何飛德,俞軍霞,倪 波,李宏梅
(浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 金華 321000)
近年隨著燃機發(fā)電小時數(shù)逐漸縮小,余熱鍋爐存在長期停運可能,干法保養(yǎng)作為中長期保養(yǎng)主要手段[1],其保養(yǎng)控制措施好壞,直接影響鍋爐管保養(yǎng)效果和成本。如何經(jīng)濟有效地做好強制循環(huán)余熱鍋爐長期停爐干法保養(yǎng)工作,還需要不斷探討和摸索。
強制循環(huán)余熱鍋爐因自身爐膛內(nèi)部鍋爐管排水平安裝布置特點限制,采用傳統(tǒng)熱爐放水加余熱烘干操作達不到干法保養(yǎng)效果,而導(dǎo)致爐內(nèi)鍋爐管內(nèi)部積水腐蝕。某燃機發(fā)電廠強制循環(huán)余熱鍋爐中長期停爐采用熱爐放水加余熱烘干十八胺成膜保養(yǎng),實施1 年后,鍋爐管內(nèi)壁下部積水結(jié)垢較嚴(yán)重見圖1、圖2,割管進行結(jié)垢量計算已達到酸洗要求,管內(nèi)部積水痕跡較為明顯,積水部位金屬表面腐蝕較重(見圖2),為減緩管內(nèi)壁金屬積水、結(jié)垢腐蝕問題,對該爐熱力系統(tǒng)采用羥復(fù)合酸進行循環(huán)化學(xué)清洗[2]。
圖1 鍋爐管內(nèi)窺檢查
圖2 鍋爐管樣品
目前國內(nèi)燃機發(fā)電廠余熱鍋爐主要分為自然循環(huán)和強制循環(huán)2 種結(jié)構(gòu)類型,自然循環(huán)余熱鍋爐中長期保養(yǎng)采用傳統(tǒng)熱爐放水余熱烘干干法保養(yǎng)較為普遍,其熱干風(fēng)吹掃局部進行實踐運用[3-4],強制循環(huán)余熱鍋爐目前暫無相關(guān)干法保養(yǎng)優(yōu)化的運用。以下針對傳統(tǒng)熱爐放水加余熱烘干方法在強制循環(huán)余熱鍋爐運用中存在鍋爐管積水原因進行分析,并制定相應(yīng)改進措施。
熱爐放水加余熱烘干的傳統(tǒng)保養(yǎng)方法在換熱鍋爐管垂直安裝的自然循環(huán)余熱鍋爐上運用較為廣泛。因其在鍋爐放水時管內(nèi)爐水受系統(tǒng)壓力和水自身重力從下集箱排出,無法存在鍋爐管內(nèi),少量附著在管壁上的水珠或水膜,被鍋爐余熱汽化蒸發(fā)從上集箱排出,有一定的保養(yǎng)效果。而強制循環(huán)余熱鍋爐鍋爐管為水平安裝(見圖3),以該類型余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器為例,高壓蒸發(fā)器管箱Ⅰ和Ⅱ串聯(lián)布置,其鍋爐管Φ38 mm×3.5 mm,高壓蒸發(fā)器管箱Ⅰ單根鍋爐管總長約40 m,4 個彎頭,介質(zhì)在管道內(nèi)流動的阻力較大,在熱爐放水后期壓力和熱量較低時,爐水或蒸汽較難排出,且水平安裝的鍋爐管在長期運行下容易出現(xiàn)變形,從而破壞原有鍋爐管的疏水坡度,加劇鍋爐管積水問題,圖1 中鍋爐管的腐蝕也主要集中在管道底部位置。鍋爐管積水和系統(tǒng)內(nèi)氧氣含量超標(biāo)是導(dǎo)致鍋爐管內(nèi)部腐蝕的直接原因。
圖3 管箱中鍋爐管布置
在系統(tǒng)內(nèi)濕度和含氧量超標(biāo)的情況下,其腐蝕主要是飽和水膜中鐵被氧化產(chǎn)生Fe2O3和Fe(OH)3,是腐蝕電池的陰極去極化劑,即在陰極發(fā)生反應(yīng):
