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        煤粉鍋爐局部爆燃原因分析及解決措施

        2019-04-14 07:37:52
        四川電力技術(shù) 2019年6期
        關(guān)鍵詞:煤火油槍噴口

        (華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030)

        0 引 言

        近年來,鍋爐滅火事故明顯增加,燃煤質(zhì)量下降、運(yùn)行人員事故判斷分析和應(yīng)急處理能力不強(qiáng)、設(shè)備缺陷、鍋爐掉渣、塌灰等因素都能引起鍋爐滅火事故,特別是煤質(zhì)因素和上述因素混雜在一起時(shí)相互交織,有時(shí)很難準(zhǔn)確分析各因素的主次及影響程度。

        當(dāng)鍋爐由于某種原因已經(jīng)瀕臨滅火時(shí)會(huì)出現(xiàn)爐膛壓力急劇下降,絕大多數(shù)火檢大幅度擺動(dòng)甚至滅火的現(xiàn)象,在直吹式制粉系統(tǒng)還會(huì)出現(xiàn)部分磨煤機(jī)由于火檢保護(hù)而跳閘的現(xiàn)象。在這種情況下,部分運(yùn)行人員會(huì)急于挽救而大量投油助燃,此時(shí)爐膛內(nèi)已經(jīng)集聚了相當(dāng)數(shù)量的煤粉,這些煤粉在油槍的支持下可能會(huì)突然被點(diǎn)燃發(fā)生局部爆燃。鍋爐滅火前爐膛負(fù)壓曲線必然出現(xiàn)先負(fù)后正的不規(guī)則變化,且幅度在瞬間由小變大,尤其在低負(fù)荷時(shí)特別明顯。[1-5]

        以某電廠鍋爐發(fā)生局部爆燃事故為例,分析原因,制定防范措施。

        1 問題描述

        1.1 鍋爐概況

        某電廠鍋爐是B&WB-1025/18.44 M型亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng),前后墻對(duì)沖燃燒方式鍋爐,并配置有B&W標(biāo)準(zhǔn)的雙調(diào)風(fēng)PAX型旋流煤粉燃燒器,制粉系統(tǒng)為直吹式冷一次風(fēng)機(jī)正壓送粉。A層配置4支微油槍,單只出力200 kg/h。B、D、E層每層配置4只大油槍,每只出力1000 kg/h。

        鍋爐配有20臺(tái)PAX型燃燒器,燃燒器布置方式前墻從下向上分別為B層、D層和C層C1、C2;后墻從下向上分別為A層、E層和C層C3、C4。除A層燃燒器外,B、C、D、E層設(shè)計(jì)燃燒器分離出來的約50%空氣及約15%的煤粉,經(jīng)Φ377 mm×10 mm乏氣管由相鄰兩燃燒器之間的噴口送到爐膛燃燒,乏氣噴口的尺寸為200 mm×500 mm。燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)表見表1。

        爐膛壓力MFT保護(hù)動(dòng)作值取開關(guān)量,低低保護(hù)定值-2.5 kPa,三取二,延時(shí)3 s;高高保護(hù)定值1.96 kPa,三取二,延時(shí)3 s;模擬量測點(diǎn)量程±3.0 kPa。

        表1 100%鍋爐負(fù)荷下燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)

        磨煤機(jī)火焰喪失保護(hù)邏輯條件為磨煤機(jī)運(yùn)行60 s后,煤火檢四取四無火且該層油火檢小于2個(gè),或煤火檢四取三無火且該層未投油。

        1.2 事件過程

        事件前機(jī)組負(fù)荷168 MW,A、B、D、E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總煤量91.5 t/h,主蒸汽壓力13 MPa,再熱蒸汽溫度530 ℃,再熱蒸汽壓力2.0 MPa,爐膛負(fù)壓-83 kPa,協(xié)調(diào)投入。

        4:57:56時(shí),A給煤機(jī)故障跳閘報(bào)警,給煤量降至0,就地檢查A給煤機(jī)顯示屏故障報(bào)警,給煤機(jī)停運(yùn)。

        4:59:45時(shí),A1、A2、A3、A4煤火檢失去,A磨煤機(jī)滅火保護(hù)條件滿足,但因A磨煤機(jī)的失去火焰保護(hù)未投,A磨煤機(jī)仍然保持運(yùn)行。

