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        擠壓機主減速器軸承故障分析

        2019-05-15 09:55:54劉曉東
        設備管理與維修 2019年3期
        關(guān)鍵詞:故障

        劉曉東

        (寧夏寶豐能源集團股份有限公司,寧夏銀川 753200)

        0 引言

        擠壓機是聚烯烴裝置的關(guān)鍵設備,其正常運行與否直接關(guān)系到所在裝置乃至全廠設備的穩(wěn)定運行。其作用是將細小的聚烯烴粉料產(chǎn)品熔融造粒,使聚合物性能穩(wěn)定,便于貯存和運輸。在造粒過程中,由于加入各種添加劑,如防靜電劑、防老化、抗紫外線助劑等,使產(chǎn)品質(zhì)量得以改進,達到預定要求。該設備由混煉機、熔融齒輪泵、換網(wǎng)器、切粒機、潤滑油系統(tǒng)、液壓油系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、閉式冷卻水系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)和切粒水系統(tǒng)組成。

        該機組型號CMP335,由日本制鋼所(JSW)制造,設計生產(chǎn)能力為39.6 t/h;主電機功率9600 kW,轉(zhuǎn)速980 r/m;螺桿直徑335 mm,長徑比 26;螺桿轉(zhuǎn)速 241 r/m(高速),193 r/m(低速)。目前主要生產(chǎn)S1003和K8003兩種牌號,熔融指數(shù)約為3。

        主減速器為混煉機的核心設備,其將電機的輸入速度減少到規(guī)定的輸出速度,并將輸出扭矩分布到混煉機螺桿上(表1)。輸出速度通過變速桿轉(zhuǎn)換成兩級速度,即高速或低速。輸出軸配備有止推軸承以承受螺桿的推力。

        表1 混煉機減速器的主要技術(shù)參數(shù)

        1 故障的出現(xiàn)

        2018年4月17日,正在運行的主減速器輸入軸軸承溫度傳感器TZI-4007A異常升高,振動傳感器VI4002A/B/C/D/E波動超過量程,現(xiàn)場伴有異響。操作人員通過降低負荷的方式,異常并未消除。停機切換至高速擋后,TZI-4007A的溫度穩(wěn)定在70℃,振動VI-4002A/B/D仍超量程?,F(xiàn)場判斷減速器輸入軸驅(qū)動側(cè)軸承故障。

        停機拆檢主減速器,發(fā)現(xiàn)輸入軸驅(qū)動側(cè)軸承A保持架斷裂,軸承內(nèi)圈和外圈的滾道嚴重磨損和剝落。檢查過程中還發(fā)現(xiàn),二級軸G2齒輪處滾動體點蝕損傷,手動旋轉(zhuǎn)軸承時不順暢(表2)。

        為了降低事故對生產(chǎn)的影響,立即組織對該減速器的檢修準備工作。由于該設備是由日本制造,邀請減速器及擠壓機廠家技術(shù)人員到廠指導檢修。

        表2 故障軸承信息

        2 故障原因分析

        認真對故障軸承進行檢查,分析故障發(fā)生的原因。

        2.1 外觀檢查

        2.1.1 A軸承(圓柱滾子軸承)

        內(nèi)圈:在電機側(cè)(標記側(cè))滾道上觀察到片狀剝落,片狀剝落分布在整個圓周的寬度中心。沒有標記的一側(cè)滾道沒有剝落,但有可能是雜質(zhì)造成的壓痕(圖1)。

        圖1 A軸承滾道

        外圈:在電機側(cè)(標記側(cè))滾道上,一定的周向范圍內(nèi)觀察到與滾子寬度相同的剝落現(xiàn)象。在螺桿側(cè)(無標記側(cè))滾道上,沒有剝落,有可能由雜質(zhì)造成的周向條紋和凹痕。在外圈寬度中心也觀察到較寬的磨損痕跡。外圈的外表面在載荷區(qū)有腐蝕(圖2)。

