孫晉鵬 楊利偉 孫艷清
(1.棗礦集團(tuán)中興建安工程有限公司,山東 棗莊 277000;2.棗礦集團(tuán)濱湖煤礦,山東 棗莊 277000)
工作面順槽巷道支護(hù)強(qiáng)度隨著采深增加而增大,支護(hù)工序占用工時(shí)比重不斷增加,制約掘進(jìn)單機(jī)水平提升。局部區(qū)域的圍巖松動(dòng)圈及壓力分布情況不能全面掌握,雖采取“錨網(wǎng)索+架棚”的復(fù)合支護(hù)仍然不能較好地解決巷道頂板破碎、底鼓等難題。濱湖煤礦對(duì)16煤深部圍巖結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究分析,在16117材料巷實(shí)施“高強(qiáng)度、低密度”深部巷道支護(hù)工藝,取得較好成果。
在巷道支護(hù)技術(shù)方面,根據(jù)不同地質(zhì)條件,本著因地制宜、注重實(shí)效的原則,相繼進(jìn)行了一系列的優(yōu)化創(chuàng)新,具體分為四個(gè)階段:
(1)埋深-500m以上的裸體支護(hù)工藝。埋深在-500m以上161西采區(qū)上部5個(gè)工作面、161東采區(qū)的工作面,頂板均為裸體支護(hù),這種支護(hù)工藝簡(jiǎn)單,用時(shí)少,有利于掘進(jìn)水平提升,但易造成頂板局部不穩(wěn)定。
(2)埋深在-500m~ -550m的“中強(qiáng)度、低密度”支護(hù)工藝。161西采區(qū)中部標(biāo)高在-500m~ -550m之間的8個(gè)工作面,工作面順槽采用錨桿支護(hù)工藝,支護(hù)工序用時(shí)略有增加,對(duì)掘進(jìn)單進(jìn)水平影響不大,頂板相對(duì)較穩(wěn)定。
(3)埋深在-550m~ -650m的“高強(qiáng)度、中密度”支護(hù)工藝。161西采區(qū)下部標(biāo)高在-550m~ -650m之間的3個(gè)工作面,圍巖壓力明顯增大,工作面順槽采用“錨網(wǎng)索”全錨支護(hù)工藝,增加了巷道支護(hù)的可靠性,缺點(diǎn)是增加工序,用時(shí)較多,制約單進(jìn)水平提升。
(4)-650m以下的“高強(qiáng)度、低密度”支護(hù)工藝。隨著采深的增加,支護(hù)改革及時(shí)跟進(jìn),雖然總結(jié)出一系列深部圍巖分布規(guī)律,但在16111、16115運(yùn)輸巷沿空送巷施工時(shí),仍出現(xiàn)前掘后整、多次擴(kuò)修的現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)研學(xué)習(xí),目前正在施工的16117材料巷創(chuàng)新實(shí)施了“高強(qiáng)度、低密度”頂板全錨索支護(hù)技術(shù),工藝簡(jiǎn)單,成本低廉,效果顯著。
在16煤深部應(yīng)力集中區(qū)頂板采用全錨索支護(hù)技術(shù)尚屬首次,沒(méi)有成功經(jīng)驗(yàn)可以參考,完全借鑒到其他煤礦調(diào)研學(xué)習(xí)的注漿錨索支護(hù)技術(shù),并委托中國(guó)礦業(yè)大學(xué)研究分析深部開(kāi)采圍巖變形破壞機(jī)理,制定切實(shí)可行的圍巖控制技術(shù)方案。在此基礎(chǔ)上礦成立了技術(shù)攻關(guān)小組,抓好該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、實(shí)施、觀測(cè)、研討、改進(jìn)等工作。通過(guò)在施工過(guò)程中不斷檢驗(yàn)、修正支護(hù)參數(shù),取得了較好的效果。
3.1.1 對(duì)比法論證
