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        660MW機(jī)組低壓汽封溫度異常處理及改進(jìn)

        2019-05-21 04:53:14谷生虎
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2019年6期
        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)

        谷生虎

        摘 要:針對2臺660 MW超超臨界機(jī)組低壓汽封調(diào)整困難、溫度超標(biāo)及軸封帶水等問題,經(jīng)過分析表明,調(diào)整問題主要是測點(diǎn)位置離霧化噴嘴過近、溫度異常主要是測點(diǎn)處代表性不強(qiáng),通過現(xiàn)場系統(tǒng)檢查、調(diào)查研究、確定處理方案,并結(jié)合機(jī)組檢修分步落實,解決了低壓汽封溫度異常引起的超溫、帶水、摩擦、振動等一系列問題,提高了機(jī)組安全性。

        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);低壓汽封;超溫;帶水

        中圖分類號:TK263 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        0 概述

        蕪湖發(fā)電公司2臺機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N660-25/580/600型超超臨界凝汽式汽輪機(jī),汽封系統(tǒng)采用自密封汽封系統(tǒng),即在機(jī)組正常運(yùn)行(60 %以上負(fù)荷)時,由高、中壓缸軸端汽封的漏汽經(jīng)噴水減溫后向低壓缸軸端汽封供汽的汽輪機(jī)汽封系統(tǒng),多余漏汽經(jīng)溢流站溢流至#8低壓加熱器或凝汽器;在機(jī)組啟動或低負(fù)荷運(yùn)行階段,汽封供汽由外來蒸汽(輔汽)提供。主機(jī)的低壓段軸封汽母管為小機(jī)的軸封汽提供汽源。該汽封系統(tǒng)從機(jī)組啟動到滿負(fù)荷運(yùn)行,全過程均能按機(jī)組汽封供汽要求自動進(jìn)行切換。要求在所有運(yùn)行工況下,溫度調(diào)節(jié)站均自動維持低壓汽封腔室處溫度在121 ℃~177 ℃。由于低壓汽封系統(tǒng)主要是防止低壓缸軸端部分的空氣漏入汽缸,但如果低壓汽封溫度低于這個范圍,會由于過熱度小造成軸封處帶水,特別是在正常運(yùn)行或熱態(tài)啟動中,安全風(fēng)險更大;另一方面,還需考慮轉(zhuǎn)子汽封處的金屬溫度較汽缸要高,軸封汽又要保證與其溫差不可過大,避免冷卻轉(zhuǎn)子而影響差脹變化。

        該廠機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行后,低壓汽封先后發(fā)生了以下問題:1)低壓汽封溫度難于控制,溫度波動大;2)低壓汽封溫度顯示在185 ℃~200 ℃,不符合技術(shù)監(jiān)督要求;3)低壓汽封帶水,低壓軸封磨損,瓦振大。經(jīng)過多次處理、完善與改進(jìn)后,徹底解決了低壓汽封問題。

        1 改進(jìn)措施

        首先,低壓汽封溫度難于控制,溫度波動大,查看低壓汽封溫度曲線,發(fā)現(xiàn)與低壓汽封減溫水調(diào)整門曲線幾乎同步波動,反應(yīng)過于靈敏,低壓汽封難于控制到穩(wěn)定的溫度。通過檢查現(xiàn)場安裝情況,發(fā)現(xiàn)低壓汽封母管直管段較短,由于位置原因母管有上揚(yáng)趨勢,導(dǎo)致安裝溫度測點(diǎn)位置未能按說明書要求,安裝在噴嘴后不小于12.1 m處,現(xiàn)場實際安裝位置僅3 m左右,低壓汽封減溫水未能充分霧化,使測量溫度驟降立即關(guān)閉減溫水調(diào)門,過關(guān)后溫度急劇上升,導(dǎo)致溫度隨減溫水調(diào)節(jié)閥大幅度波動而難以控制穩(wěn)定。根據(jù)分析采取將溫度測點(diǎn)移位至母管末梢——A、B側(cè)低壓缸三通前(距噴嘴距離13 m處),運(yùn)行一段時間,基本穩(wěn)定在170 ℃~180 ℃,基本解決了低壓汽封難以調(diào)節(jié)的故障。

        其次,隨著凝泵深度變頻節(jié)能調(diào)整,供低壓汽封減溫水的壓力下降,使低壓汽封減溫水調(diào)節(jié)閥開度在100 %時,低壓汽封仍超過低壓汽封上限值(177 ℃)。并在集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督檢查中提出:1號機(jī)低壓汽封供汽溫度189 ℃,超過運(yùn)規(guī)高限定值,要求落實整改。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),#1、2機(jī)均存在調(diào)節(jié)閥全開,低壓汽封只能控制在180 ℃~200 ℃,調(diào)取現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析見表1。