        滾動體:滾動體表面有剝落、裂紋和粗糙的表面。由于磨損嚴重,有的表面已磨平,有的邊緣已磨圓(圖3)。

        保持架:保持架磨損、變形,部分破損。根據(jù)內(nèi)/外圈和滾動體的損壞情況,保持架可能有二次損壞的現(xiàn)象(圖4)。

        2.1.2 B軸承(深溝球軸承)

        內(nèi)圈:在滾道上,從中心到標記側(cè)在整個圓周上觀察到摩擦腐蝕壓痕。內(nèi)表面有裂縫和劃痕,看起來像安裝缺陷(圖5)。

        外圈:內(nèi)孔呈橢圓形變形,在整個圓周上從中心到無標記側(cè)的滾道上觀察到摩擦腐蝕壓痕。外表面有輕微的蠕變(圖6)。

        滾動體:所有的滾動球上都發(fā)現(xiàn)了摩擦腐蝕壓痕(圖7)。

        保持架:沒有異常磨損,只有滾動球的接觸痕跡(圖8)。

        圖2 A軸承外圈

        圖3 A軸承滾動體

        圖5 B軸承內(nèi)圈

        圖6 B軸承外圈

        2.2 故障分析

        采用因子分析對軸承故障進行分析(表3)。其中,○表示分析結(jié)果沒有問題;△表示可能是故障的原因。

        對故障因素進行詳細如下分析。

        (1)機械強度。軸承A在高速/低速運行中設計使用壽命為40 000 h;軸承B在電機額定轉(zhuǎn)矩傳遞時,有超過負載2倍的強度。

        (2)含非金屬夾雜物。軸承A由于嚴重損壞,無法對材料進行詳細的研究。因此,不能排除非金屬夾雜物存在的可能性。

        圖7 B軸承滾珠

        圖8 B軸承保持架

        表3 軸承破壞的因子分析

        (3)啟動轉(zhuǎn)矩。軸承B由于內(nèi)孔橢圓變形,可能承受過大的啟動扭矩。

        (4)異常載荷。軸承A僅在電機側(cè)(標記側(cè))有剝落,部分剝落在外圈滾道上,不在整個圓周上。這一觀察結(jié)果表明,在對電機側(cè)施加推力載荷時,由于某種原因引起的過大的徑向載荷,如果外圈不向軸向移動,軸承A可能會受到異常載荷的作用。軸承B由于內(nèi)圈變形,在短短3 a內(nèi)出現(xiàn)較高程度的摩擦腐蝕壓痕,可能是受到異常載荷或高振動。

        (5)潤滑油油量。生產(chǎn)中確保油位在視鏡的1/2~2/3處,且潤滑油泵連續(xù)運行無中斷。

        (6)潤滑油不合格或變質(zhì)。每個月的潤滑油分析報告顯示,潤滑油油質(zhì)合格。

        (7)潤滑油中的雜質(zhì)。軸承A損壞情況表明潤滑油中的雜質(zhì)不是軸承故障的主要原因。滾道和滾動體表面的磨損應該是由剝落引起的二次損傷。

        3 結(jié)論

        雖然還不能確定軸承故障的原因,但是根據(jù)以上調(diào)查,認為這2個軸承故障的可能原因如下。

        3.1 軸承A

        (1)軸承僅在電機側(cè)(有標記側(cè))有剝落,且不是在整個圓周上,部分在外圈上。這說明,徑向載荷和推力載荷同時作用于電機一側(cè)軸承,徑向載荷過大,限制了外圈的軸向運動。推力載荷通常是由于溫度變化引起的軸向伸長。滾道和滾動體由于異常載荷而產(chǎn)生剝落,造成了軸承的損傷。其他磨損、劃痕和凹痕是由剝落造成的二次損傷。

        軸承A設計為軸向自由移動,不受限制。在正常情況下,外圈運動應與軸的伸長保持一致。然而,外圈的移動可能受到過大徑向負荷的限制。輸入軸和電機軸之間的對中偏差可能會增加標記側(cè)軸承的徑向載荷。如果徑向載荷過高,可能會干擾外圈的正常移動。

        外圈外表面的腐蝕會影響外圈的移動。然而,齒輪減速器一般都會有一定的腐蝕,損壞的外圈腐蝕并不會嚴重到影響軸向移動。外圈外表面的污染也會干擾外圈的運動。然而,由于外圈沒有由雜質(zhì)引起的損壞跡象,因此雜質(zhì)不可能是故障產(chǎn)生的原因。

        (2)另一種可能的剝落原因是非金屬夾雜物,這種夾雜物可能存在于軸承材料中,通過常規(guī)的無損檢測很難檢測到。軸承A由于嚴重損壞,無法對材料進行詳細的研究。

        (3)減速器輸入軸驅(qū)動側(cè)設計為一盤軸承,而同類裝置部分設計為兩盤軸承支撐,因此該軸承位置的安全余量較低。

        3.2 軸承B

        (1)內(nèi)裝軸承B的齒輪傳動扭矩時,內(nèi)圈和外圈旋轉(zhuǎn)無差異,滾道和滾動體總是在同一位置接觸。在這種情況下,油膜在正常載荷下可能有破壞的傾向,并存在輕微摩擦,很難避免摩擦腐蝕壓痕。然而,在正常負載下造成如此嚴重的摩擦腐蝕壓痕現(xiàn)象必須花費更長的時間。由于內(nèi)圈變形,任何沖擊載荷或過大載荷都可能施加在軸承上,在相對較短的時間內(nèi)造成過度的摩擦腐蝕壓痕。摩擦腐蝕壓痕會在軸承的手動旋轉(zhuǎn)中造成不順暢的感覺。

        (2)另一種可能導致摩擦腐蝕壓痕現(xiàn)象的原因是潤滑油質(zhì)量差,無法在滾道與滾動體表面的接觸面上形成油膜。于是,接觸面上的輕微摩擦會變得嚴重并加速摩擦腐蝕壓痕。這一原因可以通過每月的潤滑油分析報告排除。

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