打磨前后左右股GQI均值分布
表3為廣深線(xiàn)試驗(yàn)區(qū)間的所有車(chē)載儀超限統(tǒng)計(jì)情況。本次分別統(tǒng)計(jì)了打磨前(2017年7月9日)、打磨后(2017年9月6日)廣深線(xiàn)所有車(chē)載儀的1,2,3,4級(jí)超限情況。
表3 試驗(yàn)區(qū)間所有車(chē)載儀超限數(shù)量統(tǒng)計(jì)
從表3可以看出,打磨后廣深線(xiàn)試驗(yàn)區(qū)間水平加速度超限的統(tǒng)計(jì)數(shù)量比打磨前降低了約94.6%,無(wú)2級(jí) 及以上水平加速度超限;垂向加速度超限的數(shù)量較打磨前降低了94.4%,無(wú)2級(jí)及以上垂向加速度超限。
圖8為廣深線(xiàn)打磨前后的軌道質(zhì)量指數(shù)(Track Quality Index,TQI)均值對(duì)比情況,可以看出,廣深線(xiàn)試驗(yàn)區(qū)段打磨后1個(gè)月TQI均值相比打磨前降低了36.6%,打磨以后鋼軌性能得到了明顯改善。
圖8 試驗(yàn)區(qū)間打磨前后TQI均值
圖9—圖11為廣深線(xiàn)試驗(yàn)區(qū)段打磨前后軌檢數(shù)據(jù)對(duì)比情況,數(shù)據(jù)源自軌檢車(chē)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)??梢钥闯觯蚰?個(gè)月后,試驗(yàn)區(qū)段的三角坑、水平加速度、垂向加速度均明顯降低,鋼軌狀況得到極大的改善。
圖9 試驗(yàn)區(qū)間打磨前后三角坑變化情況對(duì)比
圖10 試驗(yàn)區(qū)間打磨前后水平加速度變化情況對(duì)比
圖11 試驗(yàn)區(qū)間打磨前后垂向加速度變化情況對(duì)比
圖12為試驗(yàn)區(qū)段打磨前后軌面狀態(tài)對(duì)比。從圖12(a)、圖12(c)中可以看出,打磨前軌面光帶不良,軌距角存在接觸現(xiàn)象,從圖12(b)、圖12(d)可以看出,打磨1個(gè)月后,打磨前廣深線(xiàn)存在光帶異常的區(qū)段軌面狀態(tài)良好,光帶分布合理。
圖12 試驗(yàn)區(qū)段打磨前后軌面狀態(tài)對(duì)比
表4統(tǒng)計(jì)了廣深線(xiàn)試驗(yàn)區(qū)段大機(jī)打磨前1周(6月17日—6月24日)、打磨后1周(10月17日—10月24日)平均每天水平加速度、垂向加速度各級(jí)報(bào)警數(shù)量。可以看出,打磨前1周平均每天垂向加速度Ⅰ級(jí)報(bào)警111處,打磨后1周平均每天(10月17日—10月19日)降低85處;打磨前1周平均每天水平加速度Ⅰ級(jí)報(bào)警547處,打磨后1周平均每天減少534處;打磨前平均每天水平加速度Ⅱ級(jí)報(bào)警96處,打磨后減少91處;打磨前平均每天水平加速度Ⅲ級(jí)報(bào)警14處,打磨后減少13處。
表4 打磨區(qū)段水平加速度、垂向加速度報(bào)警數(shù)量
本文針對(duì)廣深線(xiàn)某型動(dòng)車(chē)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生異?;蝿?dòng)的機(jī)理進(jìn)行分析,建立了車(chē)輛動(dòng)力學(xué)模型,分析晃車(chē)區(qū)段鋼軌打磨前后實(shí)測(cè)廓形對(duì)蛇行頻率的影響,提出了動(dòng)車(chē)組異?;蝿?dòng)、鋼軌軌側(cè)異常接觸的解決辦法,并對(duì)打磨效果進(jìn)行了驗(yàn)證。
1)在廣深線(xiàn)某型動(dòng)車(chē)組車(chē)體存在異?;蝿?dòng)區(qū)段,車(chē)體前端和后端地板面橫向振動(dòng)相位圖表明,動(dòng)車(chē)組同時(shí)存在搖頭和側(cè)滾運(yùn)動(dòng)。
2)仿真結(jié)果表明,某型動(dòng)車(chē)組以160 km/h左右速度運(yùn)行在打磨前實(shí)測(cè)廓形區(qū)段時(shí),動(dòng)車(chē)組轉(zhuǎn)向架蛇行頻率與車(chē)體橫向固有頻率重合,該動(dòng)車(chē)組出現(xiàn)共振,造成車(chē)體平穩(wěn)性和舒適性嚴(yán)重惡化;廓形打磨將適當(dāng)提高輪軌匹配時(shí)的等效錐度,此時(shí)轉(zhuǎn)向架蛇行頻率在速度比較低時(shí)就與車(chē)體橫向固有頻率重合,車(chē)輛運(yùn)行到正常運(yùn)營(yíng)速度后避開(kāi)了共振區(qū),車(chē)體不會(huì)產(chǎn)生較大的振動(dòng)。
3)打磨后廓形與設(shè)計(jì)廓形在關(guān)鍵接觸區(qū)域的擬合程度基本吻合,打磨后光帶分布合理,輪軌接觸關(guān)系得到極大改善。
4)打磨后隨著同一股鋼軌廓形差異的減小,輪軌橫向力的變化幅值也會(huì)隨之得到有效改善。隨著左右股廓形的差異、同一股鋼軌前后廓形差異的減小和輪軌匹配關(guān)系的改善,車(chē)體晃動(dòng)問(wèn)題得到明顯改善。
5)引起動(dòng)車(chē)組異常振動(dòng)的原因眾多。從車(chē)輛自身的特點(diǎn)來(lái)說(shuō),影響車(chē)輛運(yùn)行穩(wěn)定性的因素包括等效錐度、抗蛇行減振器參數(shù)、一系二系懸掛的參數(shù)、車(chē)體質(zhì)量、蠕滑水平、摩擦因數(shù)等。因此,后續(xù)還需要考慮更多影響因素,對(duì)車(chē)體及轉(zhuǎn)向架建立多參數(shù)動(dòng)力學(xué)模型,從而更準(zhǔn)確地研究如何改善動(dòng)車(chē)組輪軌關(guān)系,提高車(chē)輛對(duì)線(xiàn)路的適應(yīng)性和車(chē)輛運(yùn)行平穩(wěn)性。