        4:59:54時(shí),爐膛負(fù)壓快速降至-2.048 kPa,持續(xù)時(shí)間未超過3 s,又快速回升。

        5:00:37至5:01:12時(shí),運(yùn)行人員為穩(wěn)定燃燒依次投入A層微油槍,油槍燃燒正常。

        5:01:46時(shí),爐膛負(fù)壓快速升至2.814 kPa,持續(xù)時(shí)間未超過3 s,又快速下降。

        5:01:50時(shí),E1、E2、E3、E4煤火檢失去,E磨煤機(jī)滅火保護(hù)條件滿足,但因E磨煤機(jī)失去火焰保護(hù)未投,E磨煤機(jī)仍然繼續(xù)運(yùn)行。

        5:06:24時(shí),運(yùn)行人員投入E1、E3油槍,E1油槍故障退出,E3投入正常。

        5:07:09時(shí),爐膛壓力快速升至3.031 kPa,持續(xù)時(shí)間未超過3 s,此后爐膛壓力保持在+0.3 kPa左右,通過調(diào)整風(fēng)機(jī)出力,爐膛負(fù)壓變化不大,此后NOX排放超標(biāo)。

        5:13:17時(shí),停A磨煤機(jī)。

        7:00:00時(shí),巡檢人員發(fā)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)甲、乙側(cè)噴氨處至反應(yīng)器入口煙道共計(jì)4臺(tái)膨脹節(jié)開裂,尤其乙側(cè)膨脹節(jié)開裂嚴(yán)重。

        7:45:00時(shí),更換A給煤機(jī)控制面板,啟動(dòng)A制粉系統(tǒng),運(yùn)行正常,停D制粉系統(tǒng),降負(fù)荷至100 MW。

        9:22:00時(shí),機(jī)組負(fù)荷77 MW,開裂的膨脹節(jié)漏風(fēng)嚴(yán)重,脫硝系統(tǒng)NOX排放嚴(yán)重超標(biāo),機(jī)組無法維持運(yùn)行,申請(qǐng)停機(jī)處理。

        入爐煤配煤方式:采取爐前配煤,A煤倉和C煤倉為陜北煤和汽車煤,比例5:5;B煤倉為小紀(jì)汗煤和汽車煤,比例5:5;D煤倉和E煤倉為貧瘦煤。陜北煤熱值23.78 MJ/kg,小紀(jì)汗煤熱值21.00 MJ/kg,貧瘦煤熱值15.53 MJ/kg,入爐煤加權(quán)熱值17.32 MJ/kg。

        2 事故分析

        2.1 鍋爐局部爆燃原因

        事發(fā)開始時(shí),A給煤機(jī)故障跳閘后,爐內(nèi)燃燒逐步惡化,約2 min后A磨煤機(jī)煤火檢全部失去,滅火保護(hù)條件滿足;但因該磨煤機(jī)火焰喪失保護(hù)未投入,鍋爐燃燒惡化的情況下,A磨仍然保持運(yùn)行,運(yùn)行人員為穩(wěn)定燃燒,錯(cuò)誤投入A層油槍,引起爐膛區(qū)域第一次局部爆燃。此后A磨煤機(jī)一直通風(fēng)運(yùn)行,該磨煤機(jī)一、二次風(fēng)對(duì)燃燒造成擾動(dòng),使燃燒進(jìn)一步惡化。當(dāng)A磨煤機(jī)斷煤后入爐煤煤質(zhì)變差,加劇了爐內(nèi)燃燒逐步惡化。

        第一次發(fā)生局部爆燃后,E磨煤機(jī)煤火檢相繼失去,滅火保護(hù)條件滿足;但因該保護(hù)未投入,導(dǎo)致E磨煤機(jī)在燃燒惡化的情況下保護(hù)無法動(dòng)作,鍋爐燃燒持續(xù)惡化的情況下E磨繼續(xù)進(jìn)煤粉,運(yùn)行人員再次投入E1、E3油槍,引起鍋爐第二次爆燃。第二次爆燃之后爐膛壓力在+0.3 kPa左右,通過調(diào)整風(fēng)機(jī)出力,爐膛負(fù)壓變化不大。由此可以推斷脫硝反應(yīng)器入口煙道膨脹節(jié)開裂為第二次爆燃引起。膨脹節(jié)開裂泄漏后,大量空氣吸入,引起脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器入口煙溫下降,反應(yīng)效率降低,造成NOX排放超標(biāo)。

