梁文萍,解 磊,姜嘗鋒
(中國(guó)石化石家莊煉化分公司,石家莊 050099)
中國(guó)石化石家莊煉化分公司(簡(jiǎn)稱(chēng)石家莊煉化)2號(hào)汽柴油加氫精制裝置加工能力[1]為1.0 Mt/a,裝置于2004年4月投產(chǎn),由反應(yīng)部分、壓縮機(jī)部分、分餾部分、加熱爐、循環(huán)氫脫硫、膜分離系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)、穩(wěn)定系統(tǒng)及公用工程等部分組成,原料油為焦化汽油、焦化柴油和催化裂化柴油的混合油,產(chǎn)品為普通柴油和粗石腦油,裝置運(yùn)行狀況良好。隨著產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí),普通柴油要求在2017年7月1日施行國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)[2]。2017年,采用中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱(chēng)石科院)的SSHT技術(shù)[3]進(jìn)行裝置的升級(jí)改造。柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10 μgg,十六烷值提高,并且芳烴含量降低,柴油產(chǎn)品的色度小于2.5號(hào)。改造后的裝置加工能力為0.90 Mta,年運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間按8 400 h計(jì)。裝置改造后的運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了一些問(wèn)題,以下對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題逐一進(jìn)行分析探討并提出優(yōu)化和解決方案,為裝置的進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)和其他同類(lèi)裝置的設(shè)計(jì)投產(chǎn)提供依據(jù)。
2017年裝置的主要改造內(nèi)容為:①增加1臺(tái)三床層的第一加氫反應(yīng)器R-100(一反),床層間設(shè)置冷氫管線(xiàn),加熱爐出口的混氫油管線(xiàn)改至R-100入口;②在R-100出口增加一級(jí)反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器E-1107,原有反應(yīng)器R-101改作第二反應(yīng)器(二反),換熱后的反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入R-101;③新增1臺(tái)流量為16 700 m3/h的新氫壓縮機(jī)作為裝置備機(jī),原有的部分新氫管線(xiàn)、儀表等也需改造或更換才能滿(mǎn)足改造后的要求;④增加1套循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)。圖1為改造后的SSHT工藝流程示意。
圖1 SSHT工藝流程示意
裝置自2017年升級(jí)改造后出現(xiàn)以下問(wèn)題:①反應(yīng)系統(tǒng)熱平衡問(wèn)題,表現(xiàn)為一反溫升偏高;②反應(yīng)進(jìn)料線(xiàn)冷油突然中斷,導(dǎo)致裝置一反一床層最高點(diǎn)溫度超高;③一反一床層出入口徑向溫差大,最大值可達(dá)20~30 ℃;④冷氫量調(diào)整造成空氣冷卻器A1101冷后溫度和高、低壓分離器液位大幅度波動(dòng);⑤裝置柴油產(chǎn)品色度出現(xiàn)不合格問(wèn)題。以下對(duì)上述問(wèn)題逐一分析并提出解決措施。
