鄒祖杰
(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
車載鉆機(jī)主要用于水井、煤層氣抽采孔、煤礦電纜孔、通風(fēng)孔和應(yīng)急救援孔的快速施工,近年來又拓展其用途于地?zé)峥碧娇足@進(jìn)。我國從20世紀(jì)末開始引進(jìn)國外全液壓式車載鉆機(jī),經(jīng)過近20年的發(fā)展,從完全依賴進(jìn)口逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。在此期間,國內(nèi)涌現(xiàn)了多個(gè)車載鉆機(jī)生產(chǎn)制造廠家并推出多款機(jī)型。中煤科工集團(tuán)西安研究研究有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的ZMK系列車載鉆機(jī)主要有ZMK5530TZJ60及ZMK5530TZJ100型2款產(chǎn)品[1-4]。
給進(jìn)裝置是車載鉆機(jī)的主體部分,集成了動力頭、卷揚(yáng)等功能部件。給進(jìn)托板導(dǎo)軌與給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌面接觸,旋轉(zhuǎn)座與底盤支撐架鉸接,兩者需配合完成鉆架立起、加壓鉆進(jìn)、減壓鉆進(jìn)、強(qiáng)力起拔、倒桿等工序,涵蓋了鉆進(jìn)作業(yè)的整個(gè)過程。作為車載鉆機(jī)受力最為復(fù)雜部件之一,給進(jìn)托板的良好性能對保證鉆機(jī)工作穩(wěn)定性及安全性具有重要意義[5-7]。
給進(jìn)托板工作原理圖如圖1。車載鉆機(jī)工作過程中,斜撐油缸伸長推動給進(jìn)裝置繞托板旋轉(zhuǎn)座與底盤支撐架鉸接點(diǎn)旋轉(zhuǎn),完成立起工序;按孔口布局要求伸縮托板油缸可調(diào)整孔口裝置距離地面的高度;鉆機(jī)姿態(tài)調(diào)整完成后將給進(jìn)托板用楔形銷固定于底盤支撐架上,與斜撐油缸、底盤支撐架配合,穩(wěn)固給進(jìn)裝置,保證鉆進(jìn)過程中的穩(wěn)定性[8]。
給進(jìn)托板受力示意圖如圖2。給進(jìn)裝置立起、下放過程運(yùn)用了杠桿原理,立起時(shí),給進(jìn)裝置重力為阻力,斜撐油缸推力為動力,下落時(shí)反之。立起初始狀態(tài)下,阻力力臂與動力力臂比值最大(式(1)),阻力G為定值,故此時(shí)斜撐油缸作用于給進(jìn)托板上的推力F為最大值。給進(jìn)裝置集成的機(jī)架、動力頭、卷揚(yáng)、液壓大鉗、孔口裝置等部件總重m約35 t,即mg=3.5×105N。
圖2 給進(jìn)托板受力示意圖
式中:F為斜撐油缸作用于給進(jìn)托板上的推力;L1為推力的力距;m為給進(jìn)裝置總質(zhì)量;L2為重心與F之間的距離。
對車載鉆機(jī)三維模型進(jìn)行計(jì)算,求得給進(jìn)裝置重心位置,L1=0.9 m,L2=3.63 m。根據(jù)式(1)可得F=1.76×106N。
60 t車載鉆機(jī)使用過程中,給進(jìn)托板出現(xiàn)變形及導(dǎo)軌啃噬損傷的問題,給進(jìn)裝置立起和調(diào)整孔口高度時(shí),托板油缸伸縮推動托板移動速度越來越慢,直至不動,托板調(diào)整功能失效。經(jīng)現(xiàn)場檢測:給進(jìn)裝置立起過程中,給進(jìn)托板橫向最大變形量約6 mm,縱向最大變形量約5 mm。
給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌與給進(jìn)托板導(dǎo)軌配合面損傷,托板左側(cè)導(dǎo)軌劃痕長度約1 000 mm,寬度約10 mm,深度約3 mm,斷續(xù)不均勻,右側(cè)導(dǎo)軌發(fā)現(xiàn)2處“凸”點(diǎn),較大高點(diǎn)外形尺寸約為20 mm×10 mm×7 mm(長×寬×高),較小高點(diǎn)斷續(xù)不均勻,長約600 mm。配合縫隙產(chǎn)生鐵屑等夾渣,夾渣呈不規(guī)則顆粒狀,最大直徑可達(dá)4.2 mm。
鑒于以上問題,根據(jù)給進(jìn)托板受力與約束情況,利用Abaqus軟件對其進(jìn)行了有限元分析。60 t車載鉆機(jī)給進(jìn)托板Abaqus分析云圖如圖3。
圖3 60 t車載鉆機(jī)給進(jìn)托板Abaqus分析云圖