該反應(yīng)使高價鐵再還原成低價鐵,其代價是作為陽極的鐵被腐蝕,同時高價氧化鐵在還原成磁性氧化鐵時還要放出氧氣,即:
因此,系統(tǒng)中含氧量增加,隨之加速金屬表面腐蝕,其腐蝕速度一般要比運行期間快得多。隨著鍋爐管內(nèi)壁腐蝕,氧化鐵增加,管內(nèi)壁便粗糙,加速了金屬表面結(jié)垢物沉淀,特別是粗糙度加大的位置更容易結(jié)垢。粗糙度的增加明顯會促進結(jié)垢速率與結(jié)垢量的增加[5],這是由于粗糙表面生產(chǎn)氧化膜后,將會使表面變得更加凹凸不平,這些部位為成核、附著和化學(xué)表面活性提供了附加場所,縮短了結(jié)垢的誘導(dǎo)期,并使結(jié)垢速率增加,并且在流動條件下,粗糙度的增加也減小了流體層流底層的厚度,有利于污垢的沉積。結(jié)垢層內(nèi)含有金屬的腐蝕物,在鍋爐運行中垢層導(dǎo)熱性能差,使得管壁溫度升高,滲透到沉積層下面的鍋爐水會發(fā)生劇烈蒸濃,并由于受到結(jié)垢層阻礙,不易與鍋爐管中水混合均勻,最終使結(jié)垢層下各種雜質(zhì)的濃度很高,長期不加控制將加速金屬腐蝕,導(dǎo)致大面積鍋爐管腐蝕。
(1)提高放水壓力、余熱烘干和負壓抽汽
提高放水初始壓力至0.7 MPa,余熱烘干后對系統(tǒng)進行隔離,利用水低壓汽化原理,將汽機真空建立對鍋爐熱力系統(tǒng)進行負壓抽汽(軸封供汽應(yīng)滿足要求),高壓系統(tǒng)負壓建立見圖4、高壓系統(tǒng)溫度變化見圖5。整個負壓抽汽過程累計抽出鍋爐熱力系統(tǒng)汽體凝結(jié)水約5 t,熱力系統(tǒng)內(nèi)相對濕度仍大于60%RH。因爐膛內(nèi)部放水后剩余熱量較少且爐膛通風(fēng)散熱較大,特別是低壓系統(tǒng)、除氧系統(tǒng)本身溫度較低,導(dǎo)致抽汽后期鍋爐管內(nèi)積水不容易汽化。
(2)啟動燃機烘爐
圖4 高壓汽包真空變化
圖5 高壓系統(tǒng)溫度變化
將燃機至全速空載烘爐見圖6,燃機排煙溫度約270 ℃,烘爐初期各系統(tǒng)排氣后有較多蒸汽冒出,烘爐后期檢測透氣口相對濕度均大于60%RH,且無明顯下降趨勢。烘爐可以將鍋爐絕大部分積水解決,當(dāng)烘干后期系統(tǒng)內(nèi)部壓力達到平衡,管阻力大于蒸汽流動動力,蒸汽將受阻不再流動,在爐膛冷卻后蒸汽重新凝結(jié)成水遺留在管壁內(nèi)部。采用定期啟動燃機全速空載進行烘爐[6],該措施需要考慮鍋爐末級管排、管箱承重吊耳受熱強度,還有烘爐的經(jīng)濟性。
圖6 啟燃機烘干溫度曲線
(3)增加熱干風(fēng)裝置
裝置出風(fēng)量按照熱力系統(tǒng)水容積的2 倍設(shè)計,保證一定出風(fēng)溫度和壓力,裝置自帶除濕功能,分別接入高、低壓系統(tǒng)。烘爐結(jié)束后及時投用熱干風(fēng)設(shè)備對鍋爐熱力系統(tǒng)進行吹掃,吹掃主要設(shè)備流程見圖7,吹掃應(yīng)包括取樣管道、疏水管道、壓力變送管道。初期投入熱干風(fēng)吹掃,系統(tǒng)濕度下降較為緩慢,隨吹掃時間增加,濕度下降較為明顯,濕度變化、吹掃時間見圖8。通過熱干風(fēng)每天吹掃,熱力系統(tǒng)管道相對濕度逐漸能夠達到要求,但停止吹掃后濕度會升高,分析其主要原因為:爐內(nèi)鍋爐管遺留凝結(jié)水、燃機烘爐不能涉及爐外大多數(shù)熱力管道。