2.1.1問(wèn)題描述2號(hào)加氫裝置設(shè)計(jì)一反溫升為83 ℃,二反溫升為14 ℃,反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)總溫升為97 ℃,開(kāi)工初期實(shí)際溫升為140~180 ℃。裝置改造后,加工原料組成為:1號(hào)催化裂化裝置柴油15 t/h,3號(hào)催化裂化裝置柴油35~50 t/h,焦化汽油10~15 t/h,循環(huán)量10~20 t/h,總新鮮進(jìn)料量60~80 t/h,裝置總進(jìn)料量(加上循環(huán)量)70~100 t/h,一反進(jìn)料體積空速為0.46~0.66 h-1,反應(yīng)系統(tǒng)氫分壓為6.4~7.0 MPa,一反入口溫度為280~320 ℃,一反總溫升最高可達(dá)180 ℃以上。圖2為一反溫度分布。由于放熱量較大,混合進(jìn)料與反應(yīng)生成油換熱后即可達(dá)到反應(yīng)溫度要求,加熱爐火嘴全熄,空氣冷卻器、高壓換熱器、循環(huán)氫壓縮機(jī)基本滿(mǎn)負(fù)荷,且還需開(kāi)部分冷油旁路來(lái)降低反應(yīng)器入口溫度。裝置調(diào)溫手段較少,熱平衡控制困難。
圖2 一反溫度分布◆—一反入口溫度; ■—一床層測(cè)溫點(diǎn)A; ▲—一床層測(cè)溫點(diǎn)B; 一床層測(cè)溫點(diǎn)C; 一床層測(cè)溫點(diǎn)D
2.1.2原因分析催化裂化柴油深度加氫時(shí)放熱量大,這點(diǎn)在2015年2號(hào)加氫裝置作為L(zhǎng)TAG裝置開(kāi)工時(shí)就足以體現(xiàn)[4],本次開(kāi)工后選取一組原料性質(zhì)與2015年LTAG工藝時(shí)原料相似的一組數(shù)據(jù),見(jiàn)如表1所示。由表1可以看出:兩種工藝條件下加工的催化裂化柴油性質(zhì)基本一致。LTAG工藝條件下,當(dāng)催化裂化柴油中芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)從92.3%降至76.8%時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至115.1 μgg,氫耗(w)為2.10%;SSHT工藝條件下,當(dāng)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)從91.6%降至59.3%時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至10.8 μgg,氫耗(w)為2.59%。
表1 兩種工藝下的操作參數(shù)及原料和產(chǎn)品性質(zhì)
相同的原料性質(zhì)、不同的反應(yīng)深度有著不同的化學(xué)氫耗,化學(xué)耗氫量與催化劑床層總溫升有較好的相關(guān)性,芳烴的深度飽和會(huì)釋放大量反應(yīng)熱,導(dǎo)致反應(yīng)床層溫升大[5]。因此,從化學(xué)反應(yīng)的角度來(lái)說(shuō),目前裝置總溫升是合理的。石家莊煉化焦化汽油的溴值約為55 gBr(100 g),烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為37%,芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為11%,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.75%;加氫后汽油產(chǎn)品的溴值接近0,烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0,芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為6%。焦化汽油的平均相對(duì)分子質(zhì)量為90,則其加氫氫耗(w)約為1.2%。焦化汽油加氫反應(yīng)熱為加氫脫硫反應(yīng)熱、烯烴飽和反應(yīng)熱、芳烴飽和反應(yīng)熱之和,根據(jù)焦化汽油加氫氫耗為1.2%,在氫油體積比約為1 000的條件下,采用Aspen軟件計(jì)算得到單位質(zhì)量焦化汽油造成的溫升約為110 ℃。循環(huán)油可以認(rèn)為不放熱。因此,可以大致計(jì)算出催化裂化柴油對(duì)溫升和氫耗的貢獻(xiàn)??偡艧崃?單位質(zhì)量焦化汽油放熱量×焦化汽油的質(zhì)量+單位質(zhì)量催化裂化柴油放熱量×催化裂化柴油的質(zhì)量;總吸熱量=(新鮮原料總量+循環(huán)油總量)×總溫升。