        2.2 熱工保護(hù)邏輯排查情況

        通過調(diào)查,本次機(jī)組從啟動(dòng)到滅火停機(jī)時(shí)間段,鍋爐爐膛負(fù)壓、全爐膛滅火保護(hù)、汽包水位MFT保護(hù)和磨煤機(jī)火焰喪失保護(hù)均未投入,并且運(yùn)行操作平臺(tái)具備保護(hù)投退操作權(quán)限,無保護(hù)投退相關(guān)記錄,也未制定相應(yīng)的防范措施[3]。檢查爐膛壓力開關(guān)信號(hào),其中一點(diǎn)爐膛壓力信號(hào)取樣管堵塞。查閱磨煤機(jī)滅火保護(hù)邏輯“煤火檢信號(hào)四取四全部消失”不合理,煤火檢四取四無火時(shí),燃燒惡化時(shí)磨煤機(jī)保護(hù)難以動(dòng)作,增加了局部爆燃的風(fēng)險(xiǎn)。

        2.3 A磨煤機(jī)斷煤后燃燒惡化的原因

        煤粉的著火,實(shí)質(zhì)是風(fēng)粉氣固兩相的著火,當(dāng)一次風(fēng)粉氣流進(jìn)入爐膛后,受到火焰輻射和高溫對(duì)流作用,風(fēng)粉被加熱至著火溫度,才能穩(wěn)定著火。將一次風(fēng)粉混合物加熱至著火溫度所需的熱量叫做著火熱,煤粉氣流著火熱可用式(1)粗略計(jì)算。

        Qzh=(Cmf+V1kC1k)(Tzh-T1k)

        (1)

        式中:Qzh為煤粉著火吸熱量,kJ/kg;Cmf為煤粉的比熱容,kJ/kg;V1k為一次風(fēng)量,m3/kg;C1k為空氣的比熱容,kJ/m3:Tzh為煤風(fēng)氣流的著火溫度,K;T1k為一次風(fēng)的初溫,K。較高的一次風(fēng)速和一次風(fēng)率,會(huì)使著火加大、著火推遲,導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定,極易造成滅火[4]。

        為了了解A磨煤機(jī)斷煤后鍋爐燃燒惡化的原因,此后機(jī)組停機(jī)期間對(duì)各臺(tái)磨煤機(jī)出口粉管一次風(fēng)速進(jìn)行調(diào)平試驗(yàn)。通過調(diào)整后,A、B、E磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉管風(fēng)速偏差在±5%以內(nèi),符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但是B磨煤機(jī)與其他磨煤機(jī)入口風(fēng)量的基本相同的前提下,粉管風(fēng)速較A、E磨煤機(jī)偏低;C、D磨煤機(jī)粉管一次風(fēng)速無法調(diào)平,表現(xiàn)為C4和D1粉管內(nèi)靜壓較其他粉管偏大并且風(fēng)速偏低。磨煤機(jī)一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)測試數(shù)據(jù)見表2。

        對(duì)燃燒器進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),D1乏氣風(fēng)管堵灰嚴(yán)重,B層燃燒器和C4燃燒器乏氣風(fēng)管因機(jī)組運(yùn)行出現(xiàn)磨穿問題已被封堵。乏氣風(fēng)風(fēng)管封堵或堵灰后造成的主要問題有:

        1)B層和C4燃燒器噴口一次風(fēng)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)風(fēng)速;

        2)造成粉管內(nèi)一次風(fēng)速偏低,可能出現(xiàn)B磨煤機(jī)出口粉管、C4和D1粉管因風(fēng)速較小出現(xiàn)堵煤的情況。

        為了進(jìn)一步了解燃燒器及乏氣風(fēng)噴口一次風(fēng)速實(shí)際數(shù)據(jù),相同風(fēng)量下對(duì)各層燃燒器噴口一次風(fēng)速及乏氣風(fēng)噴口風(fēng)速進(jìn)行了測量,測量結(jié)果見表3。

        表2 一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)

        表3 燃燒器噴口風(fēng)速測量數(shù)據(jù) 單位:m/s

        由表3得知,B層燃燒器噴口一次風(fēng)風(fēng)速在44.6~45.2 m/s之間,C4燃燒器噴口一次風(fēng)風(fēng)速為32.3 m/s,D1燃燒器噴口一次風(fēng)風(fēng)速為39.4 m/s,B層、C4和D1燃燒器噴口一次風(fēng)風(fēng)速遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)一次風(fēng)速15.7 m/s,如此高的一次風(fēng)速度對(duì)燃燒穩(wěn)定性極為不利。