圖7 熱干風(fēng)吹掃流程
圖8 濕度變化
在傳統(tǒng)熱爐放水、余熱烘干的基礎(chǔ)上,通過增加啟動燃機全速空載,利用排煙繼續(xù)加熱爐膛內(nèi)鍋爐管,已經(jīng)證明可以將絕大多數(shù)積水蒸發(fā)排除,少量蒸汽會因為管道阻力遺留在爐膛內(nèi)部,另外啟動燃機烘爐不能加熱爐外管道,管道內(nèi)積水無法排除,熱力系統(tǒng)內(nèi)部濕度不能達標(biāo)。
干風(fēng)裝置定期投入運行,可以將燃機烘爐后遺留在鍋爐管內(nèi)部濕氣或凝結(jié)水逐漸帶走,且吹掃可以覆蓋爐外所有汽水管道,可彌補啟動燃機烘爐不足之處,通過干風(fēng)吹掃熱力系統(tǒng)濕度可控。
啟動燃機烘爐加熱干風(fēng)裝置吹掃基本解決了強制循環(huán)余熱鍋爐傳統(tǒng)熱爐放水余熱烘干缺陷,提高了保養(yǎng)效果。改進后的干法保養(yǎng)初期,熱力系統(tǒng)內(nèi)部濕度需要一定時間才能得到控制,一定程度上影響保養(yǎng)效果。改進實施后,干法保養(yǎng)首次啟爐前,鍋爐進水后高壓爐水水樣為微紅,實驗室化驗得到鐵離子濃度見表1,首次啟爐后爐水指標(biāo)與之前比較數(shù)據(jù)見表2。
表1 首次啟爐前爐水鐵離子含量
表2 首次啟爐前后汽水部分指標(biāo)
本次干法保養(yǎng)優(yōu)化方案以“《火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)》中系統(tǒng)相對濕度應(yīng)小于等60%RH 或含氧量小于等于2%”的要求為基礎(chǔ),對傳統(tǒng)熱爐放水、余熱烘干適用條件進行分析,并結(jié)合強制循環(huán)余熱鍋爐自身結(jié)構(gòu)特點及保養(yǎng)案例進行分析、總結(jié)及改進優(yōu)化,得出強制循環(huán)余熱鍋爐在傳統(tǒng)保養(yǎng)措施基礎(chǔ)上,增加啟動燃機全速短時烘爐加定期熱干風(fēng)吹掃的保養(yǎng)方式,基本解決了強制循環(huán)余熱鍋爐采用傳統(tǒng)干法保養(yǎng)的不足,通過以上改進措施有效減緩金屬腐蝕,提高保養(yǎng)效果,且降低保養(yǎng)成本。建議控制措施如下:
(1)熱爐放水后及時啟動燃機烘爐,結(jié)束后在受熱面未冷卻前及時投入熱干風(fēng)吹掃,吹掃范圍應(yīng)包括爐內(nèi)所有受熱面、爐外主要管道及取樣管、疏水管、壓力變送引壓管等,吹掃過程中系統(tǒng)末端疏水閥應(yīng)開啟,清除烘干過程中殘留蒸汽或積水,有利于吹掃效果和相對濕度控制,最終降低干法保養(yǎng)經(jīng)濟性。
(2)針對干法保養(yǎng)初期系統(tǒng)內(nèi)部濕度控制需要一定時間的問題,建議配置1 套制氮裝置,氮氣濃度大于等于99%,干燥的氮氣替代熱干風(fēng),在啟動燃機烘爐后熱力系統(tǒng)及時投入充氮,保證系統(tǒng)內(nèi)部含氧量小于2%、相對濕度應(yīng)小于60%RH。
(3)干法保養(yǎng)結(jié)束后及時取樣化驗爐水鐵離子濃度,以分析保養(yǎng)效果及相應(yīng)改進措施。