吳濤
摘 要:安全生產(chǎn)、降低煤耗是熱力發(fā)電廠生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容。本文分析探討了影響300MW汽輪機組經(jīng)濟性的因素和提高機組經(jīng)濟性的措施,并結合實際論述了節(jié)能管理技術、節(jié)能改造技術和運行調(diào)整技術。
關鍵詞:300MW;汽輪機組;經(jīng)濟性;措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.07.191
我國已是世界電力生產(chǎn)第二大國,但單位GDP能耗卻高于世界平均水平,能源浪費和環(huán)境污染問題日益嚴峻。要貫徹國家“把節(jié)約資源作為基本國策”的方針,電力工業(yè)是節(jié)能減排的重點行業(yè)。300MW汽輪發(fā)電機組作為目前我國主力發(fā)電機組之一,有著極大的節(jié)能潛力可挖掘。需要調(diào)動各方面生產(chǎn)人員積極性,通過節(jié)能降耗減排,促進資源集約利用,保護綠水青山,改善人民生活質(zhì)量。
1 提高汽輪發(fā)電機組經(jīng)濟性的節(jié)能管理措施
(1)設置經(jīng)濟運行管理機構(崗位),制定相關管理制度,推進發(fā)電機組經(jīng)濟運行制度化、專業(yè)化、日常化。
(2)開展培訓,不斷提高工作人員的節(jié)能意識和執(zhí)行節(jié)能技術措施的能力。
(3)建立生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)機組優(yōu)化運行。機組優(yōu)化運行是對發(fā)電廠進行節(jié)能管理的模式,以單元機組為對象,以降低供電煤耗為目標,通過對機組運行數(shù)據(jù)分析、診斷和耗差分析計算,指導運行人員優(yōu)化調(diào)整,以提高機組效率,降低機組煤耗。
(4)開展機組經(jīng)濟運行競賽。利用生產(chǎn)實時監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù),建立以機組供電煤耗為核心的評價指標體系,開展生產(chǎn)運行班組節(jié)能競賽并獎優(yōu)罰劣;同時,對生產(chǎn)中積極促進/違反節(jié)能生產(chǎn)的行為進行獎懲。
(5)積極對標行業(yè)內(nèi)同類型機組先進經(jīng)濟指標,尋找差距,積極探索改進措施;鼓勵生產(chǎn)技術人員開展節(jié)能創(chuàng)新和運行方式優(yōu)化,不斷提高機組運行經(jīng)濟性。
2 提高汽輪發(fā)電機組經(jīng)濟性的節(jié)能改造措施
(1)汽輪機通流改造。解決早期國產(chǎn)引進型機組裝備落后,運行經(jīng)濟性差的問題。國產(chǎn)引進型300MW機組高、中壓汽缸效率低、汽封漏汽量大,通過更換具有先進通流特性的隔板、轉(zhuǎn)子等通流部件,采用新型布萊登汽封,僅僅保留起支撐作用的外缸,使高壓缸內(nèi)效率達到89%,中壓缸內(nèi)效率達到90%,提高了機組經(jīng)濟性。
(2)應用電動機調(diào)速節(jié)電技術。泵與風機是火電廠的重要輔機,其種類和數(shù)量多,耗電量大。提高泵與風機的運行效率,主要途徑是采用適當?shù)恼{(diào)速技術。發(fā)電廠目前常用的調(diào)速節(jié)電技術有變頻調(diào)速、變極調(diào)速、永磁傳動調(diào)速等。
大中型異步電動機采用變極調(diào)速時一般采用雙速異步電動機,我廠循環(huán)水泵電機改造為單繞組雙速電動機后,高/低轉(zhuǎn)速為:425r/min/370r/min,電機功率變?yōu)?300KW/1650KW,采用低速運行時電機電流從230A降低至160A,能耗下降31%。
變頻調(diào)速方式,轉(zhuǎn)速能平滑地連續(xù)改變,容易實現(xiàn)調(diào)節(jié)自動化,節(jié)能效果好。我廠對凝結水泵加裝變頻器,經(jīng)測試,300MW負荷下凝泵電流從原92A降低至50.5A,150MW負荷下凝泵電流從原75A降低至19A??梢姴捎酶邏鹤冾l器調(diào)速,可以大大降低凝結水泵電流,在低負荷下節(jié)電效果更加明顯。