由此,計(jì)算得到,在SSHT工況下,催化裂化柴油引起的溫升為179.4 ℃,導(dǎo)致的氫耗(w)為2.93%;在LTAG工況下,催化裂化柴油引起的溫升為137.0 ℃,導(dǎo)致的氫耗(w)為2.25%。此結(jié)果說(shuō)明,加工相似的催化裂化柴油原料,由于柴油產(chǎn)品的要求不同,催化裂化柴油對(duì)溫升和氫耗的貢獻(xiàn)差別較大,生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)接近10 μgg的柴油產(chǎn)品時(shí)催化裂化柴油對(duì)溫升的貢獻(xiàn)接近180 ℃,氫耗(w)達(dá)到2.93%,所以溫升大是合理的。
2.1.3解決方案解決方案分為近期方案和長(zhǎng)遠(yuǎn)方案。
近期方案:①適當(dāng)降低反應(yīng)器入口溫度。隨著入口溫度的降低,一床層的溫升下降,為保證柴油產(chǎn)品的硫含量合格,降低床層間的冷氫量,適當(dāng)提高二床層和三床層的反應(yīng)溫度。另外,目前二反3個(gè)床層的反應(yīng)溫度均在320~330 ℃之間,沒(méi)有充分發(fā)揮二反的脫硫性能,通過(guò)一反和二反之間換熱器閥門(mén)的開(kāi)度可以適當(dāng)提高二反的操作溫度至340~350 ℃,以降低一反操作的苛刻度,使溫升分布更加合理。②優(yōu)化氫氣系統(tǒng)。建議將裝置新氫改為制氫氫氣,以提高循環(huán)氫的純度。在維持一定氫分壓的情況下,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量及時(shí)調(diào)整反應(yīng)器入口溫度,以控制反應(yīng)深度。結(jié)合反應(yīng)溫度的調(diào)整,適度提高裝置一反入口的氫油比。③催化劑床層總溫升決定于原料油性質(zhì)、原料油進(jìn)料量、循環(huán)氫量、加氫深度等,在循環(huán)氫量已滿(mǎn)負(fù)荷、加氫深度不可調(diào)的情況下,只有調(diào)節(jié)原料油的性質(zhì),但因全廠平衡2號(hào)加氫裝置的是普通柴油加工裝置,其他直餾柴油需進(jìn)另一套加氫精制裝置生產(chǎn)車(chē)用柴油。所以,將部分催化裂化柴油分至渣油加氫裝置,將渣油加氫裝置生產(chǎn)的柴油(渣油加氫柴油)改至進(jìn)2號(hào)加氫裝置。渣油加氫柴油的雙環(huán)和三環(huán)芳烴含量較低,單環(huán)芳烴含量也較催化裂化柴油明顯降低,因此渣油加氫柴油在進(jìn)一步加氫時(shí)的放熱量與直餾柴油相當(dāng),或者略高于直餾柴油,但遠(yuǎn)低于催化裂化柴油和焦化柴油,這部分原料進(jìn)2號(hào)加氫裝置能夠起到降低裝置溫升的目的。同時(shí),由于渣油加氫柴油雙環(huán)和三環(huán)芳烴的含量較低,其加工時(shí)的溫升是逐漸產(chǎn)生的,不會(huì)集中在一床層釋放,如此有利于控制一床層溫升。目前已將2號(hào)加氫裝置原料進(jìn)行優(yōu)化,將催化裂化柴油部分(10 t/h)改進(jìn)渣油加氫裝置,渣油加氫柴油再進(jìn)入2號(hào)加氫裝置進(jìn)行加工,起到調(diào)優(yōu)原料的作用,目前催化裂化柴油加工量約為45 t/h,渣油加氫柴油加工量為14 t/h,焦化汽油加工量為5 t/h,系統(tǒng)循環(huán)量為24 t,反應(yīng)壓力為7.1 MPa,一反入口溫度為280 ℃,整體溫升為80~120 ℃,二反入口溫度為345 ℃,溫升為21 ℃,加熱爐點(diǎn)8個(gè)長(zhǎng)明燈,裝置總體運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量可控。
