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        基于PLC的脫硫自動噴吹系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2019-05-29 11:07:08苗渤鈺
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年9期
        關(guān)鍵詞:脫硫程序設(shè)計(jì)

        苗渤鈺

        摘 要:介紹了鐵水脫硫自動控制系統(tǒng)的組成和設(shè)計(jì)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)噴吹自動化的必要條件,分析了脫硫噴吹關(guān)鍵工藝參數(shù)的優(yōu)化配置,以及噴吹過程的常見故障和解決方法。

        關(guān)鍵詞:脫硫;噴吹;控制流程;程序設(shè)計(jì)

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.119

        1 脫硫系統(tǒng)組成及工藝

        隨著現(xiàn)代工業(yè)和科技的飛速發(fā)展,對鋼材質(zhì)量的要求日益提高。為降低連續(xù)鑄鋼所產(chǎn)生的內(nèi)部裂紋,提高鋼坯表面質(zhì)量,減少煉鋼的石灰消耗量等,在煉鋼之前有必要對鐵水進(jìn)行脫硫工藝處理。

        煉鋼脫硫系統(tǒng)包括鐵水罐車、噴吹系統(tǒng)、測溫取樣系統(tǒng)、扒渣機(jī)和液壓系統(tǒng)。噴吹系統(tǒng)作為脫硫的核心部分,主要由噴粉罐和噴槍構(gòu)成。噴粉罐貯存用于脫硫的石灰(CaO)和顆粒鎂(Mg)。噴吹開始后,通過向噴槍吹入高壓氮?dú)鈱⑹液皖w粒鎂噴入預(yù)脫硫的鐵水中。兩種脫硫劑在噴吹管線內(nèi)按規(guī)定的比例混合在一起,通過對噴粉罐壓力和粉劑間噴吹速率的控制調(diào)節(jié)最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確地命中目標(biāo)硫。

        2 噴吹控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 硬件設(shè)計(jì)

        為實(shí)現(xiàn)噴吹系統(tǒng)的自動控制,采用西門子S7-400 PLC做主站,S7-300 PLC做從站,主站PLC控制噴槍上下動作、測溫取樣、扒渣和煙氣除塵。從站控制噴粉罐下料及稱重、液壓系統(tǒng)和鐵水罐車行走。

        主站和從站之間采用Profibus DP協(xié)議實(shí)現(xiàn)通信,通過為現(xiàn)場各從站分配唯一的地址,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和對現(xiàn)場設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。此外,主站PLC通過工業(yè)以太網(wǎng)和上位機(jī)(HMI)、工程師站以及二級服務(wù)器進(jìn)行通信。

        2.2 程序設(shè)計(jì)

        采用Step7軟件編程,人機(jī)界面采用WinCC Flexible制作,程序設(shè)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分成公共系統(tǒng)控制和子系統(tǒng)控制兩部分。公共系統(tǒng)主要控制上料粉倉和氮?dú)庀到y(tǒng)。子系統(tǒng)控制各脫硫站的執(zhí)行機(jī)構(gòu),如變頻器、升降電機(jī)、液壓機(jī)構(gòu)、扒渣器、鐵水罐車行進(jìn)、各種閥門開關(guān)和調(diào)節(jié)等。下面具體說明噴吹控制程序的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。

        (1)控制模式。脫硫控制模式包括自動、手動和就地操作三種模式。程序默認(rèn)以自動模式初始化。自動模式的特點(diǎn)是,系統(tǒng)和所有設(shè)備由PLC直接控制,整個過程由程序設(shè)定的邏輯按步驟順序執(zhí)行,操作人員干預(yù)量最??;手動模式需要操作人員通過HMI(人機(jī)界面)設(shè)定各種參數(shù),并確認(rèn)滿足各項(xiàng)條件后才可進(jìn)行。就地操作模式通過機(jī)旁操作箱進(jìn)行控制,該模式一般在設(shè)備檢修時使用。

        (2)控制流程。程序采用逐層調(diào)用,首先由系統(tǒng)組織塊調(diào)用噴吹功能塊,噴吹功能塊中接著調(diào)用噴吹初始塊和噴吹步序塊,初始塊包括啟動條件、參數(shù)模型(如噴粉比、噴吹速率、粉氣比、下料重量、初始溫度)、中斷聯(lián)鎖條件、過程復(fù)位等。當(dāng)條件滿足且設(shè)備狀態(tài)正常,噴吹步序塊被調(diào)用執(zhí)行。噴吹過程按步進(jìn)行(圖1),每完成一步通過相應(yīng)條件觸發(fā)下一步,直到最后一步完成整個噴吹。

