郭建
摘? ?要:本文介紹了河鋼宣鋼設(shè)備能源部5#130t/h高爐煤氣鍋爐改造為焦?fàn)t煤氣鍋爐的過(guò)程,通過(guò)對(duì)鍋爐主要改動(dòng)部件的前后結(jié)構(gòu)變化,說(shuō)明了改造的具體內(nèi)容。改造后鍋爐運(yùn)行狀況良好,負(fù)荷改造要求,有效提高了焦?fàn)t煤氣燃用量。同時(shí),解決了現(xiàn)全燃高爐煤氣鍋爐存在的瓶頸問(wèn)題,提高了煉鐵高爐以汽輪鼓風(fēng)機(jī)作為唯一供風(fēng)來(lái)源的安全性,改造具有一定的參考和推廣價(jià)值。
關(guān)鍵詞:高爐煤氣燃?xì)忮仩t? 焦?fàn)t煤氣? 改造
中圖分類(lèi)號(hào):TK223? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)12(a)-0065-02
近年來(lái),隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展,能源循環(huán)利用和減少能源損失已經(jīng)成為當(dāng)前鋼鐵公司生產(chǎn)運(yùn)行中的一項(xiàng)重要任務(wù)。隨著宣鋼生產(chǎn)模式的變化,焦?fàn)t煤氣出現(xiàn)大量富余,為充分消化焦?fàn)t煤氣富余量,原先采用的方法是將焦?fàn)t煤氣直接摻入高爐煤氣主管網(wǎng)供用戶(hù)。經(jīng)實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),由于高、焦?fàn)t煤氣發(fā)生量按量摻燒,變化頻繁且幅度較大,入爐燃料熱值不穩(wěn)定,引起鍋爐超壓,安全閥頻繁起跳,不僅損傷鍋爐承壓部件,且對(duì)后續(xù)汽輪鼓風(fēng)機(jī)、發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了不利影響。另外,宣鋼三座高爐鼓風(fēng)機(jī)全部采用汽輪鼓風(fēng)機(jī),未配備電拖鼓風(fēng)機(jī),若在極端情況下高爐煤氣出現(xiàn)中斷,在線所有鍋爐將無(wú)法為風(fēng)機(jī)正常供汽,嚴(yán)重威脅公司整體生產(chǎn)大局。
鑒于以上原因,宣鋼決定對(duì)5#130t/h鍋爐實(shí)施焦?fàn)t煤氣改造,一消除高、焦?fàn)t煤氣直接摻混燃燒方式對(duì)鍋爐運(yùn)行的不利影響,二是充分消化焦?fàn)t煤氣富余量,三是有效地解決全燃高爐煤氣鍋爐對(duì)汽輪鼓風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行方面帶來(lái)的隱患。
1? 改造要求
5#130t/h鍋爐為全燃?xì)庾匀谎h(huán)鍋爐,型號(hào)為XD-130/3.82-Q。改造前,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),高爐煤氣量10000Nm3/h,焦?fàn)t煤氣量800Nm3/h。將鍋爐改造為高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣分層混燒,焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量冬季約10000Nm3/h,夏季約20000Nm3/h,通過(guò)調(diào)節(jié)高爐煤氣量保持鍋爐額定負(fù)荷不變。鍋爐經(jīng)增燒焦?fàn)t煤氣改造后,滿(mǎn)足以下要求:(1)出力能夠達(dá)到130t/h負(fù)荷,鍋爐出力不變。(2)過(guò)熱器改造后,確保鍋爐蒸汽參數(shù)不變。(3)鍋爐排煙溫度≥140℃,既保證鍋爐效率,又可以防止尾部因溫度過(guò)低出現(xiàn)低溫腐蝕。(4)對(duì)所改部件進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算,保證對(duì)鍋爐的改造安全可靠。
2? 改造方案
2.1 燃燒器的改造
鍋爐原來(lái)有4層共16只高爐煤氣燒嘴,改造將第一、四層燃燒器更換為焦?fàn)t煤氣燒嘴,共兩層8只燃燒器,并相應(yīng)更換煤氣管道、相應(yīng)閥門(mén)儀表附件、點(diǎn)火裝置和就地控制箱等附件,二、三層高爐煤氣燃燒器利舊。
2.2 受熱面的改造