長(zhǎng)遠(yuǎn)方案:由于裝置原設(shè)計(jì)一反溫升為83 ℃,二反溫升為14 ℃,反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)總溫升為97 ℃,裝置的換熱網(wǎng)絡(luò)不符合實(shí)際的生產(chǎn)要求,造成裝置反應(yīng)溫度不可調(diào)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,應(yīng)重新評(píng)估以高二次加工油(以催化裂化柴油為主)比例原料生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μgg柴油產(chǎn)品工藝的可行性[6-7],包括反應(yīng)溫升、氫耗、催化劑壽命等,提出適宜的原料和反應(yīng)條件。在工藝可行的基礎(chǔ)上,核算裝置的反應(yīng)熱,提供運(yùn)行初、中、末期各階段入口溫度、溫升等參數(shù),重新核算換熱網(wǎng)絡(luò)、循環(huán)壓縮機(jī)等的能力,提出改造方案。優(yōu)化催化劑級(jí)配,針對(duì)石家莊煉化催化裂化柴油原料開(kāi)展試驗(yàn),通過(guò)采用不同的催化劑組合,在滿(mǎn)足產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μgg的前提下,降低反應(yīng)器溫升。
2.2.1問(wèn)題描述2號(hào)加氫裝置改造后,由于新增一反生成油與混氫原料換熱器E-1107,混氫原料進(jìn)爐前溫度較改造前上升約30~50 ℃,裝置通過(guò)冷油閥TIC-1101及TIC-10701A共同作用控制加熱爐進(jìn)口溫度,加熱爐火嘴全熄。圖3為2號(hào)加氫裝置換熱網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)工后,裝置共發(fā)生8次冷油中斷,造成一反一床層溫度大幅波動(dòng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)控制。表2為冷油中斷后的溫度變化情況。
圖3 2號(hào)加氫裝置換熱網(wǎng)絡(luò)
時(shí) 間冷油閥位,%冷油量∕(t·h-1)爐入口溫度∕℃中斷前中斷后中斷前后溫度變化量∕℃09-16T16:105016.72823476509-19T04:10235.02833496609-22T21:50607.02813203909-23T18:40396.02703407010-03T20:10302.02963343810-04T19:507403173301310-29T00:40745.02833314810-31T14:10529.028234260
圖4 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題階段一反入口氫氣量與冷油量的關(guān)系■—一反入口氫氣量; ◆—冷油量。圖5同
2.2.2原因分析反應(yīng)器入口氫氣量波動(dòng),造成換熱器與冷油線(xiàn)壓降波動(dòng),冷油量波動(dòng),通過(guò)冷油中斷前后各參數(shù)變化及日常調(diào)整發(fā)現(xiàn),反應(yīng)器入口氫氣量與冷油量密切相關(guān),具體如圖4所示。隨著反應(yīng)器入口混氫量變化,冷油量相對(duì)波動(dòng)。經(jīng)測(cè)算:當(dāng)入口混氫量小于28 000 m3/h時(shí),冷油量波動(dòng)較大;當(dāng)入口混氫量為27 000 m3/h左右時(shí)(氫油體積比約為295,設(shè)計(jì)值為600)時(shí)冷油中斷。
2017年11月9日裝置原料量由80 t/h提至85 t/h時(shí),反應(yīng)器溫升變大。嘗試增大一反兩路冷氫量,反應(yīng)器入口氫氣量由30 000 m3/h逐漸降至28 000 m3/h時(shí),冷油量由20 t/h左右降低至5 t/h;停進(jìn)二反冷氫,一反入口氫氣量由28 000 m3/h逐漸提至29 000 m3/h時(shí),冷油量恢復(fù)至10~20 t/h,進(jìn)一步驗(yàn)證一反入口氫氣量與冷油量波動(dòng)的關(guān)系,具體如圖5所示。
圖5 驗(yàn)證試驗(yàn)階段一反入口氫氣量與冷油量的關(guān)系