由分析結(jié)果可知:忽略個(gè)別應(yīng)力集中點(diǎn),60 t給進(jìn)托板在工作過程中平均應(yīng)力為239 MPa,處于正常范圍;最大變形量3.5 mm,出現(xiàn)在斜撐油缸座、油缸座筋板及與底板焊接部位,向底板垂直方向凹陷,迫使托板四周向反方向翹起,因底板尺寸較大體現(xiàn)為橫向和縱向變形放大。托板變形使導(dǎo)軌在運(yùn)動時(shí)受力不均衡,加上給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌與托板導(dǎo)軌均采用結(jié)構(gòu)鋼調(diào)質(zhì)后精加工而成,硬度梯度小,且缺乏潤滑,導(dǎo)致導(dǎo)軌面產(chǎn)生疲勞啃噬??惺尚纬傻蔫F屑等夾渣,進(jìn)一步造成導(dǎo)軌配合表面重復(fù)損傷,使托板運(yùn)動阻力增大。
由此可見,給進(jìn)托板失效主要原因有3點(diǎn):①托板底板剛性不足及受力點(diǎn)布置不合理;②給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌與托板導(dǎo)軌材料相近,硬度梯度小;③給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌與托板導(dǎo)軌接觸面缺乏潤滑。
以上因素同時(shí)存在,相互影響,共同造成了給進(jìn)托板失效。
針對失效原因,對給進(jìn)托板結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化設(shè)計(jì)后的托板結(jié)構(gòu)如圖4。優(yōu)化后托板受力和變形云圖如圖5。
將斜撐油缸支座向兩側(cè)平移,增大L尺寸,使斜撐油缸推力更均勻地作用于兩側(cè)導(dǎo)軌上,避免托板底板局部受力過大導(dǎo)致變形。同時(shí),在底板背面焊接網(wǎng)格形筋板,提高托板縱向和橫向的剛性,避免因局部變形導(dǎo)致托板周邊位移放大,阻礙托板正?;瑒?。其次,將托板凹槽形導(dǎo)軌設(shè)計(jì)為可拆解結(jié)構(gòu),將導(dǎo)軌條用螺栓安裝于托板底板上。增加了托板長度和導(dǎo)軌條寬度,進(jìn)而擴(kuò)大了給進(jìn)裝置導(dǎo)軌與托板導(dǎo)軌條的接觸面積,減小因油缸推力及給進(jìn)裝置重力等對導(dǎo)軌接觸平面的壓強(qiáng),減小導(dǎo)軌面疲勞破壞的幾率。另外,托板導(dǎo)軌條采用Tri-Braze高強(qiáng)度耐磨鋼板(硬度高、具備自潤滑功能),給進(jìn)裝置下導(dǎo)軌材料和熱處理工藝不變,拉開導(dǎo)軌接觸面的硬度梯度,并加工油鋸齒形儲油槽,通過潤滑油加注孔可定期對導(dǎo)軌接觸平面進(jìn)行強(qiáng)制潤滑[9]。
圖4 托板優(yōu)化結(jié)構(gòu)
圖5 優(yōu)化后托板受力和變形云圖
將優(yōu)化設(shè)計(jì)后的給進(jìn)托板結(jié)構(gòu)用于100 t車載鉆機(jī)上,并通過實(shí)鉆試驗(yàn)對其性能進(jìn)行了驗(yàn)證。試驗(yàn)地點(diǎn)位于晉煤集團(tuán)寺河礦三盤區(qū),瓦斯含量高,地層條件復(fù)雜,為充分驗(yàn)證鉆機(jī)適應(yīng)性,鉆孔選址在盤區(qū)地層變化最大區(qū)域開展。該井采用三開鉆進(jìn)工藝,一開采用φ311 mm空氣潛孔錘鉆進(jìn),井深57.4 m,二開采用φ241.3 mmPDC鉆頭泥漿正循環(huán)鉆進(jìn),井深801 m,三開采用φ171.5 mmPDC鉆頭泥漿正循環(huán)鉆進(jìn),終孔深度1 675.39 m[10]。試驗(yàn)過程中,對給進(jìn)托板性能進(jìn)行了全程跟蹤檢測,檢測結(jié)果表明:鉆機(jī)從入場到開鉆,直至完鉆,給進(jìn)托板縱向橫向變形量均處于正常范圍;托板導(dǎo)軌潤滑到位,未出現(xiàn)啃噬損傷和夾渣等情況,托板運(yùn)動順暢。
從60 t車載鉆機(jī)使用過程中給進(jìn)托板出現(xiàn)的問題出發(fā),采用Abaqus軟件分析,從理論上闡述了給進(jìn)托板失效的3個(gè)主要影響因素:底板剛度不足及受力點(diǎn)布置不合理、導(dǎo)軌硬度梯度小、導(dǎo)軌基礎(chǔ)面缺乏潤滑。以上因素同時(shí)存在,相互影響,共同造成了60 t車載鉆機(jī)給進(jìn)托板失效。
通過有限元分析闡述失效原因,并作針對性優(yōu)化設(shè)計(jì),將優(yōu)化設(shè)計(jì)后的給進(jìn)托板用于100 t車載鉆機(jī)上,通過現(xiàn)場試驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證,為車載鉆機(jī)系列化進(jìn)程提供了技術(shù)支撐,證明了該方法的可行性。