永磁傳動器是以永磁材料和導體盤為傳扭元件,通過磁力與感應磁場耦合技術傳遞扭矩,可調(diào)節(jié)氣隙改變轉(zhuǎn)速。我廠對6kV閉式冷卻水泵加裝永磁調(diào)速裝置,300MW工況下,閉式泵電機電流從28A下降至18A,節(jié)電明顯。
(3)疏水、回熱系統(tǒng)改造。國產(chǎn)引進型300MW機組疏水系統(tǒng)設計冗余大,閥門多。由于疏水閥前后差壓大,機組啟停后閥門易出現(xiàn)內(nèi)漏。這部分漏入的蒸汽使凝汽器熱負荷增加,機組真空下降,熱耗上升。通過改造疏水系統(tǒng),優(yōu)化連接方式,大大減少內(nèi)漏。
開發(fā)利用鍋爐排煙余熱,提高回熱運行效能。鍋爐排煙溫度可達120~150℃,在電除塵入口增設一組低溫省煤器,將#7、#8低壓加熱器出口的凝結水引至低溫省煤器吸收鍋爐排煙余熱,溫度升高約20℃,再回到凝結水系統(tǒng)#6低壓加熱器,既降低鍋爐排煙溫度,排擠的蒸汽又增加作功,提高了機組經(jīng)濟性。
(4)發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。凝汽式火電廠約60%的熱量通過凝汽器損失掉,發(fā)電效率一般只有40%左右,如果在發(fā)電的同時供熱,實行熱電聯(lián)產(chǎn),可以減少冷源損失,提高熱效率。
3 提高汽輪發(fā)電機組經(jīng)濟性的運行調(diào)整
(1)優(yōu)化分配機組負荷,使全廠發(fā)電煤耗最優(yōu)。對于300MW機組,參與電力系統(tǒng)調(diào)峰時,可通過機組間負荷分配,使全廠發(fā)電煤耗最優(yōu)。對公司4臺300MW機組進行煤耗率數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)近期投產(chǎn)的機組發(fā)電煤耗率低于前期投產(chǎn)的機組;每臺機組的發(fā)電煤耗率隨著負荷的升高而降低,這就決定了并列機組間采用負荷最優(yōu)分配策略,使全廠發(fā)電煤耗最優(yōu)。
(2)優(yōu)化及效果分析。以各機組煤耗率特性為基礎,經(jīng)優(yōu)化計算可以求出全廠總負荷在各機組間最優(yōu)分配方案:升負荷時應優(yōu)先升煤耗率較低的,然后升煤耗率較大的。降負荷時則與之相反。采用最優(yōu)負荷分配策略比平均分配負荷時煤耗率低。
(3)提高機組真空值。對300MW純凝機組,真空每提高0.1kPa,可節(jié)約0.3g標準煤。應通過試驗,確定各負荷下最佳真空值和循環(huán)水泵組合及聯(lián)絡運行方式。對開式循環(huán)水系統(tǒng),由于泥沙和生物質(zhì)沉積,增大了凝汽器鈦管傳熱阻力,減少了冷卻水通流面積,增大了凝汽器端差。應適時開展凝汽器反沖洗,提高鈦管換熱面清潔度,提高換熱效率。定期開展真空嚴密性試驗,300MW機組真空嚴密性試驗值應<130Pa/min,對嚴密性不合格機組開展排查治理。
(4)開展啟、停機經(jīng)濟運行方式創(chuàng)新。在機組啟動階段,利用凝汽器熱井中積存的凝結水沖洗凝結水管道、除氧器和鍋爐管道,避免白白排往地溝,節(jié)約制水成本。用輔助蒸汽預熱給水,加快鍋爐點火后起壓速度,縮短機組總啟動時間,降低啟動階段能耗。
鍋爐啟動投用電動給水泵時,需運行約12小時才能切換至汽動給水泵,電動給水泵功率高,耗電量大。采用輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)汽動給水泵向鍋爐上水,單臺汽泵即可維持開機,完全不需啟動電動給水泵,節(jié)約了廠用電。
制定輔機停運指導卡,停機后及時停止循環(huán)水泵、凝結水泵、鍋爐風機等大功率設備。
綜上所述,通過提高節(jié)能意識,加大節(jié)能教育和培訓力度,加快節(jié)電技術推廣應用和熱電聯(lián)產(chǎn),優(yōu)化設備運行方式,能夠有效提高汽輪發(fā)電機組運行經(jīng)濟性。
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