何劍洪,周 琴,劉思敏
(1.安徽華東化工醫(yī)藥工程有限責(zé)任公司上海分公司,上海 201315;2.上海華西化工科技有限公司,上海 201315)
特種油品是具有特殊用途或用于專門設(shè)備的一類油品的總稱。目前國內(nèi)主要采用石油餾分油為原料加氫得到[1-4]。某廠為了提高蒽油加氫裝置產(chǎn)品的附加值,以其柴油餾分為原料,采用撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的貴金屬加氫催化劑,采用新氫一次通過反應(yīng)系統(tǒng)的流程來生產(chǎn)芳烴含量很低的輕油、輕質(zhì)白油和變壓器油,該裝置的工程設(shè)計全部由安徽華東化工醫(yī)藥工程有限責(zé)任公司負責(zé)完成。裝置于2016年4月投料開車一次成功。目前裝置運行情況良好。
特種油加氫裝置由反應(yīng)部分、分餾部分組成。裝置設(shè)計規(guī)模為5萬t/a,年開工時數(shù)為8000h,設(shè)計操作彈性為60%~110%。采用撫順石油化工研究院開發(fā)的鉑-鈀貴金屬加氫催化劑,氫分壓不小于15MPa(G),工藝流程見圖1。具有以下特點:
圖1 特種油加氫裝置工藝流程示意圖
(1)反應(yīng)部分采用兩臺反應(yīng)器串聯(lián),在催化劑作用下進行脫硫、脫氮、烯烴飽和、芳烴飽和等反應(yīng),氫氣采用一次通過流程。
(2)反應(yīng)進料加熱爐采用國內(nèi)成熟的爐前混氫方案,操作方便,流程簡化,傳熱效率高。
(3)分餾部分采用脫硫化氫汽提塔和常減壓塔出產(chǎn)品方案,常壓塔底用重沸爐,脫硫化氫汽提塔和減壓塔的熱源由常壓塔底循環(huán)油提供,保證各產(chǎn)品不帶水分。
(4)原料油緩沖罐采用氮氣保護,防止其與空氣接觸生成聚合物及膠質(zhì),致使換熱器效率降低以及催化劑床層結(jié)垢堵塞。
(5)為防止原料中固體雜質(zhì)被帶入反應(yīng)床層,堵塞催化劑,造成床層壓力降過早增大,采用了自動反沖洗原料過濾器。
(6)反應(yīng)器床層采用多點熱電偶測溫,便于有效地監(jiān)測床層熱點,同時床層間均設(shè)急冷氫,防止飛溫,反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件采國內(nèi)先進可靠的冷氫管和冷氫箱技術(shù),汽液分配均勻,壓力降小,利于減小徑向溫差。
裝置以蒽油加氫裝置的柴油產(chǎn)品為原料,新鮮進料量為6250 Kg/h。設(shè)計和運行的原料性質(zhì)見表1。從表數(shù)據(jù)可以看出,原料油的密度高于原設(shè)計密度,硫含量和氮含量低于設(shè)計值,90%前的餾程范圍大致相當(dāng),90%以后的餾程范圍較設(shè)計值高。
表1 設(shè)計和運行原料性質(zhì)
補充氫來自蒽油加氫裝置的新氫壓縮機出口,設(shè)計的補充氫含量為不小于99%,實際運行的補充氫含量為99.9%。
表2 新氫及循環(huán)氫技術(shù)規(guī)格
設(shè)計和運行的反應(yīng)條件匯總見表3。反應(yīng)器床層溫度分布表見表4。從表3反應(yīng)數(shù)據(jù)可以看出,原設(shè)計反應(yīng)器的溫升初期為34℃,而運行結(jié)果為37℃,高于設(shè)計值。同時運行時的二臺反應(yīng)器入口溫度均小于設(shè)計值。初步分析是由于催化劑初期剛剛還原活化,活性較高所致。
表3 設(shè)計主要操作條件與運行主要操作條件對比
表4 反應(yīng)器床層溫度分布值
表4(續(xù))
該裝置的主要產(chǎn)品為輕油、W-40、W-60、W-80、W-100、W-110和變壓器油。其性質(zhì)見表5。從表中的產(chǎn)品性質(zhì)可以看出,產(chǎn)品達到了NB/SH/T0913-2015,輕質(zhì)白油(Ⅱ)要求,高于設(shè)計要求(NB/SH/T0913-2015,輕質(zhì)白油(Ⅰ))。說明催化劑的深度脫芳性能和對產(chǎn)品選擇性好。
表5 設(shè)計產(chǎn)品性質(zhì)與運行產(chǎn)品性質(zhì)對比
1)-表示痕量。
設(shè)計和運行期間的物料平衡分布見表6。由表可知,輕油和變壓器油產(chǎn)品收率較設(shè)計值低。輕質(zhì)白油產(chǎn)品收率較設(shè)計值高。對以生產(chǎn)輕質(zhì)白油為主的特種油加氫裝置來看,該催化劑的選擇性好。
表6 設(shè)計物料平衡與運行物料平衡對比
裝置設(shè)計能耗和運行能耗對比見表7。可知,裝置實際能耗略低于設(shè)計值,主要是因為運行時分餾塔塔底溫度較設(shè)計低,降低了分餾塔的熱量消耗。本裝置能耗較一般的特種油裝置能耗低,主要是因為采用了新氫一次通過反應(yīng)的流程,減少了循環(huán)氫壓縮機和新氫壓縮機的能耗。
表7 裝置設(shè)計能耗與運行能耗對比
(1)采用蒽油加氫裝置的柴油餾分為原料,生產(chǎn)高附加值的輕質(zhì)白油和變壓器油,可以大大提高產(chǎn)品的經(jīng)濟效益,是煤焦油加氫產(chǎn)品深加工的有效途徑之一。
(2)裝置原料組分性質(zhì)在符合設(shè)計要求的條件下,加工負荷達到設(shè)計要求,輕油和變壓器油的產(chǎn)品的收率較設(shè)計值低,而輕質(zhì)白油系列產(chǎn)品較設(shè)計值高。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量達到設(shè)計要求,其中輕質(zhì)白油產(chǎn)品達到了輕質(zhì)白油(Ⅱ)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[5],優(yōu)于設(shè)計。
(4)裝置能耗略低于設(shè)計值,達到設(shè)計要求。