在16111材料巷、16115材料巷沿空送巷施工時(shí),頂板錨桿錨固長(zhǎng)度為2m,幫錨錨固長(zhǎng)度為1.6m,掘進(jìn)期間幫部變形、底鼓現(xiàn)象較輕,最大變形量約為0.3m,頂板壓力始終相對(duì)穩(wěn)定,完整性好。在工作面推采工程中,由于超前壓力影響,幫及底板變形量變大,最大至0.5m,超前段頂板整體下沉。為此,在施工16117材料巷時(shí),頂幫均需增加錨固深度,提高支護(hù)的可靠性。
3.1.2 深部圍巖破碎機(jī)理觀測(cè)法
在鄰近的16112材料巷合理布置觀測(cè)站,實(shí)測(cè)圍巖松動(dòng)圈、錨桿受力、頂板巖層離層等圍巖變形破壞關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),掌握在深部開(kāi)采條件下巷道變形破壞規(guī)律。
通過(guò)對(duì)4個(gè)測(cè)站、24個(gè)鉆孔進(jìn)行測(cè)試,測(cè)站Ⅰ鉆孔揭示的松動(dòng)圈范圍0~1m,測(cè)站Ⅱ鉆孔揭示的松動(dòng)圈范圍0~1.5m,測(cè)站Ⅳ鉆孔揭示的松動(dòng)圈范圍0~1m??梢钥闯觯牧舷镯敯宓耐暾暂^差(測(cè)站Ⅲ除外),頂板局部區(qū)域有破碎、離層或裂隙發(fā)育現(xiàn)象。大的破碎帶多位于1m以?xún)?nèi),離層及裂隙發(fā)育帶多位于2m以?xún)?nèi),所設(shè)計(jì)巷道圍巖為較穩(wěn)定圍巖,屬中松動(dòng)圈,未經(jīng)過(guò)松動(dòng)圈測(cè)試的巷道可參考相似巷道實(shí)測(cè)結(jié)果進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì),見(jiàn)圖1、圖2。
3.1.3 建立簡(jiǎn)單連續(xù)梁模型論證
巷道開(kāi)挖后,頂板的應(yīng)力發(fā)生改變重新分布,應(yīng)力由零增加到應(yīng)力峰值,然后由應(yīng)力峰值降低,慢慢降低到原巖應(yīng)力。依據(jù)巷道周邊的應(yīng)力改變規(guī)律,劃分出來(lái)幾個(gè)區(qū)域,破碎區(qū)、塑性區(qū)、彈性區(qū),通過(guò)支護(hù)的合理選擇將巷道圍巖控制在彈性區(qū)范圍內(nèi)。
圖 1 裂隙和離層帶示意圖
圖2 頂板鉆孔成像柱狀圖
圖3 錨桿支護(hù)巷道受力簡(jiǎn)圖
圖4 全錨索支護(hù)巷道受力簡(jiǎn)圖
由于巷道是對(duì)稱(chēng)的矩形,因而簡(jiǎn)化的梁兩端受力也是對(duì)稱(chēng)的。梁的兩端受巷道圍巖固定,因而將梁看做固支梁。其中梁的厚度為h,梁的長(zhǎng)度為l,巷道的跨度為l1,巷道一幫距梁端距離為l2,巷高為b。通過(guò)對(duì)比分析,采用全錨索支護(hù)后(見(jiàn)圖4),頂板加固拱厚度、跨度增加,最大應(yīng)力區(qū)向巷道兩側(cè)推移,幫部雖有變形,但相對(duì)于圖3變形量較小。
3.1.4 理論分析計(jì)算
當(dāng)松動(dòng)圈大于1.5m時(shí),一般采用組合拱理論計(jì)算,當(dāng)松動(dòng)圈小于1.5m時(shí),選用懸吊理論計(jì)算,因本礦的實(shí)測(cè)松動(dòng)圈均小于1.5m,所以可使用懸吊理論計(jì)算。
懸吊理論認(rèn)為錨桿的作用是將下部不穩(wěn)定的巖層懸吊在上部穩(wěn)定的巖層上,阻止軟弱破碎巖層垮落。懸吊理論只考慮了錨桿的被動(dòng)抗拉作用,根據(jù)不穩(wěn)定巖層厚度計(jì)算錨桿長(zhǎng)度,根據(jù)錨桿懸吊的不穩(wěn)定巖層重量計(jì)算錨桿直徑和間排距。
(1)錨桿長(zhǎng)度
錨桿長(zhǎng)度用下式計(jì)算:
式中:
L-錨索長(zhǎng)度,m;
LP-圍巖松動(dòng)圈厚度,1.5m;