        從表1可以看出,低壓汽封母管溫度隨著凝結(jié)水壓力的降低而升高。

        從現(xiàn)場系統(tǒng)布置和運(yùn)行狀況分析原因:

        (1)噴嘴或濾網(wǎng)堵塞:凝結(jié)水雜母系統(tǒng)布置在凝結(jié)水系統(tǒng)末端,機(jī)組啟停管道中聚集銹垢、雜物造成調(diào)整門卡澀、濾網(wǎng)堵塞;易導(dǎo)致冷卻水量少,低壓軸封減溫器噴水霧化效果不好,不能起到噴水減溫作用。

        (2)低壓軸封母管溫度是隨機(jī)組負(fù)荷的變化以及凝泵變頻運(yùn)行凝結(jié)水壓力的高低而變化,說明減溫水調(diào)節(jié)閥通流不夠,100 %開度不能滿足調(diào)節(jié)需要(廠家提供同類機(jī)組出現(xiàn)過因設(shè)計時為工頻凝泵壓力,實際運(yùn)行時為變頻出力,導(dǎo)致減溫水壓力低于設(shè)計值,通過改進(jìn)噴嘴解決)。

        (3)測點(diǎn)溫度的真實性,代表性不強(qiáng)。

        經(jīng)專業(yè)會討論,在停機(jī)中分別對濾網(wǎng)進(jìn)行檢查、清洗,霧化噴嘴疏通試驗,均未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。進(jìn)一步檢查低壓汽封冷卻水調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)閥進(jìn)出口門、旁路門及管道檢查,亦沒有發(fā)現(xiàn)異常。聯(lián)系廠家定制改進(jìn)型噴嘴,按改造方案在U201A級檢修中更換時,檢查發(fā)現(xiàn)低壓汽封穿缸管道未按要求進(jìn)行套管保護(hù),可能存在明顯降溫現(xiàn)象,經(jīng)比對檢查運(yùn)行中#1機(jī)組,低壓汽封顯示190 ℃,但低壓汽封管道溫度較低,拆開低壓汽封儀表接頭處積水明顯。結(jié)合歷次機(jī)組啟動中低壓軸封處有異音、振動,檢修中解體發(fā)現(xiàn)低壓軸封磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場討論決定:暫不更換低壓汽封減溫水噴嘴,采取將低壓汽封經(jīng)低壓缸的穿缸管道全部增加保護(hù)套管,并在離低壓軸封最近的汽封管道上增加4個低壓缸軸封腔室溫度測點(diǎn),采用用4個腔室溫度取中值控制減溫水開度,保留原母管溫度測點(diǎn)進(jìn)行比對、驗證。

        2 改造效果

        經(jīng)改進(jìn)實施后,低壓汽封腔室控制溫度正常(#3~6軸封腔室溫度分別為160 ℃、174 ℃、155 ℃及130 ℃),調(diào)節(jié)性能可靠,低壓軸封無帶水、啟動中振動等現(xiàn)象。根據(jù)DCS中參數(shù)比較,增加完整的保護(hù)套管后,低壓汽封母管溫度較低壓軸封腔室溫度約高了70 ℃左右,說明原缺少套管的低壓汽封穿缸管道溫度降應(yīng)更大,即原低壓汽封母管“超溫”(189 ℃),實際低壓軸封腔室溫度在100 ℃左右,低于低壓汽封最低值121 ℃,導(dǎo)致因過熱度小而產(chǎn)生軸封帶水現(xiàn)象。該次改進(jìn)既保證了低壓軸封真實溫度在合格范圍內(nèi),又解決了低壓軸封帶水的安全隱患,完全達(dá)到了預(yù)期效果。

        3 結(jié)語

        發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)中,經(jīng)常會遇到基建遺留問題、運(yùn)行方式變化、機(jī)組老化等原因造成的一系列問題,影響機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。汽輪機(jī)低壓汽封溫度,尤其是低壓汽封腔室中軸封溫度的過熱度,直接影響機(jī)組軸系的摩擦、振動,甚至導(dǎo)致機(jī)組非停事件。因此專業(yè)人員根據(jù)原廠說明書、技術(shù)資料以及現(xiàn)場實際情況,及時進(jìn)行處理、優(yōu)化改進(jìn)非常必要,也是保證機(jī)組安全運(yùn)行的技術(shù)保障。特別是在當(dāng)前火電行業(yè)發(fā)展趨勢下,機(jī)組靈活性調(diào)度、深度調(diào)峰及對外供熱,均會改變機(jī)組性能的變化,設(shè)備優(yōu)化與技術(shù)改造尤為重要。

        參考文獻(xiàn)

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