        根據(jù)爐內(nèi)燃燒器噴口一次風(fēng)速及乏氣風(fēng)管一次風(fēng)速測量結(jié)果,結(jié)合磨煤機(jī)粉管風(fēng)速調(diào)平數(shù)據(jù),C、D磨煤機(jī)粉管一次風(fēng)速無法調(diào)平的原因?yàn)镃4燃燒器乏氣風(fēng)管封堵和D1乏氣風(fēng)管堵灰造成,并且在磨煤機(jī)入口風(fēng)量與其他磨煤機(jī)基本一致的情況下,B層粉管內(nèi)風(fēng)速偏低的原因同樣為乏氣風(fēng)管封堵造成。

        通過一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)、爐內(nèi)噴口風(fēng)速測量試驗(yàn)和同類型機(jī)組運(yùn)行期間燃燒情況可以判斷,運(yùn)行期間當(dāng)A磨煤機(jī)斷煤時(shí),B層燃燒器噴口一次風(fēng)嚴(yán)重風(fēng)速偏高,如此高的一次風(fēng)速度對(duì)燃燒穩(wěn)定性極為不利,因此B磨煤機(jī)、D1、C4燃燒器噴口一次風(fēng)速偏高是A磨煤機(jī)斷煤后鍋爐燃燒惡化的主要原因。

        3 解決措施

        通過以上分析,部分燃燒器乏氣風(fēng)管封堵導(dǎo)致其燃燒器噴口一次風(fēng)速偏高是A磨煤機(jī)斷煤后鍋爐燃燒惡化的主要原因,同時(shí)是鍋爐局部爆燃的誘因;入爐煤質(zhì)較差加劇了爐內(nèi)燃燒逐步惡化;當(dāng)爐膛已經(jīng)滅火或已局部滅火并瀕臨全部滅火時(shí),運(yùn)行人員投助燃油槍、部分鍋爐 MFT保護(hù)和磨煤機(jī)滅火保護(hù)未投入是此次鍋爐爐膛局部爆燃引起脫硝入口膨脹節(jié)開裂、NOX排放指標(biāo)超標(biāo)的主要原因。

        基于以上分析,給出了以下措施:

        1)對(duì)保護(hù)邏輯進(jìn)行全面排查,對(duì)不合理的保護(hù)邏輯進(jìn)行修訂,強(qiáng)化保護(hù)投入的重要性,加強(qiáng)保護(hù)管理。當(dāng)鍋爐爐已經(jīng)滅火或已局部滅火并瀕臨全部滅火時(shí),嚴(yán)禁投油穩(wěn)燃,立即停止燃料供給,嚴(yán)禁用爆燃法恢復(fù)燃燒。

        2)鍋爐爐膛壓力、全爐膛滅火等重要保護(hù)裝置在機(jī)組運(yùn)行中嚴(yán)禁退出,當(dāng)其故障被迫退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)制定可靠的安全措施。

        3)全爐膛滅火保護(hù)邏輯中“煤火檢信號(hào)四取四全部消失” 修改為“煤火檢信號(hào)四取三消失”。

        4)恢復(fù)封堵的乏氣風(fēng)管,并進(jìn)行一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn),測量燃燒器噴口內(nèi)、外二次風(fēng)量并調(diào)整。

        5)熱態(tài)時(shí)進(jìn)行燃燒調(diào)整。

        綜合采取以上措施后,燃燒器噴口一次風(fēng)速恢復(fù)要求的正常值,鍋爐燃燒得到強(qiáng)化,燃燒的穩(wěn)定性明顯提高,解決了A磨煤機(jī)斷煤后鍋爐燃燒惡化和局部爆燃事故的發(fā)生,飛灰、爐渣可燃物含量較以前降低明顯。

        4 結(jié) 語

        通過此次事故分析,入爐煤質(zhì)量較差、運(yùn)行人員事故判斷分析和應(yīng)急處理能力不強(qiáng)、設(shè)備缺陷、熱工保護(hù)管理缺失,以上因素混雜在一起時(shí)導(dǎo)致此時(shí)鍋爐局部爆燃事故。

        為此針對(duì)性地提出恢復(fù)封堵的燃燒器乏氣風(fēng)管、全面排查鍋爐主保護(hù)并修改不合理的保護(hù)邏輯、加強(qiáng)運(yùn)行人員應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)和鍋爐主保護(hù)管理措施后,避免了鍋爐局部爆燃事故的再次發(fā)生,對(duì)同類機(jī)組有重要的指導(dǎo)意義。

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