L1-錨索錨入松動(dòng)圈以?xún)?nèi)穩(wěn)定巖層的深度,一般按經(jīng)驗(yàn)取0.5m;
L2-錨索在巷道中的外露長(zhǎng)度(包括錨具長(zhǎng)度),一般取0.35m。
(2)錨桿錨固力與直徑
錨桿錨固力應(yīng)不小于被懸吊不穩(wěn)定巖層的重量,用下式計(jì)算:
式中:
Q-錨桿錨固力,kN;
K-安全系數(shù),一般取1.5~2;
ɑ1、ɑ2-錨桿間排距,m;
γ-不穩(wěn)定巖層平均容重,kN/m3。
如果錨桿錨固力與桿體的破斷力相等,則錨桿直徑可由下式得出:
式中:
Q-錨索設(shè)計(jì)錨固力,300kN/根;
Δ-錨索材料抗拉強(qiáng)度。
(3)錨桿間排距
當(dāng)錨桿間排距相等時(shí),即ɑ=ɑ1=ɑ2,則間排距為:
式中:
ɑ-錨索間排距,m;
Q-錨索設(shè)計(jì)錨固力,kN;
LP-道頂板被懸吊擠壓的破碎巖體厚度,m;
γ-被懸吊巖石的容重;
K-安全系數(shù);
經(jīng)驗(yàn)算,16117材料巷頂板采用全錨索支護(hù),錨索規(guī)格Φ21.8×4000mm,間排距1.5×1.5m,錨索盤(pán)規(guī)格300×300×16mm,錨注3根錨固劑。幫部采用錨網(wǎng)支護(hù),錨桿規(guī)格Φ18×2000mm全螺紋錨桿,間排距1100×1300mm,錨桿盤(pán)規(guī)格250×250×12mm。錨索預(yù)緊力不低于200 kN,幫部錨桿預(yù)緊扭矩不小于150N·m。可根據(jù)頂幫變化情況,技術(shù)修改變更支護(hù)參數(shù)。
16117 工作面東臨16115工作面采空區(qū),16117材料巷與采空區(qū)留設(shè)5m煤柱沿空送巷,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1620m,標(biāo)高在-670m~-740m 之間,施工期間沿16煤頂板灰?guī)r掘進(jìn),煤厚度平均1.3m,頂板為十下灰?guī)r,平均厚度4.5m,硬度系數(shù)大于6,底板為砂質(zhì)泥巖,遇水膨脹。自8月份實(shí)施錨索代替錨桿、配合大錨盤(pán)護(hù)幫支護(hù)工藝以來(lái),已施工約300m,工藝簡(jiǎn)單,成本低廉,效果顯著。
(1)打錨索孔:鉆頭Ф29mm,鉆孔要直,錨索鉆孔施工的過(guò)程中,必須保證“三徑”(鉆孔Φ29mm、錨索Φ21.8mm、藥卷Φ23mm)合理匹配。
(2)錨固:錨索鉆孔施工完畢后,立即安裝樹(shù)脂藥卷,并保證樹(shù)脂藥卷推到孔底,推進(jìn)鋼絞線擠壓樹(shù)脂藥卷入孔底,攪拌30s,保證鋼絞線深入孔底。
(3)安裝錨索盤(pán)、錨具:裝上大錨索托板,卡緊鎖具并將其托到緊貼頂板。
(4)張緊:錨固15min后進(jìn)行初次緊固,安裝預(yù)緊力不得低于200kN。
(1)-650m以深巷道頂幫圍巖得到了更為有效的控制,避免了前掘后整“多次擴(kuò)修”的被動(dòng)局面,以16111材料巷、16115材料巷后期擴(kuò)修為例,可減少4個(gè)月、減少投入1支掘進(jìn)隊(duì)伍的整修量。
(2)簡(jiǎn)化了支護(hù)工序占用時(shí)間,每米減少鉆孔施工長(zhǎng)度6m,減少工序用時(shí)20min/m,較原先可提高單進(jìn)6m/d,有效地促進(jìn)了單進(jìn)水平的提升。
(3)經(jīng)濟(jì)效益可觀,單從支護(hù)材料費(fèi)用計(jì)算,取消頂板錨桿使用錨索支護(hù)后,每米可節(jié)省投入約120元,僅8月份節(jié)約材料費(fèi)用3.6萬(wàn)元。
(4)支護(hù)工作量大大降低,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了工人的幸福指數(shù)。