因焦?fàn)t煤氣熱值較高,焦?fàn)t煤氣鍋爐需要的受熱面少,現(xiàn)有鍋爐的受熱面相對(duì)過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致如下情況:(1)因爐膛受熱面過(guò)大,導(dǎo)致?tīng)t膛出口煙氣溫度降低,過(guò)熱器換熱減少,過(guò)熱器蒸汽溫度比原來(lái)低,會(huì)達(dá)不到額定溫度,尤其在低負(fù)荷情況下更嚴(yán)重,本次改造需要增加過(guò)熱器受熱面積。(2)因焦?fàn)t煤氣中硫、水含量大,排煙溫度過(guò)低會(huì)對(duì)尾部受熱面產(chǎn)生嚴(yán)重的低溫腐蝕,因此需要將尾部省煤器受熱面減少,提高排煙溫度。
2.2.1 省煤器的改造
原省煤器分為高溫和低溫兩級(jí),本次高溫省煤器不改動(dòng)。低溫省煤器蛇形管為φ32*3,材質(zhì)為20/GB/T3087,原來(lái)縱向64排管,本次改造需要去掉部分受熱面,剩余28排。為了保證冬夏兩種工況下排煙溫度合理,在低溫省煤器進(jìn)出口設(shè)置了給水旁路。夏季摻燒焦?fàn)t煤氣較多時(shí),讓部分給水直接進(jìn)入低溫省煤器出口集箱,使排煙溫度不會(huì)低于140℃。冬季摻燒焦?fàn)t煤氣較少時(shí),讓給水全部通過(guò)低溫省煤器,使排煙溫度不會(huì)太高,保證鍋爐效率。
2.2.2 過(guò)熱器的改造
當(dāng)燃燒焦?fàn)t煤氣較多時(shí),過(guò)熱器溫度可能達(dá)不到額定參數(shù),需要增加低溫過(guò)熱器面積。本次改造將低溫過(guò)熱器,縱向管子排數(shù)從原來(lái)12排增加到16排。增加一圈蛇形管,原來(lái)低溫過(guò)熱器蛇形管規(guī)格為φ38*3.5,材質(zhì)為20/GB/T3087。增加管子材質(zhì)改為12Cr1MoVG/GB/T5310,增加部分重新制造。
2.3 煤氣管道重新接引
由焦?fàn)t煤氣北環(huán)主管網(wǎng)至5#鍋爐架設(shè)DN800焦?fàn)t煤氣主管道,安裝蝶閥、盲板閥及相應(yīng)計(jì)量裝置,按燃燒器設(shè)計(jì)要求安裝支管及四角管路、調(diào)節(jié)閥。
3? 改造效果
本次改造于2019年7月9日停爐開(kāi)始實(shí)施,8月7日改造完成并爐投入運(yùn)行。
(1)實(shí)施焦?fàn)t煤氣改造后,鍋爐運(yùn)行狀況良好,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)符合要求,消除了高、焦?fàn)t煤氣直接摻混燃燒方式對(duì)鍋爐運(yùn)行的不利影響。排煙溫度由改造前平均137℃,升高到平均153℃,大大緩減了鍋爐尾部受熱面的低溫腐蝕現(xiàn)象。
(2)改造后,5#鍋爐每天增燒焦?fàn)t煤氣14萬(wàn)m3,有效消化了宣鋼焦?fàn)t煤氣的富余量,杜絕了焦?fàn)t煤氣放散引起的環(huán)境污染。
(3)減少了高爐煤氣燃用量,轉(zhuǎn)移到其他鍋爐消耗,提高了其他鍋爐蒸汽負(fù)荷,同時(shí)提高了自發(fā)電量。
(4)解決了現(xiàn)全燃高爐煤氣鍋爐存在的瓶頸問(wèn)題,在高爐煤氣中斷的情況下可有效維持汽輪鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,為宣鋼整體生產(chǎn)穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。
4? 結(jié)語(yǔ)
高爐煤氣鍋爐改燒焦?fàn)t煤氣的實(shí)踐應(yīng)用,有效緩解了宣鋼以高爐煤氣為主要燃料的工業(yè)鍋爐在生產(chǎn)調(diào)整過(guò)程的局限性,實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t煤氣有效利用。隨著鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,合理地使用煤氣,減少對(duì)外排放,將富余煤氣轉(zhuǎn)換為電能,成為鋼鐵企業(yè)降本增效的有效途徑。該項(xiàng)實(shí)踐應(yīng)用技術(shù),具備良好的推廣前景。
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