        脫硫噴吹前必須滿足以下初始條件:氮?dú)鈮毫φ#幌到y(tǒng)處于自動模式;噴槍動作條件滿足;噴槍和測溫取樣槍處于上限位;鐵水罐車在工作位;擋煙門、渣坑關(guān)閉;扒渣機(jī)停止或扒渣臂處于減速位;鐵水罐處于水平位;噴吹系統(tǒng)的全部切斷閥和調(diào)節(jié)閥無故障報警;系統(tǒng)無急停信號;噴粉罐的罐壓無報警,稱重和料位均正常。以上條件滿足后,操作人員根據(jù)進(jìn)站鐵水的含S量,輸入脫硫粉劑的用量,啟動噴吹進(jìn)行脫硫。

        3 設(shè)計(jì)要點(diǎn)

        由于采用復(fù)合噴吹法,該技術(shù)核心涉及粉劑混合比、粉劑噴吹速率的控制和調(diào)節(jié),通過合理設(shè)定脫硫劑的比率,優(yōu)化調(diào)節(jié)噴吹速度,達(dá)到在設(shè)定時間內(nèi)準(zhǔn)確命中目標(biāo)硫。程序設(shè)計(jì)中,緊緊圍繞這些要素進(jìn)行展開。

        3.1 粉劑比率優(yōu)化

        根據(jù)噴吹石灰粉(CaO)/鎂粉(Mg)數(shù)量對鎂粉利用率的影響,可見當(dāng)石灰(CaO)/鎂粉(Mg)的比值在2.5~7.0范圍內(nèi)時,鎂粉利用率呈現(xiàn)出上升->穩(wěn)定->下降的趨勢,結(jié)合本廠的實(shí)際生產(chǎn)情況,將粉劑比限定在3.0~5.0區(qū)間比較合適,因此在程序設(shè)計(jì)時,將粉劑比設(shè)定在這一區(qū)間,同時允許操作人員根據(jù)實(shí)際情況在區(qū)間內(nèi)對其調(diào)整,增加了靈活性。

        3.2 噴吹速率控制

        實(shí)際生產(chǎn)中,由于脫硫劑噴吹速率控制不佳經(jīng)常影響到脫硫效果,為了使噴吹罐內(nèi)的脫硫粉劑能夠均勻、平穩(wěn)地噴入輸送管道,防止管道出現(xiàn)因栓塞而導(dǎo)致噴吹中斷,程序中針對噴吹罐下方出料口輸送調(diào)節(jié)閥的控制進(jìn)行改進(jìn),通過在噴吹開始階段將輸送閥門給定一個初始開度,而不讓其處于關(guān)閉狀態(tài),這樣有利于噴吹初期脫硫粉劑在管道中流動的均勻和穩(wěn)定,之后在噴吹階段計(jì)算機(jī)根據(jù)二級服務(wù)器下發(fā)的模型(包括粉劑重量、粉劑比、噴吹速率)來控制其開度,在噴吹過程中計(jì)算機(jī)還可根據(jù)實(shí)際工況調(diào)整噴吹速率,使閥門開度保持在合理范圍內(nèi)。

        4 常見故障和處理方法

        脫硫噴吹過程涉及的設(shè)備和步驟較多,各個環(huán)節(jié)銜接緊密,經(jīng)常會由于某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題而導(dǎo)致噴吹過程的中斷,如主氮?dú)饬髁窟^低、噴吹壓力和噴粉罐罐壓過大、助吹氣體流量過低、噴吹速率不穩(wěn)等造成管道料栓而無法繼續(xù)噴吹。為了能夠及時發(fā)現(xiàn)和捕捉故障,在程序畫面中增加趨勢和報警記錄,通過查看趨勢圖,可以快速準(zhǔn)確地定位故障點(diǎn),方便維修人員及時處理。

        5 結(jié)束語

        鐵水脫硫自動化是煉鋼生產(chǎn)過程最基本的自動化,其為生產(chǎn)所必需,通過對噴吹氮?dú)鈮毫?、噴吹罐差壓、噴吹速度、粉劑量、閥門開度的控制,使復(fù)雜的脫硫噴吹過程能夠?qū)崿F(xiàn)精確控制的目的,最終提高硫的命中率,為生產(chǎn)純凈鋼提供了保障,也為企業(yè)帶來了效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]翟興華.鐵水預(yù)脫硫噴吹系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[M].武漢鋼鐵設(shè)計(jì)研究院,1999.

        [2]王貴平.鐵水爐外噴粉脫硫經(jīng)驗(yàn)?zāi)P偷难芯縖D].東北大學(xué),2003.

        [3]賈新風(fēng).鐵水脫硫噴吹自動化控制系統(tǒng)簡介[M].唐山不銹鋼有限責(zé)任公司,2015.

        [4]孫中強(qiáng).鐵水脫硫預(yù)處理的理論及工藝研究[M].東北大學(xué),2006.

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