利用PRO Ⅱ進(jìn)行模擬核算,假定冷油側(cè)控制閥壓降為0.2 MPa,混氫量為28 000 m3/h、冷油量約為20 t/h、反應(yīng)器總進(jìn)料量為80 t/h時(shí),冷油側(cè)壓力與換熱器側(cè)壓力相同,均以0.201 MPa為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算換熱器側(cè)壓降和混氫量的關(guān)系,結(jié)果如圖6所示。由圖6可以看出,隨著混氫量的減少,換熱器側(cè)壓降減小。圖7為冷油管線(xiàn)壓降與冷油量的變化關(guān)系。冷油量在0~30 t/h范圍內(nèi),不考慮冷油閥壓降變化時(shí),冷油管線(xiàn)壓降隨冷油量的增加而增加,但因數(shù)量級(jí)小可看作基本無(wú)變化。進(jìn)而認(rèn)為在混氫量為28 000 m3/h 時(shí),冷油管線(xiàn)和換熱器側(cè)物流壓力達(dá)到平衡點(diǎn);當(dāng)混氫量小于28 000 m3/h時(shí),由于換熱器側(cè)壓降低,冷油側(cè)壓降不變,故冷油不能順利與換熱后物流混合,所以冷油量波動(dòng);當(dāng)混氫量降至27 000 m3/h 時(shí),冷油側(cè)壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于換熱后物流的壓力,造成冷油無(wú)法與換熱后物流混合,冷油中斷。
圖6 換熱器側(cè)壓降與混氫量的變化關(guān)系
圖7 冷油管線(xiàn)壓降與冷油量的變化關(guān)系
2.2.3解決方案為了防止冷油中斷,操作時(shí)必須保證一反入口混氫量不低于27 000 m3/h,如果床層溫度高,則通過(guò)降低新鮮進(jìn)料量或者通過(guò)降低二反冷氫量來(lái)保證一反入口冷氫量。
2.3.1問(wèn)題描述圖8為一反一床層各測(cè)溫點(diǎn)溫度的變化情況。由圖8可以看出,裝置一反一床層出口徑向溫差較大,且各測(cè)溫點(diǎn)溫度波動(dòng)較大,尤其是床層溫度達(dá)到340 ℃時(shí)徑向溫差可達(dá)50 ℃以上。
圖8 一反一床層各測(cè)溫點(diǎn)溫度變化◆—一反入口; ■—一床層出口測(cè)溫點(diǎn)A; ▲—一床層出口測(cè)溫點(diǎn)B; 一床層出口測(cè)溫點(diǎn)C; 一床層出口測(cè)溫點(diǎn)D
2.3.2原因分析一反各床層入口處徑向溫差相對(duì)較小,達(dá)到反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件分配效果,若排除熱電偶故障外,一反一床層出口徑向溫差大可能有如下原因:①催化劑裝填不均勻出現(xiàn)溝流;②目前由于反應(yīng)溫升過(guò)大,加大了反應(yīng)循環(huán)量,裝置設(shè)計(jì)進(jìn)料量為107 t/h,實(shí)際進(jìn)料量達(dá)到120~145 t/h;且由于溫升大而冷氫量較大,反應(yīng)器入口氫氣量低于設(shè)計(jì)值。一床層的氫油體積比僅為400,小于設(shè)計(jì)值600,導(dǎo)致物料在催化劑間分配不好,而一床層溫升大又放大了物料分配不均的效果,導(dǎo)致一床層出口徑向溫差較大。
2.3.3解決方案要解決一反一床層出口徑向溫差大的問(wèn)題,應(yīng)控制一床層溫升在設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的42 ℃左右比較合理的范圍。而要控制反應(yīng)溫升,需控制裝置進(jìn)料量降至設(shè)計(jì)值107 t/h附近,同時(shí)降低床層間的冷氫量,保證反應(yīng)入口的氫氣量,使一床層的氫油比回到設(shè)計(jì)值附近合理范圍。
2.4.1問(wèn)題描述當(dāng)原料處理量變化或組分變化,需要調(diào)節(jié)冷氫量控制床層溫升時(shí),需調(diào)節(jié)一反一、二床層之間和二、三床層之間的冷氫量,二反一、二床層之間和二、三床層之間的冷氫量,在4路冷氫調(diào)節(jié)變化量之和大于5 000 m3/h時(shí),高壓分離器液位失衡,如圖9所示。
圖9 高壓分離器液位變化趨勢(shì)■—混氫量; ▲—二反入口冷氫量; 一反一床層冷氫量; 一反二床層冷氫量; ●—二反一床層冷氫量; 二反二床層冷氫量; ◆—高壓分離器液位
2.4.2問(wèn)題分析混氫量變化時(shí),氫氣量的變化改變了物流中的氫分壓,由于總壓不變,原料油的油氣分壓也隨之改變。表3為混氫量分別為28 000 m3/h和33 000 m3/h時(shí)的物流氣液相組成。由于混氫量增加,物流管線(xiàn)以及換熱器殼程中存油氣相分壓降低而由液相進(jìn)入氣相(熱氫帶油現(xiàn)象)。由表3可以看出,混氫量由28 000 m3/h增至33 000 m3/h時(shí),80 t/h進(jìn)料量下氣相組分的量增加2.73 t/h,氣相物料增加3.41%;140 t/h(循環(huán)量為60 t/h時(shí))進(jìn)料量下氣相組分的量增加4.25 t/h,氣相物料量增加3.04%;氣相物料增加量均值約為3%以上。由于裝置原料油藏量約為300 t,混氫量增加5 000 m3/h時(shí),進(jìn)入高壓分離器前的物料量增加9 t/h左右。而2號(hào)加氫裝置高壓分離器正??刂埔何辉?0%的條件下,高壓分離器油的藏量瞬間增大,因此液位波動(dòng)增大。
表3 混氫量變化時(shí)的氣液相組成變化
2.5.1問(wèn)題描述在2號(hào)柴油加氫裝置正常生產(chǎn)過(guò)程中,柴油硫含量等指標(biāo)控制平穩(wěn),柴油質(zhì)量合格,原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3 500~5 000 μgg時(shí),產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本維持在小于1 μgg,處于過(guò)度加氫范圍之內(nèi),但是由于產(chǎn)品顏色問(wèn)題,無(wú)法通過(guò)降低反應(yīng)器入口溫度等措施來(lái)降低加氫深度,主要表現(xiàn)為柴油產(chǎn)品色度隨反應(yīng)溫度變化,尤其是隨反應(yīng)器床層最高點(diǎn)溫度下降而出現(xiàn)顏色變紅、橙、深褐的現(xiàn)象。
2.5.2問(wèn)題分析及解決措施柴油色度主要受原料和操作條件2個(gè)因素的影響。原料因素包括催化裂化柴油95%餾出溫度和處理量,操作條件因素包括反應(yīng)溫度和氫分壓。
分析裝置原料中1號(hào)和3號(hào)催化裂化裝置柴油95%餾出溫度和密度與柴油產(chǎn)品色度的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)當(dāng)催化裂化柴油(1號(hào)催化裂化裝置柴油95%餾出溫度均值偏低,為340 ℃左右;3號(hào)催化裂化裝置柴油95%餾出溫度均值為350~360 ℃)的95%餾出溫度由均值355 ℃升至360 ℃時(shí),在操作條件不變的情況下,產(chǎn)品易發(fā)生色度不合格(大于2.5號(hào))問(wèn)題,產(chǎn)品顏色呈紅、橙、深褐色。分析原因,認(rèn)為當(dāng)催化裂化柴油拔出率增加時(shí),催化裂化柴油的重組分含量增加(95%餾出溫度提高),部分加氫顯色重組分進(jìn)入原料中導(dǎo)致產(chǎn)品色度不合格。
來(lái)自1號(hào)和3號(hào)催化裂化裝置的柴油總量增加時(shí)易發(fā)生產(chǎn)品色度不合格問(wèn)題。當(dāng)催化裂化柴油處理量由50 t/h提高至55~60 t/h時(shí),在操作條件不變的情況下,產(chǎn)品色度大于2.5號(hào),產(chǎn)品顏色呈紅、橙、深褐色。原因分析為當(dāng)催化裂化柴油總量增加時(shí),催化裂化柴油中部分加氫顯色重組分增加,由于加氫深度不夠?qū)е庐a(chǎn)品色度不合格。
裝置出現(xiàn)柴油產(chǎn)品色度不合格時(shí),由于一反和二反間換熱器無(wú)法將二反溫度降至設(shè)計(jì)溫度,導(dǎo)致靠降低二反溫度增加多環(huán)芳烴飽和率對(duì)產(chǎn)品色度好轉(zhuǎn)的效果不明顯。但在提高一反反應(yīng)溫度或者一反床層最高點(diǎn)溫度,同時(shí)通過(guò)冷氫量控制一反出口溫度和二反溫度不變時(shí),產(chǎn)品色度明顯轉(zhuǎn)好。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),當(dāng)催化裂化柴油95%餾出溫度提高5 ℃時(shí),一反的最高點(diǎn)溫度最少需提高5 ℃以上;當(dāng)催化裂化柴油處理量每提高5 t/h時(shí),一反的最高點(diǎn)溫度需提高5~10 ℃。
裝置系統(tǒng)壓力降低或者循環(huán)氫純度降低時(shí),柴油產(chǎn)品色度也易出現(xiàn)不合格現(xiàn)象,分析原因?yàn)橛捎跉浞謮航档蛯?dǎo)致加氫深度不足,原料中加氫顯色基團(tuán)未能反應(yīng)完全所致。